付 磊
(北京市海淀區(qū)特種設備檢測所 北京 100083)
目前燃氣鍋殼式鍋爐是海淀區(qū)承壓工業(yè)用鍋爐的主要形式,該鍋爐使用中煙管的腐蝕是最常見的問題之一。本文通過一起煙管腐蝕穿孔事故,分析其腐蝕產(chǎn)生的原因,并探討預防和解決的方法,以最大限度地降低煙管的腐蝕程度,保證鍋爐的安全運行。
隨著社會的發(fā)展和北京市對環(huán)保要求的提高,海淀區(qū)現(xiàn)有的承壓工業(yè)鍋爐基本以燃氣鍋殼鍋爐為主。相對于燃煤和燃油鍋爐,該型鍋爐有節(jié)能環(huán)保、熱效率高、體積小的特點。在其運行中,煙管水側(cè)的氧腐蝕是導致鍋爐停運的問題之一。而根據(jù)美國電力研究院的相關研究[1],見表1,鍋爐因為腐蝕造成的爆管事故占了較大部分。其中煙管水側(cè)氧腐蝕比較常見,有些煙管上有泥污和水垢覆蓋后,氧腐蝕情況更不容易發(fā)現(xiàn)和確定,尤其是局部的煙管因氧腐蝕穿孔后,給鍋爐的安全運行埋下了隱患。本文針對此問題,查找其形成的原因,并探討解決方法。
表1 美國電力研究院鍋爐爆管機理分類
該鍋爐為一工廠生產(chǎn)用蒸汽鍋爐,燃料為燃氣,蒸發(fā)量為4 t,使用壓力為0.6 MPa,2015 年至今內(nèi)部檢驗無重大問題。無除氧設備,回水為冷凝水,水質(zhì)檢測一直符合GB/T 1576—2018《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》[2]的要求,硬度和pH 值與堿度一直沒有問題,但從未檢測水中含氧量,軟化水設備為全自動鈉離子交換器,軟化樹脂定期更新。管理無問題,定期排污,設備投用7 年。煙管為φ60 mm×3 mm 的螺紋煙管,材質(zhì)為20#鋼,制造標準為GB/T 8163—2008《輸送流體用無縫鋼管》。以前幾次內(nèi)部檢驗主要發(fā)現(xiàn)的問題是煙管水側(cè)存在點腐蝕,普遍深度約0.3 mm,并結(jié)有0.2 mm 左右的水垢。本次內(nèi)部檢驗發(fā)現(xiàn)其面對回燃室前管板,左側(cè)上數(shù)第3 排左數(shù)第2 根煙管,距回燃室后管板管端約20 cm 處有1 個氧腐蝕穿孔,造成了煙管泄漏。硬度檢測結(jié)果為138 HB,沒有問題。腐蝕部位見圖1。
圖1 氧腐蝕穿孔后的煙管
對樣品進行X 衍射法的光譜分析,成分分析結(jié)果見表2,驗證了其材質(zhì)是20G 鋼,材質(zhì)沒有問題。
表2 光譜分析結(jié)果
對穿孔處的產(chǎn)物取小樣進行能譜分析,得到Fe 元素占大部分。然后進行垢樣的成分分析,得到的結(jié)果見表3。
表3 氧化物分析結(jié)果
根據(jù)金屬氧化產(chǎn)物顏色有紅色和黑色可知,其中鐵氧化物至少包括Fe2O3和Fe3O4。
由于事故鍋爐蒸發(fā)量為4 t,根據(jù)GB/T 1576—2018,無論是2008 版還是2018 版都沒有強制安裝除氧器的要求,故該單位鍋爐并未安裝除氧裝置,所以,相比有除氧的給水,該單位鍋爐給水中含有較多的溶解氧,這也給鍋爐煙管的氧腐蝕創(chuàng)造了條件。
●3.1.1 原理
鐵受水中溶解氧腐蝕是一種電化學腐蝕,鐵為陽極,被腐蝕;氧作為去極化劑發(fā)生還原反應。反應見式(1)和式(2)[3]:
上述即為氧的去極化腐蝕反應。
鐵受到溶解氧腐蝕后產(chǎn)生Fe2+,其在水中進行的二次反應見式(3)、式(4)和式(5):
但因為Fe(OH)2不穩(wěn)定,會進一步反應,最終形成Fe3O4。
●3.1.2 腐蝕特征
鐵受到水中溶解氧腐蝕時,會在其表面形成眾多小鼓包,直徑為1 ~30 mm 不等,這種腐蝕稱為潰瘍腐蝕。由于氧腐蝕產(chǎn)物由不同化合物組成,鼓包表面的顏色也是由黃褐色到磚紅色不等,下層是黑色粉末狀物體。當把這些腐蝕物清除后,便會發(fā)現(xiàn)由腐蝕造成的凹坑。而氧腐蝕的推動力就是氧的濃度差,即腐蝕坑內(nèi)外形成的濃度差電池。同時,腐蝕坑內(nèi)的OH-被消耗,形成了局部的微酸區(qū)域,也將產(chǎn)生局部的酸腐蝕,整個腐蝕過程見圖2。
圖2 腐蝕坑示意圖
●3.1.3 運行中的氧腐蝕
該單位一共有2 臺蒸汽鍋爐,平時是2 臺都用。最近一段時間由于另一臺正在修理,所以這臺使用蒸汽量較大,熱負荷較高,鍋水的蒸發(fā)也就更加劇,而鍋水中必然攜帶溶解氧。高溫煙管分布于爐膽周圍且密集排列,多根煙管共同作用,加劇了鍋水的濃縮[4]。同時由于煙管是螺紋狀,內(nèi)凹外凸的形狀本身就會導致水流和高溫煙氣沖刷嚴重,溫度較高,容易積蓄濃縮鍋水。一般情況下,碳鋼和低合金鋼在中性和弱堿性水中的氧腐蝕速率可表示為式(6)[5]:
式中:
icorr—— 氧腐蝕速率的氧腐蝕電流密度,A/cm2;
F——法拉第常數(shù),一般認為F=96 485 C/mol;
D——氧在水中的擴散系數(shù),cm2/s;
c——水中的溶解氧濃度,mol/cm3;
δ——擴散層厚度,cm。
此煙管由于熱負荷的增加,溶解氧濃度增加;擾動和沖刷的加劇,使氧的擴散系數(shù)急劇增大,同時擴散層厚度隨之減小,最后的結(jié)果就是氧腐蝕的速度急劇加速,促使原有的點狀氧腐蝕坑迅速擴展,發(fā)生穿孔。
該單位生產(chǎn)淡季時會短暫停爐,時間一般為21 ~28 天。因停爐時間較短,故停爐方法用的是濕保養(yǎng)法,司爐工在停爐時往往用常溫鍋水上滿水側(cè),達到少許壓力就封爐了。但由于未進行鍋水足夠加熱并放氣,爐內(nèi)鍋水中的溶解氧未能盡量排出,停爐時腐蝕同樣加速進行。所以,停爐時給水不達標,方法不當也是腐蝕穿孔產(chǎn)生的原因之一。
由于爐水中的鈣化合物的溶解度隨著溫度升高而降低,從爐水中析出后在煙管表面形成硬垢,同時氧去極化腐蝕使煙管中的鐵成為鐵銹附著在管壁上,在煙管表面形成混合的垢層,由于水垢熱脹冷縮系數(shù)與碳素鋼熱脹冷縮系數(shù)不一樣,所以在熱負荷波動和水流速不穩(wěn)定時,垢層與管子外壁之間很容易存在縫隙,難以形成致密保護膜[6]。同時因水垢的導熱性差,會使煙管溫度升高,在水垢下的鍋水會發(fā)生急劇蒸濃作用。又因水垢的存在阻礙了此處高濃度鍋水與周圍鍋水的交換,從而使此處濃度越來越高,電位差也就越來越大,電化學腐蝕速率加快,腐蝕物濃度也加大,繼而產(chǎn)生了一個高腐蝕速率區(qū)域。而且這種垢下腐蝕如果不去除表層水垢,很難用肉眼發(fā)現(xiàn)。
1)加裝除氧裝置。對于有條件的單位,應加裝除氧裝置,并且注意除氧水箱的密閉,防止空氣進入,同時加強對給水的含氧量的檢測,最大限度地減少給水的含氧量,避免氧氣的腐蝕。
2)避免熱負荷過高。應避免過高的熱負荷,從而降低水中裹挾氧的含量和氧化速度,避免氧腐蝕穿孔的發(fā)生。
3)保證水處理裝置的正常運行。鍋爐水處理工作的中心任務就是防止或減緩鍋爐結(jié)垢、腐蝕及積鹽等不良現(xiàn)象發(fā)生[7]。現(xiàn)在的軟水設備多為全自動運行,有些水化人員就認為其出來的水一定合格,也就疏于管理了,其實不盡然。當鍋爐大量補水,樹脂置換能力下降或本身系統(tǒng)有問題時,其制出的水就很難合格。所以,水化人員不能疏忽大意,應定時檢測,時刻保證給水的質(zhì)量合格。即使一次不合格,尤其是蒸汽鍋爐,就會使鍋內(nèi)結(jié)大量的水垢,后果嚴重,后期處理也很麻煩。
4)局部較薄疏松水垢可進行堿煮處理。對于煙管上、爐膽底部和拉撐上等部位局部結(jié)有的水垢,本身厚度影響傳熱但確實又達不到鍋爐清洗的要求,如果是比較疏松的水垢或泥污,可選擇堿煮,除去疏松的水垢,以防止水垢繼續(xù)加厚。
5)停爐時正確保養(yǎng)。停爐時的腐蝕是金屬腐蝕主要原因之一,很容易因為煙管表面水膜中含有大量氧氣,造成煙管大面積腐蝕甚至穿孔。有時保養(yǎng)方法不當,腐蝕程度甚至超過運行時的腐蝕,所以做好停爐保養(yǎng)是預防鍋爐煙管腐蝕的重要一環(huán)。無論是干保養(yǎng)法、濕保養(yǎng)法還是聯(lián)合保護法,要針對停爐時間的長短、鍋爐的參數(shù)和類型以及現(xiàn)場的情況,選擇正確的方法,并且按規(guī)程操作,切忌偷工減料,不按要求操作。由于停爐時間短,可以使用濕保養(yǎng)法,也就是停爐時不放掉水,保持鍋水100 ℃以上,同時打開頂部的放空閥或者安全閥進行簡單的熱力除氧,降低鍋水中溶解氧的含量,并控制pH 值為11.0 左右。
綜上所述,本文通過煙管氧腐蝕穿孔的事例分析其原因,得出以下結(jié)論:為有效預防煙管腐蝕的產(chǎn)生,鍋爐給水處應加裝除氧裝置;避免高負荷運行,水質(zhì)檢測及分析嚴格按照GB/T 1576—2018 執(zhí)行;時刻關注鍋內(nèi)水垢情況,注意定期除垢;根據(jù)自身的實際情況,選擇正確的方法停爐保養(yǎng),嚴格按照操作規(guī)程保養(yǎng)。