劉兵兵,劉袖,盧華平,馬治安,董方,潘威丞
(1.四川廣安發(fā)電有限責任公司,四川 廣安 638017;2.華電電力科學研究院有限公司,浙江 杭州 310030;3.北京天地融創(chuàng)科技股份有限公司,北京 100013)
制粉系統(tǒng)是煤粉鍋爐系統(tǒng)中必不可少的一部分,送入鍋爐的煤粉質(zhì)量好壞將直接影響鍋爐的安全經(jīng)濟運行。而現(xiàn)階段多數(shù)電廠從磨煤機出口到達爐膛的過程中,由于一次風管長度、阻力不一,導致送入爐膛的風粉量偏差較大。以廣安某DG2028/17.45-Ⅱ5 型亞臨界鍋爐為例,該鍋爐為自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛、平衡通風、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、全鋼構架的П 型汽包爐,制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機直吹式,設置6 臺北京電力設備廠生產(chǎn)的ZGM-113G 型中速磨煤機,燃燒方式為前后墻對沖燃燒,燃燒器為BHK 設計得低NOx 燃燒器,共30 個分3 層布置。該制粉系統(tǒng)一次風粉分配均勻性較差,各風管長度、阻力不一,造成一次風在冷、熱態(tài)下差異較大,引起送風粉量偏差大、煤粉管道堵塞問題,嚴重影響鍋爐燃燒。
現(xiàn)有文獻的研究結果顯示,節(jié)流環(huán)可以有效調(diào)節(jié)風粉管道壓力。為了解決實際廣安電廠制粉系統(tǒng)管道煤粉不均的問題,擬在風粉管道安裝可調(diào)節(jié)流環(huán)對管道內(nèi)部流場進行調(diào)平,本文將基于CFD 數(shù)值模擬的方式對風粉管道內(nèi)部的壓力和煤粉量分布進行研究。
根據(jù)相關模型數(shù)據(jù),對該電廠制粉系統(tǒng)建模后模型如圖1 所示。改造鍋爐共有六臺磨煤機供應爐膛,每臺磨煤機有5 組管道,管道直徑為530mm。磨粉機A 為例,其彎頭和管道長度如表1、表2 所示,可以看出,5 根管道的彎頭數(shù)量和管道長度均偏差較大。
表1 磨煤機A 風粉管道彎頭數(shù)及彎頭半徑表
表2 磨煤機A 風粉管道長度表
圖1 制粉系統(tǒng)風粉管道三維模型
對上述物理模型進行網(wǎng)格劃分,采用非結構化網(wǎng)格,其網(wǎng)格劃分區(qū)域如圖2 所示。對50、200、400 萬網(wǎng)格進行模擬計算后,發(fā)現(xiàn)使用50 萬網(wǎng)格數(shù)量模擬進行計算時結果發(fā)散,考慮節(jié)省計算資源,因此選擇網(wǎng)格數(shù)量約為200 萬。本文使用非結構網(wǎng)格的最大畸變度不超過0.9。
圖2 制粉系統(tǒng)風粉管道網(wǎng)格模型
計算模擬采用雙精度模擬方式,湍流模型為k-erealizable 模型,壁面處采用標準壁面處理。計算邊界條件依據(jù)實際運行參數(shù)設置。網(wǎng)格的入口為速度入口,管道內(nèi)平均速度大小為24m/s,出口管道為壓力出口。計算過程忽略到達底部出口的影響。壓力速度耦合主題選擇SIMPLE 算法,動量、湍流動能、湍流耗散率均選用QUICK 算法。煤粉粒徑為60um,質(zhì)量流量為0.1kg/s,dpm 模型選擇不與流體進行交互。
建立模型并確定邊界條件后,使用求解器完成模擬計算工作,并對模擬結果進行分析。得到磨煤機A 風粉管道的流線圖如圖3 所示,由圖中可以明顯看出,各個管道的降壓偏差較大,管道較長的A4 和A5 速度更小,從而導致A4、A5 的煤粉輸送量更少,進而導致燃燒過程的不均衡,影響鍋爐燃燒質(zhì)量。通過整理計算結果得到的參數(shù)表如表3 所示。
表3 A 磨各管道添加節(jié)流環(huán)前流場參數(shù)表
圖3 制粉系統(tǒng)風粉管道原結構流線圖
為了改善管道內(nèi)部流場狀態(tài),首先,需要研究節(jié)流環(huán)對風粉管道內(nèi)部壓力的影響。圖4 為使用500mm 節(jié)流環(huán),安裝在管道A3 位置3 段到7 段的中間處,其造成的壓降改變?nèi)鐖D所示。結果顯示,在管道不同位置處添加節(jié)流環(huán)對壓降變化的影響并不顯著,因此,將節(jié)流環(huán)的安裝選定在便于進行操作的中間段。
圖4 不同位置安裝節(jié)流環(huán)下的管道壓降
選定節(jié)流環(huán)位置后,通過調(diào)節(jié)節(jié)流環(huán)使其縮孔在530 ~400mm 的變化范圍內(nèi),得到的各個管道的實際壓降結果如圖5 所示。結果可以看出,節(jié)流環(huán)大小對管道的影響非常顯著,節(jié)流環(huán)越小,管道壓降越大,壓降下降速率越大。在節(jié)流環(huán)大小相同的前提下,管道越長,其沿程阻力損失越大,造成管道流速下降。
圖5 不同節(jié)流環(huán)大小對壓降的影響
最終對各個管道選取最合適的節(jié)流環(huán)開度,得到的模擬結果如圖6 所示。從圖中可以明顯看出,使用節(jié)流環(huán)后,有效地改善了管道內(nèi)部壓力。通過整理計算結果得到的參數(shù)表如表4 所示。
表4 A 磨各管道添加節(jié)流環(huán)后流場參數(shù)表
圖6 使用節(jié)流環(huán)后的管道模擬結果
通過表4 可以看出,A1、A2、A3 節(jié)流環(huán)開口較大、A5 開口較小。在速度入口壓力入口條件下,管道內(nèi)部氣速偏差最大只有0.22%。在速度入口速度出口條件下,管道內(nèi)部壓力偏差最大只有1.17%,煤粉偏差只有1.01%,從而證明使用節(jié)流環(huán)后可以有效地改善管道內(nèi)部流場。 ※
(1)通過設置節(jié)流環(huán)可以有效調(diào)整風粉管道壓力,節(jié)流環(huán)的位置對壓力調(diào)整影響不大,改變孔徑直徑大小對整體管道的壓力下降呈梯度下降。
(2)在合適的節(jié)流環(huán)開度下,在速度入口壓力入口條件下,管道內(nèi)部氣速偏差最大為0.22%。在速度入口速度出口條件下,管道內(nèi)部壓力偏差最大為1.17%,煤粉流量偏差為1.01%。認為設置節(jié)流環(huán)可以有效改善制粉系統(tǒng)風粉管道內(nèi)部壓降的分布狀況,使得煤粉分布更加合理,有利于燃燒。