劉明利,張輝仁,萬新福,王 浩
(山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)
某核電廠汽輪發(fā)電機(jī)組額定轉(zhuǎn)速為1500 r/min,采用單軸、四缸、六排汽的反動凝汽式布局,汽輪機(jī)由1 個(gè)高壓缸、3 個(gè)低壓缸構(gòu)成。汽輪發(fā)電機(jī)組軸系有11 個(gè)支撐軸承,每一個(gè)軸承位置處布置3 個(gè)振動傳感器,2 個(gè)用來測量軸振,1 個(gè)用來測量瓦振,總計(jì)33個(gè)振動傳感器。汽輪發(fā)電機(jī)組軸系支撐系統(tǒng)及測點(diǎn)分布如圖1 所示。軸振報(bào)警值為170 μm,瓦振報(bào)警值為85 μm。
圖1 汽輪發(fā)電機(jī)組軸系支撐系統(tǒng)及測點(diǎn)分布圖
本文通過對汽輪機(jī)停機(jī)盤車過程中晃動幅值趨勢的分析,準(zhǔn)確判斷出轉(zhuǎn)子上存在的缺陷,并分析缺陷對振動信號的影響,給汽輪機(jī)的安全運(yùn)行提供了技術(shù)保障。
2023 年3 月19 日該廠1 號汽輪發(fā)電機(jī)組停運(yùn)進(jìn)行盤車,盤車轉(zhuǎn)速為1.4 r/min,發(fā)現(xiàn)4 號軸承4X、4Y的晃動幅值較大,最大幅值達(dá)22 μm,而其他10個(gè)軸承的晃動幅值在5 μm 左右。正常運(yùn)行到盤車期間3號和4號軸承的軸振曲線如圖2所示。
圖2 正常運(yùn)行到盤車期間3號和4號軸承的軸振曲線
由圖2 可見,在正常運(yùn)行期間4X 的軸振平均幅值為25 μm,在盤車期間4X 的晃動最大幅值可達(dá)22 μm;在正常運(yùn)行期間4Y的軸振平均幅值為15 μm,在盤車期間4Y的晃動最大幅值可達(dá)22 μm。也就是說,4X 在盤車期間的晃動最大幅值幾乎與正常運(yùn)行期間的軸振平均幅值一樣,4Y 在盤車期間的晃動最大幅值反而比正常運(yùn)行期間的軸振平均幅值大。
將正常運(yùn)行到盤車期間3 號、4 號軸承的軸振情況與5 號、6 號軸承進(jìn)行對比。正常運(yùn)行到盤車期間5 號和6 號軸承的軸振曲線如圖3 所示,盤車后5 號和6 號軸承的晃動最大幅值與正常運(yùn)行時(shí)的軸振平均幅值相比明顯降低。可見,盤車后4 號軸承的晃動情況明顯存在異常,需要進(jìn)一步分析原因。
圖3 正常運(yùn)行到盤車期間5號和6號軸承的軸振曲線
為進(jìn)一步分析在盤車期間4 號軸承的晃動情況,將4X 和4Y 晃動時(shí)域信號放大,對信號跳動情況進(jìn)行分析,如圖4和圖5所示。由圖4可見,4X從12:19:37到12:20:20兩次跳動時(shí)間差為43 s,從12:27:58到12:28:40兩次跳動時(shí)間差為42 s。由圖5可見,4Y 從12:30:55 到12:31:37 兩次跳動時(shí)間差為42 s,從12:35:06到12:35:48兩次跳動時(shí)間差為42 s。
圖4 4號軸承4X時(shí)域曲線
圖5 4號軸承4Y時(shí)域曲線
盤車轉(zhuǎn)速為1.4 r/min,即周期為42.86 s,與4X和4Y 的晃動信號跳動時(shí)間差幾乎相同。在排除信號采集系統(tǒng)故障后,懷疑在傳感器測量位置軸頸處存在表面不圓(凹坑、凸起)、彎曲等相關(guān)缺陷[1-2]。
軸振傳感器4X和4Y在空間的布置如圖6所示,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r(shí)針。如果軸頸處表面存在缺陷,在盤車過程中缺陷部位經(jīng)過振動傳感器后,就會出現(xiàn)信號跳動現(xiàn)象[3]。
圖6 4號軸承傳感器布置示意圖
按照圖6 所示的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向,缺陷部位經(jīng)過振動傳感器4X 和4Y 后,出現(xiàn)跳動信號。由于兩個(gè)振動傳感器在空間上相差90°,4X 和4Y 測得的跳動信號在時(shí)域中的時(shí)間差是轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)周期的1/4,即42.86/4 s≈10.72 s。
4 號軸承4X 和4Y 時(shí)域曲線如圖7 所示。由圖7可見,13:22:53 4X 處出現(xiàn)跳動信號,13:23:04 4Y 處出現(xiàn)跳動信號,時(shí)間差為11 s,13:29:51 4X處出現(xiàn)跳動信號,13:30:01 4Y處出現(xiàn)跳動信號,時(shí)間差為10 s。兩處位置出現(xiàn)跳動信號的時(shí)間差與理論計(jì)算的時(shí)間差10.72 s基本一致,進(jìn)一步驗(yàn)證了在軸頸處存在缺陷。
圖7 4號軸承4X和4Y時(shí)域曲線
為進(jìn)一步確定4 號軸承盤車期間晃動幅值偏大的原因,對4 號軸承位置處進(jìn)行檢查。打開軸承護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)在軸頸處存在一明顯凹坑,如圖8 所示。凹坑尺寸約為5 mm×10 mm,凹坑周邊無毛刺、無高點(diǎn),最深處的深度為1 mm。
圖8 汽輪機(jī)4號軸承處凹坑
凹坑位于振動傳感器附近的轉(zhuǎn)子表面,凹坑與振動傳感器位置的遠(yuǎn)近會對振動幅值產(chǎn)生較大的影響[4]。在汽輪機(jī)從盤車到穩(wěn)定運(yùn)行的過程中,熱膨脹會導(dǎo)致凹坑與傳感器的相對位置發(fā)生變化,因此要分析位置變化對振動信號的影響。4 號軸承凹坑和振動探頭的位置如圖9 所示,振動傳感器布置在靜止部件上,凹坑位于軸頸表面,且其邊緣距探頭邊緣約2 mm。
圖9 4號軸承凹坑和振動探頭的位置
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系由6根大軸通過聯(lián)軸器組成,其中在1號和2號低壓缸之間設(shè)置軸系死點(diǎn),如圖10所示。也就是說,在汽輪機(jī)從盤車到?jīng)_轉(zhuǎn)的過程中,隨著熱量的積累,大軸從4號、5號軸承分別向兩端膨脹,相對于4號軸承振動傳感器,凹坑將向左側(cè)偏移。在盤車期間,凹坑邊緣(右側(cè))距探頭邊緣約2 mm,熱膨脹之后,轉(zhuǎn)子向左側(cè)移動,凹坑邊緣(右側(cè))與探頭邊緣的距離將會大于2 mm,凹坑與振動傳感器的相對距離增大,這將減弱凹坑對振動信號的影響。
圖10 汽輪發(fā)電機(jī)組軸系死點(diǎn)位置示意圖
在正常運(yùn)行期間,4X 的振動平均幅值為25 μm,4Y 的振動平均幅值為15 μm;在盤車期間,4X 和4Y的晃動最大幅值都為22 μm。凹坑的位置在轉(zhuǎn)子表面是固定的,但是轉(zhuǎn)子的位置會受盤車、沖轉(zhuǎn)、負(fù)荷等因素的影響而發(fā)生改變[5]。
在正常運(yùn)行期間,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子由油膜提供轉(zhuǎn)子支撐力,轉(zhuǎn)子位置偏離中心位置,偏向旋轉(zhuǎn)方向,如圖11 所示,此時(shí)轉(zhuǎn)子的振動高點(diǎn)與4X、4Y 兩個(gè)傳感器的相對距離不同,4X、4Y 的振動幅值不同。在盤車期間,轉(zhuǎn)子靠頂軸油泵提供轉(zhuǎn)子支撐力,轉(zhuǎn)子處于中心底部位置,如圖12 所示,此時(shí)轉(zhuǎn)子與4X、4Y 兩個(gè)傳感器的相對距離相同,4X、4Y 的晃動幅值相同。
圖11 正常運(yùn)行期間汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子位置示意圖
圖12 盤車期間汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子位置示意圖
為確定凹坑對正常運(yùn)行期間振動信號的影響,分別調(diào)取正常運(yùn)行期間4 號軸承4X 和4Y 的振動信號時(shí)域波形圖,分別如圖13和圖14所示。
圖13 4號軸承4X振動信號時(shí)域波形圖
圖14 4號軸承4Y振動信號時(shí)域波形圖
圖13 中,左側(cè)為4 號軸承4X 振動傳感器的軸振峰峰值信號,振動幅值為24.5 μm;右側(cè)為凹坑產(chǎn)生的振動峰峰值信號,振動幅值為15.3 μm。根據(jù)振動測量原理,儀表的讀數(shù)為24.5 μm,盡管凹坑產(chǎn)生了振動跳躍信號,但是并沒有影響振動傳感器4X 真實(shí)的振動信號。
圖14 中,左側(cè)為4 號軸承振動傳感器4Y 的軸振峰峰值信號,振動幅值為15.6 μm;右側(cè)為凹坑產(chǎn)生的振動峰峰值信號,振動幅值為20.8 μm。根據(jù)振動測量原理,儀表的讀數(shù)為20.8 μm,而4 號軸承4Y 振動傳感器真實(shí)的振動幅值為15.6 μm,因此對4Y 振動傳感器而言,凹坑對其真實(shí)的振動信號產(chǎn)生了放大作用。可以對轉(zhuǎn)子缺陷部位進(jìn)行修復(fù)[6-9],也可對4Y 振動信號進(jìn)行補(bǔ)償處理,以消除凹坑對真實(shí)振動信號的影響。
本文對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子盤車期間晃動異常信號進(jìn)行分析,結(jié)合振動傳感器的空間布置,判斷出轉(zhuǎn)子表面存在缺陷。經(jīng)過解體檢查,驗(yàn)證了判斷的正確性。同時(shí),從熱膨脹、轉(zhuǎn)子位置、運(yùn)行工況3 個(gè)方面分析了凹坑對振動信號的影響,為處理類似的異?,F(xiàn)象提供借鑒。