陳南海 王 志 程祝祥 鐘國(guó)鴻 唐志超
(1.紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司;2.龍興有限責(zé)任公司;3.紫金(長(zhǎng)沙)工程技術(shù)有限公司)
隨著礦山開采的不斷進(jìn)行,資源量減少,松散覆巖充填體下的殘礦資源以及淺部殘留礦柱資源的開發(fā)利用受到礦山的普遍重視。對(duì)這些資源進(jìn)行回采,普遍存在諸如頂板不穩(wěn)固等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)。
為了最大限度地回收松散覆巖充填體下的殘礦資源,擬采用注漿法,通過(guò)漿液滲透將碎石集料顆粒膠結(jié)成體,以提高松散體的強(qiáng)度,形成具有一定承載性能和強(qiáng)度的完整固結(jié)體,即人工假頂,從而保障回采的頂板安全[1-2]。
某金礦已開采多年,目前礦井采深超過(guò)1 000 m,并逐年遞增,礦石品位也呈下降趨勢(shì),而礦山前期受采礦方法的局限,上部中段基本采用空?qǐng)龇ɑ夭?,遺留了大量高品位礦柱,這些殘礦資源周圍空區(qū)都進(jìn)行了廢石干式充填,若想回收這部分殘礦資源,則必須考慮干式充填體的控制和處理措施。
根據(jù)對(duì)殘留礦柱資源的調(diào)查與統(tǒng)計(jì),這些資源平均金品位為9.87 g/t,可回收金金屬量高達(dá)233.85 kg。這些資源主要為頂?shù)字V,部分原有采場(chǎng)留有間柱,礦柱相鄰原采場(chǎng)均采用干式充填方法,進(jìn)行了未接頂充填。為了保障殘留礦柱資源的安全回采,研究確定采用注漿加固松散覆巖充填體,使之形成具有一定強(qiáng)度與穩(wěn)固性的人工假頂,保障回收過(guò)程的頂板安全。
殘留礦塊主要由井下350 m 中段原350-7#采場(chǎng)頂柱及400 m 中段原400-7#采場(chǎng)底柱構(gòu)成,采場(chǎng)實(shí)測(cè)平面圖見圖1,試驗(yàn)采場(chǎng)長(zhǎng)50 m,350-7#采場(chǎng)頂柱厚5~7 m,400-7#采場(chǎng)底柱厚5.5 m,寬度為礦塊厚度,平均4.4 m?;夭蓵r(shí)為了保障頂板安全,視散體固結(jié)情況及人工假頂穩(wěn)定性留點(diǎn)柱。采礦方法示意見圖2。
松散覆巖注漿膠結(jié)體形成的人工假頂層與圍巖的力學(xué)環(huán)境直接影響底柱的回采,它的單元形態(tài)確定膠結(jié)體的承載性能和變形特性,成形方式?jīng)Q定凝結(jié)體的膠結(jié)強(qiáng)度[3-4]。結(jié)石率、注漿材料的膠結(jié)強(qiáng)度和彈性模量等宏觀因素影響膠結(jié)體的穩(wěn)定性[5-6]。
注漿膠結(jié)充填體假頂作用于底柱之上,具有較高強(qiáng)度,其假頂?shù)氖芰η闆r見圖3。底柱回采時(shí)起到承載上覆充填體的作用,同時(shí)作為梁、板支撐限制圍巖變形,采場(chǎng)圍巖的變形引起注漿膠結(jié)體內(nèi)的應(yīng)力變化,以阻礙圍巖的變形[7-8]。
礦山經(jīng)過(guò)30 余年的開采,上部中段干式充填體在爆破震動(dòng)和裂隙水的作用下,碎石細(xì)顆粒在充填體底部形成了板結(jié),板結(jié)層密度高、裂隙少,厚度在6.2~12.6 cm,注漿充填時(shí)可作為天然的阻漿墻,有利于漏漿的控制。
根據(jù)350 m 中段試驗(yàn)采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)與干式充填體的現(xiàn)場(chǎng)充填特征,結(jié)合漿液的流動(dòng)性能,在脈內(nèi)巷設(shè)計(jì)注漿鉆孔,如圖4 所示。在脈內(nèi)巷頂部布置5 個(gè)注漿孔,在巷道左右拱肩各布置1 個(gè)注漿孔,沿脈內(nèi)巷方向每10 m 設(shè)置1排,每排設(shè)置3個(gè)鉆孔直至采場(chǎng)長(zhǎng)度。施工時(shí)采用φ42 mm 風(fēng)鉆鉆頭打孔,鉆孔角度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)礦體傾角實(shí)際進(jìn)行調(diào)整,孔深8~12 m,注漿厚度經(jīng)計(jì)算為8 m。
3.3.1 注漿設(shè)備
注漿施工時(shí)主要用到的設(shè)備有注漿泵、花管、注漿槍、封堵材料等,其主要設(shè)備性能參數(shù)見表1。
3.3.2 注漿材料
試驗(yàn)采場(chǎng)上部覆巖松散體注漿材料主要包括425#普通硅酸鹽水泥、水玻璃和水。雖然被注充填體經(jīng)長(zhǎng)年累月沉降固結(jié),但散體間裂隙不均勻性較大,個(gè)別鉆孔可能存在注漿量較大卻沒有明顯壓力增長(zhǎng),此時(shí)應(yīng)加注水玻璃,縮短膠凝時(shí)間,提高注漿效率[9]。
3.3.3 漿液配比
(1)純水泥漿液:水泥種類為425#普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比以(質(zhì)量比)0.6∶1和0.8∶1,共2種。
(2)水泥-水玻璃雙液注漿:水泥為425#普通硅酸鹽水泥,水玻璃為液態(tài)水玻璃,其配比為水泥與水比例為0.8∶1(質(zhì)量比),水泥漿液與水玻璃比例為5∶1(體積比)。
3.3.4 注漿施工流程
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件,為了保障松散覆巖充填體內(nèi)的成孔率,施工流程如下:①注漿前先施工第1 排共3個(gè)注漿孔;②先對(duì)巷道左右拱肩處的注漿孔進(jìn)行注漿施工作業(yè),再對(duì)中間孔進(jìn)行注漿作業(yè);③施工第2排鉆孔,完成第2排孔注漿,鉆孔注漿交替作業(yè)直至完成全部孔的注漿作業(yè)。注漿固結(jié)工藝流程見圖5。
根據(jù)礦山試驗(yàn)采場(chǎng)的實(shí)際情況,利用COMSOL物理場(chǎng)仿真計(jì)算軟件,以試驗(yàn)采場(chǎng)底柱、注漿固結(jié)體、松散覆巖和上下盤作為模型計(jì)算組件,建立模型長(zhǎng)、寬、高分別為50、18和40 m,模型見圖6。
在回采底柱殘礦時(shí),試驗(yàn)采場(chǎng)底柱厚度為5.5 m,礦房長(zhǎng)度50 m,礦體平均寬度4.4 m,第一次回采高度為2.5 m,第二次回采高度為3 m。本次模擬計(jì)算嚴(yán)格按照注漿固結(jié)、養(yǎng)護(hù)、回采、充填的步驟進(jìn)行,模型計(jì)算時(shí),記錄回采過(guò)程中圍巖與膠結(jié)充填體的應(yīng)力應(yīng)變狀態(tài)和位移情況,輸入礦巖力學(xué)參數(shù)及初始條件,模擬計(jì)算結(jié)果見圖7。
根據(jù)圖7可知,試驗(yàn)采場(chǎng)頂部出現(xiàn)了3 cm的最大位移,底部沒有出現(xiàn)位移情況。說(shuō)明底柱在注漿膠結(jié)松散體厚度為8 m 時(shí)的回采過(guò)程中較為安全,為了充分保障最后一層回采時(shí)頂板的可靠性,可采取一定的支護(hù)措施。
注漿工業(yè)試驗(yàn)實(shí)施過(guò)程中,注漿初期散體裂隙率較大,漿液流通性能好,注漿壓力基本維持在2.4 MPa 左右,為了更好地控制漿液流動(dòng)范圍,避免漿液充填到非目標(biāo)區(qū)域,造成漿液浪費(fèi),增加成本,同時(shí)提高注漿質(zhì)量,在注漿初期提高漿液濃度,采用添加水玻璃雙液注漿的方式間歇性注漿來(lái)控制漿液的流動(dòng)范圍[10]。注漿材料消耗費(fèi)用見表2。
350 m 中段試驗(yàn)采場(chǎng)廢石散體注漿加固過(guò)程中,總共設(shè)置了注漿孔32 個(gè),補(bǔ)孔5 個(gè)。在散體鉆孔因廢石塊度較大,充填體在長(zhǎng)年爆破振動(dòng)過(guò)程中整體密實(shí)性較好,部分鉆孔底部出現(xiàn)了塌孔。但整體上注漿固結(jié)后人工假頂保持了較好的穩(wěn)固性,為回采底柱提供了良好的頂板安全,提高了礦石回采率,減少了廢石混入率,降低了礦石貧化,為礦山企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(1)針對(duì)礦山空?qǐng)鏊煤蟾墒匠涮畹臍埩舻V柱回收技術(shù)難題,提出采用注漿的方式固結(jié)干式散體充填料,使之形成具有一定強(qiáng)度與穩(wěn)固性的整體,保障礦柱回采的頂板安全,可為類似殘留礦柱的回采提供借鑒。
(2)礦柱在回采過(guò)程中,沒有出現(xiàn)冒頂、垮塌現(xiàn)象,固結(jié)完整性較好。如果采場(chǎng)跨度較大,可預(yù)留點(diǎn)柱,減小頂板暴露面積,保證回采過(guò)程中的頂板安全。
(3)試驗(yàn)采場(chǎng)上部散體覆巖注漿后,礦柱回收了1 223.4 t 高品位金礦石,回采率高達(dá)78.53%,減少了上部廢石的混入,礦石貧化率控制在12%以內(nèi),干式散體覆巖注漿固結(jié)取得了較好的效果,提高了經(jīng)濟(jì)效益。