在清棉工序中,JWF1107型單軸流開棉機是主要的開松除雜設(shè)備,原料經(jīng)角釘滾筒均勻密集多次彈打,將棉塊分解成較小的纖維束,有利于有效排除纖維中的雜質(zhì)短絨。但是在實際生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)兩種極端的現(xiàn)象,一是剛開機時落棉增多,包括可紡纖維,造成浪費;二是開機20 min以后,塵棒漏底返吸雜質(zhì)短絨,造成漏底糊花,雜質(zhì)短絨無法排除,從而使后道工序排雜壓力增大,生條質(zhì)量指標惡化。
分析原因:原料室正壓與排雜負壓不匹配,造成排雜箱氣流紊亂,角釘打手旋轉(zhuǎn)后將短絨返吸糊底;漏底固定架平面高于第一組、第三組塵棒表面,棉花在原料內(nèi)旋轉(zhuǎn)時被高出的固定架切割,將可紡原料排除,造成浪費。
控制措施:首先將排雜負壓調(diào)節(jié)到480 kPa,在原料觀察窗的有機玻璃上(兩塊)用10 mm鉆頭各開40個孔,用于泄壓補風;然后將漏底固定架平面調(diào)至與塵棒表面平齊,可使原料流暢地在原料室轉(zhuǎn)移,避免出現(xiàn)原料被切割的現(xiàn)象。通過以上改造措施,再未出現(xiàn)落棉多、漏底糊花等現(xiàn)象。