劉 磊,朱 旺,辛 越,趙俊花,趙滿祥
(首鋼股份遷安鋼鐵公司,河北 唐山 064404)
首鋼遷鋼現(xiàn)有兩臺360 m2燒結(jié)機,設(shè)計利用系數(shù)均為1.3 t/(m2·h),為3 座高爐(2 座2 650 m3和1 座4 000 m3)提供堿性料,由于燒結(jié)產(chǎn)能不足,爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦占比50%左右,燒結(jié)礦堿度長期穩(wěn)定在2.3,提高燒結(jié)機利用系數(shù)一直是首鋼遷鋼的重點工作。
白灰是鐵礦燒結(jié)中必不可少的添加劑,高活性生石灰粉能顯著提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量[1]。燒結(jié)生產(chǎn)用生石灰作為熔劑預(yù)熱混合料,改善混合料成球性,提高料層透氣性,加快垂直燒結(jié)速度,并使料層相應(yīng)增高,提高成品率,固體燃料用量減少,提升燒結(jié)生產(chǎn)率,改善燒結(jié)礦質(zhì)量[2]。
采用單因素分析了白灰質(zhì)量對燒結(jié)參數(shù)的影響。
提高燒結(jié)白灰質(zhì)量工作在三燒開展,三燒工藝流程包括2 次配料和3 次混合,1 混采用愛立許立式混合機,2 混、3 混為常規(guī)臥式混合機,三燒工藝流程圖如圖1 所示。
圖1 燒結(jié)工藝流程圖
生產(chǎn)采用單因素分析了白灰質(zhì)量對燒結(jié)參數(shù)的影響,除白灰質(zhì)量改變外,其他條件保持不變,堿度2.3,w(FeO)控制區(qū)間為8%~10%。燒結(jié)生產(chǎn)用的金屬料配比見表1。
表1 燒結(jié)生產(chǎn)用的金屬料配比表
2020 年4 月1 日開始燒結(jié)外購白灰執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)白灰w(CaO)從78%提高到83%、活性度從180 mL 提高到300 mL。執(zhí)行新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)前后實際白灰質(zhì)量如表2 所示。
表2 外購白灰新舊采購標(biāo)準(zhǔn)
從表3 可以看出:執(zhí)行新的外購白灰質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后,質(zhì)檢檢驗w(CaO)升高5.11%,活性度提高61.3 mL,活度儀檢測溫度可以提高37.0 ℃,外購白灰的質(zhì)量有了明顯的提高。
表3 執(zhí)行新的外購白灰質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)前后外購白灰質(zhì)量對比
執(zhí)行新的外購白灰質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后,白灰質(zhì)量明顯提高,混合料料溫和粒級明顯改善,泥輥處料溫升高了12 ℃,三混混合料-3 mm 粒級占比降低了6.9%,混合料粒徑增加了0.31 mm。白灰打水消化后,呈粒度極細的消石灰Ca(OH)2膠體顆粒,由于這些廣泛分散于混合料料內(nèi)的Ca(OH)2具有較強的親水性,故使礦石顆粒與消石灰顆??拷?,并產(chǎn)生必要的毛細力,把礦石等物料聯(lián)系起來形成小球[3]。
在負壓基本不變的情況下,燒結(jié)機料厚大幅度提升,由之前的700 mm 提高到780 mm,機速也有一定程度的提高,每臺燒結(jié)機產(chǎn)量提高了50.0 t/h,日產(chǎn)量提高1 200 t 左右,利用系數(shù)提高0.138 t/(m2·h)。含有Ca(OH)2的小球,由于消石灰膠體顆粒具有較大的比表面,可以吸附和持有大量的水分而不失去物料的疏散性和透氣性,即可增大混合料的濕容量,燒結(jié)過程中料層內(nèi)少量的冷凝水將為這些膠體顆粒所吸附和持有,既不會引起料球破壞,也不會堵塞料球間的氣孔,使料層保持良好透氣性。燒結(jié)速度與燒結(jié)過程透氣性成正比,另外白灰消化生成的Ca(OH)2膠體顆粒在混合料中分布均勻,改善了液相的生成條件,隨著液相生成速度的增加,燒結(jié)速度也得到了提高。主要原因是由于液相生成速度越快,燒結(jié)物料從軟化到熔融的區(qū)間變窄,從而有利于提高燃燒帶的透氣性,且液相快速生成,有利于加速燃料的燃燒[4]。
外購白灰質(zhì)量改善后,燒結(jié)機料厚提高80 mm,燒結(jié)礦實物質(zhì)量明顯改善,-5 mm 粒級占比下降3.83%,-10 mm 粒級占比下降5.32%,平均粒徑升高1.06 mm,轉(zhuǎn)鼓強度提高0.47%。這是因為白灰CaO 含量高,活性度大,有利于生成鐵酸鈣黏結(jié)相,對提高燒結(jié)礦強度非常有利[5]。
由于其在混合料中分布均勻,改善了液相的生成條件,又能夠促進焦粉或無煙煤粉的燃燒[6-7]。使用高鈣白灰后混合料w(C)從3.38%下調(diào)至3.26%左右進行控制,w(C)下降0.12%,計算配比約下調(diào)0.2%,單耗約下降2 kg/t。
配加高鈣白灰后燒結(jié)料層明顯提高,由之前的700 mm 提高到780 mm,點火消耗明顯降低,焦?fàn)t煤氣消耗情況見表4。
表4 焦?fàn)t煤氣消耗情況見表
從表4 可以看出,使用高鈣白灰后,焦?fàn)t煤氣的消耗由3.5 m3/t 降低到3.2 m3/t.
首鋼遷鋼提高外購白灰質(zhì)量后,提高了混合料料溫,改善了混合料粒級,提升了燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量,同時固體燃料消耗有所降低,取得的經(jīng)濟效益分析如下:
1)白灰消耗:燒結(jié)外購白灰單耗75 kg/t,新老標(biāo)準(zhǔn)白灰價差161 元/t,增加成本12.08 元/t。
2)石灰石消耗:按照外購白灰有效鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高5.11%、配比8%計算,灰石粉(有效鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)47%左右)大致下調(diào)0.87%,單耗降低約9 kg/t,灰石粉單價135.2 元/t,平均成本降低1.22 元/t。
3)固體燃料消耗:燃料消耗降低2 kg/t,焦粉價格2 104 元/t,平均成本降低4.21 元/t。
4)點火消耗:焦?fàn)t煤氣消耗降低0.2 m3/t,焦?fàn)t煤氣價格0.53 元/m3,平均成本降低0.106 元/t。
5)產(chǎn)量提升:正常生產(chǎn)情況下,燒結(jié)礦產(chǎn)量提高1 200 t/d,按照外購燒結(jié)礦對比自產(chǎn)燒結(jié)礦提高138.17 元/t 計算,則日產(chǎn)生效益為16.58 萬元,折合成本降低13.82 元/t。
綜上所述,使用高質(zhì)量白灰后,燒結(jié)噸礦成本降低7.27 元。
在金屬料比不變的情況下,燒結(jié)使用高鈣白灰能夠改善混合料粒級組成,降低燒結(jié)機料層透氣性,燒結(jié)機機速明顯增加,燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量顯著提高,在使用8%高質(zhì)量白灰后噸礦成本降低7.27 元。