孔德偉 張 皓 于 航
(1.中國華電科工集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.國能河北衡豐發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 衡水 053000;3.河北榮春能源科技有限公司,河北 石家莊 050011)
火力發(fā)電廠運(yùn)行過程中,主汽溫度、過熱汽溫與爐膛內(nèi)各金屬溫度是操作人員主要關(guān)注的重要測(cè)點(diǎn),對(duì)保障機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行、電力安全生產(chǎn)起著決定性作用。實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)鍋爐主控(給煤指令)變化過大或波動(dòng)較為頻繁時(shí),很容易發(fā)生過熱器金屬壁溫測(cè)點(diǎn)超溫的問題,直接影響到機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,甚至由于溫差過大,設(shè)備表面的熱應(yīng)力會(huì)超過設(shè)計(jì)允許值,導(dǎo)致巨大隱患,造成維護(hù)困難和設(shè)備損壞。此外,一些火電廠在生產(chǎn)運(yùn)營過程中可能還存在燃用煤種與設(shè)計(jì)不符的情況,這也會(huì)降低鍋爐帶負(fù)荷能力,使得兩側(cè)蒸汽溫度偏離設(shè)計(jì)規(guī)定值,進(jìn)而導(dǎo)致超溫現(xiàn)象[1]。本文從DCS控制邏輯優(yōu)化的角度出發(fā),對(duì)導(dǎo)致超溫問題的原因進(jìn)行了分析,并進(jìn)一步就超溫問題的解決對(duì)策進(jìn)行了詳細(xì)探討。
金川熱電2×135 MW機(jī)組,鍋爐為上海電氣制造的SG400-295型,設(shè)計(jì)流量490 t/h,壓力13.7 MPa。低溫過熱器14個(gè)測(cè)點(diǎn),報(bào)警溫度為465 ℃;一級(jí)減溫水后,前屏過熱器4個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),報(bào)警值為492 ℃;二級(jí)減溫水前,后屏過熱器14個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),報(bào)警值為520 ℃。
運(yùn)行過程中前屏與后屏過熱器溫度頻繁超過報(bào)警值,波動(dòng)較大,后屏最高溫度可達(dá)580 ℃,嚴(yán)重影響設(shè)備安全,在升負(fù)荷段超溫現(xiàn)象尤為明顯。非供熱期,每日02:00左右,機(jī)組負(fù)荷指令開始上升,滿負(fù)荷運(yùn)行5 h左右,白天半負(fù)荷運(yùn)行,指令較為平穩(wěn)。過熱器最高溫度出現(xiàn)在負(fù)荷上升中期,此時(shí)主汽壓力小于設(shè)定值,給煤量增長較快;過熱器第二次較大超溫出現(xiàn)在降負(fù)荷中期,此時(shí)汽機(jī)能量需求減少,煤量卻保留足夠的慣性,使?fàn)t內(nèi)溫度過高;負(fù)荷平穩(wěn)期間,超溫現(xiàn)象偶爾出現(xiàn),但溫度波動(dòng)較大,直接原因?yàn)闇p溫水閥門開關(guān)頻繁。另外經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),一級(jí)減溫水調(diào)門在開度大于40%時(shí),再增大開度對(duì)流量影響不明顯,若運(yùn)行人員在此范圍操作,則無法產(chǎn)生控制效果,需要改善控制裕度,使執(zhí)行器工作在有效范圍內(nèi)。
主汽溫度是機(jī)爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所必須監(jiān)視與調(diào)整的主要參數(shù)之一,過熱器金屬壁溫和主汽溫度有同樣的特性,影響溫度變化的原因也相同,具有影響因素多、響應(yīng)過程復(fù)雜多變、調(diào)節(jié)過程慣性大的特點(diǎn)。
1)鍋爐與燃料特性的影響:過熱器受熱面的傳熱方式為對(duì)流換熱,且再熱器和過熱器受熱特性基本相同,因此影響對(duì)流換熱的因素也就是影響主再汽溫變化的因素。燃煤中水分高,燃燒生成的煙氣量大,會(huì)使對(duì)流換熱加強(qiáng),從而使主、再熱汽溫升高;燃煤中灰分大及發(fā)熱量低,為使燃燒完全所需空氣量增大及使燃料著火推遲火焰中心抬高也會(huì)使汽溫升高。
2)燃料性質(zhì)與火焰中心位置的影響:煤粉細(xì)度大、煤粉粗及一次風(fēng)量大均會(huì)使燃燒過程推遲,火焰中心抬高,造成汽溫升高;投運(yùn)上層燃燒器,會(huì)使火焰中心抬高,使汽溫升高;反之,投運(yùn)下層燃燒器會(huì)使汽溫下降;下層燃燒器風(fēng)煤量大會(huì)使汽溫下降,上層燃燒器風(fēng)煤量大會(huì)使汽溫升高;爐膛負(fù)壓大,也會(huì)使火焰中心抬高并使煙氣流速加快,換熱增強(qiáng),導(dǎo)致汽溫升高;爐膛負(fù)壓小則相反[2]。
3)鍋爐風(fēng)量的影響:鍋爐風(fēng)量大,即氧量大,對(duì)汽溫影響比較明顯,對(duì)流換熱增強(qiáng),容易造成汽溫升高;鍋爐風(fēng)量減小則相反。
4)給水的影響:燃料燃燒的總能量用于加熱給水以及提供鍋爐的蓄熱,若給水量變化或給水溫度變化,則會(huì)相應(yīng)改變汽溫,燃料溢出的能量就會(huì)使得過熱器超溫。如高加解列使給水溫度下降,造成鍋爐蒸發(fā)量下降,而使主汽溫升高,為了維持蒸發(fā)量而加煤,會(huì)使主汽溫進(jìn)一步升高。
5)減溫水量的影響:減溫水量大,則汽溫下降;減溫水量小,則汽溫升高。
根據(jù)以上原因分析,在控制邏輯上進(jìn)行以下改進(jìn):
1)鍋爐主控優(yōu)化:最嚴(yán)重的超溫是在負(fù)荷升降最劇烈時(shí)發(fā)生的,由于鍋爐慣性較大,依據(jù)鍋爐能量供需關(guān)系調(diào)整給煤過于遲緩,所以在鍋爐主控增加了變負(fù)荷前饋并限制了負(fù)荷上升中段的鍋爐主控升速率,如圖1所示。
圖1 鍋爐主控優(yōu)化
2)風(fēng)量優(yōu)化:重新優(yōu)化了送風(fēng)函數(shù),調(diào)整了氧量系數(shù),保證風(fēng)量充足,煤粉充分燃燒,防止火焰中心升高造成溫度過高;在升降負(fù)荷段設(shè)置不同的一次風(fēng)延遲時(shí)間,保證升負(fù)荷給風(fēng)優(yōu)先于給煤,降負(fù)荷給風(fēng)滯后于給煤,同樣是為了防止火焰中心過高,如圖2所示。
圖2 一次風(fēng)優(yōu)化
3)減溫水調(diào)閥控制優(yōu)化:以一級(jí)減溫水為例,減溫水閥門原控制方案為串級(jí)控制,主調(diào)為一級(jí)減溫水出口壁溫,副調(diào)為減溫水流量,控制閥門開度。首先修改了副調(diào)PID系數(shù),改善了閥門動(dòng)作頻繁的問題,另外增加了兩個(gè)前饋,一個(gè)是金屬溫度變化率前饋,一個(gè)是高加出口溫度與汽包溫差前饋。
另外,對(duì)減溫水閥門行程進(jìn)行了線性整定,通過歷史數(shù)據(jù)計(jì)算指令——流量函數(shù),將空行程消除,也有效避免了閥門頻繁動(dòng)作,如圖3所示。
如圖4所示,截取了控制方案修改前后18 h汽溫變化、閥門動(dòng)作情況與負(fù)荷波動(dòng)情況的歷史趨勢(shì)圖,可見改進(jìn)后在相同程度的負(fù)荷變化下,汽溫超溫有了明顯的改善,閥門動(dòng)作也比之前更為平穩(wěn)。
表1計(jì)算了評(píng)價(jià)壁溫控制的幾個(gè)具體指標(biāo),可見改進(jìn)后最高超溫溫度、超溫次數(shù)都明顯減少;超溫后恢復(fù)速度加快,控制效果明顯;溫度變化的方差減少,說明閥門動(dòng)作更加平穩(wěn);減溫水流量減少,說明運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性提高。
表1 優(yōu)化前后控制指標(biāo)對(duì)比
改進(jìn)后在保證主汽溫、再熱汽溫控制品質(zhì)的基礎(chǔ)上,有效降低了過熱器金屬壁溫超溫幅度,減少了超溫頻次,緩解了減溫水閥門動(dòng)作頻繁問題,保證了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性及安全性。