鄧利君,朱康華
(中國石油化工股份有限公司西北油田分公司采油三廠,新疆烏魯木齊 830011)
塔河油田托甫臺區(qū)塊位于塔河十一區(qū)東部,是塔河油田采油三廠主力區(qū)塊。托甫臺區(qū)現(xiàn)有油水井252口,目前日產(chǎn)油1 695 t,綜合含水72.18%。隨著區(qū)塊的不斷開發(fā),油井能量下降、含水上升,同時注水、注氣井次增加,托甫臺區(qū)塊的乳化井?dāng)?shù)也逐年增加,同時乳化井異常井次、加藥量、破乳劑費用逐年增加,乳化井管理難度不斷上升。
原油乳化指在剪切應(yīng)力和催化劑(表面活性劑)作用下原本分開的油水兩相相互融合形成較為穩(wěn)定的乳濁液[1]。從該定義上可以得出原油生成乳化油需具備3個條件:①存在著互不相溶的兩相,通常為水相和油相[2];②存在有一種乳化劑(通常是一類表面活性劑) ;③具備強烈的攪拌條件,增加體系的能量。
本次實驗主要通過控制變量法來探究含水、剪切應(yīng)力、催化劑與托甫臺區(qū)塊原油乳化的關(guān)系。實驗采用不同含水情況、不同原油組分的樣本,在攪拌器不同攪拌速度的作用下,測試實驗樣本的黏度,達到探究3種因素與原油乳化的關(guān)系的目的。具體實驗樣本數(shù)據(jù)如表1。
表1 實驗樣本數(shù)據(jù)
表2 不同含水情況下單井混合液黏度(mPa·s)
表3 不同剪切應(yīng)力情況下單井混合液黏度(mPa·s)
表4 不同重質(zhì)成分下各單井混合液黏度
1.2.1 含水與乳化關(guān)系探究
實驗過程中,控制攪拌機轉(zhuǎn)速在1 000 r/min 以及每個樣本初始原油組分不變,混合液總?cè)莘e150 mL,含水從0%~90%依次增加,攪拌0.5 h,測試樣品黏度。
通過實驗:原油發(fā)生乳化的含水區(qū)間在10%~90%之間,含水越低或者越高,原油越不容易發(fā)生乳化現(xiàn)象。當(dāng)含水在10%~60%時,黏度隨含水的增加而緩慢上升;含水在60%~80%時,黏度快速上升,當(dāng)黏度超過80%,又快速下降。結(jié)合相關(guān)資料,原油含水在10%~60%時產(chǎn)生W/O 型乳狀液,黏度緩慢上升,含水60%~80%,發(fā)生轉(zhuǎn)相,變?yōu)镺/W 型或者W/O/W 型乳狀液,黏度快速上漲[3]。
1.2.2 剪切應(yīng)力與乳化關(guān)系探究
實驗過程中,原油混合液總?cè)莘e為150 mL,控制每個樣本含水在70%,攪拌速率從250 ~1 000 r/min依次上升,攪拌0.5 h,后測試樣品黏度。
通過實驗得出結(jié)論:剪切應(yīng)力與原油乳化呈正相關(guān)關(guān)系,剪切應(yīng)力越大,原油乳化越劇烈。
1.2.3 催化劑與乳化關(guān)系探究
在原油乳化過程中,起催化劑作用的主要是原油組分中的重質(zhì)成分[4]。探究催化劑對原油乳化的影響,主要是選擇不同重質(zhì)成分含量的井配合成相同含水的混合液,在同樣的轉(zhuǎn)速下,測試樣本黏度變化。在前兩次實驗過程中,單項實驗每個對比樣本的原油含量都是相同的,因此我們可以使用前兩次實驗中的數(shù)據(jù)來探究催化劑對原油乳化的影響。在前兩次實驗中選取5口井在含水和轉(zhuǎn)速一定時的黏度。
通過實驗我們可以得出結(jié)論:原油中重質(zhì)成分越多,在相同條件下,混合液黏度越高。說明原油里的重質(zhì)成分在原油乳化中起到了一定催化作用,重質(zhì)成分越多,原油越容易乳化。
通過實驗確定含水、剪切應(yīng)力與催化劑與原油乳化之間的關(guān)系,后選擇托甫臺區(qū)塊TP176井進行規(guī)律驗證分析。該井前期以5×4制度生產(chǎn),含水在60%~66%之間波動,交變載荷穩(wěn)定在34 kN,后上調(diào)至5×5制度生產(chǎn),含水在56%~65%之間未明顯變化,交變載荷持續(xù)上漲至72 kN,井筒乳化嚴重。該井含水穩(wěn)定,上調(diào)制度,油井乳化加劇,證明剪切應(yīng)力越大,越容易發(fā)生原油乳化。同時對比該井同為5×4制度時,含水上漲至90%以上,該井未出現(xiàn)乳化現(xiàn)象,證明含水在乳化區(qū)間內(nèi)較容易乳化。
(1)針對高含水以及大液量乳化井,果斷停加藥,降低加藥成本。2023年托甫臺區(qū)塊21口大液量加藥井,目前13口井已實現(xiàn)停加藥生產(chǎn),日減少處理液量1 256 t/d,節(jié)約藥劑836 L/d。
(2)針對乳化區(qū)間井,打破常規(guī)思維停加藥。選取含水相對穩(wěn)定,且生產(chǎn)參數(shù)波動不大的乳化井,主動嘗試優(yōu)化停止加藥。若是停加藥井參數(shù)出現(xiàn)變化,比如含水波動、交變上漲,則安排恢復(fù)加藥保證生產(chǎn)平穩(wěn),做到乳化井加藥的動態(tài)調(diào)整。
(3)針對長期乳化井,探索間斷加藥模式,在保證油井生產(chǎn)參數(shù)穩(wěn)定的前提下,探索加1停1的模式,并且在這基礎(chǔ)上逐步優(yōu)化。如TP170井,該井正常后流程加藥生產(chǎn),回壓1.12 MPa 穩(wěn)定,安排停止加藥2 d 后回壓呈上漲趨勢,落實出液乳化。該井長時間停加藥生產(chǎn)不穩(wěn)定,目前安排間斷加藥生產(chǎn),加一天停一天,觀察回壓穩(wěn)定、生產(chǎn)正常。
(4)針對站庫加藥,一站一策進行調(diào)整優(yōu)化。TP-10計轉(zhuǎn)站前期外輸液黏度4 400 mPa·s 較高,采取加藥降黏方式,保障外輸正常。后采取就地分水方式,站內(nèi)達到油水分離,降低外輸液含水,使其不在乳化區(qū)間,外輸液黏度下降至150 mPa·s,安排停止加藥外輸;TP-11計轉(zhuǎn)站前期外輸液黏度1 600 mPa·s較高,也采取加藥降黏,后采用多開大液量、高含水井,增加外輸液含水,使其脫離乳化區(qū)間內(nèi),黏度降至100 mPa·s,停加藥生產(chǎn)正常。
(5)針對頑固乳化井,加注破乳劑對其降黏效果
較差,達不到破乳效果,則安排后流程或者環(huán)空伴水生產(chǎn),提高混合液含水,使其脫離乳化區(qū)間,防止乳化異常。如TP151井,該井乳化情況嚴重,后流程加藥150 L/d,加藥濃度5 000×10-6,更換數(shù)次藥劑后回壓仍持續(xù)上漲,采取后流程伴水2 m3/h生產(chǎn),回壓保持在14~1.7 MPa之間,生產(chǎn)平穩(wěn)。
通過創(chuàng)新乳化井管理對策,托甫臺區(qū)塊科學(xué)管理乳化井,在管理和成本兩個方面取得了顯著成效。管理方面:2023年月平均乳化井異常1.5井次,較去年同期3.5井次下降2井次,同時乳化加藥井?dāng)?shù)的減少,減輕了現(xiàn)場工作量,優(yōu)化現(xiàn)場用工。成本方面:2023年1-5月平均日加藥量1 316 L,較去年同期1 816 L 下降500 L;平均日處理液量765 t,較去年同期1 199 t下降434 t;破乳劑費用127.5 萬元,較去年同期167.8萬元下降40.3 萬元。在乳化井安全平穩(wěn)生產(chǎn)運行的情況下,完成了降本增效的目標(biāo)。
1)托甫臺區(qū)塊油井乳化現(xiàn)象符合原油乳化一般規(guī)律,乳化的含水區(qū)間為10-80%,剪切應(yīng)力與原油乳化呈正相關(guān)關(guān)系,原油中的重質(zhì)成分(膠質(zhì)瀝青質(zhì)等)在原油乳化中起到催化作用。
2)托甫臺區(qū)塊針對乳化規(guī)律制定的乳化井管理對策,完善了乳化井管理的全過程細節(jié),提升了乳化井安全運營水平,是一套行之有效的乳化井管理方法。
3)下步方向建立完善乳化井分析系統(tǒng),做好相關(guān)參數(shù)的跟蹤預(yù)警,針對原油乳化影響因素開展實驗分析,主要是溫度、密度、含水、含膠質(zhì)瀝青質(zhì)、礦化度變化、產(chǎn)氣量大小、注氣影響等對乳化原油的黏度以及乳化液穩(wěn)定性的影響,嘗試建立單井乳化圖版,分析單井乳化風(fēng)險,提前介入預(yù)防治理。
4)針對部分乳化井的乳化防治效果較差的情況,將著手從藥劑選型優(yōu)化、復(fù)合工藝優(yōu)化兩個方向繼續(xù)開展研究。