陳 烜 車本佳 鐘宴雄
(廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠,廣東 梅州 514011)
水槽式煙?;爻睓C(jī)主要由波紋板水槽、過(guò)渡水槽、刮板、刮板驅(qū)動(dòng)電機(jī)、水箱、循環(huán)水泵、濾水網(wǎng)帶輸送機(jī)、水箱進(jìn)水管路系統(tǒng)、水箱水溫蒸汽加熱管路系統(tǒng)、溫度傳感器、音叉液位開關(guān)等組成[1],水箱進(jìn)水和水溫蒸汽加熱管路系統(tǒng)所需的閥門器件等集中置于管控柜內(nèi)。
水槽式煙?;爻睓C(jī)是利用恒溫循環(huán)水通過(guò)洗梗加浸梗模式完成煙梗的清洗和增溫增濕處理,以期提高煙梗純凈度、溫度、含水率和耐加工性,為后續(xù)煙梗二次回潮、切梗絲等工序提供符合工藝要求的煙梗物料。其工作原理為:煙梗通過(guò)上游振動(dòng)輸送機(jī)輸送進(jìn)入水槽式煙?;爻睓C(jī)后,在循環(huán)水泵抽取水箱熱水形成輸出水流的帶動(dòng)下進(jìn)入波紋板水槽,循環(huán)水在波紋板水槽作用下形成湍流,沖擊煙梗翻滾向前運(yùn)動(dòng),使煙梗能夠得到充分清洗,煙梗中的灰塵和果膠等溶于水中,煙梗夾雜的砂石和金屬物等沉入水槽底部,清洗后的煙梗在水流帶動(dòng)下經(jīng)過(guò)渡水槽進(jìn)入刮板輸送裝置,煙梗在刮板帶動(dòng)下在工藝要求范圍內(nèi)的熱水中浸泡并輸送至濾水網(wǎng)帶輸送機(jī),瀝除表面水分后進(jìn)入下一個(gè)工藝處理工序[2]。
設(shè)備由煙梗預(yù)處理工藝段S7-416 PLC進(jìn)行控制。設(shè)備運(yùn)行分為三種狀態(tài),即預(yù)熱、生產(chǎn)、清洗。預(yù)熱:在自動(dòng)模式下設(shè)備補(bǔ)水電磁氣動(dòng)角閥打開,水箱開始進(jìn)水,當(dāng)水箱低位音叉液位開關(guān)被水浸沒(méi)后,循環(huán)水泵開始運(yùn)行,水溫蒸汽加熱管路系統(tǒng)的電磁氣動(dòng)角閥打開對(duì)水箱內(nèi)的自來(lái)水進(jìn)行加熱,當(dāng)水箱高位音叉液位開關(guān)被水浸沒(méi)后,進(jìn)水閥門關(guān)閉,當(dāng)水溫達(dá)到預(yù)熱設(shè)定溫度值60 ℃后,蒸汽閥門關(guān)閉,預(yù)熱完成,設(shè)備具備生產(chǎn)條件;生產(chǎn):當(dāng)上游電子皮帶秤瞬時(shí)流量大于設(shè)定值后,PLC控制系統(tǒng)自動(dòng)判定設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài),煙梗經(jīng)電子皮帶秤和振動(dòng)輸送機(jī)進(jìn)入設(shè)備進(jìn)行清洗和浸泡,水位低時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)水,水溫低時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行加熱。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)一批次煙梗的水箱水溫介于53.9℃至61.3℃之間,水溫平均值為57.3 ℃,水溫標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.5 ℃,水溫不能穩(wěn)定在工藝指標(biāo)要求的(60±3)℃范圍內(nèi),水溫波動(dòng)導(dǎo)致生產(chǎn)一批次煙梗的溫度均勻性、含水率和耐加工性等均存在差異,從而影響了煙梗后續(xù)工序的加工質(zhì)量。設(shè)備改進(jìn)前水溫波動(dòng)情況如表1所示。
因清洗煙梗導(dǎo)致循環(huán)水含雜質(zhì)較多、顏色變黑、濁度偏高時(shí),操作工需視情手動(dòng)打開水箱排水閘閥進(jìn)行適當(dāng)排水,從而造成水位降低,同時(shí)煙梗受熱吸收水分亦會(huì)造成水位降低。當(dāng)水箱水位降至低位后,補(bǔ)充水電磁氣動(dòng)角閥自動(dòng)打開對(duì)水箱進(jìn)行補(bǔ)水,當(dāng)水箱水位補(bǔ)充至高位后閥門關(guān)閉,補(bǔ)充水為自來(lái)水且單次補(bǔ)水量較大,水箱水溫受補(bǔ)水?dāng)_動(dòng)就會(huì)降低。同時(shí),目前水箱水溫采用上下限自動(dòng)控制,控制模式簡(jiǎn)單,低于下限設(shè)定值58.5 ℃時(shí)蒸汽加熱系統(tǒng)對(duì)循環(huán)水進(jìn)行加熱,高于上限設(shè)定值61.5 ℃系統(tǒng)停止加熱,因水溫控制具有慣性大、滯后性大和非線性等特點(diǎn),該控制模式造成生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)水水溫波動(dòng)較大。為此,確定單次補(bǔ)水量大和水溫自動(dòng)控制模式不合理是造成水溫波動(dòng)較大的主要原因。
為減少生產(chǎn)過(guò)程中水箱補(bǔ)水對(duì)水溫的擾動(dòng),采取減少單次補(bǔ)水量和增加補(bǔ)水頻次的方法,來(lái)降低因單次補(bǔ)水量多造成循環(huán)水水溫下降幅度大的問(wèn)題,具體改進(jìn)措施為在現(xiàn)有高位和低位音叉液位開關(guān)之間增加中位音叉液位開關(guān)(圖1)。經(jīng)分析論證,決定中位音叉液位開關(guān)的安裝位置位于高、低位音叉液位開關(guān)中心距偏上位置,以期達(dá)到盡可能減少單次補(bǔ)水量和增加補(bǔ)水頻次的目的。選取水槽式煙?;爻睓C(jī)附近的I/O箱子站內(nèi)DI模塊中的空余開關(guān)量輸入點(diǎn)作為此中位音叉液位開關(guān)信號(hào)輸入點(diǎn),并完成控制線路接線。
圖1 中位音叉液位開關(guān)安裝位置設(shè)計(jì)圖
針對(duì)人工排水單次排水量大造成水箱水位下降幅度大的情況,PLC控制程序改進(jìn)思路:當(dāng)水箱水位低于中位音叉液位開關(guān)時(shí),補(bǔ)充水電磁氣動(dòng)角閥打開對(duì)水箱進(jìn)行補(bǔ)水,當(dāng)水箱高、中、低位音叉液位開關(guān)被水浸沒(méi)并延時(shí)后停止補(bǔ)水。
針對(duì)煙梗吸收水分造成水箱水位小幅下降的情況,PLC控制程序改進(jìn)思路:當(dāng)水箱水位低于高位音叉液位開關(guān)一定時(shí)間后,補(bǔ)充水電磁氣動(dòng)角閥打開對(duì)水箱進(jìn)行補(bǔ)水,當(dāng)水箱高、中、低位音叉液位開關(guān)被水浸沒(méi)并延時(shí)后停止補(bǔ)水。
具體控制程序流程圖設(shè)計(jì)如圖2所示。
圖2 補(bǔ)水控制程序流程圖
目前使用的水溫蒸汽加熱管路系統(tǒng)的蒸汽電磁氣動(dòng)角閥只具備全開和全關(guān)兩種狀態(tài),無(wú)法根據(jù)水溫變化自動(dòng)實(shí)時(shí)調(diào)整蒸汽施加量,具體改進(jìn)措施:采用帶閥門定位器的氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥替代電磁氣動(dòng)角閥,根據(jù)新的水溫控制算法實(shí)時(shí)調(diào)整閥門開度,實(shí)現(xiàn)閥門開度可調(diào)可控。
經(jīng)分析論證,決定氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥安裝位置(圖3)為原蒸汽電磁氣動(dòng)角閥位置,閥門機(jī)械安裝及配套管道改造后,完成此閥門PROFIBUS-PA現(xiàn)場(chǎng)總線控制線路接線、PROFIBUS-PA硬件組態(tài)及地址設(shè)置。
圖3 氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥安裝位置設(shè)計(jì)圖
水溫手動(dòng)控制模式:在該控制模式下,操作人員根據(jù)水溫波動(dòng)變化手動(dòng)調(diào)整氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥開度,使調(diào)節(jié)閥按手動(dòng)開度設(shè)定值開啟。
水溫自動(dòng)控制模式:水溫控制采用梯度控制模式替代水溫上下限控制模式,具體為將現(xiàn)有水溫控制下限設(shè)定值58.5 ℃和上限設(shè)定值61.5 ℃重新劃分為8個(gè)溫度梯度區(qū)間,每個(gè)溫度梯度區(qū)間跨度值均為0.5 ℃,每個(gè)溫度梯度區(qū)間根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值設(shè)定相應(yīng)的氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥開度值,系統(tǒng)根據(jù)水溫設(shè)定值與實(shí)際測(cè)量反饋值的差值自動(dòng)判斷差值位于哪個(gè)溫度梯度區(qū)間,然后自動(dòng)按設(shè)定值控制氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥開度。
為防止氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥開度瞬間過(guò)大引起蒸汽流量瞬間增大進(jìn)而產(chǎn)生水錘對(duì)蒸汽管道的沖擊,采用閥門開度設(shè)定值遞增方式予以控制,具體為:當(dāng)閥門開度設(shè)定值輸出由小變大時(shí),采用每秒鐘開1%的梯度遞增方式控制閥門實(shí)際開度并使其達(dá)到設(shè)定值。
具體控制程序流程圖設(shè)計(jì)如圖4所示。
圖4 水溫控制程序流程圖
在煙梗預(yù)處理段PLC項(xiàng)目程序中新建一個(gè)“水溫梯度控制”標(biāo)準(zhǔn)塊,根據(jù)前述功能設(shè)計(jì),采用STL語(yǔ)言編寫水溫梯度控制標(biāo)準(zhǔn)塊程序,該程序具備水溫手/自動(dòng)控制功能,手動(dòng)狀態(tài)下將薄膜閥手動(dòng)開度設(shè)定值直接賦給閥門,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制閥門開度,自動(dòng)狀態(tài)下PLC根據(jù)水溫設(shè)定值與測(cè)量值的差值自動(dòng)判斷差值位于哪個(gè)溫度梯度區(qū)間,然后將該溫度區(qū)間對(duì)應(yīng)的閥門開度設(shè)定值賦給閥門。同時(shí)完成編寫每秒鐘開1%梯度遞增方式控制閥門實(shí)際開度、手/自動(dòng)狀態(tài)下閥門開度賦值、閥門開度反饋值讀取及觸摸屏顯示等程序。
在水槽式煙?;爻睓C(jī)監(jiān)控畫面中添加中位音叉液位開關(guān)狀態(tài)顯示、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥開度設(shè)定值、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥實(shí)際開度反饋值、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥手/自動(dòng)按鈕等。
水槽式煙?;爻睓C(jī)改進(jìn)后,新增控制器件和控制程序等不影響水槽式煙梗回潮機(jī)現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)和功能,音叉液位開關(guān)和氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥未出現(xiàn)故障或損壞等情況,亦未發(fā)生因水箱補(bǔ)水和水溫控制程序存在漏洞而影響設(shè)備運(yùn)行等情況,設(shè)備整體運(yùn)行穩(wěn)定。跟蹤2022年8月—10月期間若干批次煙梗生產(chǎn)質(zhì)量記錄(表2),生產(chǎn)一批次煙梗的水箱水溫介于58.7 ℃至61.1 ℃之間,水溫平均值為59.5 ℃,水溫穩(wěn)定在工藝指標(biāo)要求的(60±3)℃范圍內(nèi),水溫標(biāo)準(zhǔn)偏差由改進(jìn)前的1.5 ℃降為0.5 ℃,水溫波動(dòng)明顯降低(圖5),有效保證了煙梗的溫度均勻性、含水率和耐加工性。
圖5 改進(jìn)后水溫趨勢(shì)圖
表2 水槽式煙梗回潮機(jī)改進(jìn)后生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)跟蹤表單位:℃
本文主要介紹了水槽式煙?;爻睓C(jī)水溫控制的改進(jìn)工作,通過(guò)新增中位音叉液位開關(guān)和氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥等控制器件、修改水箱補(bǔ)水控制程序和水溫梯度控制程序,達(dá)到了降低水溫波動(dòng)的目的,有效提高了水溫控制的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。