張 躍,謝慶亮,但振宇,任 磊,黃前鋒,鄧志瑋
(1.福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建龍巖 364000;2.國(guó)家電投集團(tuán)江西電力有限公司分宜發(fā)電廠,江西新余 336600;3.國(guó)家電投集團(tuán)江西電力工程有限公司,江西南昌 330096)
大型循環(huán)流化床鍋爐排煙溫度高,鍋爐熱效率下降,機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗高、碳減排壓力大是當(dāng)前的突出問題。其中,排煙溫度高還會(huì)導(dǎo)致布袋除塵器效率及使用壽命下降,影響布袋除塵器的安全運(yùn)行,也會(huì)導(dǎo)致脫硫耗水量高,脫硫能耗、物耗高的問題。
目前常見的管殼式低溫省煤器,很難適應(yīng)循環(huán)流化床尾氣的大粒徑煙塵顆粒沖刷,其換熱管容易被磨損,換熱管一旦被磨穿將導(dǎo)致冷卻水泄漏,從而導(dǎo)致煙風(fēng)系統(tǒng)堵塞,甚至可能會(huì)危及除塵器的安全運(yùn)行。如何在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),提高設(shè)備的安全性、可靠性,已成為一個(gè)亟需解決的技術(shù)問題。
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)燃煤機(jī)組配套的低溫省煤裝置在設(shè)備投運(yùn)后3 年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨損而造成的泄漏。常規(guī)低溫省煤器大部分是布置在除塵器前煙道的管殼式換熱器,這種布置形式的換熱器一旦發(fā)生泄漏,將對(duì)后端的除塵器安全運(yùn)行造成極其惡劣的影響:
(1)換熱管由于發(fā)生磨損泄漏,管內(nèi)冷卻水進(jìn)入煙道內(nèi),從而造成煙道堵灰,甚至冷卻水進(jìn)入到除塵器或者灰斗內(nèi),影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
(2)換熱器泄漏后對(duì)換熱管排的隔離,造成低溫省煤器換熱面積大量減少,從而影響機(jī)組的節(jié)煤效益。
(3)局部發(fā)生泄漏的煙道由于積灰造成煙氣阻力變大,從而使引風(fēng)機(jī)的電耗增加,甚至風(fēng)機(jī)失速[1]。
鑒于大型循環(huán)流化床鍋爐的煙塵粒徑較大,磨損性較強(qiáng),采用低溫省煤器進(jìn)行節(jié)能減排的成功應(yīng)用案例較少。但是,隨著碳配額與碳交易的實(shí)施,機(jī)組容量相對(duì)較低、煤耗較高的循環(huán)流化床鍋爐將面臨越來越大的碳減排壓力。因此,一種實(shí)現(xiàn)高效換熱、冷卻水零泄漏的真空熱管低溫省煤器技術(shù)將為國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐的節(jié)能減排改造提供很好的借鑒。
真空熱管低溫省煤器是以重力式熱管為基礎(chǔ)換熱單元,集成制作的真空熱管換熱器(重力式熱管又稱兩相流虹吸管),在結(jié)構(gòu)上分為蒸發(fā)側(cè)、絕熱段和冷凝側(cè)(圖1)。它是熱能工程中應(yīng)用最廣泛的一種換熱管,通過在全封閉真空腔管內(nèi)工質(zhì)的蒸發(fā)與凝結(jié)來傳遞熱量,具有極高的導(dǎo)熱性、良好的等溫性、冷熱兩側(cè)傳熱面積可任意改變、可遠(yuǎn)距離傳熱、可控制溫度等優(yōu)點(diǎn)。真空熱管主要工作過程包括4 個(gè)方面[2]:
圖1 真空熱管換熱器工作原理
(1)重力熱管的蒸發(fā)側(cè)放置于高溫流體端,通過源源不斷地吸收流經(jīng)蒸發(fā)側(cè)外部熱流體的熱量,并通過管壁傳遞給管內(nèi)工質(zhì)。
(2)在吸收蒸發(fā)側(cè)外部熱流體的熱量之后,管內(nèi)工質(zhì)發(fā)生相變、由液態(tài)變成蒸汽態(tài)。
(3)蒸發(fā)側(cè)內(nèi)部工質(zhì)吸收熱量蒸發(fā)之后,沿著熱管上升穿過絕熱段、進(jìn)入冷凝側(cè),與冷凝側(cè)外部的冷流體通過管壁進(jìn)行熱交換,實(shí)現(xiàn)對(duì)冷流體的加熱。
(4)在冷凝側(cè)對(duì)冷流體進(jìn)行加熱之后,由于釋放自身熱量,管內(nèi)部工質(zhì)冷凝后變回液態(tài),在重力的作用下回到蒸發(fā)側(cè)重新吸熱蒸發(fā),周而往復(fù)、持續(xù)傳遞熱量(圖1)。
真空熱管低溫省煤器不僅換熱效率高,同時(shí)由于其冷卻水和煙氣在空間結(jié)構(gòu)上分別從真空熱管換熱器的上、下部分別流過,煙氣和冷卻水之間由絕熱段的管板分隔,煙氣和冷卻水兩種換熱介質(zhì)在不同的密封結(jié)構(gòu)內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)“串漏”現(xiàn)象,可以實(shí)現(xiàn)冷卻水在煙道中的“零泄漏”優(yōu)點(diǎn)。與常規(guī)管殼式換熱的低溫省煤器不同,真空熱管換熱器的每根熱管都是獨(dú)立的換熱元件,當(dāng)某根真空熱管在煙氣側(cè)發(fā)生磨損或腐蝕情況,只有單根真空熱管內(nèi)極少的管內(nèi)工作介質(zhì)泄漏進(jìn)入煙道,并在煙氣的高溫下快速汽化蒸發(fā),而水側(cè)的冷卻水不會(huì)進(jìn)入煙道。常規(guī)的管殼式低溫省煤器中各換熱管之間連通在一起并置于煙道內(nèi)部,同時(shí)換熱管內(nèi)部流通有源源不斷的冷卻水,一旦換熱管被磨損或腐蝕,管內(nèi)的冷卻水將源源不斷地流入煙道,堵塞煙道、影響機(jī)組安全。因此,以重力式熱管為基礎(chǔ)換熱單元的真空熱管低溫省煤器,可避免管殼式換熱管低溫省煤器泄漏造成的煙道堵塞、電除塵排放超標(biāo)及灰斗堵灰等影響機(jī)組運(yùn)行的問題。
江西某電廠是一座有著55 年歷史的老廠,廠內(nèi)現(xiàn)有330 MW 循環(huán)流化床燃煤機(jī)組,經(jīng)過多年的運(yùn)行,其穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性日益落后。2022 年,為提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性、延長(zhǎng)布袋除塵器的使用壽命,電廠與國(guó)內(nèi)某環(huán)保龍頭企業(yè)合作開發(fā)的真空熱管低溫省煤器,并在該廠的9 號(hào)機(jī)組落地。
該9 號(hào)機(jī)組為國(guó)內(nèi)首臺(tái)國(guó)產(chǎn)化循環(huán)流化床鍋爐的示范點(diǎn),具有所有循環(huán)流化床鍋爐的弊端,鍋爐的排煙溫度高、熱效率低,并且隨著國(guó)家雙碳行動(dòng)的逐步深入,企業(yè)碳減排壓力逐步增大,這些成為廠內(nèi)技改工作中迫切需要解決的技術(shù)難題。鍋爐排煙溫度高還導(dǎo)致布袋除塵器效率及使用壽命下降,影響布袋除塵器的安全運(yùn)行,導(dǎo)致脫硫耗水量高,進(jìn)而出現(xiàn)脫硫能耗、物耗高的問題。項(xiàng)目改造前,該廠鍋爐后布袋除塵器長(zhǎng)期工作在180 ℃左右,布袋的使用壽命降低。同時(shí),由于夏季環(huán)境溫度高、負(fù)荷高,機(jī)組不得不解列高加運(yùn)行,造成煤耗增加,影響機(jī)組的安全性。因此,廠內(nèi)急需一種安全可靠的降低鍋爐排煙溫度的技術(shù)手段,來降低鍋爐排煙溫度、提高機(jī)組運(yùn)行的安全性。
針對(duì)鍋爐高排煙溫度的特征,本項(xiàng)目在布袋除塵器前布置真空熱管低溫省煤器,有效降低布袋除塵器工作溫度。真空熱管低溫省煤器有零泄漏的特點(diǎn),杜絕了傳統(tǒng)低溫省煤器因循環(huán)冷卻水泄漏而導(dǎo)致的煙風(fēng)系統(tǒng)堵塞情況。
本次改造采用雙路取水、一路回水的工藝路線,低溫省煤器主體換熱器采用具有零泄漏特性的真空熱管裝置。由于機(jī)組爐后煙道可利用空間較小,無法使用常規(guī)真空熱管換熱器的布置方案。廠內(nèi)技術(shù)主管與設(shè)備廠家多次組織現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地踏勘,經(jīng)組織專家論證后確定的技術(shù)方案為:采用了一種適用于豎直煙道有限空間的創(chuàng)新型斜置式真空熱管低溫省煤器,將其傾斜布置在布袋除塵器入口的豎直煙道上,在實(shí)現(xiàn)高效換熱的同時(shí)減少現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地的占用率(表1)。
表1 真空熱管低溫省煤器的設(shè)計(jì)參數(shù)
經(jīng)過近3 個(gè)月的施工安裝及調(diào)試,該真空熱管低溫省煤器在2022 年下半年正式投運(yùn),第三方檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)行測(cè)試數(shù)據(jù)見表2。受電網(wǎng)調(diào)峰影響,該機(jī)組常年運(yùn)行在低負(fù)荷段,因此本次測(cè)試是按照當(dāng)年9 號(hào)機(jī)組發(fā)電計(jì)劃,在計(jì)劃負(fù)荷的最高峰值(165 MW)開始進(jìn)行測(cè)試。從表2 可知,真空熱管換熱器甲、乙側(cè)進(jìn)口煙氣的實(shí)測(cè)溫度分別為159.6 ℃、147 ℃,溫度場(chǎng)分布均勻性分別為3.3%、2.1%;甲、乙側(cè)出口煙氣實(shí)測(cè)溫度分別為121.0 ℃、126.6 ℃,溫度場(chǎng)分布均勻性分別為9.4%、0.9%;甲乙側(cè)測(cè)試斷面間降溫幅度分別為38.6、20.4 ℃,平均降溫幅度為29.5 ℃,性能參數(shù)優(yōu)于設(shè)計(jì)值。
表2 真空熱管換熱器煙氣溫度測(cè)試數(shù)據(jù)
本工程的成功投運(yùn),保證了布袋除塵器始終工作在安全運(yùn)行參數(shù)狀態(tài)下,產(chǎn)生極為可觀的經(jīng)濟(jì)效益:
(1)通過真空熱管低溫省煤器對(duì)煙氣進(jìn)行有效降溫,實(shí)現(xiàn)煙氣余熱利用,節(jié)煤量達(dá)到每千瓦時(shí)1.1 g(標(biāo)準(zhǔn)煤)以上,單臺(tái)爐年總收益72 萬元(有效利用2000 h,標(biāo)煤價(jià)1000 元/噸),提升了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果。
(2)改造前,每年夏季機(jī)組不得不退出高加運(yùn)行,以降低排煙溫度,按照35 d(有效負(fù)荷率75%)計(jì)影響煤耗約166 萬元,通過本改造可保證機(jī)組的正常穩(wěn)定運(yùn)行、無需高加解列,產(chǎn)生正收益166 萬元。
(3)原布袋除塵器由于長(zhǎng)期處在高煙溫下工作,布袋更換頻率高,大約每3 年更換一次布袋,費(fèi)用約380 萬元,年平均更換布袋費(fèi)用為127 萬元;改造后布袋使用壽命延長(zhǎng),預(yù)計(jì)每5 年更換一次,年平均更換布袋費(fèi)用為76 萬元,年節(jié)省更換布袋費(fèi)用可達(dá)51 萬元。
在本工程項(xiàng)目實(shí)施后,以上各項(xiàng)合計(jì)可以每年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益289 萬元以上,經(jīng)濟(jì)效果顯著。
近兩年,在“雙碳”效應(yīng)刺激下,節(jié)能減排、超低排放在非電行業(yè)以及未完成超凈改造的煤電機(jī)組中,又掀起了一波小高潮。通過在江西某電廠在狹小空間內(nèi)布置熱管型低溫省煤器的工程應(yīng)用,為國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床類型機(jī)組煙氣余熱利用裝置的安全運(yùn)行技術(shù)升級(jí)改造提供示范。目前國(guó)內(nèi)各級(jí)地方政府已將環(huán)保改造的重點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)了當(dāng)?shù)劁撹F、焦化等非電行業(yè),本工程的成功投運(yùn)對(duì)非電行業(yè)煙氣余熱利用的換熱器更新迭代也具有重要的參考意義。因此,本項(xiàng)目的真空熱管低溫省煤器成功應(yīng)用,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。