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焦?fàn)t煤氣脫硫工藝選擇及方案設(shè)計(jì)研究

2024-01-12 01:51強(qiáng)
山西化工 2023年12期
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣碳酸鈉壓縮空氣

陳 強(qiáng)

(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 洪洞 041600)

0 引言

由于焦?fàn)t入爐煤料自身成分的限制因素影響,在生產(chǎn)焦?fàn)t煤氣的過程中,煤炭中的有機(jī)硫化物將反應(yīng)生成硫化氫等氣體,如不進(jìn)行有效處理則容易造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,因此應(yīng)用焦?fàn)t煤氣脫硫工藝勢(shì)在必行。當(dāng)前研究人員針對(duì)焦?fàn)t煤氣脫硫工藝進(jìn)行了大量的研究,總結(jié)出較多的脫硫工藝流程,但各種焦?fàn)t煤氣脫硫工藝在所取得的效果方面則存在一定差異,這就需要結(jié)合實(shí)際情況對(duì)焦?fàn)t煤氣脫硫工藝進(jìn)行優(yōu)選,以實(shí)現(xiàn)硫化物總量排放的最小化。

1 焦?fàn)t煤氣脫硫工藝比選

某地?cái)M新建一焦?fàn)t煤氣廠區(qū),在規(guī)劃階段預(yù)先確定其脫硫工藝。為實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t煤氣脫硫工藝的優(yōu)選,本次研究首先針對(duì)當(dāng)?shù)刂苓厖^(qū)域的13 家焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果顯示,在以上13 家企業(yè)當(dāng)中,有9 家企業(yè)采用以氨為堿源的HPF 法前脫硫工藝,2 家企業(yè)采用以碳酸鈉為堿源的PDS+栲膠法后脫硫工藝,而另外2 家企業(yè)則采用以碳酸鈉為堿源的888 法后脫硫工藝。在比選過程中,研究人員通過實(shí)地勘察和資料統(tǒng)計(jì),對(duì)以上13 家企業(yè)的焦?fàn)t煤氣中的硫化氫質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理歸納,初步得到數(shù)據(jù)如表1 所示。

表1 不同脫硫工藝所取得的效果分析

根據(jù)表1 中的數(shù)據(jù)分析可知,HPF 法針對(duì)低濃度工況的效果較優(yōu),但在高濃度工況下則相對(duì)較為乏力。而PDS 法在低濃度和高濃度工況下均可取得較優(yōu)的效果;888 法后脫硫工藝的效果則介于二者之間。

在此基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步探究3 種脫硫工藝的優(yōu)缺點(diǎn),研究人員同時(shí)分析堿源種類、催化劑種類、脫硫塔數(shù)量、脫硫效率和廢液處置等多項(xiàng)因素,以此進(jìn)行綜合比選。分析結(jié)果顯示:1)HPF 法在設(shè)備使用年限和成本等方面較具優(yōu)勢(shì),但由于堿液pH 控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致脫硫效果相對(duì)不穩(wěn)定;2)888 法后脫硫工藝和PDS 法在脫硫效率方面更具優(yōu)勢(shì),但成本相對(duì)偏高,且洗脫工序設(shè)備損耗較為嚴(yán)重。對(duì)此,綜合考慮多方面因素,最終確定本次選用HPF 法作為脫硫工藝,并對(duì)既有的HPF 法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

2 焦?fàn)t煤氣脫硫工藝方案設(shè)計(jì)

在確定應(yīng)用HPF 法進(jìn)行脫硫工藝后,首先對(duì)整體工藝方案進(jìn)行設(shè)計(jì),得到的工藝流程圖如圖1。

圖1 工藝流程圖

如圖1 所示,該工藝的基本流程如下:

1)對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行預(yù)冷處理,使焦?fàn)t煤氣從塔底進(jìn)入脫硫塔;

2)開啟噴淋系統(tǒng),使脫硫液從塔頂噴淋而下,充分接觸煤氣后吸收焦?fàn)t煤氣中的硫化氫;

3)反應(yīng)后的脫硫液由管道輸送至再生塔,與空氣接觸反應(yīng),使脫硫液再生;

4)控制脫硫液返回脫硫塔塔頂,再生塔的硫磺泡沫則由泡沫槽進(jìn)入熔硫釜,生成副產(chǎn)品單質(zhì)硫。

基于上述工藝流程,研究人員通過采取以下幾方面的措施,對(duì)脫硫工藝予以改進(jìn)。

一是對(duì)堿源進(jìn)行優(yōu)化,在傳統(tǒng)的濃氨水中添加氫氧化鈉與碳酸鈉。通過應(yīng)用以上兩種藥品,吸收劑的堿度和pH 值得到有效提升,且穩(wěn)定性也大幅度提升?;谠搩?yōu)化方法,氨水經(jīng)過焦?fàn)t煤氣凈化處理后,氫氧化鈉和碳酸鈉直接投入到脫硫液槽中,氫氧化鈉的主要作用是抑制碳酸鈉水解,降低碳酸氫鈉作用,提高堿度的pH 值,從而提高脫硫率[1-2]。

二是對(duì)脫硫液溫度進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)理論分析可知,當(dāng)環(huán)境溫度較高時(shí),脫硫液中的氨含量將顯著降低。通過以往的經(jīng)驗(yàn)可知,脫硫液中的氨含量與溫度的關(guān)系近似如圖2 所示。

圖2 脫硫液中的氨含量與溫度的關(guān)系

根據(jù)圖2 可知,當(dāng)環(huán)境溫度升高至40 ℃以上時(shí),脫硫液中的氨質(zhì)量濃度顯著降低至4.0 g/L 以下,此時(shí)溶液的pH 值也降低至7.5 以下,導(dǎo)致脫硫效果受到嚴(yán)重限制[3]。針對(duì)這一問題,本次對(duì)脫硫工藝進(jìn)行改造,將脫硫液泵出口的一部分脫硫液使用低溫水進(jìn)行冷卻,而后這部分脫硫液再經(jīng)由換熱器冷卻系統(tǒng),回到脫硫液泵當(dāng)中。

三是對(duì)壓縮空氣管道進(jìn)行改進(jìn)??紤]到傳統(tǒng)HPF法對(duì)于壓縮空氣含量難以實(shí)現(xiàn)有效控制,本次采用控制壓縮空氣含量的理念進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。在該模式下,由于既有系統(tǒng)中的壓縮管道調(diào)節(jié)閥門設(shè)置在壓縮空氣主管上部,且壓縮空氣分管位置未設(shè)置調(diào)節(jié)閥門,因此對(duì)整套系統(tǒng)的壓縮空氣量進(jìn)行控制[4-5]。由此,設(shè)計(jì)人員在壓縮空氣管道上增加一條管道,該管道承擔(dān)壓縮空氣的供給,以解決壓縮空氣量不穩(wěn)定的問題。

在應(yīng)用以上優(yōu)化措施后,得到改進(jìn)后的工藝流程如下:

1)將焦?fàn)t煤氣輸送至預(yù)冷塔,并啟動(dòng)噴淋裝置,使煤氣與冷卻塔頂噴灑的循環(huán)冷卻液逆向接觸,使煤氣溫度降低至30 ℃左右;同時(shí)冷卻塔下部將循環(huán)冷卻液送至冷卻器,用低溫冷卻器將其冷卻至28 ℃,再控制其進(jìn)入到冷卻塔的循環(huán)噴灑系統(tǒng)中,冷卻液中的剩余氨水及時(shí)更新冷卻液,其余的循環(huán)冷卻液從脫硫塔頂部溢出,送入冷凝鼓風(fēng)工段。

2)預(yù)冷后的焦?fàn)t煤氣進(jìn)入脫硫塔,與脫硫塔頂噴淋下的脫硫液進(jìn)行逆向接觸,接觸完成后,將其送入副產(chǎn)品加工工段。

3)脫硫液從塔底流出,進(jìn)入反應(yīng)槽,通過脫硫液循環(huán)泵將其送入到再生塔,再生塔通過壓縮空氣裝置,使溶液在再生塔內(nèi)氧化再生,從而達(dá)到循環(huán)利用的目的。

4)再生以后的冷卻液從塔頂?shù)囊何徽{(diào)節(jié)器自流到脫硫塔循環(huán)系統(tǒng),便于循環(huán)使用。浮在再生塔頂部的泡沫,則通過高差流入到泡沫槽,經(jīng)過泡沫泵送入到壓濾機(jī)除水處理進(jìn)行回收利用,生成副產(chǎn)品。

3 應(yīng)用效果及討論

在確定優(yōu)化改進(jìn)的HPF 工藝后,將其應(yīng)用于該廠區(qū)的焦?fàn)t煤氣脫硫環(huán)節(jié),并對(duì)其脫硫效果進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表2 所示。

表2 改進(jìn)型HPF 工藝的脫硫效果

從表2 表中的數(shù)據(jù)不難看出,應(yīng)用本次改進(jìn)型HPF 工藝進(jìn)行脫硫后,脫硫效率與以往相比得到了大幅度提升,有效改善了焦?fàn)t煤氣的質(zhì)量,降低了硫化物的排放量,有利于改善周圍生態(tài)環(huán)境,也符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略要求。

4 結(jié)語(yǔ)

整體來(lái)看,在本次研究中,針對(duì)某焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)廠區(qū)的實(shí)際情況,結(jié)合相關(guān)案例,對(duì)當(dāng)前主流的幾種焦?fàn)t煤氣脫硫工藝進(jìn)行比選,并綜合多方面的因素,確定最具可行性的工藝模式。在此基礎(chǔ)上,對(duì)既有的工藝模式進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的結(jié)果顯示,該工藝取得了相對(duì)較優(yōu)的脫硫效果,在保持原有的HPF 脫硫工藝的基礎(chǔ)上,更加符合焦?fàn)t煤氣的生產(chǎn)要求,同時(shí)又提高了脫硫率,環(huán)境效益較為明顯。

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