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制氫裝置汽包蒸汽帶水問題的分析

2024-04-27 10:05:50劉永輝宋鵬于朋
化工技術與開發(fā) 2024年4期
關鍵詞:液位計汽包汽水

劉永輝,宋鵬,于朋

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

某石化公司制氫裝置采用的烴類蒸汽轉化工藝中,所用蒸汽為裝置自產的中壓蒸汽,通過除鹽水與煙氣及轉化氣的換熱來生產中壓蒸汽。制氫裝置的汽包是裝置的核心設備,結構復雜,內構件較多,出現問題時不容易判斷故障原因,除氧水質量、排污操作、加藥、汽包液位、壓力等因素都會對蒸汽質量產生影響。因汽包所產蒸汽幾乎全部用于轉化爐的原料反應,因此汽包的穩(wěn)定運行對整個裝置的平穩(wěn)運行至關重要。

1 汽包簡介

制氫裝置主要由原料預熱、原料精制、轉化反應、中變冷卻系統(tǒng)等組成,設計采用煉廠氣、石腦油作為原料,公司天然氣開通后原料改為天然氣。裝置的凈化部分采用變壓吸附提純工藝,PSA 氫氣回收率設計達到90%,產品氫氣純度達到99.9%,具有投資省、能耗低、操作可靠性、靈活性高等優(yōu)點。

汽包是制氫裝置最核心的設備,利用高溫轉化氣和煙氣進行加熱而產生中壓蒸汽,所產蒸汽大部分作為轉化爐配汽使用,多余部分外送至蒸汽管網。轉化爐的原料轉化對蒸汽質量的要求極為嚴格,蒸汽中的二氧化硅、鈉離子、氯離子等雜質均是轉化催化劑的永久毒物,一旦蒸汽質量發(fā)生波動,將會對轉化催化劑造成致命的傷害。影響蒸汽質量的因素較多,設備的完整性、操作波動等均會影響蒸汽的質量。

汽包內構件的結構復雜,由上水線、換熱線、定期排污線、連續(xù)排污線、加藥線、旋風分離器、百葉窗分離器等部分組成。日常操作時,可通過控制液位、壓力、上水、排污、加藥等操作工序,保證所產蒸汽的質量合格。

2 汽包波動的現象

2.1 汽包相關參數的變化

如圖1所示,裝置開工進料后,有一段時間汽包壓力的波動較大,汽包壓力出現了無法控制的情況。壓力在3.5~3.95MPa 之間波動,蒸汽放空閥門頻繁開關,同時汽包液位、所產蒸汽溫度等隨之發(fā)生劇烈變化,且變化周期相同。如圖2所示,汽包液位在60%~68%之間波動,需要頻繁手動開關上水閥門。如圖3 所示,所產蒸汽溫度的波動最大,在250~380℃之間波動,最低時已接近蒸汽的飽和溫度,出現了蒸汽帶水現象。

圖1 汽包壓力的變化趨勢

圖2 汽包液位的變化趨勢

圖3 蒸汽溫度的變化趨勢

2.2 轉化爐相關參數的變化

由于所產蒸汽的溫度變化較大,加之蒸汽帶水,因此蒸汽和原料進入轉化爐后,最直接的表現就是轉化爐的入口溫度發(fā)生了變化。如圖4 所示,轉化爐的入口溫度在360~530℃之間波動,最低溫度降到了360℃,達不到轉化爐的最低操作溫度,若溫度再繼續(xù)降低,蒸汽會在轉化爐管中冷凝,催化劑會有泡水的風險,對催化劑的傷害是不可挽回的。發(fā)生此現象后,操作人員立即將入口溫度進行了手動控制,將波動范圍控制在430~510℃之間。

圖4 轉化爐入口溫度的變化趨勢

圖5 汽包液位計的安裝示意圖

3 蒸汽帶水原因分析

3.1 裝置運行不穩(wěn)定影響

查看裝置的進料量和外送氫氣量的變化趨勢,均顯示正常,除了轉化爐的入口溫度發(fā)生波動外,其余參數均處于正常操作范圍內,沒有大的波動。轉化爐燃料氣、解吸氣、鼓風流量等指標均正常,PSA運行正常,汽包所產蒸汽的流量穩(wěn)定,因此初步判斷導致此問題的原因,不是進料或轉化爐的操作出現波動,應該是蒸汽發(fā)生系統(tǒng)本身出現了問題。

3.2 汽包爐水質量的影響

根據汽包液位和壓力波動較大的情況,初步判斷汽包發(fā)生了汽水共沸現象,蒸汽夾帶水進入了蒸汽管道。蒸汽最容易發(fā)生汽水共沸的原因,是鍋爐水的水質不合格。除了除氧水中二氧化硅等雜質超標的因素之外,裝置使用的外部除鹽水加熱后會產生除氧水,除鹽水為全廠統(tǒng)一使用,不應只在某裝置出現不合格的情況。為此,操作人員加大了排污操作,將除氧水溫度提高至90℃,以保證除氧水的質量合格。采取措施后發(fā)現波動現象沒有減弱,為此排除了水質不合格這一原因。

3.3 汽包內構件的影響

汽水分離達不到效果的另一個原因,是汽水分離器的內構件發(fā)生了損壞,尤其是旋風分離器、百葉窗分離器可能發(fā)生了故障。這些內構件一旦發(fā)生損壞,起不到汽水分離效果,會造成汽包內的蒸汽與水分離不完全,蒸汽帶水離開汽包。在現場進行查看,沒有聽到汽水分離器內部有雜音,開工前也對汽包內構件進行過檢查,在開工過程中沒有出現大的波動,初步排除了汽包內構件出現損壞的可能。

3.4 汽包滿水的影響

汽水分離達不到效果的另一種可能,是汽水分離器滿水,起不到汽水分離的作用,蒸汽和水一起進入蒸汽管道。查看歷次開工的紀錄,發(fā)現本次開工時,汽包兩側液位計的顯示數值相差較小,液位控制比歷次開工高10%以上。汽包兩側的液位計分別為導波雷達式和差壓式液位計,由于2 個液位計的測量原理不同,因此在開工不穩(wěn)定的狀態(tài)下,2個液位計的測量值會出現偏差,但汽包處于穩(wěn)定狀態(tài)后,2 個液位計的顯示值應差別不大。儀表人員檢查后確定液位計的顯示無誤,與現場的玻璃板液位計進行了比對,2個液位的測量顯示真實。

查看汽包液位計的設置,液位計的上下引出點分別安裝在汽包中心線位置的750mm和650mm處,液位計全長1400mm,汽包中心位置的液位計顯示為46.4%。按照汽包液位的控制要求,正常液位應該在汽包中心線上,即液位計指示應為46.4%,控制范圍應該在±5%左右。

對比設計值和本次開工的實際液位值,本次開工的液位控制在65%左右,遠高于汽包要求的液位設置。按照65% 液位進行計算,液位計全長1400mm,實際液位應在液位計的910mm 處,高于中心線260mm。查看設計圖紙,實際液位已達到旋風分離器的頂部,旋風分離器起不到分離汽水的作用,汽包所產的飽和蒸汽帶水嚴重,導致汽包內部出現汽水共沸。

4 結論

根據以上分析結果,排除了外部操作波動、除氧水質量不合格、汽包內構件損壞等可能,由此確定了導致汽包波動、蒸汽帶水的原因,是汽包液位的控制過高,汽包液位已超過汽包旋風分離器,旋風分離器未能起到汽水分離的作用,造成蒸汽與水的分離不完全。為此,逐步將汽包液位逐步至55%以下。汽包液位調整到正常數值后,汽包液位、壓力、蒸汽溫度、轉化爐入口溫度等各項參數逐步趨于穩(wěn)定,表明汽包蒸汽帶水的原因,確實是液位控制過高造成的。

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