鄧 晨
(西山煤電集團安全監(jiān)督檢查中心,山西 太原 030000)
由于機械化設備在煤礦行業(yè)中的廣泛應用,業(yè)內對其要求也越來越高。以某煤礦4103 工作面為例,目前回采巷道達2 000 m,在后期掘進長度及速度不斷增加的情況下,單巷掘進通風技術難度和管理難度也會不斷增加[1],隨之還會出現一系列通風問題。為解決4103 掘進工作面的局部通風問題,需對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化改進,確保建立一個安全經濟且便于管理的通風系統(tǒng),為井下安全高效生產提供保障。
某煤礦井田呈南北走向,長約4.11 km,寬約2.15 km,在井田的中部設有主井、副井、回風井及開拓大巷。目前4103 工作面掘進走向長為2 km,巷道斷面約20 m2,地面標高+1 065 m。4#煤層結構簡單有規(guī)律,頂板為砂質泥巖,底板為泥巖、粉砂巖,煤層穩(wěn)定,全井可采。根據礦井開拓總體部署,利用綜合機械化傾斜長壁式采煤法,把開拓大巷兼做準備大巷進行開采,煤層平均厚度為3.51 m,工作面長度為243 m,日進度約3.85 m,年推進長度約為1 256 m,工作面由大巷一側掘進順槽巷道至井田邊界,在開切眼處安裝綜采設備,以后退式采煤機落煤,即向大巷方向回采。通風方式采用中央并列式機械抽出法,通風距離控制在1~2 km 之間。由于掘進開采時,工作面斷面和所需風量都比較大,普通的局部通風系統(tǒng)完全達不到供風要求,因而會出現風機故障停轉或風速過大等問題,都會造成瓦斯?jié)舛瘸藁虺霈F二次粉塵,進而影響掘進工作面無法在一個安全可靠的環(huán)境下高效進行[2]。
針對該煤礦目前現狀,綜掘工作面采用EQJ-20型號的綜掘機掘進,年生產力為0.127 Mt,但隨著今后工作面的不斷增加,現有的通風系統(tǒng)很難滿足風量要求,需選擇經濟合理、安全可靠的通風系統(tǒng),以保證三班倒的生產,即每班8 h,且年運行時間至少330 d?,F有兩種優(yōu)化方案可供選擇。
設計單條巷道掘進全長,可根據掘進的長度選擇不同的通風設備,比如型號、功率、風筒大小等,在保證巷道快速掘進及人員安全的情況下,可采用主備用風機供風,掘進供風務必使掘進面和后巷的甲烷濃度不超過1%。由于僅有一條巷道,進風和回風都由此巷經過,這樣勢必會造成一定的空氣污染,也會對井下工作人員的身體健康有嚴重危害。隨著掘進長度的不斷增加,如果風速過大,就會造成風筒撕裂,這樣既不利于風筒的維護和管理,還會給安全掘進帶來隱患[3]。
設計兩條不同用途的巷道,可采用全風壓與局部通風相結合的通風技術。該技術適用于連續(xù)采煤機及其配套裝備的掘進工作面,在保證巷道掘進時不影響頂板支護的前提下,作業(yè)時可采用雙巷同時掘進的方式,來達到工藝的要求,雙巷之間還有聯(lián)絡巷。
雙巷平行掘進的方式充分發(fā)揮了連續(xù)采煤機及其配套裝備的優(yōu)勢,不僅可以高強度地連續(xù)作業(yè),還為全風壓通風創(chuàng)造了良好的條件。如圖1 所示,設計一條巷道進風、另一巷道回風的全風壓通風系統(tǒng),兩條巷道之間的聯(lián)絡巷間隔約50 m,并在進風巷中安設局部通風機。當聯(lián)絡巷封閉時,為了滿足長距離掘進時對風量及風速的要求,需通過移動通風機的位置來大大縮短供風距離。這種通風技術需建立在聯(lián)絡巷密閉不漏風的前提下,這就要求設施施工質量高且能及時跟進,一是可以避免因局部通風機供風不足而出現循環(huán)風現象[4-5];二是可以保證形成穩(wěn)定的全風壓通風系統(tǒng)。
圖1 4103 工作面
從安全可靠、技術可行的角度考慮,方案二比方案一更合適。
從經濟合理的角度來看,方案二前期投資的成本確實高于方案一,在于多掘進了一條巷道和兩巷之間的聯(lián)絡巷。但作為回風巷的巷道可重復循環(huán)使用,這樣后期的投資會比方案一少。
綜上所述,不論從哪個角度考慮,方案二都明顯優(yōu)于方案一,故掘進工作面局部通風選擇方案二。
在某煤礦原有局部通風系統(tǒng)的設計上,再增加七、八臺局部通風機,繼續(xù)沿用之前的型號對旋式FBCDZ6.3,功率2×30 kW,風量260~630 m3/min,全壓1 200~6 650 Pa。按其額定風量和風壓,通過觀察現場瓦斯涌出的情況,并根據經驗分析,該通風設備達到了綜掘工作面安全生產的要求,更為前期設計投資節(jié)約了成本。
為滿足綜掘工作面局部通風系統(tǒng)的要求,風筒的規(guī)格可選擇Φ800 mm×10 m 的特質風筒,柔韌膠質、成本低且維護方便;其百米漏風率為1.5%左右;在局部通風機的最大風量和風壓范圍內;耐內壓高于5 000 Pa,不易燃燒,符合風管的材質要求。
為了檢驗4103 掘進面通風技術優(yōu)化后通風系統(tǒng)的通風效果,現對其進行了通風系統(tǒng)的測定。
在對4103 掘進工作面安裝各種通風設備并進行調試后,通風技術優(yōu)化基本完成,讓其正常運轉兩三個月后,再對其風速、風量進行測定,測定結果如表1所示。
表1 風速、風量測定結果
從上表結果可以看出,通風系統(tǒng)優(yōu)化后,風量明顯得到了改善,同時風筒的供風長度也縮短了,局部通風機的能耗也降低了,達到了安全高效掘進4103工作面的目的。
優(yōu)化前后通風效果分析,如表2 所示??梢钥闯鲈诓捎秒p巷平行掘進,全風壓與局部通風機相結合的局部通風技術后,4103 巷道掘進速度明顯加快,風機轉速提高了,還降低了局部風機能耗;風機效率較優(yōu)化前也提高了22.2%,達到了67.5%,滿足了風機要求;優(yōu)化后的有效風量率也大幅提高到92.9%,這樣每年可節(jié)約45 萬元左右的電費。事實證明,優(yōu)化后的通風系統(tǒng)不僅安全可靠,還高效節(jié)能。
表2 優(yōu)化前后通風效果對比
1)隨著煤礦綜合機械化水平不斷提高,綜掘機在長距離、大斷面巷道掘進中更是被廣泛應用。在雙巷平行掘進、全風壓與局部通風機相結合的局部通風技術充分發(fā)揮其高強度連續(xù)作業(yè)功能,不僅杜絕了掘進作業(yè)時瓦斯超限帶來的安全隱患問題,營造了一個安全可靠的井下環(huán)境,同時還降低了后期維修風機和風筒的成本,減輕了作業(yè)人員的勞動強度。
2)通過實際應用,采用方案二局部通風技術后,風機裝置效率較優(yōu)化前提高了22.2%,有效風量率也大幅提高到92.9%,每年可節(jié)約45 萬元左右的電費,降低了風機能耗,滿足了高效、節(jié)能的要求。