王 勝 耿云峰 周維漢 劉 鵬
(1.湖南省冶金規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,2.北京北大先鋒科技股份有限公司,3.衡陽華菱鋼管有限公司)
空氣中的SO2是產(chǎn)生酸雨的主要原因,對(duì)自然生態(tài)環(huán)境存在較大的危害性。為保護(hù)藍(lán)天,《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB28665-2012 規(guī)定對(duì)新建工業(yè)爐窯的SO2排放不能超過150 mg/m3。2019年4月,生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)改委等五部委印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放改造的意見》,鋼鐵行業(yè)須達(dá)到超低排放的標(biāo)準(zhǔn),其中熱風(fēng)爐、熱處理爐(含軋鋼加熱爐)等系統(tǒng)出口SO2排放限值為50 mg/m3,燃?xì)忮仩t出口SO2排放限值為35 mg/m3。
隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,高爐煤氣用戶對(duì)高爐煤氣硫含量提出了更高的要求,而傳統(tǒng)的高爐煤氣凈化流程無法滿足SO2的控制排放標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步降低高爐煤氣硫含量越來越受到鋼鐵企業(yè)的重視。
高爐煤氣是高爐煉鐵生產(chǎn)的副產(chǎn)品,其主要成分為CO、CO2、N2、H2和CH4等,具體見表1。同時(shí),高爐煤氣中還含有少量的硫化物,包括有機(jī)硫(COS、CS2)和無機(jī)硫(H2S),總硫含量約100~200 mg/m3,其中羰基硫COS含量約70%[1],具體見表2。
表1 高爐煤氣主要化學(xué)成分含量(干基) %
表2 高爐煤氣中硫化物成分 %
表4 2015-2020年煤氣富化裝置處理高爐煤氣量 m3
高爐煤氣經(jīng)重力除塵和干法除塵后,進(jìn)入TRT裝置,利用其壓力能及余熱發(fā)電,再送至熱風(fēng)爐、軋鋼加熱爐、發(fā)電鍋爐等用戶作燃料使用,產(chǎn)生的煙氣根據(jù)污染物排放限值的要求,經(jīng)凈化處理后達(dá)標(biāo)排放。
高爐煤氣的脫硫處理包括前端(燃燒前)脫硫和后端(燃燒后)脫硫,這兩種方式均包含濕法和干法處理工藝,主要區(qū)別是待處理硫的形態(tài)和處理的氣量不同。對(duì)比下述三種方案,前端干法脫硫工藝最優(yōu)。
高爐煤氣經(jīng)重力除塵器、布袋除塵器、TRT裝置后,接入水解裝置,將高爐煤氣中的COS和CS2轉(zhuǎn)換為便于后續(xù)脫硫處理的H2S形態(tài),再在脫硫裝置中,利用干法脫硫?qū)2S脫除。干法脫硫是指采用固體吸附劑對(duì)含硫化合物進(jìn)行吸收或吸附,吸附通常利用活性炭、分子篩“微晶材料”的微孔吸附作用,實(shí)現(xiàn)硫的脫除[2]。
特點(diǎn):不影響TRT發(fā)電;無廢液產(chǎn)生,處理系統(tǒng)密閉環(huán)保;脫硫精度高;工藝對(duì)硫含量波動(dòng)的適應(yīng)性好;屬固定床工藝,可實(shí)現(xiàn)無人值守;水解劑、脫硫劑使用周期可達(dá)1年以上,便于操作和維護(hù);使用后的水解劑、脫硫劑可再生循環(huán)利用。
高爐煤氣經(jīng)重力除塵和干法除塵處理后,先通過水解裝置將高爐煤氣中的COS和CS2轉(zhuǎn)換為H2S形態(tài),再經(jīng)TRT余能回收后,進(jìn)行脫硫處理,濕法脫硫工藝較為成熟,脫硫劑可利用20%NaOH強(qiáng)堿性溶液,將煤氣中的H2S脫除[3]。
特點(diǎn):高爐煤氣的溫壓降低影響TRT發(fā)電;產(chǎn)生較多廢液;脫硫精度相對(duì)較低;中間產(chǎn)物Na2S2O3在高溫條件下易分解為SO2,如處理不當(dāng)或在高爐沖渣水溝無序排放,易造成二次環(huán)境污染;當(dāng)煤氣中硫含量波動(dòng)時(shí),需人工調(diào)整堿液用量;微量的中間產(chǎn)物Na2CO3和Na2S溶液易隨煤氣的溫壓降低而結(jié)晶析出,造成閥門堵塞。
高爐煤氣經(jīng)重力除塵和干法除塵后,進(jìn)入TRT裝置,利用其余熱及壓力能發(fā)電,再送至熱風(fēng)爐、軋鋼加熱爐、發(fā)電鍋爐等用戶作燃料使用。煤氣在爐內(nèi)燃燒后,硫化物轉(zhuǎn)化為SO2,煙氣進(jìn)入脫硫裝置(石灰石膏法、鎂法、氨法等),經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。
特點(diǎn):裝置套數(shù)較多,隨高爐煤氣用戶情況分散配置脫硫處理裝置;項(xiàng)目投資及占地面積均明顯偏大;系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)復(fù)雜,需配備較多的運(yùn)維人員。
衡鋼軋鋼加熱爐所用燃料為外購天然氣,為節(jié)省高價(jià)且緊缺的天然氣資源,降低生產(chǎn)成本,衡鋼2013年6月建成了一套高爐煤氣富化裝置。為保證CO吸附用的銅吸附劑使用周期達(dá)10年以上,需把高爐煤氣中的硫含量脫除達(dá)到0.1 mg/m3以下。
根據(jù)脫硫方案對(duì)比分析,為保證脫硫效果,同時(shí)不增加廢液處理,衡鋼高爐煤氣富化裝置采用了前端(燃燒前)干法脫硫工藝,具體技術(shù)原理為:在水解裝置中,在催化劑作用下,煤氣中含有的COS、CS2和水汽反應(yīng)生成H2S和CO2,其反應(yīng)方程式:
COS+H2O=H2S+CO2
(1)
CS2+2H2O=2H2S+CO2
(2)
反應(yīng)產(chǎn)生的H2S在粗脫硫塔中被氧化,生成單質(zhì)S,通過活性炭把大部分S元素吸附去除,再經(jīng)后續(xù)精脫硫及除氧工序,使高爐煤氣中的硫含量降到0.1 mg/m3以下,可實(shí)現(xiàn)滿足高爐煤氣富化裝置原料氣的品質(zhì)要求。
水解催化劑分為中溫(100~350 ℃)型和低溫(20~80 ℃)型[4]。其中,中溫型催化劑主要有鋁基、鈦基及其混合物等[5],要求溫度和壓力較高。中溫型水解裝置一般設(shè)置在TRT之前,但是不利于鋼鐵企業(yè)余壓發(fā)電,同時(shí)對(duì)催化劑使用壽命也有影響。為了方便鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)資源的回收利用,采用低溫水解催化劑和以活性炭為載體的脫硫劑,在催化劑和脫硫劑失效后,可以把水解催化劑送煉鋼作脫氧劑,把脫硫劑送燒結(jié)作碳粉使用(僅適用于燒結(jié)有脫硫設(shè)施的企業(yè))。
針對(duì)鋼鐵企業(yè)的高爐煤氣脫硫,綜合考慮能源的回收效率和資源的再利用,在TRT之后設(shè)置低溫型水解裝置較為適宜。
在高爐生產(chǎn)中,TRT后煤氣的溫度、水分、粉塵及發(fā)生量受到前端高爐、布袋除塵、TRT及煤氣主管道噴淋冷卻裝置等運(yùn)行狀況的影響,為保證煤氣富化裝置后端CO吸附工序的工藝參數(shù)穩(wěn)定,衡鋼已建成的煤氣富化系統(tǒng)采用如下預(yù)處理工藝流程:
高爐TRT后的低壓含濕煤氣→脫水→加壓至0.25 MPa(G)→煤氣溫度調(diào)控→有機(jī)硫催化水解(2塔)→煤氣溫度調(diào)控→粗脫硫(3塔,煤氣含硫量小于5 mg/m3)→精脫硫(2塔,煤氣含硫量小于0.1 mg/m3)→除氧→完成預(yù)處理工序。
高爐煤氣經(jīng)上述粗脫硫處理工序后,煤氣中硫含量已小于5 mg/m3,可滿足燃燒后煙氣SO2排放的環(huán)??刂葡拗狄蟆?/p>
有機(jī)硫水解催化劑的使用周期約1年半,兩塔運(yùn)行,每塔裝填24 m3水解催化劑,更換一次成本約40萬元。
粗脫硫塔填料約1.5年更換一次,精脫硫塔填料約2年更換一次,5個(gè)塔填料的更換需花費(fèi)250萬元左右,平均每個(gè)塔約50萬元,6年一個(gè)周期。
按2015-2020年衡鋼富化高爐的煤氣量為2 399 896 270 m3,單位高爐煤氣催化劑及脫硫劑費(fèi)用為:[400 000×4+500 000×(3×4+2×3)]/2 399 896 270≈0.004 42元/m3。
衡陽華菱鋼管有限公司建設(shè)的高爐煤氣CO富化裝置設(shè)計(jì)高爐煤氣處理量為67 000 m3/h,通過高爐煤氣預(yù)處理后進(jìn)入到PSA提純裝置中,將CO 體積濃度由21%左右提升到70%左右,于2013年6月投產(chǎn)第1套裝置,2014年2月投產(chǎn)第2套裝置,現(xiàn)已穩(wěn)定運(yùn)行近十年。在2015-2020年,處理高爐煤氣量2 399 896 270 m3,產(chǎn)生富化煤氣量755 643 714 m3,富化煤氣用作軋鋼加熱爐的燃料氣體。