焦慶雨
(大慶石化公司機(jī)動(dòng)設(shè)備部,黑龍江 大慶 163000)
某石化公司350萬噸/年常減壓裝置于2020年10月建成投產(chǎn),生產(chǎn)原料為100%俄羅斯原油,截至2021年5月,運(yùn)行僅7個(gè)月,常頂換熱器E-102AB出口至常頂空冷入口管線及閥門先后發(fā)生10次泄漏。具體泄漏位置如圖1所示(其中藍(lán)色管線為釬涂管線、綠色為未釬涂管線,所有法蘭均未釬涂,法蘭焊縫有兩處未釬涂)。常壓塔頂系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
圖1 常頂換熱器出口至常頂空冷入口管線腐蝕泄漏點(diǎn)分布
圖2 常壓塔頂系統(tǒng)工藝流程
一般來講,造成常壓塔頂?shù)蜏馗g的原因主要有兩個(gè):一是原油中無機(jī)鹽和硫化物在高溫下分解形成HCl和H2S,同塔頂油氣一起揮發(fā)進(jìn)入塔頂?shù)蜏叵到y(tǒng)形成HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境,經(jīng)過冷換設(shè)備時(shí)逐步降溫,在一定壓力和溫度下開始結(jié)露,初凝區(qū)域水含量極少,形成的溶液中酸濃度很高,造成設(shè)備嚴(yán)重的酸腐蝕,NACE 34109[1]指出,從控制露點(diǎn)腐蝕的角度,塔頂溫度一般設(shè)置在至少高于計(jì)算出的水露點(diǎn)溫度14℃;二是HCl和H2S與物料中的無機(jī)氨和有機(jī)胺反應(yīng)生成銨(胺)鹽造成設(shè)備垢下腐蝕[2]。俄羅斯原油硫含量較高,該裝置第一次腐蝕泄漏發(fā)生在空冷前管線,此時(shí)裝置運(yùn)行不到兩個(gè)月,表現(xiàn)出明顯的低溫HCl-H2S-NH3-H2O腐蝕[3]。
為找出塔頂系統(tǒng)短期發(fā)生腐蝕泄漏的具體原因,筆者從以下幾方面進(jìn)行了分析。
自2020年10月27日-2021年5月5日原油共采樣分析161次,從圖3可以看出,裝置脫前原油鹽含量波動(dòng)幅度大,最大值27.29mgNaCl/L,最小值6.11mgNaCl/L,均未超過30.4mgNaCl/L的設(shè)計(jì)值;在此期間,二級(jí)脫后原油含鹽共分析161次,其中共計(jì)14次未達(dá)到脫后含鹽≤3mg/L指標(biāo)要求,≤2mg/L合格率為0%,脫后含鹽平均值2.95mg/L,如圖4所示。2020年10月~11月為裝置開工初期,電脫鹽系統(tǒng)尋找電脫鹽與超聲波最佳匹配區(qū)間的調(diào)試過程中,發(fā)生12次脫后含鹽不合格。2020年12月因原油含鹽高,導(dǎo)致脫后含鹽在17日、22日出現(xiàn)兩次不合格。2021年1月份~2021年5月5日,電脫鹽脫后含鹽≤3mg/L合格率為100%,但總脫鹽氯偏低。腐蝕性介質(zhì)的脫除不徹底,造成后續(xù)腐蝕環(huán)境的存在,是系統(tǒng)發(fā)生腐蝕的重要原因。
圖3 2020年10月27日~2021年5月5日脫前原油含鹽數(shù)據(jù)
圖4 2020年10月27日~2021年5月5日二級(jí)脫后原油含鹽數(shù)據(jù)
裝置注水設(shè)計(jì)采用的是總線供給常頂揮發(fā)線注水和空冷前注水,存在注水搶量不均的現(xiàn)象,斜管噴頭存在注水分布不均勻,容易形成氣液分層。此項(xiàng)為本裝置系統(tǒng)腐蝕的促進(jìn)因素。
從圖5~圖6常頂水pH和鐵離子的分析數(shù)據(jù)來看:pH值有4次低于6.0的控制下限,1次超9.0的控制上限;總鐵含量有6次高于3mg/L的控制指標(biāo)。
圖5 2020年12月15日~2021年5月6日常頂水pH值統(tǒng)計(jì)
圖6 2020年12月15日~2021年5月6日常頂水鐵離子統(tǒng)計(jì)
總體來講,裝置開工初期,電脫鹽系統(tǒng)的操作在調(diào)試和優(yōu)化中,運(yùn)行不正常,原油脫后鹽含量高,常頂含硫污水的pH和總鐵含量有數(shù)次超控制指標(biāo)。因此,優(yōu)化電脫鹽系統(tǒng)的操作參數(shù),控制脫后鹽含量低于3mg/L,是控制塔頂系統(tǒng)腐蝕的關(guān)鍵。
此外,根據(jù)設(shè)計(jì)初頂和常頂均注中和緩蝕劑。通常復(fù)配的中和緩蝕劑存在一個(gè)主要缺點(diǎn),即不能單獨(dú)控制中和劑或緩蝕劑的注入量,有可能為了將pH值控制在合理范圍而注入過多的緩蝕劑,易導(dǎo)致油水乳化,回流帶水;或者為了控制鐵離子而注入過多中和劑,增加系統(tǒng)的結(jié)鹽風(fēng)險(xiǎn)??蓪ⅰ耙幻搩勺ⅰ保ㄗ⒅泻途徫g劑、注水)改造為傳統(tǒng)的“一脫三注”(注中和劑、注緩蝕劑、注水)。
常頂換熱器出口至空冷入口總管線及中間支管三通管線,采用了碳鋼內(nèi)釬涂鎳基合金,該段管線所有法蘭表面均未釬涂,部分焊縫未釬涂。釬涂材料為鎳基合金(主要成分為金屬鎳88~90%)與管線材質(zhì)(20#碳鋼)屬于不同材質(zhì),因鎳標(biāo)準(zhǔn)電位-0.26V、鐵標(biāo)準(zhǔn)電位-0.44V,在塔頂電解質(zhì)(Cl-、HS-、Na+、Ca2+、H2O等)環(huán)境中,形成電偶腐蝕環(huán)境。暴露面積較少的缺陷及未釬涂部位的20#碳鋼材質(zhì)為陽極,而暴露面積較大的釬涂層為陰極,因此形成了最不利的小陽極和大陰極面積比例,在液相水環(huán)境下,形成造成局部電偶腐蝕加劇,塔頂酸性水中鐵離子雖然不高,但依然出現(xiàn)強(qiáng)烈的穿孔腐蝕。
在2021年6月窗口檢修期間,從管線切割情況看,管線內(nèi)釬涂層完好,說明釬涂技術(shù)可滿足在常頂?shù)蜏馗g環(huán)境下的防腐要求,但泄漏部位均為焊道未釬涂及因釬涂施工出現(xiàn)缺陷的部位,證實(shí)自開工以來的10處泄漏均為低溫HCl-H2S-NH3-H2O腐蝕與電偶腐蝕共同作用造成。同時(shí)通過對(duì)常頂換熱器的檢查發(fā)現(xiàn),E-102AB下管箱(材質(zhì)碳鋼,管束材質(zhì)為鈦材)內(nèi)有少量紅色腐蝕產(chǎn)物,管箱及下管接口法蘭密封面均出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕,最大損失厚度5.69mm,計(jì)算腐蝕速率9.75mm/a,說明塔頂初凝區(qū)位于換熱器下部,此項(xiàng)是常頂換熱器管箱腐蝕的重要原因,如圖7、圖8所示。
圖7 E102A出口閥后焊縫腐蝕減薄8mm
圖8 E-102A下部管箱密封面腐蝕嚴(yán)重
為研究常壓塔頂系統(tǒng)的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),建立工藝仿真模型,將塔頂?shù)臒N、水和不凝氣混合,在一定條件下進(jìn)行閃蒸計(jì)算,從而得到露點(diǎn)溫度、銨鹽結(jié)晶點(diǎn)等參數(shù),對(duì)塔頂系統(tǒng)的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,計(jì)算結(jié)論如表1所示。
表1 常頂腐蝕評(píng)估結(jié)果
通過計(jì)算,常頂自然水露點(diǎn)溫度(注水點(diǎn)前的水露點(diǎn)溫度)為89.5℃,注水后常頂露點(diǎn)溫度為91.2℃。常頂注水后的平衡溫度為1 02.6℃,判斷常頂系統(tǒng)的初凝區(qū)在E-102A/B至KL-1/1~3之間,可以根據(jù)E-102A/B的出口溫度判斷初凝區(qū)是在E-102A/B內(nèi),還是在E-102A/B至KL-1/1~3之間的油氣管道上。E-102A/B的換熱管為鈦材TA2,抗HCl-H2SNH3-H2O腐蝕性能良好,但E-102A/B的碳鋼管箱、KL-1/1~3入口管道以及KL-1/1~3都存在較大的HCl-H2S-NH3-H2O腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
為控制常壓塔頂系統(tǒng)的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)加強(qiáng)工藝防腐管理,裝置從電脫鹽操作、注水操作、配管設(shè)計(jì)、工藝參數(shù)控制以及選材等方面提出了如下建議并進(jìn)行實(shí)施。
調(diào)整電脫鹽操作,為適應(yīng)原油的廣譜性,在兩級(jí)高速電脫鹽后增加三級(jí)電脫鹽。2022年12月三級(jí)電脫鹽項(xiàng)目建成投入運(yùn)行,脫后含鹽量<2.0mg/L合格率由原來的0%提升至100%,減少原油中的金屬含量和氯離子,除去雜質(zhì)成分,優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,從而減輕裝置腐蝕和結(jié)垢。
將“一脫兩注”(注中和緩蝕劑、注水)改造為傳統(tǒng)的“一脫三注”(注中和劑、注緩蝕劑、注水),同時(shí)針對(duì)注水搶量不均的問題,將斜管噴頭改為霧化噴頭。
對(duì)原油的有機(jī)氯含量和常頂油氣的活性硫含量進(jìn)行跟蹤分析,當(dāng)分析數(shù)據(jù)超標(biāo)或波動(dòng)較大時(shí)采取追加采樣分析或做盲樣比對(duì)。根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整塔頂注劑注水量,并計(jì)算露點(diǎn)溫度,將初凝區(qū)控制在換熱器內(nèi)。
對(duì)常頂換熱器出口至空冷入口管線進(jìn)行更換,20#鋼管及各管件內(nèi)部采用液態(tài)樹脂涂料內(nèi)防腐,同時(shí)對(duì)常頂換熱器E-102AB管箱下部采取同樣防腐涂層,對(duì)于小接管等部位,采用流體樹脂浸泡過的增強(qiáng)帶進(jìn)行綁扎加固。自2021年6月實(shí)施以來,已平穩(wěn)運(yùn)行2年,該管線未再發(fā)生過泄漏,定期測(cè)厚數(shù)據(jù)穩(wěn)定無異常減薄,檢修期間檢查管線內(nèi)部涂層也完好無損傷,如圖8、圖9所示。
圖8 管線應(yīng)用液態(tài)樹脂內(nèi)防腐
圖92023 年大檢修檢查內(nèi)部涂層完好
作為原油煉制加工的第一套裝置,常減壓裝置塔頂?shù)牡蜏芈饵c(diǎn)腐蝕問題長期困擾著各石化公司。本文從深入探查常頂系統(tǒng)出現(xiàn)的腐蝕問題進(jìn)行根源追蹤,確定真正的腐蝕原因,提出相應(yīng)有效的防腐對(duì)策,確保了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。