杜瑞濤
(東方電氣集團(tuán)國(guó)際合作有限公司,四川 成都 610097)
烏茲別克斯坦卡季林(Kadirin)水電站是東方電氣在“一帶一路”倡議下總包實(shí)施的一個(gè)典型水電站工程。該電站裝機(jī)為2臺(tái)7 670 kW的水輪發(fā)電機(jī)組,由發(fā)變組單元升壓接線至35 kV開關(guān)站,并在35 kV開關(guān)站接入當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)。35 kV開關(guān)站安裝了1臺(tái)2 500 kVA的油浸式降壓變壓器為電站周邊農(nóng)村供電。2019年6月6日,該變壓器發(fā)生瓦斯跳閘事故。
發(fā)生瓦斯跳閘事故的變壓器線路電氣原理接線簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。變壓器線路配置了電流保護(hù)和瓦斯保護(hù),保護(hù)出口均為變壓器高壓側(cè)(35 kV側(cè))斷路器。變壓器線路發(fā)生故障時(shí),保護(hù)裝置通過(guò)跳開變壓器高壓側(cè)斷路器切除故障。
圖1 變壓器支路電氣原理接線
變壓器高壓側(cè)裝設(shè)的電流保護(hù)裝置為南瑞公司生產(chǎn)型號(hào)為PCS-9611的微機(jī)式保護(hù)繼電器。該繼電器從變壓器高壓側(cè)電流互感器采集電流信號(hào),線路發(fā)生短路故障時(shí),如果采集到的短路電流值超過(guò)繼電器設(shè)定的整定值且超過(guò)設(shè)定的延時(shí),該繼電器將向變壓器高壓側(cè)斷路器發(fā)送跳閘命令,跳開斷路器,防止事故擴(kuò)大[1]。
變壓器本體裝設(shè)了一只型號(hào)為QJ4-50的氣體繼電器用于該變壓器的瓦斯保護(hù)。氣體繼電器安裝在變壓器與儲(chǔ)油柜的連接管路上,在變壓器內(nèi)部故障使油分解產(chǎn)生氣體或造成油流沖動(dòng)時(shí),使氣體繼電器的接點(diǎn)動(dòng)作,并通過(guò)跳開變壓器高壓側(cè)斷路器以切除變壓器,避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大[2]。
2021年6月06日18:36:47,變壓器高壓側(cè)斷路器跳閘。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)作記錄,為瓦斯保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致的高壓側(cè)斷路器跳閘。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取了電流保護(hù)繼電器PCS-9611中的電流波形(圖2),發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生時(shí)變壓器高壓側(cè)電流明顯升高并持續(xù)一段時(shí)間(該線路額定電流為37.5 A,而此次故障發(fā)生期間,最高電流為365.9 A),但電流保護(hù)并未動(dòng)作。2021年6月16日現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變壓器進(jìn)行吊芯檢查,發(fā)現(xiàn)該變壓器的B相繞組線包出現(xiàn)破損(圖3),B相低壓銅繞組部分熔毀。
圖3 變壓器繞組損壞圖片
該變壓器高壓側(cè)配置了電流保護(hù)(電量保護(hù))和瓦斯保護(hù)(非電量保護(hù)),變壓器低壓側(cè)未配置保護(hù)裝置。由于此6.3 kV配電線路較為簡(jiǎn)陋且維護(hù)較差,容易發(fā)生接地和相間短路。正常情況下,變壓器6.3 kV低壓線路如果發(fā)生短路時(shí),應(yīng)電流速斷保護(hù)跳閘來(lái)第一時(shí)間切除故障。只有當(dāng)速斷保護(hù)拒動(dòng)時(shí),才會(huì)引發(fā)瓦斯保護(hù)動(dòng)作。而本次瓦斯動(dòng)作前,過(guò)流速斷保護(hù)并未動(dòng)作。
現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)電流保護(hù)繼電器PCS-9611中保護(hù)定值,發(fā)現(xiàn)電流速斷保護(hù)定值為375 A。本次故障記錄的最高故障電流為365.9 A,沒(méi)有達(dá)到電流速斷保護(hù)的定值,因此電流速斷保護(hù)沒(méi)有動(dòng)作。
經(jīng)過(guò)上述分析,判斷此次故障是由于變壓器低壓側(cè)支路發(fā)生了短路,但由于最高故障電流沒(méi)有達(dá)到電流速斷保護(hù)的定值375 A,速斷保護(hù)沒(méi)有動(dòng)作,進(jìn)而導(dǎo)致短路電流一直存在。變壓器B相繞組匝間絕緣在短路電流的持續(xù)作用下?lián)p壞,然后B相繞組匝間短路并發(fā)生電弧,使變壓器油分解產(chǎn)生的強(qiáng)烈氣體或油流涌動(dòng)沖擊氣體繼電器QJ4-50的擋板,氣體繼電器QJ4-50的接點(diǎn)動(dòng)作,跳開變壓器高壓側(cè)斷路器[3]。
基于上述分析,確定解決方案為重新設(shè)定合理的電流保護(hù)整定值。該變壓器低壓側(cè)出線未配置保護(hù)裝置,因此變壓器的電流保護(hù)應(yīng)將變壓器和線路當(dāng)做一個(gè)整體來(lái)進(jìn)行保護(hù)。根據(jù)DL/T 584-2017《3~110 kV電網(wǎng)繼電保護(hù)裝置運(yùn)行整定規(guī)程》7.2.11.4款規(guī)定,本線路為終端線路,可采用三段式電流保護(hù)[4,5]。整定計(jì)算過(guò)程如下:
(1)電流速斷保護(hù)整定
電流速斷保護(hù)定值應(yīng)按躲過(guò)本線路末端最大三相短路電流整定。
式中:
Kk-可靠系數(shù),根據(jù)DL/T584規(guī)定,取Kk=1.3;
I(3)Dmax-本線路末端故障最大三相短路電流數(shù)值,根據(jù)短路計(jì)算報(bào)告I(3)Dmax=187 A;
帶入計(jì)算得電流速斷保護(hù)定值IopI=243.1 A,延時(shí)設(shè)置為0 s。
(2)延時(shí)電流速斷保護(hù)整定
由于線路末端無(wú)保護(hù)裝置,因此延時(shí)電流速斷保護(hù)按本線路末端故障有靈敏度整定。
式中:
I(2)Dmin-本線路末端故障最小兩相短路電流,根據(jù)短路計(jì)算得I(2)Dmin=161.9 A;
Ksen-靈敏度,根據(jù)DL/T 584規(guī)定,取Ksen=1.5。
帶入計(jì)算得延時(shí)電流速斷保護(hù)定值IopII=107.9 A,延時(shí)設(shè)置為0.3 s 。
(3)過(guò)電流保護(hù)整定
過(guò)電流保護(hù)按躲過(guò)本線路的最大負(fù)荷電流整定。
IopIII=Kk/(Kf×Ilmax)
式中:
Kk-可靠系數(shù),根據(jù)DL/T584規(guī)定,取Kk=1.2;
Kf-返回系數(shù),根據(jù)DL/T584規(guī)定,取Kf=0.95;
Ilmax-本線路最大負(fù)荷電流,為45 A。
帶入計(jì)算得過(guò)電流保護(hù)定值IopIII=35.6 A,延時(shí)為0.8 s。
現(xiàn)場(chǎng)委托當(dāng)?shù)刈儔浩鲝S對(duì)損壞的變壓器繞組進(jìn)行了修復(fù),并將上述電流保護(hù)整定值輸入了變壓器高壓側(cè)保護(hù)繼電器PCS-9611,變壓器和線路成功投運(yùn)。
2021年8月25日,變壓器低壓側(cè)6.3 kV線路再一次發(fā)生短路故障,變壓器35 kV高壓側(cè)斷路器成功跳閘。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查,電流速斷保護(hù)成功動(dòng)作。電流保護(hù)繼電器PCS-9611的故障錄波電流信號(hào)如圖4所示,發(fā)生故障時(shí)最大短路電流361 A,故障發(fā)生后由電流保護(hù)繼電器PCS-9611的速斷電流保護(hù)功能在51 ms內(nèi)成功將變壓器高壓側(cè)斷路器跳開,氣體繼電器未動(dòng)作。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變壓器進(jìn)行了絕緣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果正常。線路短路故障排除后,再次送電,變壓器運(yùn)行正常。
圖4 電流保護(hù)整定后故障錄波電流信號(hào)
電流保護(hù)是變壓器和線路保護(hù)的重要保護(hù)功能,對(duì)變壓器和線路的安全運(yùn)行起著關(guān)鍵作用。本文對(duì)卡季林水電站變壓器-線路瓦斯保護(hù)動(dòng)作事件進(jìn)行了全面的分析,找到了此次瓦斯保護(hù)動(dòng)作的原因,并提出了合理的解決方案,對(duì)卡季林水電站變壓器-線路后續(xù)的安全、可靠運(yùn)行提供了保障。