王福兵
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某企業(yè)硫磺裝置選用克勞斯硫回收工藝包,克勞斯硫回收技術(shù)是從酸性氣體中回收硫磺的主流工藝。硫磺裝置制硫爐相對常減壓、加氫、重整、焦化常規(guī)煉油裝置物料加熱爐有以下特點:貧氧燃燒、正壓爐(25 KPaG ~80 KPaG)、高溫爐(1200℃~1500℃)。貧氧燃燒要求制硫爐在點火前合理調(diào)整好進入點火槍內(nèi)的瓦斯和空氣流量配比,高溫和正壓工況要求點火故障率盡可能低。若點火失敗,拆修點火槍的安全風(fēng)險較大,苛刻的工藝條件要求制硫爐的點火順序控制程序和聯(lián)鎖保護邏輯較多。
自動點火控制盤內(nèi)配置一套點火槍火焰檢測模塊,能夠?qū)崟r檢測點火槍頭火焰信號。若火焰信號消失,點火控制盤向SIS 系統(tǒng)發(fā)出聯(lián)鎖信號,觸發(fā)點火系統(tǒng)聯(lián)鎖,關(guān)閉點火瓦斯和配風(fēng)系統(tǒng)切斷閥。同時,點火槍在正常生產(chǎn)時作為制硫爐長明燈使用(點火器火嘴火焰一直點燃)。
點火控制系統(tǒng)由現(xiàn)場①點火控制箱和?點火槍組成,④點火變壓器、⑥火焰檢測模塊和⑦點火控制繼電器都被安裝在點火控制箱內(nèi)。
點火控制系統(tǒng)是一個點火和電離結(jié)合的系統(tǒng),開工啟動點火按鈕時,點火變壓器先讓點火槍芯與外殼之間產(chǎn)生5000V 電壓,進而在點火槍末端發(fā)生電打火,同時點火控制繼電器向SIS 系統(tǒng)發(fā)出啟動點火信號,SIS 系統(tǒng)接收到點火信號后打開點火瓦斯和配風(fēng)系統(tǒng)隔斷閥,點火配風(fēng)直接進入點火槍芯與外殼之間的空腔內(nèi),點火槍外殼設(shè)計為雙層空腔夾層結(jié)構(gòu)形式,點火瓦斯先進入外殼的雙層空腔夾層內(nèi),最終在點火槍末端釋放出來,與點火配風(fēng)匯合,在電打火作用下點燃點火槍。
當點火時間到后,點火控制箱內(nèi)的火焰檢測模塊讓點火槍芯與外殼之間產(chǎn)生220V 電壓,此時點火槍處于電離狀態(tài)。此時若點火槍正常著火,點火槍末端的點火槍芯與外殼之間以火焰為媒介產(chǎn)生電離信號,火焰檢測模塊檢測到電離信號后向SIS 系統(tǒng)反饋點火槍火檢正常信號。若點火失敗,點火槍末端的點火槍芯與外殼之間由于沒有火焰無法產(chǎn)生電離信號,火焰檢測模塊無法向SIS 系統(tǒng)反饋點火槍火檢信號,SIS 系統(tǒng)觸發(fā)點火槍系統(tǒng)聯(lián)鎖,關(guān)閉點火瓦斯和配風(fēng)系統(tǒng)隔斷閥。
電離系統(tǒng)機理:一個燃燒區(qū)存在相當數(shù)量的自由電子,當接上交流電源的兩個不同尺寸的電極放到火焰中,一股均勻的直流電流會流過兩極之間,火焰檢測模塊只對由不同尺寸電極產(chǎn)生的直流電流起作用,通過檢測直流電流強度(通常超過3μA)來判斷點火槍是否點火成功。
圖1 點火系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure diagram of ignition system
點火控制箱的接線圖如圖2 所示。
圖2 點火控制箱接線圖Fig.2 Wiring diagram of ignition control box
點火控制過程如下:
當啟動按鈕(START)被按下,TR5(點火繼電器)線圈(A1/A2)上電,常開觸點(13/14)閉合,TR5 自鎖,常開觸點(10/11)閉合向硫磺SIS 系統(tǒng)發(fā)出啟動點火指令,SIS 系統(tǒng)接收到點火指令后將點火槍瓦斯切斷閥和空氣切斷閥打開,吹掃放空閥關(guān)閉,同時啟動15s 點火計時系統(tǒng),15s 內(nèi)需接收到點火槍火檢信號,否則啟動點火槍聯(lián)鎖,重新關(guān)閉點火槍瓦斯切斷閥和空氣切斷閥,打開吹掃放空閥。
由于TR5 的常開觸點(57/58)和常閉觸點(65/66)帶延時動作功能,默認設(shè)置的延時時間為8s,即TR5 線圈上電后延時8s 常開觸點(57/58)和常閉觸點(65/66)動作,在8s 內(nèi)點火槍火嘴瓦斯氣和壓縮空氣的電磁閥會打開,點火變壓器被激活將220VAC 轉(zhuǎn)換為5000VAC 實現(xiàn)點火槍電打火。
8s 后,TR5 帶延時功能的常開觸點(57/58)和常閉觸點(65/66)動作,即常開觸點(57/58)閉合,常閉觸點(65/66)斷開,點火變壓器斷電,并激活TR6(電離繼電器)線圈(A1/A2),TR6 觸點(21/22)斷開,觸點(13/14)閉合,將點火變壓器的二級線圈從點火模式切換到電離檢測模式。
TR6 常閉觸點(65/66)帶延時動作功能,默認設(shè)置的延時時間為1.5s,即TR6 線圈上電后延時1.5s 常閉觸點(65/66)斷開,在1.5s 內(nèi),若火焰檢測模塊D-1055-10 檢測到電離信號,其11/12 觸點閉合,K12 繼電器線圈(A1/A2)帶電,K12 常開觸點(13/14)閉合,讓TR5 保持自鎖狀態(tài),K12 常開觸點(33/34)閉合,向SIS 系統(tǒng)反饋點火槍火焰著火信號。若火焰檢測模塊D-1055-10 沒檢測到電離信號,K12 繼電器線圈不能上電,K12 常開觸點(13/14)和(33/34)斷開,TR5 線圈失電,SIS 系統(tǒng)觸發(fā)點火槍聯(lián)鎖關(guān)閉點火槍瓦斯氣和壓縮空氣切斷閥。
1)由于點火槍在正常生產(chǎn)時通常作為長明燈使用,硫磺制硫爐爐膛溫度長期保持在1300℃左右,爐膛內(nèi)部為高濃度酸性氣(主要成分是H2S 和SO2),點火槍選用耐高溫的2520 不銹鋼材料,但從實際使用效果來看,在裝置經(jīng)歷一個生產(chǎn)周期(3 ~4 年)后,點火槍末端呈現(xiàn)鋸齒狀損壞脫落現(xiàn)象(見圖3),同時高溫以及酸性氣工況易損壞點火槍芯與外殼之間的陶瓷絕緣支撐,導(dǎo)致點火槍芯和外殼絕緣偏低無法打火。
圖3 點火槍末端照片F(xiàn)ig.3 Photo of the end of the ignition gun
2)點火瓦斯和配風(fēng)系統(tǒng)管道內(nèi)的雜質(zhì)較多,通常為鐵銹和灰塵,容易堵塞瓦斯、配風(fēng)自力閥或者點火槍外殼夾層,點火瓦斯和配風(fēng)的壓力不足導(dǎo)致點火失敗。
3)點火瓦斯和配風(fēng)壓力配比調(diào)整不當,點火瓦斯和配風(fēng)裝配圖如圖4 所示。
圖4 點火瓦斯和配風(fēng)圖Fig.4 Ignition gas and air distribution diagram
點火槍廠家推薦的點火瓦斯和配風(fēng)壓力見表1。
表1 點火瓦斯和配風(fēng)壓力參數(shù)Table 1 Ignition gas and air distribution pressure parameters
由于系統(tǒng)瓦斯成分時常變化,根據(jù)維護經(jīng)驗,按照廠家推薦的點火瓦斯和配風(fēng)壓力通常不能正常點火,瓦斯和配風(fēng)進入點火槍的壓力都需設(shè)在1.0bar(100kPa)左右。
點火瓦斯氣組分含量波動,正常工況時系統(tǒng)瓦斯氣中C1 含量約40%(體積比),C2 含量約20%(體積比),H2含量約39%(體積比),其他介質(zhì)1%,點火前工藝人員一般只采樣分析瓦斯氣內(nèi)O2含量<0.5%(體積比)。由于瓦斯氣內(nèi)可燃氣組分變化較大,尤其是裝置開工初期,系統(tǒng)瓦斯氣量不夠時工藝人員時常將液化氣氣化后補充到瓦斯管網(wǎng)里,同時裝置開工初期向瓦斯系統(tǒng)管網(wǎng)并氣時可能將大量N2帶入到全廠瓦斯管網(wǎng)系統(tǒng)里,瓦斯氣組分的大幅波動將影響點火槍的穩(wěn)定工作。在實際生產(chǎn)中就發(fā)生過在點火槍已經(jīng)正常著火后,由于瓦斯組分波動大導(dǎo)致重新熄滅的現(xiàn)象,故在點火前需要在點火槍瓦斯線上外接軟管將瓦斯引出燃燒置換一段時間后再點火,同時需要根據(jù)不同的瓦斯組分調(diào)整相應(yīng)的點火配風(fēng)壓力。
1)點火槍芯與點火槍筒絕緣不好
點火槍芯與點火槍筒壁之間的電阻要求在6MΩ 以上,同時要求點火槍外殼牢固接地。點火槍芯與點火槍殼之間使用陶瓷絕緣支撐環(huán),讓點火槍芯和筒壁之間保持合適距離,便于高壓放電。由于陶瓷絕緣支撐環(huán)在高溫下容易老化碎裂,導(dǎo)致絕緣不夠,無法打火,故點火前需檢查點火槍芯和外殼的絕緣和陶瓷絕緣支撐環(huán)的安裝情況。
2)點火槍管路堵塞,瓦斯氣和壓縮空氣流量比不合適
點火前需要多次吹掃清理點火瓦斯氣、配風(fēng)系統(tǒng)管線和點火槍本體,同時拆清瓦斯和空氣過濾器。點火槍內(nèi)瓦斯和空氣的體積比通常在1:10 左右時容易點著火,按照維護經(jīng)驗點火前在保持瓦斯和空氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的前提下調(diào)整瓦斯自力閥后壓力為0.1MPA(G)左右,空氣自力閥后壓力為0.12MPA(G)左右,同時確認現(xiàn)場瓦斯和空氣軟管及接頭無外漏,瓦斯系統(tǒng)內(nèi)的C3/C4 組分含量偏高可適當提高配風(fēng)壓力。
3)點火系統(tǒng)設(shè)備老化
歷年硫磺裝置停工檢修時均發(fā)現(xiàn)點火槍槍頭外壁出現(xiàn)鋸齒狀老化脫落,陶瓷絕緣支撐環(huán)碎裂,點火槍芯彎曲現(xiàn)象。同時發(fā)現(xiàn)由于裝置正常生產(chǎn)期間TR5(點火繼電器)線圈長期帶電,在停工后其常開觸點(10/11)在線圈失電時依然保持閉合狀態(tài),導(dǎo)致硫磺裝置開工順控程序無法執(zhí)行的故障。在確定點火設(shè)備老化性能下降的情況下,一方面需要更換點火槍和TR5(點火繼電器)、TR6(電離繼電器)等配件,另一方面可適當調(diào)整TR5(點火繼電器)和TR6(電離繼電器)的延時時間,將TR5 的延時時間調(diào)整至10s,目的是將點火變壓器的放電打火時間由8s 延長為10s,將TR6 的延時時間調(diào)整至5s 的效果是將火焰檢測模塊D-1055-10 檢測電離信號的時間由1.5s 延長為5s,有利于提高點火成功率。
硫磺裝置點火系統(tǒng)采用自動點火程序,與SIS 順控邏輯完美融合,投用效果良好,能夠有效地防止人為誤操作現(xiàn)象的發(fā)生,提高了裝置的安全性,降低了操作人員的勞動強度,儀表維護人員熟悉點火控制過程就能保障點火系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。