金 童,李 煒,李佳蔚,李雙印,魏 巖,閆海月
(國網(wǎng)北京市電力公司檢修分公司,北京 豐臺 100073)
隨著北京地區(qū)大型活動供電保障工作要求和標準的不斷提高,突發(fā)情況下電力的應急供應備受關注[1-2]。發(fā)電車作為典型的應急電源裝備,其工作性能的穩(wěn)定性、可靠性至關重要。因此,須定期對發(fā)電車運行狀況進行檢測。通常情況下,使用模擬負載,可以有效檢驗發(fā)電車的帶載性能,驗證發(fā)電車的運行工況。
發(fā)電車帶載測試,是將發(fā)電車輸出電纜與模擬負載相聯(lián),通過逐漸加、減載來檢測機組輸出電流大小、響應時間的能力。本次試驗采用0.4 kV低壓發(fā)電車,功率為1 600 kW,額定輸出電流約為2 880 A。輸出電纜為4相6分裂,即A、B、C、N每相包括6根電纜,共24根電纜。模擬負載為阻性和感性負載,其中阻性容量1 600 kW,感性容量1 200 kvar,功率因數(shù)為0.8(滯后)。輸出電纜敷設在橡膠馬道線槽中,連接情況如圖1所示。
圖1 發(fā)電車與模擬負載連接示意圖
發(fā)電車輸出電纜為金山電纜(型號為WDZDCYJ-125,截面積185 mm2),電纜插頭、插座均為史陶比爾航空快速插頭、插座,型號分別為KBT 16BV-NS / M50-185H和KST16BV-NS / M50-185H,其額定載流量為450 A。
發(fā)電車帶載測試過程中,當發(fā)電機組滿載運行時,試驗人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電車輸出電纜各相分流不均的情況,部分電纜超載運行,最高電流可達到695 A,同相其他電纜電流約為400 A,電流相差高達300 A左右。由于電流大幅超過插頭、插座額定載流量,發(fā)電車輸出端及電纜存在過熱現(xiàn)象。
針對發(fā)電車輸出電纜同相分流不均現(xiàn)象,試驗人員依次從發(fā)電車、模擬負載、輸出電纜等部分查找原因。首先調換電纜,發(fā)現(xiàn)相內分流不均現(xiàn)象依然存在。為避免發(fā)電車插頭、插座的干擾,試驗人員將插頭、插座連接方式更換為螺栓壓接,并更換500 kW、1 000 kW發(fā)電車進行測試,問題依然存在。隨后試驗人員使用UPS電源車作為發(fā)電車的負載進行檢測,電纜載流不均現(xiàn)象仍未消失。最后試驗人員將原因聚焦在發(fā)電車輸出電纜的敷設方式上,并采用以下方式進行試驗[3]。
敷設方式一:輸出電纜分相集中敷設在橡膠馬道,如圖2所示。
圖2 輸出電纜分相集中敷設在橡膠馬道
發(fā)電車滿載運行,A、B、C三相電流情況見表1。A、B、C最大相差分別為236、383、150 A。
表1 電流分布情況(方式一) A
此敷設方式下,同相內電流分布差別較大,差值最大為383 A。
敷設方式二:輸出電纜分相集中敷設在地面,如圖3所示。
圖3 輸出電纜分相集中敷設在地面
發(fā)電車滿載運行,A、B、C三相電流情況見表2。A、B、C最大相差分別為88、346、340 A。
表2 電流分布情況(方式二)
此敷設方式下,同相內電流分布差別稍有改善,但差值仍較大,差值最大為346 A。
敷設方式三:輸出電纜分組集中敷設在橡膠馬道,如圖4所示。
圖4 輸出電纜分組集中敷設在橡膠馬道
發(fā)電車滿載運行,A、B、C三相電流情況見表3。A、B、C最大相差分別為66、75、95 A。
表3 電流分布情況(方式三) A
此敷設方式下,同相內電流分布明顯改善,差值最大為75 A。
敷設方式四:輸出電纜分組集中敷設在地面,如圖5所示。
圖5 輸出電纜分組集中敷設在地面
發(fā)電車滿載運行,A、B、C三相電流情況見表4。A、B、C最大相差分別為67、117、117 A。
表4 電流分布情況(方式四) A
此敷設方式下,同相內電流分布比較均勻,差值最大為117 A。
發(fā)電車輸出電纜敷設,采用同相并列敷設方式,同相內電纜分流不均情況較為嚴重。采用同組排列敷設方式,同相內電纜分流分配不均的情況得到明顯改善。從上述測試現(xiàn)象可以得出,電纜敷設方式影響著電纜分流情況。電纜通流存在集膚效應和鄰近效應,造成電流分流不均,按照同組排列敷設電纜,可有效降低電流分配不均的影響。