常雙棟
(永城煤電控股集團(tuán)有限公司 陳四樓煤礦,河南 商丘 476600)
陳四樓煤礦副井井筒檢查期間,檢查發(fā)現(xiàn)井口向下-190 m 位置(與50 號(hào)管道梁齊平)西北至東北方向5 m 范圍內(nèi)井壁有兩處漿皮張口,隨即將張口漿皮掰掉,漿皮總面積長(zhǎng)1 500 mm、高600 mm、厚70 mm,漿皮脫離后有1 處裸露鋼筋,露筋長(zhǎng)度約50 mm。出水點(diǎn)沿漿皮開裂處成橫向線狀分布,多點(diǎn)出水,清水不含沙,涌水量約1 m3/h,近期連續(xù)觀測(cè),開裂程度無(wú)明顯變化,出水點(diǎn)水量無(wú)明顯變化,水質(zhì)無(wú)變渾濁情況。經(jīng)過對(duì)破壞地點(diǎn)及現(xiàn)狀進(jìn)行分析后得出結(jié)論,井壁破壞出水的原因是井下常年進(jìn)行采掘活動(dòng),導(dǎo)致井下水位下降。
陳四樓煤礦副井于1991 年2 月20 日開工建設(shè),1992 年9 月20 日竣工。井筒凈直徑6.5 m,井筒深度501.3 m,其中表土段厚度為374.5 m,采用凍結(jié)法施工,凍結(jié)深度435 m,采用雙層鋼筋砼塑料夾層復(fù)合井壁,井壁厚度0.45~1.8 m(其中,0~125 m:內(nèi)壁厚400 mm、外壁厚500 mm;125~253.9 m:內(nèi)壁厚700 mm、外壁厚750 mm;353.9~374.5 m:內(nèi)壁厚900 mm、外壁厚900 mm;基巖段壁厚450 mm)。
截止工程施工前,陳四樓副井立井兩次修復(fù),第一次修復(fù)為1999 年采用“破壁注漿+架設(shè)井圈”的修復(fù)方法,并于井口下累深320 m 和345 m 位置開挖兩道泄壓槽;第二次修復(fù)為2018 年采用“注漿堵水”的修復(fù)方法,修復(fù)井深92、186、320 m及搖臺(tái)南北側(cè)出水的位置。
井壁破裂段對(duì)應(yīng)內(nèi)層井壁厚度700 mm,外層井壁厚度750 mm,井壁混凝土標(biāo)號(hào)為500 號(hào),為上第三系上新統(tǒng)下段地層,巖性為泥質(zhì)粉砂、細(xì)砂,泥質(zhì)粉砂層厚2.54 m、細(xì)砂層厚7.32 m;上部為12.9 m 細(xì)砂,下部為6.93 m 泥質(zhì)粉砂。副井井壁破裂段地質(zhì)柱狀如圖1 所示。
圖1 副井井壁破裂段地質(zhì)柱狀圖Fig.1 Geological histogram of fracture section of auxiliary shaft wall
井筒表土段有12 個(gè)含水砂層,總厚86.34 m,大致可分為4 個(gè)含水層段。
(1)第一含水層:第四系全新統(tǒng)潛水含水段,深0~30 m,淺部以大氣降水直接入土,地下水位距地表2 m 左右,豐水期地下水位高,旱季低。
(2)第二含水層:孔隙承壓微弱—中等含水層,埋深30~90 m,水位標(biāo)高30.54 m。
(3)第三含水層:孔隙承壓含水層,埋深90~260 m,水位標(biāo)高28.81~30.90 m。
(4)第四含水層:孔隙承壓微弱中等含水層,埋深260 m-基巖,水位標(biāo)高31.93~35.08 m。
根據(jù)近年來永城地區(qū)數(shù)個(gè)井筒表土段井壁破壞區(qū)成功修復(fù)經(jīng)驗(yàn),計(jì)劃采取如下井壁修復(fù)方案:清理井壁—井壁架井圈+C60 灌漿充填支護(hù)—22 kg/m軌道梁豎向固定井圈—井壁夾層注漿加固。根據(jù)井壁破裂情況及地質(zhì)情況,擬定支護(hù)加固段8 m,注漿加固段9 m。
根據(jù)礦井內(nèi)實(shí)際情況,將副井寬罐籠改造成施工工作盤。將所需施工材料按施工工序依次進(jìn)場(chǎng),施工小型配件或灌漿料、水泥等易潮濕運(yùn)至副井井口房?jī)?nèi),井圈、網(wǎng)片等大型鋼制構(gòu)件運(yùn)至副井口房附近的裝料區(qū),分類碼放,并用防水布覆蓋;敷設(shè)電纜時(shí),首先將電纜盤至寬罐籠頂部,隨著寬罐籠的下放將電纜逐層綁扎在罐道梁托架上;高壓膠管與電纜同時(shí)敷設(shè),先敷設(shè)電纜再敷設(shè)高壓膠管。
利用陳四樓煤礦副井井口附近現(xiàn)有風(fēng)源、水源,井筒內(nèi)敷設(shè)一趟φ38 mm 高壓膠管作為供風(fēng)管,一趟φ25 mm 高壓膠管作為供水管,一趟φ38 mm 高壓膠管作為注漿管,滿足井筒修復(fù)施工期間施工需要。由陳四樓煤礦副井變電所低壓一回路P4-3 抽屜柜處取施工電源,利用寬罐籠上部施工平臺(tái)在副井井筒內(nèi)敷設(shè)一趟MYP-3×35+1×16 mm2動(dòng)力電纜;一趟MKVV8×1.5 mm2信號(hào)電纜,一趟MHYV1×4×7×0.52 通訊電纜,滿足井筒修復(fù)施工需要。
利用礦井內(nèi)現(xiàn)有防爆電話,與礦調(diào)度室及各職能科室進(jìn)行聯(lián)系;配備手持式防爆對(duì)講機(jī)3 套(對(duì)講機(jī)必須能與罐籠閉鎖),用于施工期間通訊,另安裝一套聲光信號(hào)系統(tǒng)作為應(yīng)急通訊。
在井圈加固前,安排專人乘罐籠從井口向下逐段檢查井壁完好情況。檢查井壁期間,罐籠下落速度不超過0.5 m/s。施工人員使用壓風(fēng)、壓力水對(duì)井壁進(jìn)行清理,并使用長(zhǎng)柄工具對(duì)開裂的漿皮進(jìn)行處理,確保施工安全。
3.2.1 井圈布置方式
井圈采用20b 槽鋼加工,每層6 根,每根長(zhǎng)3.377 m。第一架井圈使用6 根φ27 mm×350 mm錨桿配合樹脂錨固劑進(jìn)行固定,第一架井圈為澆筑托底井圈(井圈外沿直徑6.55 m);第二架開始每架井圈使用3 根φ27 mm×420 mm 錨桿均勻固定,固定井圈錨桿外露30~50 mm(井圈外沿直徑6.45 m);每?jī)蓪渝^桿要求交替三花布置,確保井圈接頭實(shí)現(xiàn)交替連接。每塊井圈梁之間使用3 條φ20 mm×75 mm 鍍鋅高強(qiáng)螺栓均勻連接,形成整體,井圈架設(shè)布置如圖2 所示。
圖2 井圈架設(shè)布置示意Fig.2 Well ring erection layout schematic
3.2.2 井圈架設(shè)區(qū)域及順序
位于井深186~192 m,計(jì)劃架設(shè)30 架,分兩段進(jìn)行井圈架設(shè)。先架設(shè)破裂段及以上部分4 m 范圍(對(duì)應(yīng)井深186~190 m,具體以測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)),然后架設(shè)井壁破裂段下部2 m 范圍(對(duì)應(yīng)井深190~192 m);每段均采取“由下向上”逐層架設(shè),井圈之間的縫隙采用專用材料封堵。每架設(shè)1 m,灌入C60 灌漿料。
3.2.3 灌漿料選擇
C60 灌漿料選用超早強(qiáng)無(wú)收縮灌漿料,袋裝粉料,25 kg/袋,根據(jù)灌漿料生產(chǎn)廠家提供的配合比嚴(yán)格攪拌,水∶粉料=0.125∶1(重量比),采用井下現(xiàn)場(chǎng)拌制C60 灌漿料進(jìn)行充填修復(fù)。
3.2.4 注意事項(xiàng)
井圈兼做為澆筑灌漿料模板使用,澆筑灌漿料前將每段井圈最下一層使用黃泥、破布等進(jìn)行封堵,確保澆筑灌漿料期間不發(fā)生漏漿情況。
為防止井壁破碎段滲水對(duì)灌漿質(zhì)量造成影響,需提前對(duì)滲水點(diǎn)進(jìn)行導(dǎo)水、堵水。為保證灌漿料充填密實(shí),使用專用工具,均勻分區(qū),均勻振搗。
整體加固段由2 排長(zhǎng)3.1 m 鋼軌上下對(duì)接,沿井圈圓周均勻布置6 排,從上至下加固,每3 m 段高加固6 根軌道,每段段高施工結(jié)束后再進(jìn)行下一個(gè)段高的加固。每根軌道采用4 個(gè)專用卡子固定,卡子采用φ20 mm×75 mm 螺栓進(jìn)行固定。每根軌道兩端各布置2 個(gè)φ30 mm 小孔,用于固定φ8 mm 生根鋼絲繩,生根鋼絲繩另一端固定在寬罐籠首繩連接裝置上。
軌道加固布置如圖3 所示。
圖3 軌道加固布置示意Fig.3 Layout of track reinforcement
注漿范圍:井筒185~193 m 段進(jìn)行壁間注漿加固,合計(jì)8 m。
3.4.1 注漿材料及設(shè)備選擇
此次注漿選用P·II52.5 硅酸鹽水泥;水玻璃波美度40Be,模數(shù)2.3~2.8。此次注漿以單液水泥漿和雙液水泥漿相結(jié)合的注漿方式,單液漿水灰比為0.75∶1~1∶1,雙液漿水泥漿與水玻璃體積比為1∶0.3~0.5。
地面輸漿及井筒注漿選用2ZBSB1.92~7.2/10.5~3-11 型高壓電動(dòng)注漿泵,滿足井筒內(nèi)注漿施工需要。井筒內(nèi)敷設(shè)的φ38 mm 高壓膠管進(jìn)行供漿。
3.4.2 鉆孔布置方式
此次注漿加固初步設(shè)計(jì)24 個(gè)注漿鉆孔,共計(jì)3 排(185、190、193 m),每排布置8 個(gè),孔間距2.56 m,注漿壓力2 MPa(以不破壞井壁為原則),鉆孔開孔孔深550 mm,終孔孔深800 mm,注漿孔終孔孔深以打透內(nèi)壁進(jìn)入外壁100 mm 為準(zhǔn)。采用上行式注漿,再進(jìn)行下行式檢查注漿。排與排之間的注漿孔成三花布置。受井圈、排水管、梯子間等影響,施工人員可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整鉆孔位置。鉆孔排與排之間的鉆孔成三花布置,如圖4 所示。
圖4 注漿鉆孔布置示意Fig.4 Grouting borehole layout
此次副井井筒加固方案采用架設(shè)井圈、注漿加固等綜合措施進(jìn)行修復(fù)加固,取得明顯效果。副井井筒修復(fù)工程共計(jì)10 d,較計(jì)劃工期提前6 d,井壁破裂段全部架設(shè)井圈加固,并向井壁上、下各延伸4 m,井壁出水點(diǎn)全部封堵,為井筒運(yùn)行提供了安全保障。
針對(duì)陳四樓煤礦井壁破裂的復(fù)雜條件,根據(jù)近年來永城地區(qū)數(shù)個(gè)井筒表土段井壁破壞區(qū)成功修復(fù)經(jīng)驗(yàn),基于井壁破裂的相關(guān)理論,深入分析陳四樓礦主井井壁結(jié)構(gòu)特征、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件,提出了采用井壁架井圈+C60 灌漿充填支護(hù),再用22 kg/m 軌道豎向固定井圈,最后自上而下壁間注漿加固的治理方案,降低突水涌砂風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到了預(yù)期的治理效果。該項(xiàng)目的實(shí)施,不僅提高井壁結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,并且改善井壁受力特征,為下一步類似條件下井筒修復(fù)治理方案提供了技術(shù)保障,為井壁破裂災(zāi)害防治的安全、順利、高效實(shí)施提供技術(shù)依據(jù),具有很好地的研究借鑒意義。