李智文
(陜西煤業(yè)化工集團 神木電化發(fā)展有限公司, 陜西 榆林 719316)
當前,絕大多數(shù)火電廠主要以燃煤作為燃料。燃煤通過輸煤皮帶,送入儲煤倉,再通過鍋爐輸煤系統(tǒng)將燃煤送入鍋爐爐膛燃燒, 通過加熱產(chǎn)生出具有一定壓力和溫度的過熱蒸汽,沖動汽輪機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,汽輪機轉(zhuǎn)子帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動,將機械能轉(zhuǎn)換成電能。
燃煤在進入輸煤皮帶之前,絕大部分粒徑非常小,偶爾有個別塊煤,企業(yè)也通過破碎機進行二次破碎。送入輸煤皮帶的燃煤,一般比較干,容易產(chǎn)生揚塵,致使作業(yè)現(xiàn)場工作環(huán)境非常差,個別區(qū)域現(xiàn)場幾乎很不清人,當空氣中的煤塵濃度有可能達到爆炸極限時, 極有可能造成煤塵閃爆,這給火電企業(yè)安全管理帶來極大的挑戰(zhàn)。 同時,由于作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境惡劣, 部分作業(yè)人員長時間在輸煤皮帶環(huán)境下作業(yè),有可能產(chǎn)生職業(yè)病,極大的影響了作業(yè)人員的身心健康,解決輸煤皮帶揚塵污染顯得非常必要。
很多火電廠為了解決輸煤皮帶揚塵污染, 投入了大力的人力和物力。 傳統(tǒng)的除塵器一般有電除塵和布袋除塵。 這兩種除塵裝置效率都很高,可達99%以上。 很多企業(yè),鍋爐尾部煙道安排了電除塵或布袋除塵,對煙氣中的顆料物進行除塵。
雖然電除塵和布袋除塵除塵效率很高, 但是上述兩種除塵器體積比較大,運行時風速不能過高,否則除塵器效率嚴重下降。 一般來說,火電廠皮帶輸煤系統(tǒng)空間比較小,不能滿足電除塵器安裝和運行要求,處理風量也不夠大,輸煤系統(tǒng)不能夠形成足夠的負壓防止塵粒外逸。同時,由于輸煤皮帶作業(yè)環(huán)境比較潮濕,電除塵器存在煤塵濕度大有跳閘和堵灰現(xiàn)象;另外由于電除塵器受粉塵電阻率的影響,對灰塵有一定的選擇性,而且極線極板受潮積灰,如果無法及時清灰,電除塵放電性能大幅下降,效率降低。布袋除塵器,在布袋受潮后,布袋除塵器運行阻力增大,造成除塵器堵塞,清灰困難,且內(nèi)部腐蝕嚴重,除塵器故障頻繁且效果差,無法長期持續(xù)運行。而且除塵器風機可能帶水,增大設備檢修維護量,降低設備投入率[1]。
電除塵和布袋除塵,設備裝置體積比較大,配套的配電柜和電機比較多,對作業(yè)環(huán)境要求比較嚴格,輸煤皮帶區(qū)域一般比較狹小,無法滿足安裝和運行最佳要求。個別火電企業(yè),在輸煤皮帶安裝了噴淋進行降塵,這種工藝比較傳統(tǒng),對降塵效果較好。 但噴淋除塵有一定的弊端,大多噴淋系統(tǒng)通常采用手動開關(guān),如果開關(guān)不及時,對水壓控制不好,很容易使燃煤過干或過濕。過干,現(xiàn)場揚塵大,沒有起到除塵效果。 過濕,燃煤含火偏大,容易粘在皮帶表面和儲煤倉四壁,影響輸煤系統(tǒng)的正常上煤,同時含水份偏大的燃煤,會影響了鍋爐的正常燃燒。如果噴淋系統(tǒng)運行時間過長,煤塵會堵塞噴淋系統(tǒng),影響噴淋效果。 特別是到了冬天,陜北氣溫零下幾十度,煤塵遇水馬上就結(jié)成冰塊,凍結(jié)在輸煤皮帶上,而且噴淋系統(tǒng)也有凍壞的可能,影響噴淋系統(tǒng)的正常運行。
一些南方企業(yè),會采取噴淋系統(tǒng)實施輸煤皮帶降塵。但北方的火電企業(yè),采用噴淋降塵就有很大的局限性。
陜西煤業(yè)化工集團神木電化發(fā)展有限公司現(xiàn)有裝機容量2×100MW 和1×25MW 煤干石發(fā)電機組, 機組配套兩臺480t/h 鍋爐和一臺130t/h 鍋爐, 鍋爐燃燒的燃料主要是劣質(zhì)煤, 同時摻拌干煤泥。 該公司為了提高經(jīng)濟效益,通過多年運行調(diào)整,干煤泥摻拌比例有時可達50%。劣質(zhì)煤含矸石比例較大, 摻拌干煤泥后, 更容易產(chǎn)生揚塵。上煤時,如果照明不足,作業(yè)人員連對面都看不清楚。盡管作業(yè)人員對工作區(qū)域進行頻繁的打掃, 但由于揚塵太大,地面積存的煤塵厚度有時約20~30cm。 電化公司輸煤系統(tǒng)作業(yè)環(huán)境差, 對作業(yè)人員的身體健康和現(xiàn)場安全管理帶來了較大的挑戰(zhàn),成為公司的“老大難”問題。 電化公司解決輸煤皮帶揚塵, 改善作業(yè)人員工作環(huán)境迫在眉睫。
為了切實改善輸煤皮帶作業(yè)環(huán)境,降低現(xiàn)場揚塵,該公司多次外出對標學習, 積極尋求有效的解決方案和途徑。 在輸煤皮帶加裝噴淋,但效果不佳。
2021 年, 電化公司高層領(lǐng)導下決心解決輸煤皮帶揚塵問題,要不惜一切代價,必須把作業(yè)現(xiàn)場揚塵降下來。為此,該公司多渠道外出考察,了解同行業(yè)針對類似隱患采取的措施。 通過和陜煤集團神木天元公司了解,該公司曾經(jīng)也發(fā)生過原料上料時,現(xiàn)場揚塵特別大的問題,該公司后來引進一種新的除塵技術(shù),基本上解決了上述問題。 電化公司通過去天元公司實地考察, 天元公司原料上料時,作業(yè)現(xiàn)場揚塵要比電化公司好的多,基本上肉眼看不到揚塵。天元公司采取的除塵技術(shù)是丹東長城環(huán)境設備有限公司自行研發(fā)的一種叫新型專利——微動力除塵器。
電化公司立即和丹東長城環(huán)境設備有限公司聯(lián)系。該公司派技術(shù)員來電化公司進行實地考察三天, 對輸煤皮帶工藝流程和各項技術(shù)參數(shù)進行了解和認真分析。 認為, 電化公司可以采取微動力除塵器來解決現(xiàn)場揚塵問題,主要方案:現(xiàn)有煤棚至1 號兩條輸煤皮帶各設計有三個受煤坑。 上煤時,作業(yè)人員通過推煤機將煤棚里的煤推到受煤坑里,煤通過受煤坑的箅子落到給煤機皮帶上。 給煤機皮帶輸送落到輸煤皮帶上,進行上煤。 丹東除塵公司建議在每臺給煤機至輸煤皮帶之間,各安裝一臺微動力除塵器,除塵器和輸煤皮帶縫隙設計擋塵簾,防止煤塵外溢。受煤坑中的燃煤下落過程中會有可能產(chǎn)生煤塵,同時燃煤在下落沖擊壓力作用下,在皮帶上產(chǎn)生了使煤塵可以流動的壓力。在皮帶機溜槽和皮帶間(物料出口處除外)安裝密封裝置,有效阻止煤塵在皮帶兩側(cè)及尾部外溢,同時在物料出口處及皮帶。煤機皮帶啟動,煤通過給機前部安裝具有吸塵作用的軟簾,使絕大部分飛濺的煤塵被軟簾吸附,未被吸附的煤塵被周邊密封及皮帶前部吸塵軟簾所阻擋和吸附。 其余未被軟簾吸附的粉塵被除塵器中離心風機所產(chǎn)生的旋渦氣流吸到特制的濾筒中, 被濾筒過濾的氣體通過凈出氣口排出, 而煤塵則被特制的濾筒全部吸附在筒內(nèi), 當濾筒內(nèi)的煤塵達到一定密度時反吹系統(tǒng)即開始, 通過脈沖反吹將濾筒內(nèi)的煤塵全部抖落至皮帶上隨燃煤一同輸送, 脈沖反吹時間是受控的,間隔時間適煤塵濃度大小而調(diào)節(jié),使煤塵不外溢。 微動力除塵裝置主要采用空氣壓力平衡理念, 實現(xiàn)多次壓力平衡處理,減少粉塵量的產(chǎn)生。飛濺起的粉塵沿特有的蝸殼 (具有仿生學原理)曲線順利回流到來料處,并同新的燃煤一同下落到皮帶上。 通過微動力除塵裝置, 煤在下落過程中產(chǎn)生的揚塵吸入除塵器,通過重力作用,落到輸煤皮帶上,送入鍋爐燃燒[2]。
圖1 1# 輸煤皮帶微動力除塵器示意圖
電化公司組織相關(guān)技術(shù)人員對丹東長城公司編制的技術(shù)方案進行認真分析討論,認為上述方案符合電化公司現(xiàn)有設備運行工況, 決定實施。 2021年9 月份, 電化公司1 號輸煤皮帶改造完成后,通過調(diào)試,作業(yè)環(huán)境明顯好于未技改之前。 電化公司邀請環(huán)境權(quán)威檢測機構(gòu)神木市桐舟環(huán)??萍加邢薰粳F(xiàn)場檢測,未技改前,作業(yè)現(xiàn)場粉塵濃度約為70mg/m3,(煤塵爆炸極限是50mg/m3左右)。 技改后,粉塵濃度約為7mg/m3,除塵效率達90%,現(xiàn)場顆粒物濃度低于GBZ 2.1—2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限制值》 的規(guī)定要求 (其他粉塵 (總塵)PC—TWC≤8mg/m3),完全滿足國家職業(yè)衛(wèi)生標準要求。 該公司于當年12 月份,對2 號輸煤皮帶再次技改, 在輸煤皮帶機頭加裝兩臺除塵器,在機尾加裝兩臺除塵器。 改造后,作業(yè)現(xiàn)場顆粒物濃度檢測值約為2mg/m3,除塵效率達97%,現(xiàn)場顆粒物濃度遠遠低于GBZ 2.1—2019 《工作場所有害因素職業(yè)接觸限制值》的規(guī)定要求(其他粉塵(總塵)PC—TWC≤8mg/m3),基本達到了“零”溢塵。
表1 1 號輸煤皮帶技改前后現(xiàn)場煤塵濃度分析數(shù)據(jù)
表2 2 號輸煤皮帶技改后現(xiàn)場煤塵濃度分析數(shù)據(jù)
圖2 1 號輸煤皮帶改造前后
神木電化公司通過對輸煤皮帶除塵改造, 極大的改善了作業(yè)人員工作環(huán)境,有力的推動了該公司安全、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生管理水平, 為國內(nèi)同行業(yè)降低輸煤系統(tǒng)作業(yè)現(xiàn)場揚塵濃度提供了參考。