王飛,樊小龍,何哲
陜西法士特集團(tuán)鑄造分公司 陜西寶雞 722409
隨著輕量化要求的日益提高,汽車中的部分關(guān)鍵零部件,已經(jīng)大批量采用壓鑄生產(chǎn),因此控制壓鑄件質(zhì)量、提高成品率,以及確保壓鑄件使用壽命等是各壓鑄廠的工作重點(diǎn)。本文以我公司生產(chǎn)的15410-75-YDC壓鑄離合器殼體氣孔缺陷為例,借助MAGMA鑄造模擬軟件,研究排溢系統(tǒng)設(shè)計,分析高速區(qū)間和增壓時間等工藝參數(shù)對氣孔缺陷的影響,得出改善氣孔缺陷的經(jīng)驗(yàn),為類似產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)提供借鑒。
我公司的15410-75-YDC壓鑄離合器殼體壓鑄件,年產(chǎn)量超過12萬件,其外形尺寸為φ560mm×177mm,鑄件凈重為15.5kg,澆注重量22.5kg,平均壁厚為6.5mm,局部厚度為16mm。該鑄件法蘭外徑560mm、內(nèi)徑510mm,加工后與發(fā)動機(jī)匹配,要求氣孔直徑<φ1.5mm;底面為加工面,加工后與變速箱殼體連接,稱之為變速箱結(jié)合面;與結(jié)合面垂直的兩側(cè)是懸掛裝置,加工后用于變速箱在整車安裝固定,強(qiáng)度要求高。法蘭面、變速箱結(jié)合面以及懸掛裝置的氣孔缺陷為重要控制點(diǎn)。
圖1所示為離合器殼體的澆注系統(tǒng),一模一腔,總投影面積為336011mm2,采用IP2700T壓鑄機(jī),匹配定量爐輸送鋁液。
圖1 離合器殼體澆注系統(tǒng)
在壓鑄生產(chǎn)過程中,常將鑄件內(nèi)部產(chǎn)生的孔洞稱之為氣孔、縮孔及縮松。氣孔的定義為孔內(nèi)部表面近似球形,并且內(nèi)壁光滑的孔洞;縮孔的定義為內(nèi)壁粗糙的孔洞;縮松的定義為大量微小孔洞組成的疏松組織。依據(jù)孔洞尺寸和分布位置不同進(jìn)一步區(qū)分,氣孔的大小不等,分散或成群分布在整個鑄件的內(nèi)部??s孔通常出現(xiàn)在壁厚急劇變化的熱節(jié)處,孔洞內(nèi)壁呈現(xiàn)樹枝狀結(jié)晶鑄造凸起,而縮松是呈現(xiàn)類似海綿狀組織[1]。
一般的氣孔對壓鑄件的整體強(qiáng)度和完整性沒有太大影響,但較大氣孔對壓鑄件的密閉性和整體性影響較大。內(nèi)部氣孔缺陷有時可以通過浸滲處理方法進(jìn)行彌補(bǔ),對提高密閉性效果較好。壓鑄件中一般允許存在氣孔,但尺寸及數(shù)量要根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收條件確認(rèn)[1-3]。根據(jù)要求,本文講述鑄件整體氣縮孔需達(dá)到ASTM E505—2015《壓鑄件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的某級要求,即鑄件任一區(qū)域剖切表面氣縮孔直徑不能>φ2.3mm,加工后表面氣縮孔直徑不允許>φ1.5mm。
當(dāng)前,氣孔缺陷一般通過解剖檢查或無損檢測,根據(jù)氣孔尺寸和數(shù)量確定缺陷程度。重要壓鑄件經(jīng)常要求對內(nèi)部缺陷進(jìn)行全部進(jìn)行X射線無損檢測。
在批量生產(chǎn)過程中,該產(chǎn)品法蘭表面大量產(chǎn)生了>φ1.5mm的孔洞(見圖2),因此需要采取措施解決。工藝優(yōu)化前,因?yàn)楫a(chǎn)品在該位置產(chǎn)生的缺陷占總?cè)毕莸?5%以上,從而導(dǎo)致該產(chǎn)品總合格率<95%。
圖2 法蘭面氣孔
為制定解決措施,需要判定孔洞的缺陷位置和形態(tài),法蘭氣孔缺陷位于澆道入料方向?qū)?cè)11點(diǎn)鐘方向,通過X射線檢測,缺陷產(chǎn)品內(nèi)部存在數(shù)個規(guī)則的孔洞。該表面加工后有多個>φ1.5mm的孔,分布位置不確定,缺陷在X射線下顯示為橢圓狀。
鋁壓鑄是將鋁液快速高壓充填到模具型腔的鑄造。鋁液充填壓鑄模型腔的時間極短,一般為百分之幾秒或千分之幾秒。壓鑄過程中形成的氣孔有光滑的表面,形狀多為圓形或橢圓形,其多存在于鑄件的表面或形成皮下針孔,也可能在鑄件內(nèi)部。氣孔主要是壓射過程中卷入的氣體、脫模劑等產(chǎn)生的氣體,以及合金液本身包含的氣體滯留在型腔中無法排出所致[2]。
借助于MAGMA充填模擬分析驗(yàn)證,在鋁液充填過程中,兩股鋁液環(huán)繞窗口,左右兩側(cè)包覆窗口的模具型芯,并最終在窗口上側(cè)法蘭面交匯,在填充結(jié)束前,兩股鋁液交匯產(chǎn)生卷氣,同時鋁液將溢流槽封住,并將一部分氣體卷積在法蘭面。
另外,氣孔位置位于充型遠(yuǎn)端,由于鋁液溫度降低較快,冷料未排出包裹的氣孔,在增壓壓實(shí)階段無法完全壓縮,因此產(chǎn)生氣孔缺陷。工藝改進(jìn)前的充填模擬如圖3所示。
圖3 工藝改進(jìn)前的充填模擬
(1)改善排溢系統(tǒng)
1)增大窗口外側(cè)渣包體積,約增大1/3,以收集法蘭內(nèi)側(cè)卷氣。將6處渣包溢流槽厚度從0.9mm增加至2.5mm,以增強(qiáng)排氣效果。
2)將左側(cè)第三個渣包通往排氣槽通道封堵,避免該渣包鋁液因提前進(jìn)入溢流槽而影響易產(chǎn)生氣孔位置渣包流向。增加排氣槽,將窗口交匯處2個渣包單獨(dú)引出排氣。改進(jìn)后排溢系統(tǒng)如圖4所示。
圖4 改進(jìn)后排溢系統(tǒng)
(2)改善鑄件局部表面凝固順序 在鑄件法蘭面最遠(yuǎn)端和大窗口處加網(wǎng)筋,以改善局部表層凝固順序。
(3)優(yōu)化壓鑄工藝參數(shù)
1)根據(jù)增壓起始位置計算方法,t=0.01d2,其中,d為平均壁厚(mm)。該產(chǎn)品理論增壓時間為t=0.01d2=0.01×5.5×5.5s=0.303s,預(yù)估壓鑄機(jī)反應(yīng)時間0.1s,合理建壓時間0.2s。
2)在常規(guī)壓鑄中,壓鑄的高速充填起始點(diǎn)設(shè)置在產(chǎn)品的近澆口附近(見圖5紅色虛線),使產(chǎn)品的充填時間更短,產(chǎn)品的外觀品質(zhì)更好?,F(xiàn)對產(chǎn)品氣孔的判斷,合金進(jìn)入型腔后,由于速度過快造成卷氣,氣體不能按已定充填方向排出溢流,故將高速充填的位置向后推遲(見圖5紅色實(shí)線),改變鋁液流向,使產(chǎn)品型腔內(nèi)的氣體能夠按既定方式排出鑄件本體。
圖5 帶澆排系統(tǒng)離合器示意
圖6所示為常規(guī)壓鑄曲線。在壓鑄過程中,合金在進(jìn)澆口時(450mm位置)開始高速充填,其優(yōu)點(diǎn)是澆口附近位置充填比較好,缺點(diǎn)是由于內(nèi)澆口充型速度過快,造成鋁液進(jìn)入型腔后 氣較多,不易排出冷料,使產(chǎn)品離澆口較遠(yuǎn)位置易出現(xiàn)缺陷。
圖6 常規(guī)壓鑄曲線
圖7所示為根據(jù)以上分析進(jìn)行優(yōu)化后的壓射曲線。從圖7可看出,將高速充填位置向后推移,使進(jìn)澆口附近有部分鋁料停留,對后續(xù)充入的鋁液進(jìn)行緩沖,使高速的速度得到保證并且不會造成巻氣、亂流等現(xiàn)象的發(fā)生,極大地改善了產(chǎn)品冷料排不出的現(xiàn)象。
圖7 優(yōu)化后的壓射曲線
通過以上工藝優(yōu)化,采用MAGMA充填模擬分析,卷氣及凝固都得到極大改善。改進(jìn)后的模擬分析如圖8所示。
圖8 改進(jìn)后的模擬分析
依據(jù)上述的分析結(jié)果對該壓鑄模具完成優(yōu)化,采用IP2700T壓鑄機(jī)生產(chǎn),壓鑄工藝參數(shù)見表1。
表1 壓鑄工藝參數(shù)
經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證,優(yōu)化后的離合器殼體法蘭面經(jīng)X射線檢測質(zhì)量良好,金相顯微鏡下顯示組織無異常,切削加工后表面滿足要求,批量產(chǎn)品合格率從<95%提升到97%。
離合器殼體壓鑄件的主要缺陷形式為法蘭面氣孔,缺陷產(chǎn)生的原因?yàn)樵季植缓侠?、高速區(qū)間設(shè)置過長,以及建壓時間設(shè)置不合理。利用充填模擬分析可以有效驗(yàn)證氣孔缺陷產(chǎn)生原因及改進(jìn)的有效性,同時為其他產(chǎn)品氣孔問題的解決提供了參考思路。