吳偉明 吳克如 單磊磊 章俊杰 葉家勝
(浙江中煙工業(yè)有限責任公司杭州卷煙廠,浙江杭州 310024)
浙江中煙工業(yè)公司提出“利群四百萬箱工程”的發(fā)展戰(zhàn)略,以質量更高、效率更高的要求,聚焦質量抓改進,瞄準對標爭進位,夯實基礎求突破。為進一步強化質量意識,2023 年開啟實施“質量提升三年行動計劃”。
杭州卷煙廠作為浙江中煙最大的一個生產部門,生產所有浙江中煙的細支煙?,F杭州卷煙廠細支煙主要有西子陽光、西湖戀、江南韻以及云端休閑4 種規(guī)格,ZJ118D卷煙機組是生產細支煙的主力卷煙設備,其設計時速為6000 支/min。困擾該機型生產的最大問題便是漏氣剔除率較高,平均漏氣剔除率高達0.32%,直接導致該卷煙機型的材料消耗居高不下,影響設備效率的發(fā)揮。各個機型的煙支漏氣剔除率如圖1 所示,其中ZJ118D 煙支漏氣剔除率遠高于其他機型。
圖1 各卷煙機煙支漏氣剔除率
搓接輪與搓板工作示意圖如圖2 所示,搓接輪表面的吸風孔將煙支、濾嘴、水松紙片形成的“煙組”吸附在搓接輪槽內,“煙組”隨著搓接輪轉動,在搓板的作用下將上過膠的水松紙片包裹煙支和濾嘴,形成濾嘴煙支[1]。搓板與搓接輪間隙的大小對搓接質量有直接的影響,過大或者過小的間隙都容易造成濾嘴煙支皺頭或者漏氣。
圖2 搓接輪與搓板工作示意圖
西子陽光、西湖戀、江南韻以及云端休閑都采用預打孔水松紙進行包裹,膠量的大小極大程度影響卷制質量,膠量過大,無膠區(qū)被填滿,吸阻與通風度不達標;膠量過小,輕則出現皺頭,重則出現漏氣或者濾嘴脫落[2]。
目前,設備上采用的吸絲導軌為磁珠式吸絲導軌,在運行過程中存在煙絲跑偏、吸絲帶運行成波浪形等問題。同時,磁珠式吸絲導軌在運行一段時間后會出現磁珠與導軌前后攔板磨損、磁珠卡死等現象,導致煙絲輸送不順暢,從而使得煙支段出現軟硬點、空頭等現象。在搓接過程中產生水松紙皺、水松紙翹邊等漏氣卷煙。
使用不同尺寸的量棒調整搓板和搓接輪的間隙,根據細支煙的煙支圓周確定使用量棒的區(qū)間為5.6 ~6.0mm。使用各尺寸調整后運行機器,在相同時間內觀察運行情況與煙支質量,將觀察到的現象進行記錄,如表1 所示。
表1 搓板與搓接輪間隙調整試驗結果表
由表1 可以看出,搓板與搓接輪間隙的大小對煙支質量有著明顯的影響,間隙過小煙支通過不暢容易堵搓板,間隙過大容易出現煙支皺頭。經過對比最終選擇使用5.8mm 的量棒作為調整搓板與搓接輪間隙的標準。
膠量的大小對煙支卷制質量有著重大影響,通過調整上下膠輥的間隙改變膠量大小,ZJ118 型卷煙機MAX 上膠系統(tǒng)如圖3 所示。通過調整膠缸的高低,改變上下膠輥的間隙,從而使水松紙的上膠量發(fā)生改變,而僅僅調整螺絲旋鈕難以精確地控制間隙改變的量,于是采用塞尺對上下膠輥的間隙進行測量。
圖3 ZJ118型卷煙機MAX上膠系統(tǒng)
根據設備說明書以及設備維修經驗確定上下膠輥的間隙范圍為0.05 ~0.20mm。觀察設備運行情況,并將漏氣剔除率進行記錄,如表2 所示。
表2 膠輥間隙對漏氣剔除率影響表
從表2 可以看出,不同的上膠間隙對設備的影響較大,間隙小水松紙的上膠量少,水松紙上膠不充分,不能實現水松紙有效包裹煙支,造成漏氣;但過大的間隙,水松紙膠量過大,膠后加熱器不能有效地對上膠后的水松紙進行加熱,在搓接過程中膠水容易擠出,造成漏氣剔除率高。最終選擇0.15mm 的上下膠輥間隙并對膠缸定位。
鋼條式吸絲導軌避免了吸絲帶的波浪式運行,在設備運行后不會吸絲導軌前后攔板的快速磨損,避免出現煙支段出現軟硬點、空頭等現象[3-7]。通過安裝鋼條式吸絲導軌后,設備的空頭及堵絲情況大大好轉,同時軟點、硬點都有大幅度下降。改進前后煙支漏氣剔除率前后對比情況如表3、圖4、圖5 所示。
表3 磁珠式與鋼條式吸絲導軌運行情況對比表
圖4 磁珠式吸絲導軌與鋼條式吸絲導軌
圖5 磁珠式與鋼條式吸絲導軌運行情況對比圖
鋼條式導軌在運行中吸絲帶運行平穩(wěn),波動小,煙絲流穩(wěn)定,軟硬點較磁珠式導軌少,漏氣剔除率低,使用壽命長。
通過上述改進后,對一臺ZJ118D 卷煙機進行了效果驗證,記錄設備3 個月的平均漏氣剔除率,如圖6 所示。
圖6 9-11月ZJ118D卷煙機平均漏氣剔除率
由圖6 可以發(fā)現,在經過上述改進措施后,大大降低了皺頭煙支的缺陷率以及煙梗戳破煙支的數量。
針對ZJ118 卷煙機煙支漏氣剔除率高這一問題,對設備上搓板與搓接輪間隙進行了調整,同時固化上下膠輥的間隙,最后將原磁珠式吸絲導軌改為鋼條式吸絲導軌。通過上述改進,漏氣剔除率由原來的3.2%下降到1.6%以下,大大降低了煙支漏氣剔除率,減少了煙支損耗,提高了設備的有效效率。