王志強(qiáng),王建雄,焦維亮,付張雨
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,四川 涼山 615704)
某電站樞紐建筑物主要由左右岸擋水壩、中孔壩段和溢流壩段、消力池、右岸引水系統(tǒng)及地下廠房發(fā)電系統(tǒng)組成。碾壓混凝土重力壩壩頂高程1 334 m,最大壩高168 m,壩頂長(zhǎng)度516 m。大壩滲漏集水井設(shè)置在右岸高程1 173.60 m基礎(chǔ)廊道內(nèi),尺寸為7.5 m×4 m×8 m(長(zhǎng)×寬×高),有效容積為96 m3,用于收集大壩內(nèi)部滲水,水泵將壩體滲漏水通過排水管接入水墊塘下游段。
目前,為提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,泵房?jī)?nèi)設(shè)置了兩套排水系統(tǒng),即大壩滲漏排水主用系統(tǒng)和大壩滲漏排水備用系統(tǒng),主用系統(tǒng)采用德國(guó)博格生產(chǎn)的凸輪泵(型號(hào)EL1000),排水系統(tǒng)主要由3臺(tái)潛水泵、出口流量計(jì)、可曲撓橡膠接頭、泵控單向閥、出口閘閥和排水管路等組成,于2019年1月投入運(yùn)行,主用系統(tǒng)設(shè)置3臺(tái)排水泵,1用2備,3臺(tái)互為備用。備用系統(tǒng)采用運(yùn)城解州華龍泵業(yè)生產(chǎn)的潛水泵(型號(hào)300QJ160-80/4),于2019年9月投入運(yùn)行,備用系統(tǒng)設(shè)置3臺(tái)排水泵,1用2備,3臺(tái)互為備用,正常運(yùn)行時(shí)為大壩滲漏主用系統(tǒng)運(yùn)行,在主用系統(tǒng)2臺(tái)或3臺(tái)泵故障后,運(yùn)行人員將主用系統(tǒng)退出,投入備用系統(tǒng)運(yùn)行。電站設(shè)計(jì)了兩路排水系統(tǒng),一路是備用系統(tǒng),另外一路是主要系統(tǒng),分別將水排到壩后,由于管路較長(zhǎng),管路中余水較多,在管路靠近集水井側(cè)設(shè)置了放空閥,在水泵停運(yùn)后,開啟排水管路的電動(dòng)閥,將管路余水排盡[1]。
按照電廠“遠(yuǎn)程控制、現(xiàn)場(chǎng)值守”的相關(guān)要求及壩體滲漏來水情況,結(jié)合水泵運(yùn)行特點(diǎn),大壩滲漏排水主用系統(tǒng)、備用系統(tǒng)共計(jì)6臺(tái)水泵的運(yùn)行根據(jù)集水井水位變化設(shè)定為自動(dòng)控制,當(dāng)液位變送器傳送具體的接點(diǎn)動(dòng)作至PLC控制柜時(shí)觸發(fā)水泵運(yùn)行或停止。液位變送器為重要的水位監(jiān)測(cè)裝置,為保證其數(shù)據(jù)的可靠性,本系統(tǒng)配備了兩套獨(dú)立的液位監(jiān)測(cè)裝置,避免液位變送器信號(hào)失真引發(fā)報(bào)警信號(hào)或水淹泵房事故。其液位具體的參數(shù)設(shè)置見表1。
表1 液位變送器參數(shù)設(shè)置
1月31日,大壩滲漏排水主用系統(tǒng)3號(hào)泵運(yùn)行過程中,監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出“11LCU大壩滲漏排水主用控制柜3號(hào)泵流量正常復(fù)歸”、“11LCU大壩滲漏排水主用控制柜3號(hào)泵流量低動(dòng)作”信號(hào),運(yùn)行遠(yuǎn)控值班人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)大壩滲漏排水主用系統(tǒng)監(jiān)測(cè)畫面中“3號(hào)變頻器運(yùn)行”點(diǎn)亮、“3號(hào)排水泵出口流量”由109 m3/h變?yōu)? m3/h,現(xiàn)場(chǎng)值守長(zhǎng)派人配合專業(yè)檢修班組檢查。
檢修維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)大壩滲漏排水主用系統(tǒng)3號(hào)泵聯(lián)軸器已損壞,水泵端聯(lián)軸器機(jī)構(gòu)受損嚴(yán)重,緩沖墊出現(xiàn)了變形與損傷,水泵已停止運(yùn)行,電機(jī)仍在持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)場(chǎng)油泵連軸器部分有明顯的異音,聯(lián)軸器部分溫度比正常運(yùn)行時(shí)高,流量計(jì)顯示流量為0 m3/h。現(xiàn)場(chǎng)圖片見圖1、圖2。
圖1 聯(lián)軸器斷裂
圖2 碎裂的聯(lián)軸器部件
1月31日,由運(yùn)行人員執(zhí)行完安全措施后,維護(hù)人員打開水泵,檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)軸上轉(zhuǎn)子體中3塊轉(zhuǎn)子尖均出現(xiàn)不同程度的撕裂,從動(dòng)軸上轉(zhuǎn)子體1塊轉(zhuǎn)子尖被撕裂,現(xiàn)場(chǎng)圖片見圖3。
圖3 被撕裂的轉(zhuǎn)子尖
維護(hù)人員拆除轉(zhuǎn)子尖后檢查發(fā)現(xiàn),驅(qū)動(dòng)軸已經(jīng)斷裂,現(xiàn)場(chǎng)圖片見圖4、圖5。
圖5 斷裂的軸端
由于水泵驅(qū)動(dòng)軸斷裂、4塊轉(zhuǎn)子尖撕裂及聯(lián)軸器受損,為避免降低系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,盡快恢復(fù)水泵運(yùn)行,即對(duì)水泵部件進(jìn)行了整體更換,待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后,再對(duì)受損水泵進(jìn)行專項(xiàng)檢查分析及處理。
水泵更換完成后,使用百分表對(duì)電機(jī)軸與水泵軸進(jìn)行水平與豎直方向上偏差校準(zhǔn),經(jīng)檢驗(yàn),水平方向偏差最大為0.08 mm,豎直方向最大為0.10 mm,均滿足安裝要求。水泵安裝完成后即試運(yùn)行3次(2次在現(xiàn)地手動(dòng)啟泵,1次在水泵控制室手動(dòng)啟泵),水泵出口壓力為0.58 MPa,流量為108 m3/h,具備投入運(yùn)行條件。
經(jīng)查詢監(jiān)控系統(tǒng)集水井水位變化及大壩滲漏排水主用系統(tǒng)排水泵出口流量計(jì)數(shù)據(jù),1月30日,由于開展大壩滲漏排水備用系統(tǒng)排水泵檢查維護(hù)工作,運(yùn)行人員將水泵控制方式由備用系統(tǒng)切換至主用系統(tǒng)運(yùn)行,1月30日21:10:00主用系統(tǒng)1號(hào)排水泵運(yùn)行,1月30日22:50:10主用系統(tǒng)2號(hào)排水泵運(yùn)行,1月31日01:14:00主用系統(tǒng)3號(hào)排水泵運(yùn)行,運(yùn)行約30 min后流量急劇下滑,集水井水位逐漸開始上升,上升至1 172.00 m(主用系統(tǒng)第二啟動(dòng)水位)時(shí),主用系統(tǒng)1號(hào)排水泵開始運(yùn)行。
經(jīng)仔細(xì)檢查斷裂的軸端,發(fā)現(xiàn)斷面裂痕三分之一為新痕跡,三分之二為舊痕跡,已出現(xiàn)銹跡,證明裂紋的形成過程緩慢,是外加力持續(xù)作用累計(jì)形成的結(jié)果。經(jīng)過對(duì)從動(dòng)軸進(jìn)行滲透探傷檢查,檢測(cè)結(jié)果顯示從動(dòng)軸完好、無裂紋、無缺陷。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)水泵受損情況、監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)及以往水泵故障統(tǒng)計(jì)信息,分析水泵運(yùn)行故障的原因[2-5]為:
(1)水泵泵軸出廠時(shí)可能存在裂紋缺陷,運(yùn)行時(shí)導(dǎo)致裂紋擴(kuò)大。
(2)水泵運(yùn)行過程中隨著水泵泵腔水垢厚度的不斷增加導(dǎo)致水泵驅(qū)動(dòng)軸輸出力矩不斷變化,繼而使軸在機(jī)械密封部位由于長(zhǎng)時(shí)間受力不均導(dǎo)致產(chǎn)生裂紋,以上因素的作用下,在最后一次運(yùn)行過程中驅(qū)動(dòng)軸直接斷裂,由于齒輪箱運(yùn)行未受影響,下端轉(zhuǎn)子正常運(yùn)行,導(dǎo)致上端轉(zhuǎn)子尖被撕裂,轉(zhuǎn)子尖緊固螺栓露出,與下端轉(zhuǎn)子尖之間產(chǎn)生卡阻,強(qiáng)迫下端轉(zhuǎn)子停止運(yùn)行,電機(jī)軸憑借慣性動(dòng)力輸入導(dǎo)致聯(lián)軸器連接部位斷裂。由于水泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),水泵出口流量降低,而電機(jī)正常運(yùn)行,故CCS發(fā)“11LCU大壩滲漏排水主用控制柜3號(hào)泵流量低動(dòng)作”信號(hào)。
由于大壩水質(zhì)原因?qū)е滤帽们唤Y(jié)垢,水泵運(yùn)行過程中隨著水垢厚度的不斷增加使水泵驅(qū)動(dòng)軸輸出力矩不斷變化,進(jìn)而可能引發(fā)驅(qū)動(dòng)軸產(chǎn)生裂紋的情況。根據(jù)設(shè)備定期檢修計(jì)劃,目前大壩滲漏排水主用系統(tǒng)排水泵每3個(gè)月開展一次定期維護(hù)工作,工作內(nèi)容主要包括水泵轉(zhuǎn)子體及轉(zhuǎn)子尖檢查,機(jī)械密封檢查,水泵泵腔檢查與除垢處理,緊固螺栓檢查、排水泵的驅(qū)動(dòng)軸隱患排查等工作[6]。
為避免再次出現(xiàn)設(shè)備損壞事件,制定以下控制措施:
(1)每周記錄一次3臺(tái)泵的啟動(dòng)電流、出口流量及出口壓力,以便清楚掌握水泵運(yùn)行狀態(tài)。
(2)立即對(duì)1號(hào)、2號(hào)排水泵驅(qū)動(dòng)軸與從動(dòng)軸進(jìn)行全面滲透探傷檢查,及時(shí)消除安全隱患。
(3)在后續(xù)維修保養(yǎng)過程中,將加入對(duì)驅(qū)動(dòng)軸與從動(dòng)軸檢查作業(yè)內(nèi)容,以確保水泵軸完好無缺陷。
(4)運(yùn)行人員加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)設(shè)備啟停規(guī)律不正常時(shí),通知專業(yè)班組檢查設(shè)備運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
(5)設(shè)備操作中的注意事項(xiàng),目前大壩滲漏主用系統(tǒng)管路較長(zhǎng),系統(tǒng)中設(shè)置了放空閥的開啟時(shí)間6 min的流程,為使管路中的水排干凈,操作中應(yīng)確認(rèn)放空閥是否正確動(dòng)作。若管路中有余水,則會(huì)影響到啟泵時(shí)的效率,對(duì)排水泵有危害。
通過以上措施的實(shí)施,可以及時(shí)掌握凸輪泵的運(yùn)行狀態(tài),有效地避免設(shè)備事故再次發(fā)生,提高了設(shè)備的健康水平,對(duì)大壩滲漏排水系統(tǒng)安全運(yùn)行,保障壩內(nèi)設(shè)備安全起到了重要作用。