錢志東
(福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司,福州 350014)
福建省某開發(fā)區(qū)污水處理廠二期改擴(kuò)建項(xiàng)目于2010 年正式運(yùn)行,設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5×104m3/d,采用改良型Carrousel-2000 氧化溝工藝。根據(jù)《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求,2017 年進(jìn)行提標(biāo)改造,新增高效沉淀池、反硝化深床濾池等深度處理單元,提標(biāo)后出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)的一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。由于提標(biāo)改造不停產(chǎn)的施工要求,氧化溝倒傘表面曝氣方式未調(diào)整。
該污水處理廠二期改擴(kuò)建項(xiàng)目的氧化溝長(zhǎng)度為89.5 m,寬度為44.9 m,池高為4.8 m,對(duì)應(yīng)的厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)水力停留時(shí)間分別為1.50 h、1.81 h、10.9 h。厭氧區(qū)為完全混合池,缺氧區(qū)為循環(huán)跑道式氧化溝,好氧區(qū)為4 條廊道式Carrousel-2000 氧化溝。其中,好氧區(qū)單廊道寬度(溝寬)為11 m,有效水深為4.0 m,混合液內(nèi)回流為1.0 m×4.0 m的過水渠道。其中,好氧區(qū)配置葉輪直徑3.0 m 的倒傘型表曝機(jī)3 臺(tái),每臺(tái)功率為90 kW;外溝兩廊道配置4 臺(tái)葉輪直徑2.5 m 的潛水推流器,每臺(tái)功率為5.7 kW;內(nèi)溝兩廊道配置4 臺(tái)葉輪直徑2.5 m 的潛水推流器,每臺(tái)功率為4.3 kW。
該污水處理廠服務(wù)范圍內(nèi)排水方式以雨污合流制為主,其間有大量海鮮加工廠的工業(yè)廢水排入,實(shí)際處理水量在(2.2~2.8)×104m3/d,接近滿負(fù)荷運(yùn)行。該污水處理廠提標(biāo)改造后,實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)如表1 所示。主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)有化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)和總磷(TP)。
表1 提標(biāo)改造后實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)
由表1 可見,實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)平均值均低于設(shè)計(jì)值,但進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大。除了NH3-N 不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo),實(shí)際出水的其他指標(biāo)均優(yōu)于一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。由于進(jìn)水水質(zhì)、水量波動(dòng),氧化溝好氧區(qū)不能保持穩(wěn)定的好氧環(huán)境,出水NH3-N 出現(xiàn)連續(xù)性波動(dòng),說明氧化溝硝化作用較差。
根據(jù)表曝機(jī)的生產(chǎn)廠家要求,好氧區(qū)溝寬一般是葉輪直徑的2.2 ~2.4 倍,溝寬是工作水深的2 倍?,F(xiàn)有氧化溝好氧區(qū)溝寬為11 m,已嚴(yán)重超過表曝機(jī)葉輪(直徑3 m)攪動(dòng)的最大服務(wù)溝寬(8 m)。經(jīng)驗(yàn)證,其推流攪動(dòng)能力、充氧效率大幅下降[1]。根據(jù)氧化溝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),表曝機(jī)基礎(chǔ)平臺(tái)底部已接近運(yùn)行水位,無(wú)法分辨葉輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生水躍或水花。按照相關(guān)規(guī)范要求,表曝機(jī)基礎(chǔ)平臺(tái)宜高出設(shè)計(jì)水位0.8 ~1.2 m,其充氧量取決于負(fù)壓區(qū)(超高區(qū))真空吸入的空氣量。系統(tǒng)無(wú)空氣吸入口,嚴(yán)重降低表曝機(jī)的充氧能力。
該污水處理廠倒傘型表曝機(jī)于2010 年投產(chǎn)使用,使用年限較長(zhǎng),設(shè)備老化,葉輪磨損腐蝕嚴(yán)重,運(yùn)行根本達(dá)不到額定功率。由于沒有變頻控制,在處理水量滿負(fù)荷時(shí),3 臺(tái)表曝機(jī)必須同時(shí)開啟,在表曝機(jī)下游2 m 處及出水堰門處,溶解氧(DO)實(shí)測(cè)值均在0.2 ~0.5 mg/L,導(dǎo)致好氧區(qū)都處于缺氧狀態(tài)。同時(shí),氧化溝存在污泥沉積、污泥膨脹及生物泡沫,硝化反應(yīng)根本不徹底,間接影響TN 的去除。因此,必須對(duì)氧化溝曝氣方式實(shí)施改造。
因當(dāng)?shù)卣心甓葴p排任務(wù),不允許停產(chǎn)施工,且處理水量不能低于2.3×104m3/d。統(tǒng)籌考慮水量調(diào)度,啟用一期氧化溝(處理能力1.5×104m3/d),并向主管部門申請(qǐng)30 d 減產(chǎn)施工期。要在30 d 減產(chǎn)施工期內(nèi)完成氧化溝曝氣系統(tǒng)改造,改造后立即恢復(fù)通水,將處理水量提高到2.7×104m3/d。
根據(jù)氧化溝結(jié)構(gòu)及存在的問題,表面曝氣充氧動(dòng)力效率低,能耗高,處理效果不穩(wěn)定,因此決定將原有3 臺(tái)倒傘型曝氣機(jī)予以改造或停用。曝氣系統(tǒng)改造內(nèi)容如下:新增磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),選擇底部固定曝氣器及推流器布局。
根據(jù)《室外排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50014—2021),計(jì)算需氧量為6 447.45 kg/d,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)需氧量為9 671.10 kg/d。根據(jù)曝氣器產(chǎn)品性能指標(biāo),在氧化溝水深4 m 的情況下,氧傳遞效率為23.3%。經(jīng)計(jì)算,鼓風(fēng)機(jī)理論曝氣量為799.536 m3/d,設(shè)計(jì)風(fēng)量取146 m3/min??紤]曝氣器的安裝高度以及空氣管道沿程和局部損失,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓取55 kPa。該污水處理廠反硝化深床濾池配套3 臺(tái)磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),經(jīng)確認(rèn),其壓力滿足通用條件,本次改造僅需要增加1 臺(tái)磁懸浮鼓風(fēng)機(jī),并將其作為備用鼓風(fēng)機(jī)。
氧化溝底部布設(shè)微孔曝氣器,可采用板式曝氣器和管式曝氣器,而盤式曝氣器服務(wù)面積小,曝氣盤數(shù)量及曝氣管路偏多,在氧化溝好氧區(qū)的有限空間內(nèi)不宜布置。板式曝氣器具有管式曝氣器和盤式曝氣器的優(yōu)點(diǎn),在壽命、阻力損失、氧氣傳遞效率等方面均有顯著優(yōu)勢(shì),本次改造選用氧氣傳遞效率更高的板式曝氣器。板式曝氣器應(yīng)與潛水推流器錯(cuò)開布置,一般在溝道的轉(zhuǎn)彎處集中設(shè)置曝氣器。在氧化溝轉(zhuǎn)彎處曝氣,解決氧化溝污泥沉積的問題,同時(shí)利用產(chǎn)生的氣墻對(duì)水流整流,使流速梯度降低,預(yù)留直道空間安裝推流器[2]。合理設(shè)置曝氣區(qū)與非曝氣區(qū),形成連續(xù)缺氧好氧(A/O)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)DO 的濃度梯度化,強(qiáng)化生物脫氮除磷作用[3]。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求,布置板式曝氣器1 350 套,其分布在好氧區(qū)轉(zhuǎn)彎處,共有13 處曝氣區(qū)。
底部鼓風(fēng)曝氣,由推流器提供氧化溝內(nèi)混合推流動(dòng)力,同時(shí)克服曝氣器氣流阻力的影響。按照相關(guān)規(guī)范,推流器的容積功率宜控制在2 ~3 W/m3,池內(nèi)平均流速宜不小于0.25 m/s,推流器原則上設(shè)置在直線廊道,前端水流速度保證其均勻性[4]。好氧區(qū)直道配置8 臺(tái)推流器,推流器平均容積功率為3.5 W/m3。在推流器全開、倒傘型曝氣機(jī)未開的工況下,平均流速達(dá)到0.42 m/s,底部鼓風(fēng)曝氣后,好氧區(qū)內(nèi)平均流速大于0.27 m/s,全部滿足要求。經(jīng)好氧區(qū)混合液回流復(fù)核,內(nèi)回流處平均流速達(dá)到0.3 m/s,內(nèi)回流比超過400%,與典型厭氧-缺氧-好氧(A2/O)工藝相比,滿足要求。改造后,底部鼓風(fēng)曝氣,其好氧區(qū)存在明顯的同步硝化反硝化現(xiàn)象,脫氮效率高[5]。氧化溝內(nèi)曝氣系統(tǒng)改造后,平面布局如圖1 所示。
圖1 改造后氧化溝平面布置
2019 年11 月底,該項(xiàng)目氧化溝完成改造,改造后實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)如表2 所示。改造后,各項(xiàng)出水指標(biāo)均優(yōu)于一級(jí)A 標(biāo)準(zhǔn)。其中,出水COD、BOD 去除率略有提高,出水NH3-N 平均值為0.28 mg/L,相比改造前下降72%,而出水TN 比改造前增加11.5%。經(jīng)分析,氧化溝平均流速較快,由曝氣區(qū)進(jìn)入非曝氣區(qū)的DO 濃度為1.5 mg/L,即非曝氣區(qū)難以形成有效的缺氧區(qū)。同時(shí),回流至缺氧區(qū)的DO 濃度較高,反硝化作用略有下降。
表2 改造后實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)
改造前電耗為0.329 kW·h/m3, 改造后為0.261 kW·h/m3,電耗下降19.45%。按照處理規(guī)模2.5×104m3/d 計(jì),每年可減少電耗58.4×104kW·h,節(jié)約電費(fèi)33.87 萬(wàn)元。改造后,處理水量穩(wěn)定達(dá)到2.5 萬(wàn)t/d,相比改造前增加4.17%,每年間接增加污水處理服務(wù)收入51.1 萬(wàn)元。
氧化溝工藝曝氣系統(tǒng)改造采用磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)、板式曝氣器和推流器,曝氣量可以靈活調(diào)節(jié),溶解氧利用率提升,抗沖擊負(fù)荷能力提升。運(yùn)行結(jié)果表明,在一定的流速下,氧化溝內(nèi)曝氣區(qū)溶解氧得到精準(zhǔn)控制,從而更好地形成硝化反硝化環(huán)境,系統(tǒng)生物脫氮作用穩(wěn)定改善,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。該改造費(fèi)用在3 年內(nèi)通過節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用和增加污水處理服務(wù)收入等方式進(jìn)行收回。