劉杰
(中國石油大慶煉化分公司,黑龍江 大慶 163000)
大慶煉化公司10 萬噸/年干氣制乙苯裝置,以催化干氣為原料,采用DICP(中國科學院大連化學物理研究所)催化干氣制乙苯第三代技術(shù),為氣相稀乙烯法制乙苯工藝,由原中國石油工程設(shè)計有限責任公司撫順分公司設(shè)計,裝置于2009 年6 月首次開車成功。
乙苯裝置3 臺管式加熱爐均為立式圓筒爐,分別是循環(huán)苯加熱爐F201、苯塔底重沸爐F401、再生氣加熱爐F501。其中,F(xiàn)201 和F401 連續(xù)投運,F(xiàn)501 僅在裝置固定床反應(yīng)器催化劑再生和換劑燒焦期間投用,為間歇運行。F201、F401 均為輻射室-對流室雙室爐,設(shè)有煙氣-空氣預(yù)熱形式的余熱回收系統(tǒng),設(shè)計熱負荷分別為3.726MW、28.07MW。F501 為純輻射爐,無余熱回收系統(tǒng),設(shè)計熱負荷為0.71MW。
2020 年10 月開始,加熱爐F201 時常發(fā)生爐火突然熄滅事故。由于沒有安裝火焰監(jiān)視系統(tǒng),無法直接觀察到爐火熄滅過程,只能在熄火后,爐膛氧含量觸發(fā)高報警,經(jīng)副操現(xiàn)場檢查確認,才能判斷加熱爐發(fā)生熄火。這也導(dǎo)致了DCS 監(jiān)盤會有一定的滯后性,當加熱爐氧含量或燃料氣流量出現(xiàn)異常時,很可能爐火已經(jīng)熄滅了。加熱爐突然熄火成為操作盲區(qū),無法通過正常的操作調(diào)整等手段來避免出現(xiàn)的異常狀況,導(dǎo)致F201 突然熄火問題得不到有效控制。由于加熱爐F201 突然熄火時,F(xiàn)401 并沒有發(fā)生熄火且燃燒較穩(wěn)定,因此,排除燃料氣管網(wǎng)組分波動、壓力變化或嚴重帶液等原因。拆卸F201阻火器后檢查,阻火網(wǎng)也沒有出現(xiàn)堵塞的情況。然而,在幾次緊急處理的過程中,有一個共同的現(xiàn)象,就是燃燒器瓦斯軟管內(nèi)存在或多或少的積液,11 月還在軟管內(nèi)發(fā)現(xiàn)過小冰碴。瓦斯氣中會含有一定量的飽和水以及烴類蒸氣,進入10 月氣溫降低,這些飽和水和烴類蒸氣會在管道中冷凝成小液滴。F201 的負荷比F401 要小很多,冷凝的小液體在F401 的瓦斯軟管內(nèi)能夠被大量的瓦斯氣攜帶至燃燒器內(nèi)而被燒掉,而F201 由于瓦斯量過小,冷凝的小液體會存積在瓦斯軟管內(nèi),最終導(dǎo)致瓦斯氣供應(yīng)不暢,突然熄火。找到問題原因后,我們將F201 瓦斯管線原熱水伴熱改為蒸汽伴熱,并且全年投用伴熱,提高F201 的瓦斯氣溫度,避免產(chǎn)生凝液。將燃燒器瓦斯軟管全部安裝保溫,避免熱量損失。改造后效果明顯,自2021 年3 月改造完成并投用,至今一直未出現(xiàn)過加熱爐突然熄火事故。
由于加熱爐F401 負荷較大,瓦斯耗量多,瓦斯氣中的炭粉易堵塞主火嘴阻火器過濾網(wǎng),導(dǎo)致瓦斯氣流通量降低,影響加熱爐正常運行,必須立即切換阻火器,并清理堵塞的阻火器。進入冬季,阻火器堵塞現(xiàn)象較為明顯。與F201 類似,考慮到冬季氣溫降低后產(chǎn)生凝液,可能堵塞阻火網(wǎng),將F401 瓦斯管線原熱水伴熱改為蒸汽伴熱,并且全年投用伴熱,提高F401 的瓦斯氣溫度,避免產(chǎn)生凝液。同時,現(xiàn)阻火器前、后手閥為橫向安裝,瓦斯氣攜帶的雜質(zhì)經(jīng)常落到閥道上,造成閥門關(guān)不嚴,在拆裝清理阻火器過程,燃料氣泄漏,作業(yè)風險增大(如圖1)。通過改造,將上下兩組阻火器前、后手閥改為豎向,在阻火器前手閥下加三通,阻火器后加導(dǎo)淋,實現(xiàn)阻火器在線清理(如圖2)。考慮到F401 阻火器自2009 年建裝置以來,一直未進行更換,因此同步更換了新的阻火器。
圖1 F401 阻火器閥組改造前流程圖
圖2 F401 阻火器閥組改造后流程圖
改造后效果明顯,2021 年冬季平均每月清理1 次阻火器,2022 年冬季一直未發(fā)生阻火器堵塞現(xiàn)象。
乙苯裝置循環(huán)苯加熱爐F201、苯塔底重沸爐F401煙道擋板執(zhí)行機構(gòu)自2009 年裝置首次開工以來,已連續(xù)使用11 年,一直未進行更換。目前存在以下幾個問題。
(1)定位器老化、易失靈,2020 年F201 出現(xiàn)3 次煙道擋板開度無法自動調(diào)節(jié)的現(xiàn)象。由于現(xiàn)在該類型定位器已經(jīng)淘汰,廠家已停止生產(chǎn),更換定位器及其相關(guān)配件難度增大。
(2)汽缸易卡澀、氣路存在漏點,因汽缸使用時間長、腐蝕老化,無法徹底解決漏點和卡澀問題。由于煙道擋板為風關(guān)閥,當氣路漏風嚴重時,煙道擋板會全開,導(dǎo)致爐膛負壓突然增大,抽滅爐火。
(3)手自動切換旋鈕銹蝕嚴重,無法正常進行手自動切換。
以上問題,導(dǎo)致加熱爐煙道擋板執(zhí)行機構(gòu)工作不穩(wěn)定,存在煙道擋板無法正常調(diào)節(jié)和突然誤動作導(dǎo)致加熱爐爐膛負壓增大,爐火被抽滅的風險。2021 年,對F201、F401、F501 煙道擋板執(zhí)行機構(gòu)整體換型(F201一套、F401 兩套、F501 一套,共4 套)。
加熱爐燃燒的基本要求是建立和保持穩(wěn)定的燃燒火焰。燃燒不穩(wěn)定不僅會降低加熱爐的熱效率, 而且會引起加熱爐爐膛滅火,如處理不當引起加熱爐爆燃,造成事故。燃燒器在使用過程中有時會發(fā)生熄火現(xiàn)象,這種現(xiàn)象存在安全隱患,很多時候,這種安全隱患是由于火焰熄滅、著火滯后或是點火失敗導(dǎo)致的。為了保障煉油裝置管式加熱爐安全運行,必須設(shè)置管式加熱爐聯(lián)鎖保護系統(tǒng)。根據(jù)應(yīng)急管理部制定的《淘汰落后危險化學品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第一批)》及應(yīng)急廳[2020]38 號文通知,“燃氣加熱爐、導(dǎo)熱油爐缺乏火焰監(jiān)測和熄火保護系統(tǒng)的,淘汰類型為限制;應(yīng)由帶有火焰監(jiān)測和熄火保護的燃氣加熱爐、導(dǎo)熱油爐替代。根據(jù)中國石化煉油事業(yè)部編制的《煉油裝置管式加熱爐聯(lián)鎖保護系統(tǒng)設(shè)置指導(dǎo)意見》(修訂版)2019 年,“2.15長明燈燃料氣、主燃料氣、燃料油管線上應(yīng)分別設(shè)置緊急聯(lián)鎖切斷閥”“2.9 長明燈燃料氣管道上應(yīng)加并聯(lián)過濾器,以保證長明燈所用的燃料氣中的顆粒小于長明燈噴嘴口徑的25%”“3.1.1.1 主燃料氣壓力低低聯(lián)鎖。當主燃料氣壓力低低時,聯(lián)鎖切斷主燃料氣,長明燈燃料氣保持”“3.1.1.2 長明燈燃料氣壓力低低聯(lián)鎖。當長明燈燃料氣壓力低低,聯(lián)鎖切斷長明燈燃料氣,原則上應(yīng)同時切斷主燃料氣。如果企業(yè)長明燈燃料氣壓力波動大,經(jīng)常容易熄滅,企業(yè)應(yīng)開展安全風險評估,根據(jù)評估結(jié)果再決定是否切斷主燃料氣,同時企業(yè)應(yīng)采取措施穩(wěn)定長明燈燃料氣壓力”“3.1.5 長明燈燃料氣、主燃料氣聯(lián)鎖壓力信號宜按三取二的原則確定”“3.3.1應(yīng)根據(jù)加熱爐爐管內(nèi)冷流介質(zhì)的特性及工藝需求,設(shè)置爐管內(nèi)冷流介質(zhì)流量持續(xù)低低聯(lián)鎖,當爐管冷流介質(zhì)流量持續(xù)低低時,聯(lián)鎖切斷加熱爐主燃料系統(tǒng),長明燈保持”“3.3.2 應(yīng)根據(jù)加熱爐爐管內(nèi)冷流介質(zhì)的特性及工藝需求,設(shè)置爐管內(nèi)冷流介質(zhì)溫度高高聯(lián)鎖,當爐管冷流介質(zhì)溫度高高時,聯(lián)鎖切斷加熱爐燃料系統(tǒng),長明燈保持”。根據(jù)上述規(guī)范要求,公司設(shè)立“全廠加熱爐安全設(shè)施完善改造”項目,計劃于2023 年全廠停工大檢修時施工。其中乙苯裝置加熱爐F201、F401 改造內(nèi)容如表1。
表1
苯塔底重沸爐F401 根據(jù)現(xiàn)有空氣預(yù)熱器出口的溫度189℃,加熱爐熱效率計算約89.6%,燃料用量2189Nm3/h,反推算加熱爐實際負荷占設(shè)計負荷的65.5%左右。而設(shè)計空預(yù)器出口溫度為165℃,說明空氣預(yù)熱器已經(jīng)有部分換熱管束不參與換熱,經(jīng)核算熱管廢熱率大約為35%,且空氣預(yù)熱器由始建投用至現(xiàn)在,并無大修和維護,空氣預(yù)熱器主體設(shè)備的散熱損失、換熱管腐蝕、管束內(nèi)液體換熱效率衰減等,都制約著余熱回收系統(tǒng)的換熱能力,直接影響排煙溫度,降低了加熱爐效率。為提高加熱爐熱效率,進而節(jié)約燃料并減少煙氣的排放,公司設(shè)立“全廠加熱爐提效改造”項目,計劃于2023 年全廠停工大檢修時施工。其中乙苯裝置加熱爐F401 改造內(nèi)容如下。供給F401 的燃料氣從分液罐出來進入燃料氣預(yù)熱系統(tǒng),被外部高溫熱源預(yù)熱至約250℃,再進入復(fù)合阻蝕劑反應(yīng)器,經(jīng)深度脫硫處理,將燃料氣硫含量降至5ppm(體積比)以下,進入加熱爐燃燒器燃燒,配套更新8 臺低氮燃燒器。由于燃料中硫含量降低,煙氣低溫腐蝕最大限度減低,在滿足煙氣露點溫度的前提下,排煙溫度可降至不大于80℃,加熱爐的熱效率達到不小于95%。
F401 的高溫煙氣從對流頂端流出后,經(jīng)過高溫段空氣預(yù)熱器HAP,換熱后煙氣溫度降至160℃左右,換熱之后經(jīng)過引風機,出引風機后煙氣進入低溫段空氣預(yù)熱器LAP,預(yù)熱燃燒用低溫空氣,與空氣換熱后煙氣溫度降低至≯80℃,通過煙囪排入大氣。燃燒空氣依次經(jīng)過鼓風機、低溫段空氣預(yù)熱器LAP,高溫段空氣預(yù)熱器HAP,與煙氣換熱后進入加熱爐燃燒器參與燃燒。通過復(fù)合阻蝕技術(shù)對燃料氣進行精制預(yù)處理,去除燃料氣中的硫化物及含氮化合物,可實現(xiàn)SO2近零排放,并降低燃料型NOx 的排放。采用燃料氣和空氣雙預(yù)熱系統(tǒng),使燃燒溫度場更加均勻,可以實現(xiàn)較低過??諝庀禂?shù)燃燒,降低熱力型NOx 的產(chǎn)生。燃料氣和空氣雙預(yù)熱系統(tǒng),保證了燃燒的充分性,降低不完全燃燒的程度。
由于干氣制乙苯裝置建設(shè)時間較早,在加熱爐設(shè)計方面,存在一些不足之處,已不能滿足現(xiàn)階段的安全環(huán)保要求。加之隨著設(shè)備服役時間的增長,煙道擋板執(zhí)行機構(gòu)、阻火器等設(shè)備附件老化、失效問題較為突出。對于這些問題,必須采取有效措施,及時進行整改。由于新技術(shù)的層出不窮,讓加熱爐的熱效率得以進一步提高,燃料用量和煙氣排放量降低;低氮燃燒器的改進使得煙氣中NOx 含量持續(xù)降低。作為裝置核心設(shè)備的加熱爐,通過提高其運行效率和管理水平,對裝置的安全平穩(wěn)運行和提質(zhì)增效具有重要的經(jīng)濟效益和社會意義。