劉 金,張 浩,蔡曉濤,方 正,黃志武
(1.江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司,上海 201913;2.中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所,上海 201108)
隨著造船事業(yè)的蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代船舶向綠色、智能、安全、舒適性方向發(fā)展,對船用機(jī)械設(shè)備的性能要求愈加重視??諌簷C(jī)作為關(guān)鍵的船用設(shè)備,是一些工程船、公務(wù)船和港作船舶的重要動力裝置,由于科考船、物探船、客滾船等船舶對振動噪聲的嚴(yán)苛要求,使得對船用空壓機(jī)等機(jī)械設(shè)備的振動噪聲控制也具有較高的要求。
針對空壓機(jī)的振動噪聲控制,國內(nèi)學(xué)者進(jìn)行了諸多研究。朱寶慶等[1]分析了船用立式高壓空壓機(jī)的振動機(jī)理,通過對比分析和改進(jìn)試驗實現(xiàn)了空壓機(jī)與隔振裝置的最佳控制效果。劉雁等[2]研究得出壓縮機(jī)出口動態(tài)壓力的最大Lyapunov指數(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)離心壓縮機(jī)的初始喘振識別和預(yù)測以及控制。為避免往復(fù)式壓縮機(jī)曲軸系出現(xiàn)扭振,陳振等[3]建立了曲軸系在全周期交變載荷作用下的動力學(xué)模型,得到了曲軸系的固有頻率以及振型,通過分析曲軸系在不同轉(zhuǎn)速點的耦合振動速度響應(yīng)規(guī)律,提高了壓縮機(jī)曲軸系的使用壽命和工作可靠性。戚蒿等[4]采用平面波動理論和轉(zhuǎn)移矩陣法,對空壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,能夠有效地避免空壓機(jī)管道系統(tǒng)在不同操作工況下的氣柱和管路機(jī)械共振問題。針對空壓機(jī)振動故障的分析和振動控制,李樹勛等[5]基于ANSYS有限元分析軟件,對振動劇烈的管路進(jìn)行流體壓力脈動計算和流固耦合模態(tài)分析,得出空壓機(jī)管路振動是流體壓力脈動頻率和管道機(jī)械固有頻率均落在了壓縮機(jī)激振頻率共振區(qū)內(nèi),通過增加防振管托在一定程度上減弱了管道振動。黃輝等[6]著重探討了造成壓縮機(jī)切向振動和徑向振動的原因,并針對性地提出動平衡優(yōu)化、排氣口優(yōu)化、轉(zhuǎn)動慣量優(yōu)化等壓縮機(jī)振動的控制方法。倪天智等[7]搭建一種自適應(yīng)窄帶陷波濾波器的主動減振系統(tǒng),并首次用于壓縮機(jī)減振,能夠?qū)嚎s機(jī)基頻振動減小21.2 dB。
綜上所述,船用空壓機(jī)的減振設(shè)計和振動控制一直是機(jī)械領(lǐng)域研究中需要持續(xù)關(guān)注和解決的問題,而基于質(zhì)點模型的船用空壓機(jī)隔振裝置系統(tǒng)的振動故障識別方法研究而言,相關(guān)研究成果較少,國內(nèi)外對空壓機(jī)與隔振裝置的振動分析也通常是將兩者分開單獨考慮,很少對隔振系統(tǒng)整體特性進(jìn)行研究。因此,本文針對某船用空壓機(jī)隔振裝置系統(tǒng)出現(xiàn)的振動問題,建立質(zhì)點有限元模型進(jìn)行仿真驗證,得出空壓機(jī)基頻激勵引起了系統(tǒng)的共振。提出通過更改隔振器剛度的方式進(jìn)行優(yōu)化,并得到實船測試證明,該空壓機(jī)振動問題成功解決,為船舶安全作業(yè)提供了可靠保障。該研究可為船用機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常振動時的判斷、識別以及治理提供十分有益的參考。
通過上船勘驗,該空壓機(jī)組采用單層隔振的方式彈性安裝在船體基座上,每臺空壓機(jī)安裝6個隔振器,如圖1所示。其中,技術(shù)圖紙中空壓機(jī)組隔振裝置的隔振效果不小于10 dB(10 ~10 kHz頻帶范圍內(nèi)),空壓機(jī)參數(shù)見表1。
圖1 空壓機(jī)布置Fig.1 Air compressor layout
表1 空壓機(jī)參數(shù)Tab.1 Parameters of air compressor
在系泊調(diào)試階段發(fā)現(xiàn),當(dāng)空壓機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速970 r/min時,整個機(jī)組出現(xiàn)明顯異常振動,機(jī)組振動幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于機(jī)艙內(nèi)的其他機(jī)械設(shè)備,并且強(qiáng)烈的振動引起空壓機(jī)摔油桿斷裂。
為了明確機(jī)組振動的原因,采用振動測量的試驗方法對其進(jìn)行振動信號的采集。測試系統(tǒng)主要有單向加速度計(丹麥B&K,4514-B-001),信號采集分析系統(tǒng)(丹麥B&K,3050-A-060),安裝有PULSE軟件的測試電腦等組成。分別測量空壓機(jī)的機(jī)腳振動加速度,測量參數(shù)為1/3倍頻程振動加速度級,頻率范圍為10 Hz~10 kHz;并測量機(jī)組隔振裝置的隔振效果,測量參數(shù)為機(jī)組機(jī)腳至船體安裝基座的平均加速度振級落差,頻率范圍為10 Hz~10 kHz。測量參考值為1 mm/s2,頻率分辨率為1 Hz。
振動測點為空壓機(jī)組的機(jī)腳以及靠近隔振器的船體基座,加速度傳感器通過螺紋連接在金屬座上并通過粘接劑安裝在機(jī)組各測點。布置測點時注意避開結(jié)構(gòu)局部振動過大的部位(如罩殼、薄板、懸臂等),測試結(jié)果中振動加速度振幅均為所測頻段內(nèi)的有效值。
通過對空壓機(jī)組的振動測試,機(jī)腳振動加速度級1/3倍頻程如圖2所示,振動加速度級垂向為144 dB、船寬方向為143 dB、船長方向為148 dB;振動速度線譜結(jié)果如圖3所示:振動速度總值在船寬方向為61.3 mm/s、船長方向為28.4 mm/s、垂向為33.5 mm/s。振動烈度遠(yuǎn)超GB/T 7184-2008的C級要求(小于28.2 mm/s),此狀態(tài)繼續(xù)工作會對空壓機(jī)造成嚴(yán)重的損壞。
圖2 機(jī)腳振動加速度級(1/3倍頻程)Fig.2 The vibration acceleration level of the machine foot(1/3 octave chart)
圖3 機(jī)腳振動速度(線譜)Fig.3 The vibration velocity of the machine foot(line profile)
分析頻譜可知,船寬方向振動最大,垂向振動次之,船長方向振動最小。從圖2,3可知,各測點數(shù)據(jù)中振動能量最大的頻率均為16 Hz,對應(yīng)空壓機(jī)的基頻,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他響應(yīng)頻率,說明空壓機(jī)發(fā)生了基頻振動異常故障。
對空壓機(jī)組隔振裝置的隔振效果進(jìn)行了測試,其結(jié)果如圖4所示。在10 Hz~10 kHz頻段的隔振效果為24 dB,遠(yuǎn)大于指標(biāo)要求的10 dB。表明隔振裝置具有較好地減少振動傳遞的效果,在減振設(shè)計上留有較大的裕量。
圖4 空壓機(jī)隔振效果曲線(1/3倍頻程)Fig.4 Vibration isolation effect curve of air compressor(1/3 octave chart)
往復(fù)式機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)基頻振動異常的故障,往往存在以下幾種原因:(1)對中不滿足要求,存在角度不對中、平行不對中或綜合不對中;(2)機(jī)械設(shè)備的機(jī)腳緊固螺栓出現(xiàn)松動;(3)設(shè)備彈性安裝時,設(shè)備和隔振裝置組成的系統(tǒng)發(fā)生共振。
針對以上3種可能,逐一進(jìn)行確認(rèn)。
(1)通過現(xiàn)場檢查測量,該空壓機(jī)對中狀態(tài)良好。
(2)通過復(fù)查空壓機(jī)與隔振器連接螺栓,隔振器與船體基座連接螺栓,均未出現(xiàn)松動現(xiàn)象,且螺栓扭矩均在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
(3)驗證系統(tǒng)是否存在共振。
由于該空壓機(jī)組采用單層隔振方式進(jìn)行彈性安裝,因此需要驗證整個機(jī)組系統(tǒng)是否存在共振。
考慮到數(shù)值模擬結(jié)果對實船空壓機(jī)系統(tǒng)模態(tài)計算的準(zhǔn)確性,本文基于質(zhì)點模型進(jìn)行有限元分析。質(zhì)點是物理上描述物體運(yùn)動時建立的一種理想化模型,是一個具有質(zhì)量的點,它的質(zhì)量等于物體的全部質(zhì)量,但體積為零。楊輝等[8]為減少重載列車因制動延時導(dǎo)致的縱向沖動,將列車的每節(jié)車輛作為一個質(zhì)點,建立重載列車多質(zhì)點動力學(xué)模型,試驗結(jié)果與質(zhì)點模型的仿真結(jié)果相吻合。王志斌等[9]針對多分支電纜的柔性特征以及復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)導(dǎo)致的裝配仿真困難的問題,提出一種面向電纜虛擬裝配仿真的多分支彈簧質(zhì)點模型,能夠滿足柔性電纜碰撞檢測的效率和精度要求[9-12]。
針對空壓機(jī)組系統(tǒng)是否存在共振,利用有限元分析軟件,建立質(zhì)點模型,采用0維MASS單元將船用空壓機(jī)等效為一個質(zhì)點,并在這個質(zhì)點上賦予機(jī)組重量和轉(zhuǎn)動慣量等信息,質(zhì)點位置為機(jī)組的重心位置。機(jī)組轉(zhuǎn)動慣量JX=15 195 T·mm2,JY=30 361 T·mm2,JZ=29 686 T·mm2。隔振器采用SPRING彈簧單元,根據(jù)設(shè)計圖紙可知,本船空壓機(jī)所使用的隔振器為BE-85型,該隔振器單個承載為50 kg,動剛度x向(船寬方向,記為橫向)為600 N/mm,y向(船長方向,記為縱向)為230 N/mm,z向(垂向)為250 N/mm。將空壓機(jī)質(zhì)點與隔振器單元通過MPC點RBE2單元進(jìn)行約束,實現(xiàn)節(jié)點自由度耦合,如圖5所示??紤]到隔振器通過螺栓與船體基座相連接,對隔振器單元節(jié)點底面的平動和轉(zhuǎn)動方向施加全約束,進(jìn)行模態(tài)分析。
圖5 空壓機(jī)組系統(tǒng)質(zhì)點模型Fig.5 Particle model of air compressor system
系統(tǒng)前6階模態(tài)頻率計算結(jié)果見表2。根據(jù)空壓機(jī)隔振系統(tǒng)運(yùn)行時的機(jī)腳振動測試結(jié)果可知,空壓機(jī)在額定轉(zhuǎn)速970 r/min時,振動的峰峰值對應(yīng)的中心頻率為16 Hz,結(jié)合線譜可知該頻率為空壓機(jī)的基頻(970 r/min對應(yīng)激勵頻率為16.17 Hz),與系統(tǒng)第4階頻率15.55 Hz吻合。可以認(rèn)為該機(jī)組彈性安裝后發(fā)生的基頻振動異常故障的原因是系統(tǒng)存在共振所導(dǎo)致的。
表2 系統(tǒng)模態(tài)計算結(jié)果(原始隔振器剛度)Tab.2 Calculation results of system modal(Stiffness of original vibration isolator)
結(jié)構(gòu)共振問題導(dǎo)致發(fā)生振動故障一般需要滿足2個條件,首先結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率與激勵頻率吻合;其次,激勵源在該頻率下能夠提供足夠的能量輸入。根據(jù)線譜和1/3倍頻程譜可知,在16 Hz及其倍頻處均出現(xiàn)峰值,并且基頻響應(yīng)較為突出,因此基頻提供了足夠的能量貢獻(xiàn)造成整個系統(tǒng)出現(xiàn)共振。
由于隔振器與船體基座剛性連接,船體基座已有較大的剛度,改變船廠基座剛度并不能較好地改變整個系統(tǒng)的頻率,因此改變隔振器剛度能夠避免系統(tǒng)固有頻率與空壓機(jī)基頻吻合,有效減弱空壓機(jī)的振動。通過對隔振裝置的隔振效果測試可知,該機(jī)組使用的隔振器剛度太弱,因此有足夠的裕量可以在滿足隔振效果的同時,提高剛度來避開共振頻率。
通過定量化設(shè)計,改變隔振器橡膠膠料來改變隔振器剛度,計算中應(yīng)考慮10%的共振帶范圍,系統(tǒng)模態(tài)需要避開14.5~17.8 Hz共振帶。隔振器動剛度x向取2 260 N/mm,y向取820 N/mm,z向取800 N/mm。通過質(zhì)點模型計算得出系統(tǒng)前6階模態(tài)頻率結(jié)果見表3。根據(jù)模態(tài)計算結(jié)果得到其2階模態(tài)頻率提高至14.01 Hz,3階至19.16 Hz,可以看出該隔振器剛度能夠使空壓機(jī)系統(tǒng)避開基頻16.17 Hz,減少空壓機(jī)組的振動。
表3 系統(tǒng)模態(tài)計算結(jié)果(定制隔振器剛度)Tab.3 Calculation results of system modal(Stiffness of customized vibration isolator)
按照上文相同設(shè)置和測點布置,對空壓機(jī)組進(jìn)行振動復(fù)測,機(jī)組振動得到有效改善,測試結(jié)果如圖6-7所示。振動速度總值在船寬方向為22.7 mm/s、船長方向為19.3 mm/s、垂向為26.2 mm/s,且振動線譜中16 Hz處振動幅值明顯降低,無異常,系統(tǒng)共振現(xiàn)象已消除。說明通過改變隔振器剛度,改變了系統(tǒng)的固有頻率,避免了在空壓機(jī)額定轉(zhuǎn)速激勵下的共振現(xiàn)象。更換隔振器后,隔振裝置的隔振效果為15.0 dB,滿足指標(biāo)要求。
圖6 機(jī)腳振動加速度級(1/3倍頻程)Fig.6 The vibration acceleration level of the machine foot(1/3 octave chart)
圖7 機(jī)腳振動速度(線譜)Fig.7 The vibration velocity of the machine foot(line profile)
本文通過采用有限元分析軟件建立質(zhì)點模型以及實船空壓機(jī)振動測試,對空壓機(jī)出現(xiàn)的振動問題進(jìn)行分析,研究振動控制措施在該空壓機(jī)產(chǎn)生振動前后的控制效果,主要結(jié)論如下:
(1)對空壓機(jī)設(shè)備進(jìn)行振動測試,得到了設(shè)備實際振動響應(yīng)數(shù)值和方向,振動的主要頻率為空壓機(jī)的基頻。
(2)通過建立空壓機(jī)質(zhì)點有限元模型進(jìn)一步確認(rèn)系統(tǒng)的固有頻率與空壓機(jī)基頻吻合,導(dǎo)致發(fā)生了共振。
(3)針對性地提出振動控制措施,通過改變隔振器剛度進(jìn)而改變系統(tǒng)固有頻率,并進(jìn)行質(zhì)點模型仿真計算和實船振動測試驗證??諌簷C(jī)額定轉(zhuǎn)速下振動速度發(fā)生明顯的降幅,振動處于正常水平,證明空壓機(jī)的振動問題得到有效解決。
(4)當(dāng)機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常振動時,利用質(zhì)點模型進(jìn)行有限元仿真,可以快速確認(rèn)故障特征,進(jìn)而制定有效控制方案,解決設(shè)備的安全隱患。
以上研究結(jié)果為船舶動力設(shè)備的設(shè)計和船舶振動故障的判斷、識別以及治理提供了寶貴的經(jīng)驗,具有較好的借鑒意義。