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黑銅泥鼓風(fēng)氧化浸出送風(fēng)方案的優(yōu)化

2024-01-13 10:41:56祝仕清
湖南有色金屬 2023年6期
關(guān)鍵詞:槽內(nèi)處理量直管

祝仕清

(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

在濕法冶金浸出中,經(jīng)常會需要從外界向浸出槽內(nèi)通入壓縮風(fēng)[1],主要有兩方面作用:一是強化攪拌,保證浸出槽內(nèi)礦漿成分均勻;二是利用外界通入的氣體與礦漿進行化學(xué)反應(yīng),得到相應(yīng)產(chǎn)物。

江西銅業(yè)集團有限公司貴溪冶煉廠采用常壓鼓風(fēng)氧化浸出黑銅泥,浸出過程需要氧氣參與。在原浸出過程中黑銅泥浸出率較低,主要原因是壓縮風(fēng)氧氣利用率較低,反應(yīng)不充分。而影響壓縮風(fēng)氧氣利用率的主要因素是壓縮風(fēng)送風(fēng)方案[2]。

1 黑銅泥浸出送風(fēng)方案現(xiàn)狀

在原黑銅泥浸出過程送風(fēng)方案中,壓縮空氣通過管道從槽底送入,利用壓縮空氣中氧氣在浸出槽內(nèi)對黑銅泥進行常規(guī)氧化,方案如圖1所示。

圖1 原送風(fēng)方案

方案氣體分散效果差,有效停留時間短,導(dǎo)致氧氣溶解度小,黑銅泥氧化浸出效果差(浸出率僅在60%左右),有價元素銅浸出率低、渣率高,能源消耗量大[3-4]。因此對送風(fēng)方案進行了優(yōu)化研究。

2 壓縮風(fēng)送風(fēng)方案優(yōu)化試驗

為驗證送風(fēng)方案對黑銅泥浸出效果的影響,用自吸式曝氣攪拌裝置開展試驗。試驗條件:反應(yīng)時間16 h、反應(yīng)溫度80℃、反應(yīng)酸度110 g/L、初始銅濃度50 g/L、初始砷濃度55 g/L、液固比10,考察黑銅泥處理量與浸出渣率的關(guān)系。同時以原送風(fēng)方案為對比,壓縮風(fēng)壓強為0.5 MPa,結(jié)果如圖2所示。

圖2 自吸式曝氣攪拌與原送風(fēng)方案效果對比

圖3 優(yōu)化方案A、B、C

由圖2可知,采用自吸式爆氣攪拌裝置處理黑銅泥,在黑銅泥處理量較低時,浸出渣率低,效果較好,隨著黑銅泥處理量的上升,其浸出渣率顯著上升。與原方案對比表明,黑銅泥浸出過程壓縮風(fēng)送風(fēng)方案,對黑銅泥浸出率有較大影響。但由于爆氣攪拌裝置對設(shè)備的密封要求高,且單槽處理能力較小,故該方案在黑銅泥浸出反應(yīng)體系中不適用[5]。

為提高黑銅泥浸出效果,本研究對原黑銅泥送風(fēng)方案進行了逐步優(yōu)化:(1)方案A,將原有槽面插管送風(fēng),改為槽底側(cè)面送風(fēng),并減小壓縮風(fēng)管出口口徑,增大出口壓強;(2)方案B,在方案A的基礎(chǔ)上,調(diào)整出風(fēng)口在浸出槽內(nèi)的位置;(3)方案C,在方案B的基礎(chǔ)上,在壓縮風(fēng)出口增加壓縮風(fēng)分散器。

驗證試驗條件:控制反應(yīng)時間16 h、反應(yīng)溫度80℃、反應(yīng)酸度110 g/L、初始銅濃度50 g/L、初始砷濃度55 g/L、液固比為10,壓縮風(fēng)壓強為0.5 MPa,考察各送風(fēng)方案在不同處理量時對黑銅泥浸出渣率的影響,結(jié)果如圖4所示。

圖4 各送風(fēng)方案對黑銅泥浸出渣率的影響

從圖4試驗結(jié)果可以看出,采用優(yōu)化后的方案C,在降低黑銅泥浸出渣率上有顯著效果。方案C,是使壓縮風(fēng)通過一根直管在槽底側(cè)面開孔,通過法蘭活套與槽底橫向直管連接,將壓縮風(fēng)送到浸出槽攪拌槳底部中心位置,再在攪拌槳底部利用槽底分散器進行均勻分散。

主要技術(shù)方案為:使用一DN40直管,在浸出槽槽底側(cè)面開孔,然后通過活套法蘭與一根端部封死的直管連接,插到攪拌槳底部中心位置,并在攪拌槳軸心線和底部直管中心線上開上下兩個Φ8 mm孔洞,在出風(fēng)口中心線上方和下方各設(shè)置一塊擋板。中間四等分處設(shè)置四塊圓弧形分散板,起到固定作用。安裝時將此分散器固定在浸出槽攪拌軸下方,在氣體上升的過程通過攪拌軸的轉(zhuǎn)動實現(xiàn)壓縮風(fēng)的再次分散,確保浸出槽內(nèi)氣體分散均勻。

3 優(yōu)化后生產(chǎn)實例

控制黑銅泥浸出條件:反應(yīng)酸度110 g/L、反應(yīng)溫度80℃、反應(yīng)初始銅濃度50 g/L、初始砷濃度55 g/L、液固比10、壓縮風(fēng)壓強為0.5 MPa,采用方案C送風(fēng),進行黑銅泥浸出工業(yè)試驗,結(jié)果見表1。

表1 黑銅泥浸出數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

由表1可見,經(jīng)5個批次的黑銅泥浸出工業(yè)試驗,共處理黑銅泥渣49.50 t,產(chǎn)出浸出渣3.42 t,銅浸出率達97.84%,浸出渣率6.91%。

浸出過程產(chǎn)出的黑銅泥浸出渣平均成分見表2。

表2 產(chǎn)出的黑銅泥浸出渣平均成分 %

4 結(jié) 論

優(yōu)化后的方案C,在黑銅泥常規(guī)氧化浸出過程中,黑銅泥浸出渣率可由41.5%以上下降至7.88%以下,銅浸出率提升至96%以上,效果顯著。本方案適用于常規(guī)濕法冶金生產(chǎn)領(lǐng)域,他具有結(jié)構(gòu)簡單、氣體分散效果好、適用范圍廣等特點,本方案已獲得國家實用新型專利授權(quán),具有一定的推廣應(yīng)用價值。

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