沈 杰
(寶山鋼鐵股份有限公司,上海 200941)
2021 年5 月28 日上午8:51,某電廠4 號發(fā)電機組正常運行中突發(fā)“BBF(鍋爐燃燒用高爐煤氣增壓風(fēng)機)異?!薄癇FG(高爐煤氣)密封氮氣壓力異常”等報警,同時BFG(4A)增壓風(fēng)機振動值突升至20 mm/s,電流由85 A 上升至214 A,后下降至0 A,風(fēng)機跳閘。其他2 臺BFG 增壓風(fēng)機(4B、4C)電流分別由87 A、80 A上升至205 A、158 A,轉(zhuǎn)速上升至955 r/min。
08:52 消防控制柜出現(xiàn)增壓風(fēng)機變頻器室火災(zāi)報警,變頻器室環(huán)境溫度由24 ℃上升至30 ℃。運行人員至現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)變頻器室有黑煙外冒,隨即緊急安排滅火通風(fēng)降溫。
待明火和濃煙散盡后,檢查發(fā)現(xiàn),4 號機A 增壓風(fēng)機變頻器18 個功率單元中8 個功率單元已明顯燒黑,其中A2、A4、A5、A6 單元損毀嚴(yán)重,如圖1所示。
圖1 損毀的多個功率單元
BFG 增壓風(fēng)機變頻器為變頻節(jié)能改造合同能源項目(EMC 項目),于2015 年2 月投運,變頻器型號為HIVERT-Y06/220,容量為1 800 kVA,相應(yīng)電動機工頻額定電壓6 kV,額定電流190 A,額定功率1 650 kW。
BFG 增壓風(fēng)機變頻器一次系統(tǒng)構(gòu)成如圖2 所示。該系統(tǒng)由6 kV開關(guān)室內(nèi)的增壓風(fēng)機6 kV開關(guān)、變頻室內(nèi)的變頻器進(jìn)線閘刀QS1、接觸器KM1、出線閘刀QS2、接觸器KM2、工頻旁路接觸器KM3 和變頻器組成。
圖2 BFG增壓風(fēng)機變頻器一次系統(tǒng)構(gòu)成圖
故障過程中,發(fā)電機組DCS控制系統(tǒng)記錄的4A增壓風(fēng)機變頻器電流和相關(guān)狀態(tài)信號時序變化見表1。
表1 4A增壓風(fēng)機變頻器相關(guān)信號變化時序表
通過表1可以看出,故障發(fā)生時,電動機電流從原先的85 A 突增至210 A,超過了電機和變頻器的額定電流,持續(xù)1 s 后,降低至160 A 左右(小于額定電流)。但在電流突增后,8:52:03 變頻器室內(nèi)溫度開始快速上升,由此可以判斷此時變頻器柜內(nèi)已有發(fā)熱源(或明火)產(chǎn)生,但此時變頻器本身沒有發(fā)出任何故障報警。發(fā)熱將近30 s 后,8:52:26 變頻器運行信號(ON)失去,變頻器停運。DCS 系統(tǒng)檢測到變頻器停運后,8:52:29 聯(lián)鎖觸發(fā)變頻器上級6 kV開關(guān)電源跳閘。
故障后,對變頻器系統(tǒng)的一次、二次回路和設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)變頻系統(tǒng)至電動機現(xiàn)場的6 kV 出線電纜B相的外皮和絕緣層被橋架轉(zhuǎn)角處鋒利金屬片磨破,已形成放電現(xiàn)象,推測這種損壞是在電纜敷設(shè)施工時,由于施工方法不當(dāng)及保護(hù)措施缺乏造成的,損壞部位實物圖見圖3。隨即對損壞部分外包絕緣修復(fù)。
圖3 B相電纜絕緣層磨破
根據(jù)DCS 系統(tǒng)記錄及故障現(xiàn)象分析,本次故障是由于施工造成6 kV 出線電纜B 相絕緣破損,長期運行后出現(xiàn)對地放電,擊穿絕緣,發(fā)生單相接地故障。較長時間的放電引起接地過電壓,造成多個功率單元絕緣破壞,形成多點接地,損壞功率單元。
造成此次故障擴大的兩個原因:
(1)電纜單相接地故障出現(xiàn)后,變頻系統(tǒng)未能發(fā)出接地報警,人員未能及時發(fā)現(xiàn)、切除,導(dǎo)致故障持續(xù)時間較長。
(2)變頻系統(tǒng)輸出的故障報警信號存在延時。
3.1.1 缺少接地故障報警
根據(jù)《電力系統(tǒng)變頻器保護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GB/T 34123—2017),變頻器系統(tǒng)應(yīng)配置接地保護(hù)。變頻器6 kV 出線電纜及電動機回路發(fā)生單相接地故障時,變頻器控制器應(yīng)發(fā)出故障報警信號,并可根據(jù)實際情況考慮是否設(shè)置跳閘保護(hù)。經(jīng)查,由于設(shè)計上功能缺失,本變頻系統(tǒng)缺少6 kV 系統(tǒng)接地檢測及報警功能,導(dǎo)致無法及時發(fā)現(xiàn)故障并切除故障,造成故障擴大。
3.1.2 功率單元主回路對地耐壓問題
當(dāng)變頻器6 kV 出線電纜及電動機回路發(fā)生單相接地故障時,其非接地相對地電壓升高至原來對地電壓的倍,因此,功率單元主回路設(shè)計時,應(yīng)考慮此種情況。但與廠家確認(rèn),實際設(shè)備設(shè)計時未考慮該情況,從而導(dǎo)致了故障加劇。
BFG 增壓風(fēng)機變頻器是屬于發(fā)電機組的一類輔機變頻器,當(dāng)變頻器發(fā)生故障時,會影響發(fā)電機組的安全運行,所以對于重要輔機變頻器,有必要設(shè)計故障時自動切換至工頻運行的功能。但本系統(tǒng)BFG 增壓風(fēng)機變頻器故障時,系統(tǒng)未自動切換至工頻運行,經(jīng)與廠家確認(rèn),設(shè)計上無此功能。
變頻器柜內(nèi)已有發(fā)熱源(或明火)產(chǎn)生,但由于電動機電流小于額定值,變頻器未達(dá)到過流保護(hù)動作值,系統(tǒng)未能及時跳閘動作切除故障。針對此種情況,變頻器功率單元應(yīng)設(shè)置溫度保護(hù)配置,以確保在發(fā)熱源(或明火)產(chǎn)生時,及時報警、切除故障。
本次故障中,由于變頻系統(tǒng)監(jiān)視及報警的監(jiān)控顯示器安裝于功率單元的柜門上,與高壓功率單元無物理隔絕,使得功率單元燒損的同時也燒損了監(jiān)控顯示器,見圖4。這種門板監(jiān)控顯示器的布置,容易在檢查人員查看故障信息時引發(fā)意外人身傷害。
圖4 燒損的監(jiān)控顯示器
本次故障后,通過行業(yè)調(diào)查、查閱資料,了解發(fā)電廠及相關(guān)行業(yè)對高壓變頻器各類故障的發(fā)生及處理情況[1-4],提出了以下改進(jìn)對策,以期從設(shè)計上完善變頻系統(tǒng)的保護(hù)功能,提高發(fā)電機組輔機高壓變頻系統(tǒng)的可靠性。
從行業(yè)內(nèi)來看,近年高壓變頻器的推廣應(yīng)用越來越廣泛,各類變頻器配或不配接地保護(hù),所配備的接地保護(hù)構(gòu)成也各不相同[5],高壓變頻器輸出側(cè)配置單相接地保護(hù)也無明確的技術(shù)規(guī)范。如需在變頻器6 kV 出線電纜及電動機回路增加接地故障檢測,關(guān)鍵是要確定接地檢測采樣方案,通??刹捎靡韵聝煞N方案。
(1)方案一
變頻器輸出主回路并聯(lián)一個高阻抗電阻接地檢測回路,其三相電阻采用星型接線,中性點直接接地。為提高系統(tǒng)安全性,每相接地電阻采用大電阻R0與小電阻RD串聯(lián)的方式,RD的對地電壓為系統(tǒng)接地檢測采樣電壓。正常運行時,U、V、W 三相的采樣電阻RD上獲得較小的三相對稱采樣電壓。當(dāng)發(fā)生單相接地故障時,故障相的采樣電壓將減小,非故障相的采樣電壓將增大,由此控制器經(jīng)過信號處理發(fā)出相應(yīng)的接地保護(hù)動作聯(lián)鎖,實現(xiàn)保護(hù)功能。為了減少保護(hù)誤動而提高設(shè)備的可靠性,保護(hù)動作可設(shè)置為兩段,第一段保護(hù)僅報警,第二段保護(hù)經(jīng)延時動作跳閘。該方案變頻器6 kV 出線接地檢測原理圖見圖5。
圖5 方案一變頻器6 kV出線接地檢測原理圖
(2)方案二
變頻器輸出主回路并聯(lián)一個三相接地變壓器,高壓側(cè)繞組為星型連接,低壓側(cè)繞組為開口三角形串聯(lián)一電阻R0,RO的電壓為系統(tǒng)采樣零序電壓。正常運行時,RO的電壓為三相不平衡電壓,其值接近零。當(dāng)發(fā)生單相接地故障時,RO的零序電壓將增大,由此控制器經(jīng)過信號處理發(fā)出相應(yīng)的接地保護(hù)動作聯(lián)鎖,實現(xiàn)保護(hù)功能。保護(hù)動作可設(shè)置為兩段,第一段保護(hù)動作報警,第二段保護(hù)經(jīng)延時動作跳閘。該方案變頻器6 kV 出線接地檢測原理圖見圖6。
圖6 方案二變頻器6 kV出線接地檢測原理圖
增加單相接地故障檢測保護(hù)功能后,功率單元等元件選型及回路出線設(shè)計時,應(yīng)將每相對地耐壓水平由相電壓提高至線電壓,即對地耐壓水平升高至為原來對地電壓的倍,以滿足承受短時單相接地故障的能力。
變頻器故障時自動切換至工頻運行,需考慮以下方面問題。
(1)因變頻器進(jìn)線接觸器及旁路接觸器切除短路電流容量有限,應(yīng)更換成斷路器。
(2)電動機或其高壓電纜區(qū)域內(nèi)發(fā)生相間短路故障,與變頻器出口區(qū)域發(fā)生相間短路故障,兩者應(yīng)判斷辨析,以避免因錯誤切換而加劇故障。
(3)自動切換應(yīng)避免對工藝系統(tǒng)的擾動。
(4)減少對電動機的沖擊。
鑒于上述問題的存在,在系統(tǒng)設(shè)計時,制造廠通常不考慮實施自動切換功能,但從實際工程應(yīng)用出發(fā),可采用以下方案。
4.3.1 主回路接觸器更換為斷路器
為達(dá)到切除短路電流的要求,應(yīng)將一次回路(圖2 中)接觸器KM1、KM2 及KM3 更換為滿足短路容量的斷路器。
4.3.2 增加電流互感器
在變頻柜與旁路柜匯流后的高壓電纜處(圖2中A 點),增加一組電流互感器(CT),采用電流送變頻器控制柜,這樣可以用故障電流有效判斷故障區(qū)域。在圖2 中A 點與電動機線圈的中性點側(cè)分別配置CT,設(shè)計構(gòu)成電動機差動保護(hù),也可以有效判斷故障區(qū)域,避免因錯誤切換而加劇故障。
變頻器在設(shè)計選型時,應(yīng)增加功率單元的溫度監(jiān)測元件而實現(xiàn)溫度保護(hù)功能,在溫度升高后報警、跳閘,同時應(yīng)對故障錄波提出相應(yīng)要求,為后續(xù)故障分析提供有利條件。
變頻器在設(shè)計選型時,應(yīng)充分考慮柜內(nèi)器件布置的合理性,從操作、檢修維護(hù)及安全等多方面考慮,特別是二次控制器件與一次器件應(yīng)進(jìn)行有效隔離,消除潛在的安全隱患。
通過實際故障案例分析,剖析高壓變頻系統(tǒng)設(shè)計上存在的問題,提出增加接地故障檢測、提高絕緣水平、增加自動切換功能等有效對策,以提高系統(tǒng)的可靠性,防止故障擴大,減少經(jīng)濟損失,為日后新設(shè)備選型或設(shè)備改造,提供了有力的技術(shù)支撐。