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汽輪機(jī)凝汽器電磁脈沖化學(xué)清洗及效果評(píng)價(jià)

2023-09-28 02:30:14謝進(jìn)樅
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2023年16期
關(guān)鍵詞:水室母管電磁脈沖

謝進(jìn)樅

(中海油珠海天然氣發(fā)電有限公司,廣東 珠海 519050)

根據(jù)凝汽器特性,在凝汽器結(jié)構(gòu)和面積不變、真空嚴(yán)密性合格和冷卻水量一定的情況下,凝汽器真空與換熱管清潔系數(shù)有直接關(guān)系,清潔系數(shù)越高,真空越高,機(jī)組熱效率越高。以燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠300MW機(jī)組為例,凝汽器真空每提高1kPa,機(jī)組熱耗率就降低約1%,發(fā)電煤耗可降低約3.2g/kW·h,具有明顯的節(jié)能效益。

由于電廠循環(huán)水水質(zhì)較差,因此水中微生物含量較高而產(chǎn)生大量生物黏泥,加上凝汽器運(yùn)行中存在熱交換,隨著冷卻水中離子濃縮,換熱管內(nèi)會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢問題,金屬與垢物在導(dǎo)熱性能上存在很大差異,凝汽器結(jié)垢會(huì)造成清潔系數(shù)和換熱效率降低,增加汽輪機(jī)熱耗[1],而且長時(shí)間結(jié)垢狀態(tài)還會(huì)造成鈦管內(nèi)壁發(fā)生電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致鈦管穿孔泄漏事故,縮短使用壽命。因此,提高并保持凝汽器鈦管清潔對(duì)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行非常重要。

1 機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀

電廠采用十字瀝高含鹽咸水作為循環(huán)水補(bǔ)水,極易在管道和設(shè)備內(nèi)部繁殖、生長并造成凝汽器鈦管結(jié)垢,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成凝汽器水阻增大,循環(huán)流量降低。電廠雖然有膠球沖洗和濾網(wǎng)系統(tǒng),但膠球清洗效果也比較有限,凝汽器雜物堵塞和生物黏泥沉積問題依然存在。檢修中對(duì)凝汽器勘查情況如圖1和圖2所示。

圖1 凝汽器進(jìn)水側(cè)膠球堵塞管口

圖2 凝汽器出水側(cè)結(jié)垢

對(duì)凝汽器采用高壓清洗只能除去表面的泥垢和管口雜物,管內(nèi)仍有一層約0.1mm~0.3mm的硬垢,如果不徹底清除,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響較大,凝汽器垢樣分析結(jié)果見表1。

表1 凝汽器垢樣分析報(bào)告數(shù)據(jù)

從表1分析數(shù)據(jù)得知,氧化鎂MgO為30.10%,三氧化二鋁Al2O3為18.10%,二氧化硅SiO2為25.1%,氧化鈣CaO為12.2%,4種化合物是垢樣中的主要成分占85.5%,其余大約占14.5%。傳統(tǒng)的凝汽器化學(xué)清洗方法是把設(shè)備系統(tǒng)隔離,把水側(cè)的水室及至循環(huán)水管的蝶閥處都灌滿化學(xué)藥劑,進(jìn)行浸泡和大循環(huán),讓垢與藥劑發(fā)生反應(yīng)以到達(dá)除垢目的。但這種傳統(tǒng)化學(xué)清洗方法存在弊端:1)藥劑消耗量大且浪費(fèi)嚴(yán)重,增加清洗成本。2)產(chǎn)生大量的清洗廢液,容易產(chǎn)生污染。3)凝汽器水室內(nèi)部的殘留藥液會(huì)破壞內(nèi)部防腐層,造成設(shè)備腐蝕等諸多問題。4)現(xiàn)場施工工程量較大,管路復(fù)雜,需要較長的工期。

與常規(guī)浸泡和大循環(huán)清洗工藝相比,小循環(huán)式凝汽器化學(xué)清洗方式具有如下優(yōu)點(diǎn):1)藥劑在管程內(nèi)流動(dòng)性好,垢與藥劑的反應(yīng)更充分,除垢更徹底,單根鈦管的除垢時(shí)間也大大縮短。2)清洗藥劑用量只需要傳統(tǒng)清洗方法用藥量的30%左右,大大減少廢液處理量。3)具有正、反向循環(huán)清洗功能,確保藥液循環(huán)和清洗充分,能夠節(jié)約清洗藥劑,減少廢水中和與排放,有利于環(huán)保和安全文明生產(chǎn)。4)凝汽器化學(xué)清洗中不會(huì)對(duì)水室內(nèi)壁的防腐破壞,也不會(huì)對(duì)犧牲陽極、溫度測(cè)點(diǎn)等其它部件損壞,有利于設(shè)備長期完好運(yùn)行。5)安全性好,每組換熱管清洗產(chǎn)生CO2氣體少,可快速擴(kuò)散,不容易形成聚集,安全隱患小。6)不需要對(duì)凝汽器水室進(jìn)行焊接堵板和隔離,可以在人孔敞開情況下清洗,安裝和恢復(fù)速度比較快。

因此,為提高凝汽器的換熱效率,確保機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,在檢修中對(duì)凝汽器采用電磁脈沖+小循環(huán)化學(xué)清洗裝置進(jìn)行清洗。

2 化學(xué)清洗原理

凝汽器化學(xué)清洗采用基于電磁脈沖清洗技術(shù)的脈沖化學(xué)循環(huán)清洗系統(tǒng),與小循環(huán)清洗裝置結(jié)合,進(jìn)行凝汽器小循環(huán)流量、大流速清洗,采用清洗機(jī)自帶的電加熱保持清洗溫度在25~35℃,將反應(yīng)酥松和剝離的鹽垢通過高流速?zèng)_出,達(dá)到凝汽器化學(xué)清洗的目的。

清洗系統(tǒng)由加藥攪拌器(帶泵)、電磁脈沖清洗機(jī)、廢液存儲(chǔ)罐(帶泵)、指定廢液池、小循環(huán)清洗裝置和循環(huán)清洗管路系統(tǒng)等構(gòu)成。由泵將配好的藥液經(jīng)脈沖清洗工程車抽至凝汽器小循環(huán)清洗裝置(由進(jìn)水小循環(huán)水室、出水小循環(huán)水室和凝汽器鈦管管束組成)中,經(jīng)脈沖高壓沖洗后,將廢液排至廢液存儲(chǔ)罐中再經(jīng)中和后排放至指定廢液池,小循環(huán)清洗裝置在外部控制下自動(dòng)移至下一清洗位置,重復(fù)該過程直至整個(gè)清洗過程結(jié)束,清洗回路如圖3所示。

圖3 凝汽器小循環(huán)化學(xué)清洗回路

其他換熱器采用電磁脈沖清洗機(jī)和滿水狀態(tài)下脈沖循環(huán)清洗,結(jié)合人工高壓水清洗,確保清洗效果達(dá)標(biāo)。

3 化學(xué)清洗流程

3.1 清水沖洗

系統(tǒng)具備清洗條件后,如有浮泥或大量貝類,應(yīng)先進(jìn)行清理,或采用30MPa的高壓清洗機(jī)對(duì)凝汽器進(jìn)行逐管沖洗。沖洗過程中啟動(dòng)臨時(shí)排污泵,注意水室水位,連續(xù)排放,放凈水室污水,每臺(tái)水室時(shí)間約120min。水室鈦管內(nèi)貝殼類海生物及泥沙應(yīng)清理干凈,清洗疏通率及透光率達(dá)到100%,不通的加堵并做標(biāo)志,不得對(duì)設(shè)備造成機(jī)械損傷和腐蝕。檢查并疏通堵塞的換熱管共計(jì)約600根。用高壓清洗槍清洗鈦管,清洗時(shí)在出水室進(jìn)行,自上而下逐行沖洗。清洗過程中及時(shí)清理水室另一側(cè)的已清出的污物,以免二次污染。檢查鈦管內(nèi)貝殼類海生物及泥沙清理干凈。并檢查清洗疏通率及透光率是否達(dá)到100%。

3.2 清洗過程

3.2.1 臨時(shí)系統(tǒng)安裝

凝汽器采用小流量循環(huán)清洗工藝,清洗泵進(jìn)出口連接至清洗母管,形成循環(huán)回路,每組清洗母管覆蓋600~800根鈦管。每組化學(xué)清洗完成后將小循環(huán)清洗母管挪到下一組。清洗中清洗母管排氣排水軟管接至加藥罐,減少清洗液中的酸性物質(zhì)對(duì)凝汽器鈦管面板焊縫的腐蝕和清洗用藥量,提高清洗效率,節(jié)約清洗時(shí)間[2]。1)清洗箱清洗泵就位完畢后,將清洗箱清洗泵進(jìn)出口用臨時(shí)管道連接。2)將清洗箱固定至凝汽器及其他換熱器進(jìn)出口附近,并與清洗泵進(jìn)出口連接。3)清洗母管接排空氣管引至加藥罐。4)清洗箱用通過排污泵連臨時(shí)管道接至冷卻塔。5)就近接臨時(shí)生活水管至清洗箱。

3.2.2 小循環(huán)清洗裝置系統(tǒng)連接

由進(jìn)水小循環(huán)水室、出水小循環(huán)水室和鈦管管束在水室孔板上形成閉環(huán)系統(tǒng)。電磁脈沖清洗機(jī)出口通過臨時(shí)管道再與進(jìn)水小循環(huán)水室鏈接,出水水室與脈沖清洗機(jī)回水口相連接形成小型化學(xué)清洗循環(huán)系統(tǒng),通過清洗機(jī)電磁切換裝置,實(shí)現(xiàn)正向、反向循環(huán)清洗功能。進(jìn)水小循環(huán)水室和出水小循環(huán)水室在齒條上移動(dòng),通過伺服電機(jī)定位對(duì)其他鈦管管束進(jìn)行清洗。為提高清洗效率,節(jié)約清洗時(shí)間,可以根據(jù)鈦管數(shù)量進(jìn)行多套同時(shí)循環(huán)清洗。

3.2.3 系統(tǒng)檢查

檢查系統(tǒng)閥門開啟靈活,各儀表指示準(zhǔn)確。并檢查清洗泵能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。臨時(shí)系統(tǒng)安裝好后,通過清水進(jìn)行管路沖洗和打壓檢查,防止接口泄漏和雜物堵塞。將電氣與控制回路調(diào)試合格。循環(huán)回路為清洗箱→清洗泵→清洗母管入口→鈦管管束→清洗母管出口→清洗箱。

3.2.4 清洗技術(shù)要求

考慮有部分空氣混合進(jìn)入換熱管并形成脈沖水流,因此實(shí)際管內(nèi)流速為0.5~1m/s對(duì)剝離泥垢有很好的沖洗作用。采取有效的隔離措施,避免清洗藥液進(jìn)入下部循環(huán)水管道及凝泵坑內(nèi),造成廢液積存導(dǎo)致蝶閥腐蝕泄漏或者凝泵坑內(nèi)水質(zhì)污染。所有廢水排放均通過清洗機(jī)中和后排污,確認(rèn)清洗系統(tǒng)水箱內(nèi)部殘留水液pH達(dá)標(biāo),經(jīng)過清洗泵打到指定位置。用Φ108/133mm的臨時(shí)管道將清洗系統(tǒng)排污管引至臨時(shí)廢液存儲(chǔ)罐中。

3.3 工藝控制

為確保清洗效果,應(yīng)從如下方面對(duì)清洗工藝進(jìn)行控制:1)將清洗劑、緩蝕劑和消泡劑分別按一定比例加入加藥罐,通過加藥泵與電磁脈沖清洗機(jī)泵出口相連,電磁脈沖清洗機(jī)排污管與廢液存儲(chǔ)罐相連接,形成小循環(huán)清洗回路。2)循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行正常后,投入加熱系統(tǒng)裝置,調(diào)整泵站出口閥門,保證藥液均勻布滿凝汽器及其他換熱管內(nèi)壁。并根據(jù)泡沫大小加入消泡劑和適量清洗助劑。3)加藥期間注意保持凝汽器水室排氣閥開啟,并保持通風(fēng),凝汽器水室底部放水門開啟。循環(huán)清洗時(shí)到5h后,每15min檢測(cè)一次清洗液的pH值,連續(xù)2次pH值無變化時(shí)停止清洗。注意檢查加藥罐和廢液存儲(chǔ)罐水位不得超過警戒水位,確?,F(xiàn)場文明生產(chǎn)。4)根據(jù)回收溶液的pH值,及時(shí)調(diào)整適量補(bǔ)充藥液,至pH=3.5并不再上升,為反應(yīng)結(jié)束。5)將清洗系統(tǒng)內(nèi)的化學(xué)清洗液排至回廢液存儲(chǔ)罐中,用工業(yè)水進(jìn)行循環(huán)清洗排放,當(dāng)檢測(cè)清洗水pH值達(dá)到7~8時(shí)停止沖洗,往復(fù)循環(huán)操作。6)打開人孔,進(jìn)入水室檢查清洗效果。清洗后的鈦管內(nèi)表面清潔見金屬光澤,基本無殘留水垢,無明顯金屬粗晶析出的過洗現(xiàn)象。

4 化學(xué)清洗效果評(píng)價(jià)

在確保對(duì)運(yùn)行設(shè)備和系統(tǒng)無任何損害的前提下,凝汽器經(jīng)過化學(xué)清洗后,達(dá)到如下效果。

首先,清洗后目測(cè)管束、管壁及管道金屬表面清潔光亮無雜質(zhì)。

其次,清洗完成后經(jīng)過檢查,凝汽器鈦管內(nèi)部除垢率達(dá)到95%以上,其他換熱器除垢率達(dá)到98%以上,清洗效果明顯。

再次,腐蝕速率計(jì)算。2段鈦管掛片第一次清洗前放入清洗機(jī)監(jiān)測(cè)柜內(nèi),隨凝汽器一起進(jìn)行化學(xué)清洗,第一次化學(xué)清洗完成后取出。鈦管掛片1清洗前后稱重質(zhì)量分別為4.6494g和4.6468g,Δm1=m1-m12=4.6494-4.6468=0.0026g。鈦管掛片2清洗前后稱重質(zhì)量分別為4.2093g和4.2070g,Δm2=m21-m22=4.2093-4.2070=0.0023g。鈦管掛片1長度和內(nèi)、外直徑分別為28.0mm和24.1mm、25.1mm,表面積s1=πh1(D11+D12)=3.14×28×(24.1+25.1)=4325.66mm2。鈦管掛片2長度和直徑分別為25.2mm和24.1mm、25.1mm,表面積s2=πh2(D21-D22)=3.14×25.2×(24.1+25.1)=4325.66mm2。開始加藥清洗時(shí)間為11月19日11:00,酸液排放時(shí)間為11月19日21:00,共10h,因此清洗時(shí)間t取10h。由此求出鈦管掛片1、2的腐蝕速率分別為

符合化學(xué)清洗鈦管腐蝕速率≤1g/m3·h要求。

從次,酸液廢水中和合格后排放。

最后,化學(xué)清洗后效果如圖4和圖5所示,清洗前后效果對(duì)比見表2。

表2 凝汽器化學(xué)清洗前后效果對(duì)比

圖4 凝汽器A側(cè)出水室

圖5 凝汽器B側(cè)出水室

經(jīng)化學(xué)清洗后,燃機(jī)負(fù)荷相同的情況下,凝汽器真空顯著提高,低壓缸排汽溫度降低,凝汽器端差降低(一般通過凝汽器端差的大小來判斷凝汽器的臟污程度。凝汽器端差是指汽輪機(jī)背壓下飽和溫度與凝汽器出口循環(huán)水溫度的差值。端差越大,換熱效果越差,表明凝汽器越臟污),凝汽器真空度平均提高1.8kPa。根據(jù)理想情況計(jì)算,汽機(jī)發(fā)電機(jī)每小時(shí)能多發(fā)0.73MW,每天多發(fā)電量17.52MW,單臺(tái)機(jī)組年利用小時(shí)按3000h計(jì)算,一年可多發(fā)電量約219萬kW·h。廠用電0.5735元/kW·h進(jìn)行測(cè)算,一年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為219×0.5735=125.597萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

5 結(jié)語

汽輪機(jī)凝汽器電磁脈沖+小循環(huán)化學(xué)清洗的應(yīng)用能有效去除鈦管內(nèi)部結(jié)垢,恢復(fù)冷端設(shè)備的初始性能,凝汽器清潔系數(shù)提高,不僅能提高冷卻效率,并提高機(jī)組安全可靠性,還能減少循環(huán)水量使用量,相應(yīng)提高凝汽器真空度,減少燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組燃?xì)庀?,保障電廠聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

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