王曉芳
(淄博齊翔騰達化工股份有限公司,山東 淄博 255400)
根據(jù)我國關(guān)于推廣乙醇汽油的新政,煉廠大量異丁烯資源需另謀出路。國內(nèi)原有1 800萬t/a 左右甲基叔丁基醚(MTBE)產(chǎn)能正面臨生死抉擇。齊翔騰達作為國內(nèi)碳四龍頭企業(yè),MTBE 被禁用后,如何銜接碳四上下游裝置,最大程度利用現(xiàn)有資源減少損失,將是煉廠等碳四相關(guān)企業(yè)面臨的首要問題。
異丁烯疊合生產(chǎn)高辛烷值的二聚異丁烯,是MTBE 被禁用后異丁烯的新出路、新用途[1]。齊翔騰達甲乙酮廠應(yīng)用丹東明珠異丁烯疊合技術(shù)對5 000 t/a MTBE 裝置進行工業(yè)化改造升級,并于2019年4月一次開車成功。
碳四烯烴疊合工藝利用混合碳四中的正丁烯、異丁烯在酸性陽離子樹脂催化劑作用下進行二聚或共聚,主要反應(yīng)有異丁烯二聚、異丁烯與正丁烯共聚、正丁烯二聚。
疊合反應(yīng)機理如下。
第一步:酸性陽離子交換樹脂作催化劑(簡化為A--H+)的質(zhì)子在異丁烯雙鍵處可逆地加成上去,生成叔丁基正碳離子。
第二步:叔丁基正碳離子與另一個異丁烯分子相互作用,生成碳八正碳離子。
第三步:碳八正碳離子的質(zhì)子再傳遞另一個烯烴或質(zhì)子受體時,就形成了一個二聚物分子,脫離質(zhì)子的位置不同,生成的二聚烯烴結(jié)構(gòu)就不同,因此存在兩種同分異構(gòu)體。
反應(yīng)過程中叔丁基正碳離子也可以與正丁烯結(jié)合生成共聚碳八正碳離子,而且正丁烯也可以質(zhì)子化,生成仲丁基正碳離子,仲丁基正碳離子再與異丁烯或正丁烯分子反應(yīng)。如果生成的二聚離子不穩(wěn)定還可能發(fā)生質(zhì)子遷移或碳骨架改變。再加上脫離質(zhì)子的位置有多種,因此,就導(dǎo)致了二聚產(chǎn)物的多樣性。二聚物還可以進一步與烯烴疊合,生成三聚及更高聚合物,因此,反應(yīng)過程中加入少量抑制劑,其目的是有效抑制三聚物及更高聚合物的生成,從而得到更多的二聚烯烴[3]。
為了節(jié)約投資,公司設(shè)計及施工過程中盡可能利用原有裝置設(shè)備及管線,異丁烯疊合對原有MTBE裝置中改造,增加的設(shè)備包括1個罐,2個換熱器,6臺泵。
本裝置包括原料單元、疊合單元、催化蒸餾單元和抑制劑回收單元。
(1)原料單元
原料混合碳四從界區(qū)外進入碳四原料罐,用碳四原料泵送至原料預(yù)熱器。外購抑制劑進入抑制劑原料罐,通過抑制劑原料泵送至原料預(yù)熱器,兩股物料混合后,送至疊合單元。
(2)疊合單元
來自原料進料預(yù)熱器,預(yù)熱至35~50℃,進入疊合反應(yīng)器,合成疊合油反應(yīng)為放熱反應(yīng),反應(yīng)熱使反應(yīng)溫度逐漸升高。為了控制催化劑床層溫度,需將反應(yīng)器出口部分物料經(jīng)第一外循環(huán)冷卻器帶走熱量。
(3)催化蒸餾單元
在催化蒸餾塔的操作條件下,催化蒸餾塔底部餾出物為疊合油和抑制劑,經(jīng)塔產(chǎn)品-進料換熱器與進料換熱后,再經(jīng)產(chǎn)品冷卻器冷卻,經(jīng)催化蒸餾塔底泵加壓后,送往抑制劑回收單元
反應(yīng)的異丁烯在催化蒸餾塔反應(yīng)段進一步反應(yīng),使異丁烯的轉(zhuǎn)化率進一步提高。
催化蒸餾單元頂部氣態(tài)餾出物經(jīng)催化蒸餾塔頂冷凝器冷凝后流入催化蒸餾塔回流罐。用催化蒸餾塔回流泵從塔頂罐抽出冷凝液,一部分作為催化蒸餾塔的回流打入塔頂,其余部分作為出料。
(4)抑制劑回收單元
催化蒸餾塔塔底疊合油和抑制劑混合物料,進抑制劑水洗塔下部,萃取水從填料頂部進入。來自塔底的萃取水再用萃取水泵經(jīng)萃取水-進料換熱器與進料換熱,萃取水冷卻器冷卻至40℃后,將水送入醚后碳四水洗塔塔頂。抑制劑水溶液從醚后碳四水洗塔塔底排出,經(jīng)過換熱后至抑制劑回收塔。
在抑制劑回收塔中將抑制劑與水分離,抑制劑一部分作為塔回流,另一部分返回至抑制劑原料罐。
疊合產(chǎn)品水洗塔頂部疊合油出料,送出裝置。
2.4.1 工業(yè)運行典型結(jié)果
裝置改造于2019年4月,并一次開車成功,運轉(zhuǎn)的原料組成、抑制劑主要指標見表1和表2。
表1 碳四原料組成表
表2 抑制劑的主要指標
(1)異辛烯產(chǎn)品
表3為所得到的典型疊合產(chǎn)物的組成和性質(zhì)。由表3可見,所得到的疊合產(chǎn)物中主要是烯烴C8,產(chǎn)物C12、C16烯烴較少。烯烴中主要是三甲基戊烯異構(gòu)體。疊合產(chǎn)物的辛烷值為102,是優(yōu)良的高辛烷值組分。其初餾點為90℃,餾程完全符合汽油的要求。
表3 疊合油產(chǎn)品規(guī)格表
(2)剩余碳四
剩余碳四可以作為甲乙酮或者低碳烷烴脫氫裝置的原料,直接進入丁烯分離裝置進行處理,具體成分如表4所示。
表4 副產(chǎn)剩余碳四規(guī)格表
(3)物料平衡
由表5可知物料消耗0.32%,整個運行中消耗在可控范圍。
表5 裝置的物料平衡
(4)能量消耗
原裝置中MTBE 單耗循環(huán)水87 t/h,由表6可知,循環(huán)水的消耗比MTBE 高。這主要是為了得到高純度異辛烯,因此消耗循環(huán)水更多。
表6 裝置能耗結(jié)果
2.4.2 產(chǎn)品的主要影響因素(1)反應(yīng)溫度
圖1給出了不同反應(yīng)溫度異丁烯轉(zhuǎn)化為異辛烯的曲線圖,隨著溫度的升高,轉(zhuǎn)化率逐漸升高,但是當溫度超過80℃之后轉(zhuǎn)化率的增長速度放緩,基本保持不變。所以反應(yīng)溫度控制在60~90℃。
圖1 不同溫度下異丁烯轉(zhuǎn)化為異辛烯曲線圖
(2)反應(yīng)壓力
反應(yīng)壓力為MTBE 設(shè)備的操作壓力。
(3)抑制劑
由于異丁烯疊合工藝中應(yīng)用的樹脂催化劑活性較高,需要添加叔丁醇為抑制劑。其抑制機理是:叔丁醇由于極性大首先吸附在催化劑表面,從而造成一定的空間位阻。異丁烯或正丁烯由于分子較小,比較容易靠近催化劑表面從而發(fā)生疊合反應(yīng),二聚烯烴由于分子較大,不利于靠近催化劑表面參加反應(yīng),故抑制劑可以有效抑制更高聚合物的生成。
抑制劑的添加對烯烴的轉(zhuǎn)化率、疊合產(chǎn)品中碳八烯烴的選擇性都有影響。
由圖2可知,異辛烯的選擇性隨著抑制劑的增加而增加,異丁烯的轉(zhuǎn)化率隨著抑制劑的增加減小,所以綜合考慮,抑制劑在一個適當?shù)姆秶?/p>
圖2 抑制劑與異丁烯轉(zhuǎn)化率及選擇性曲線圖
齊翔騰達甲乙酮廠MTBE 裝置改造后一次試車成功,并穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。異丁烯疊合工業(yè)化應(yīng)用為異丁烯開辟了新的利用途徑,異辛烯可加氫生產(chǎn)異辛烷,也可裂解生產(chǎn)乙烯、丙烯等產(chǎn)品。我國目前共有180多套MTBE 生產(chǎn)裝置,實際產(chǎn)量超過1 800萬t/a?,F(xiàn)實中存在MTBE 裝置有效利用問題,高辛烷值汽油組分缺口問題,異丁烯的出路問題,通過此次齊翔甲乙酮廠MTBE 裝置利用碳四烯烴疊合(MTBE 轉(zhuǎn)產(chǎn)異辛烯)工藝的成功可以同時解決這些問題。