劉曉成,劉欣宇
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315800)
在國內(nèi)石油煉化企業(yè)中,催化裂解裝置是石油煉化生產(chǎn)工藝流程的龍頭,其中煙氣輪機(簡稱 “煙機” )作為DCC 裝置長周期運行能量回收三機組中的最大節(jié)能設(shè)備(三機組工作原理為利用煙氣的壓力能和熱能膨脹做功,轉(zhuǎn)化動能驅(qū)動主風機運行,來降低電機所消耗的電能),只有煙機運行時間越長、能量回收率越高,裝置節(jié)能效果才能越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)同行業(yè)DCC 裝置煙機平均運行時長約為182 天,能量回收轉(zhuǎn)換率在70%左右。因此,如何實現(xiàn)煙機長周期運行成為行業(yè)內(nèi)一直研究攻關(guān)的課題。
該裝置煙機自2016 年6 月首次開工投入運行,2016 年10 月開始出現(xiàn)較為明顯的振動,最大幅值48.00 μm,12 月最大幅值已上升至55.56 μm,2017 年2 月最大幅值高達68.00 μm,超過設(shè)計的高報值(65.00 μm)。每次振動從開始上升到下降再到正常值持續(xù)約20 min,具體數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 機組運行參數(shù)
該裝置煙機運行僅半年時間,已經(jīng)頻繁出現(xiàn)振動幅值升高,峰值高達68.00 μm,給煙機的長周期運行帶來了極大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)煙機實際運行工況,深刻認識到維持煙機長周期運行才是最有效的節(jié)能方式之一 ,而煙機結(jié)垢是制約長周期運行最重要因素之一,高濃度的催化劑細粉又是結(jié)垢的最主要因素[1]。因此,降低煙氣中的粉塵濃度是減少結(jié)垢的有效措施。
結(jié)合煙機入口粉塵濃度的變化趨勢,經(jīng)過對影響粉塵濃度的各個工藝參數(shù)進行分析得知,每次進行油漿泵切換后的48 h 內(nèi),粉塵濃度都會有逐步升高后又下降的波動,趨勢如圖1 所示。油漿泵在停機預(yù)熱時,大量粉塵積聚在入口管線,機泵切換時通過回煉油漿進入反再系統(tǒng),導(dǎo)致煙機入口濃度升高。經(jīng)過理論分析,結(jié)合反復(fù)實踐總結(jié),進行如下調(diào)整:
圖1 油漿泵切換頻次調(diào)整前后煙機入口粉塵濃度變化趨勢
(1)將油漿泵切換頻率提高(每月1 次更改至每月2 次),且適當降低預(yù)熱溫度(由300 ℃降為290 ℃),從而減少在備泵入口催化劑細粉堆積量。
(2)降低油漿回煉量,增加油漿外甩量,減少催化劑粉塵進入反再系統(tǒng)的量。
(3)提高再生器壓力,將雙動滑閥開度由3%調(diào)整至0.5%,為防止閥板卡塞,定期開關(guān)活動。
(4)充分密封旋風器料腿,提高再生器藏量;控制一級、二級旋風分離器入口線速分別在17~19 m/s、22 m/s,確保粉塵濃度≤200 mg/m3。
通過以上一系列措施后,煙機入口粉塵濃度有了較為明顯的降低,峰值從初始215 mg/m3下降至171 mg/m3,如圖1 所示。
煙機輪盤溫度控制指標范圍一般為320 ~350 ℃,但是該裝置輪盤冷卻蒸汽波動幅度高達50 ℃,如圖2所示,嚴重影響煙機的運行穩(wěn)定[2]。結(jié)合改造前流程分析,主要原因是受280 ℃、1.0 MPa 管網(wǎng)蒸汽影響。正常情況下,輪盤冷卻蒸汽和煙機密封蒸汽均為減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa 蒸汽提供,當除氧器用汽量增大時,減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa 蒸汽減少,輪盤冷卻蒸汽將混合部分280 ℃、1.0 MPa 蒸汽進入輪盤系統(tǒng),導(dǎo)致輪盤溫度迅速下降;反之,煙機輪盤溫度快速上升。采用提高減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa蒸汽量,來應(yīng)對除氧器用汽量變化帶來的沖擊。但是,由于1.0 MPa 蒸汽管線管徑DN600,導(dǎo)致減溫減壓蒸汽量增加較慢,并且會增大裝置能耗,不易控制。針對工藝流程進行改造,如圖3 所示,新增一臺減溫減壓器M-504,輪盤冷卻蒸汽單獨由經(jīng)過減溫減壓器后的蒸汽提供,除氧器用蒸汽和煙機密封用蒸汽均由1.0 MPa 蒸汽管網(wǎng)提供。這樣既降低了3.5 MPa 蒸汽的消耗,同時也保證了煙機用蒸汽的溫度平穩(wěn)可控,為煙機的平穩(wěn)運行創(chuàng)造了良好的條件。
圖2 蒸汽流程改造前輪盤冷卻蒸汽溫度變化趨勢
圖3 改造后蒸汽流程示意圖
在保證煙機輪盤溫度的同時,減少輪盤冷卻蒸汽量,控制輪盤冷卻蒸汽量由1 100 kg/h 減少到800 kg/h(根據(jù)煙機設(shè)計文件中輪盤冷卻蒸汽用量最小控制量)。在檢修煙機的解體檢查中,未發(fā)現(xiàn)輪盤葉根部位和一、二級輪盤之間的死區(qū)有明顯垢層。改造后輪盤溫度變化更平穩(wěn),易于控制,并且低控輪盤冷卻蒸汽用量,減少粉塵沉積。通過以上措施后輪盤溫度控制較穩(wěn)定,如圖4 所示。
圖4 蒸汽流程改造后輪盤冷卻蒸汽溫度變化趨勢
隨著運行時長的推移,會導(dǎo)致催化劑細粉在蜂窩密封處堆積,達到一定厚度后就會造成轉(zhuǎn)子與堆積的垢層擦碰,導(dǎo)致振動間歇升高。通過數(shù)據(jù)分析對比,結(jié)合在線狀態(tài)監(jiān)測診斷技術(shù)和操作實踐效果得出:間斷提高煙機氣封密封蒸汽的壓力和流量,能有效減緩煙機振動。每運行8 h 進行一次,每次持續(xù)半小時將煙機密封蒸汽壓力提高至68 kPa,對蜂窩密封處進行吹掃,防止煙氣中的催化劑在蜂窩密封處堆積,造成轉(zhuǎn)子的摩擦振動;同時煙機底部排空采取煙氣長排的方式,防止催化劑粉塵在機殼底部沉積引起的動靜部件的摩擦振動。在調(diào)整過程中需要注意,密封蒸汽壓力不能高于密封風壓力(80 kPa),防止出現(xiàn)密封失效;且吹掃時間不宜太長,以免長時間大流量的蒸汽對密封面造成沖蝕。
為保證煙機安全運行,嚴格控制入口溫度≤700 ℃。DCC 煙機因其操作特點,易造成高溫運行,主要表現(xiàn)為煙氣溫度高、負荷大、使用富氧再生模式會增加控溫難度。因此,實施了以下措施控制入口溫度:
(1)通過DCS 系統(tǒng)設(shè)置溫度報警預(yù)警,當溫度接近上限時發(fā)出警報;
(2)當出現(xiàn)高溫跡象時立即采取措施,加注CO 助燃劑,減少尾燃;適當增加主風量,改善燒焦效果;
通過以上控制措施,未出現(xiàn)尾燃超溫現(xiàn)象,煙機入口溫度均控制在690 ℃以下。
潤滑系統(tǒng)的良好運行是設(shè)備長周期穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。操作應(yīng)嚴格控制潤滑油溫度在37~39 ℃,確保油膜保護的最佳效果;嚴格執(zhí)行三級過濾,定期分析潤滑油質(zhì)量,實行 “按質(zhì)換油”[3]。
機組的聯(lián)鎖系統(tǒng)是裝置非正常工況下保護機組的關(guān)鍵,而機組特閥又是執(zhí)行聯(lián)鎖動作的關(guān)鍵。因此在開機前一定要對機組特殊閥門進行反復(fù)調(diào)試,確保閥門靈活好用,同時要按照聯(lián)鎖調(diào)校方案對機組聯(lián)鎖逐一進行模擬調(diào)試,確保聯(lián)鎖動作準確到位。
煙機在計劃停工檢修時,檢修質(zhì)量高低是決定煙機能否長周期平穩(wěn)運行的關(guān)鍵,為此,必須進行全面細致的檢修并更換磨損件[4],主要包括以下方面:
(1)檢修轉(zhuǎn)子和輪盤。徹底清潔轉(zhuǎn)子葉片和輪盤,去除積累的粉塵垢層;使用專用工具檢查轉(zhuǎn)子葉片和輪盤,發(fā)現(xiàn)磨損或開裂部位后,必要時替換磨損嚴重的轉(zhuǎn)子葉片和輪盤部件;做動力平衡試驗,確保轉(zhuǎn)子在運行時處于良好的動力平衡狀態(tài)。
(2)檢修密封設(shè)備。檢查密封葉片和密封帶是否出現(xiàn)裂紋;清洗密封設(shè)備,去除積聚物;及時更換磨損或老化的密封部件;測試密封能力,確保滿足運行要求。
(3)檢修靜、動部件。徹底清洗靜、動所有部件,除去污垢;仔細查看每一個部件,發(fā)現(xiàn)裂紋、擦傷和老化跡象后,更換磨損嚴重的軸承、齒輪箱和齒輪組件;補充潤滑劑,確保各部位潤滑充分。
(4)全面除塵。使用專業(yè)工具徹底吸盡煙機內(nèi)所有的粉塵;拆卸煙機部件徹底除塵清潔。
通過上述操作調(diào)整,煙機平穩(wěn)運行兩個周期未出現(xiàn)振動升高,也未發(fā)生故障停機,創(chuàng)造了DCC煙機連續(xù)運行912 天。同時,避免了煙氣中攜帶的催化劑細粉使煙機振動增大且無法正常運行、需要切換備機情況的發(fā)生,經(jīng)濟效益顯著,節(jié)省電費125.0 萬元、減少停產(chǎn)損失937.5 萬元,節(jié)約維修費用50.0 萬元,共計節(jié)省費用1 112.5 萬元。
通過流程改造,提高了煙機輪盤冷卻蒸汽質(zhì)量,保證了煙機輪盤溫度穩(wěn)定,有效降低了煙機結(jié)垢的可能,為煙機的平穩(wěn)長周期運行創(chuàng)造了條件,取得了巨大經(jīng)濟效益,僅煙機切除一次檢修,即可節(jié)約檢修費1 112.5 萬元。同時,此科技項目的研究實施不僅延長了裝置的平穩(wěn)運行周期,而且從中取得了寶貴的煙機操作經(jīng)驗。
綜上所述,催化裂解裝置煙機長周期運行策略的成功實踐表明,該策略并不局限于某一過程,而是從煙機生命全周期進行考慮。經(jīng)過系統(tǒng)性分析影響煙機長周期運行各因素,全面分析研判可操作性和安全性后,有針對性地提出了可有效抑制煙機結(jié)垢、磨損的各項操作方法,從而延長煙機運行生命周期和提高做功效率,達到節(jié)能效果。
上述DCC 工藝中煙機長周期運行的操作技術(shù)和經(jīng)驗,可在國內(nèi)在用或在建的所有催化裂解裝置中推廣應(yīng)用,并適用于同行業(yè)中大型催化裂解裝置能量回收三機組。
煙汽輪機是DCC 裝置的核心機組,本文通過不斷摸索、探究、總結(jié)出一套有助于煙機長周期平穩(wěn)運行的有效措施,創(chuàng)新性地提出了采用煙機密封差壓升高、降低來反吹蜂窩密封的新操作方法。另外,降低輪盤蒸汽流量控制輪盤溫度和優(yōu)化操作控制煙氣質(zhì)量措施,對抑制煙機葉片結(jié)垢、葉頂磨損均有較好效果,進一步提高了煙機做功效率,突破原先只顧追求節(jié)能,而忽視煙機長周期運行的思維定式,為裝置長周期運行提供了保障。