南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司/中國礦業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院 陳超虎 銅山華潤電力有限公司 謝方喜 張建成
交流不間斷電源裝置(UPS)在火電廠中主要向測量、控制和保護(hù)等重要負(fù)荷提供可靠、高質(zhì)量交流電源,火電廠常采用在線式UPS。根據(jù)GB50660《大中型火力火電廠設(shè)計規(guī)范》要求:單機容量為600MW 級及以上機組,每臺機組宜配置2臺UPS;容量為300MW 級及以下機組,當(dāng)計算機控制系統(tǒng)僅需要1路不間斷電源時,每臺機組可配置1臺UPS[1]。近年來,火電廠出現(xiàn)多起因UPS 裝置故障造成機組非計劃停運,對機組安全運行存在重大威脅,對火電廠UPS 故障分析和優(yōu)化策略進(jìn)行探討。
火電廠UPS 裝置一般配置三路電源,分別為主路電源、旁路電源、220V 直流電源。UPS 裝置主路電源一般取自400V 廠用段或者400V 保安段。正常運行時,主路電源經(jīng)整流器模塊轉(zhuǎn)為純凈、無突波、無雜波的直流電源,供給逆變器模塊使用;逆變器將直流電源再轉(zhuǎn)化為比主路電源更穩(wěn)定的交流電源輸出,經(jīng)靜態(tài)開關(guān)模組至輸出饋線屏,接帶負(fù)載,此時UPS 系統(tǒng)為逆變器模式供應(yīng)負(fù)載,也是正常運行方式。
UPS 裝置旁路電源一般取自400V 保安段,但應(yīng)注意與主路電源相對獨立,避免由相同400V 母線接帶,以及400V 母線的上一級電源也盡可能做到相對獨立。UPS 裝置220V 直流電源一般取自火電廠主廠房220V 直流母線,具有較高的安全穩(wěn)定性。
自動切換過程。UPS 裝置整流器故障或者主路電源丟失時,逆變器將不間斷地、自動切至直流供電模式;若整流器故障消除或主路電源恢復(fù),UPS裝置將自動切至正常運行方式[2]。若發(fā)生逆變器故障或逆變器側(cè)直流電源中斷等情況,UPS 系統(tǒng)自動切換至靜態(tài)旁路供電;手動切換過程。機組檢修時,對UPS 裝置進(jìn)行維護(hù)檢修,需要將UPS 系統(tǒng)切至維修旁路供電。此時需先手動停運逆變器,將UPS裝置切至靜態(tài)旁路供電,然后合上維修旁路開關(guān),斷開UPS 輸出開關(guān)。
2.1.1 事件簡述
某火電廠為2臺1000MW 超超臨界燃煤發(fā)電機組,每臺機組配置2套A 廠家生產(chǎn)的容量為100kVA的UPS 裝置。每套UPS 裝置工作電源取自主廠房保安PC 段三相輸入,旁路輸入電源取自主廠房汽機PC 段A-B 二相,直流輸入由主廠用220V 直流蓄電池組供電。
2022年5月某日,1號機組負(fù)荷490MW,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)“主廠房UPS-B 逆變器故障”“主廠房UPS-B綜合故障”報警,1B UPS 切至自動旁路運行,給煤機運行信號消失,1號鍋爐MFT 保護(hù)動作,機組解列,MFT 首出為“全燃料喪失”。
2.1.2 原因分析
每臺機組的6臺給煤機控制電源均取自熱控電源分配柜2,柜內(nèi)配置雙電源切換裝置,電源一為UPS,電源二為保安段,正常運行時由UPS 帶負(fù)載運行。專業(yè)管理人員通過對1B UPS 輸出電壓DCS曲線、就地UPS 柜狀態(tài)、熱控電源分配柜2進(jìn)線電源就地切換記錄進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn):1B UPS 報“逆變器故障”,1B UPS 由主路切至自動旁路運行瞬間,1B UPS 輸出電壓波動,電壓值從225.9V 瞬時最低下降至207V。熱控電源分配柜2的進(jìn)線電源切換過程中未能做到無擾切換,電壓瞬時進(jìn)一步下降,導(dǎo)致1號鍋爐所有給煤機控制柜失電(由熱控電源分配柜2供電),鍋爐“全燃料喪失”MFT 保護(hù)動作。
UPS-B 主機柜主板故障,致使主機輸出電壓存在異常諧波分量,輸出電壓不穩(wěn)定;UPS-B 靜態(tài)開關(guān)組件中有3塊靜態(tài)切換電阻,該電阻正常阻值應(yīng)為0.7Ω,檢查測量3塊靜態(tài)切換電阻阻值均達(dá)19.6kΩ。判斷為靜態(tài)切換電阻板故障,導(dǎo)致由主路切至自動旁路瞬間,靜態(tài)開關(guān)不能做到無擾切換,輸出電壓存在短時下降;6臺給煤機控制柜電源均取自熱控電源分配柜2,風(fēng)險集中,配置不合理。
2.1.3 防范措施
更換1B UPS 主控板,檢測1B UPS 輸出電壓情況;更換1B UPS 靜態(tài)切換電阻和靜態(tài)開關(guān)輸出接觸器控制板,進(jìn)一步做工作電源切旁路電源驗證試驗;利用機組檢修期間對其余UPS 進(jìn)行切換試驗,切換試驗過程進(jìn)行波形監(jiān)測,確保供電質(zhì)量;分散布置給煤機控制柜電源:A、C、E 給煤機控制柜電源由熱控電源分配柜2供電;B、D、F 給煤機由熱控電源分配柜4供電。
2.2.1 事件簡述
某火電廠2×630MW 超臨界燃煤發(fā)電機組,主廠房配置兩套由B 廠家生產(chǎn)的80kVA UPS 系統(tǒng)。2022年01月某日22時,1號機組負(fù)荷547MW,磨煤機1A、1B、1C、1D、1E、1F 運行。22時20分,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)給煤機1B、1D、1F 故障,2s 后機組停運。檢查首出為汽輪機“軸位移保護(hù)動作”(DCS實際測量值顯示正常)。檢查報警界面,發(fā)現(xiàn)UPS 1B 故障報警,UPS 1B 段輸出電壓、電流均為0。
就地檢查UPS 1B 裝置時,發(fā)現(xiàn)UPS 1B 主機關(guān)機(POWER OFF),饋線屏失電。UPS 1B 主機面板故障記錄為Shutdown EPO(Emergency PowerOFF),該指令由UPS 1B 靜態(tài)開關(guān)控制板(PC811)生成并發(fā)出。UPS 1B 饋線屏上部分負(fù)荷失電后另一路電源切換正常,部分輔機跳閘后,備用輔機聯(lián)啟正常。但1號機熱控UPS 電源柜二、1號機熱控220V 控制電源柜電源失電后造成1號機主機TSI 機柜一路電源失去(另一路電源正常),TSI 卡件在模擬量顯示正常的情況下,誤發(fā)二路主機軸位移大開關(guān)量信號至二個繼電器出口動作。
2.2.2 原因分析
1號機主廠房UPS 1B 靜態(tài)開關(guān)控制板(PC811)故障,觸發(fā)緊急停機指令EPO,閉鎖UPS 輸出?!?號機熱控UPS 電源二”失電,造成1號機主機TSI機柜一路電源失去(另一路電源正常),TSI 卡件在模擬量顯示正常的情況下,誤發(fā)二路主機軸位移大開關(guān)量信號至二個繼電器出口動作。
2.2.3 防范措施
根據(jù)UPS 失電后負(fù)載切換的統(tǒng)計情況,主要影響機組穩(wěn)定運行的負(fù)載是6臺給煤機控制電源。鑒于此情況,將其中2臺給煤機控制電源改為由自身動力電源經(jīng)隔離變提供,分散UPS 失電后給煤機跳閘的風(fēng)險;做好重要設(shè)備改造前期調(diào)研,準(zhǔn)確掌握設(shè)備質(zhì)量情況,把好源頭關(guān),做好項目采購的策劃工作。
完善UPS 檢修工藝卡,建立UPS 板卡更換記錄,舉一反三開展排查,制定關(guān)鍵板卡的定期更換臺賬;對主機以及小機軸位移保護(hù)邏輯進(jìn)行優(yōu)化,加入模擬量判斷邏輯;完善TSI 系統(tǒng)檢修工藝卡以及DCS 系統(tǒng)、TSI 系統(tǒng)、MFT 系統(tǒng)等電源切換試驗執(zhí)行卡,檢修期間嚴(yán)格執(zhí)行電源切換試驗。
2.3.1 事件簡述
2015年12月某日23:41,某火電廠2號機組滿負(fù)荷運行,運行人員陸續(xù)發(fā)現(xiàn)以下缺陷:鍋爐壁溫測點(由IDAS 從爐頂采集通過雙絞線接入DCS)、發(fā)電機本體所有溫度測點(由IDAS 從機側(cè)采集通過雙絞線接入DCS)、發(fā)電機功角等測點突變壞點;2BUPS 饋電柜頻率在42Hz-58Hz 之間波動,定冷水流量由114t/h 降至99t/h;一期220V 直流母線1號母線電壓突降45V 恢復(fù),又突升20V 恢復(fù),UPS2A 段饋線總頻率有0.5Hz 幅度的尖峰存在;2號機監(jiān)視工業(yè)電視的大屏幕畫面顯示不清并不時黑屏;2號機勵磁工控機電源模塊壞;2號汽機7、8號低加疏水溫度大幅波動等。
2.3.2 原因分析
將發(fā)電機本體溫度測點和監(jiān)視工業(yè)電視的大屏幕更換外部電源后,缺陷消除,初步判定UPS 電能質(zhì)量下降;機組降負(fù)荷,進(jìn)行2 BUPS 電源切換試驗:拉開2B UPS 主電源開關(guān),2B UPS 切至直流供電,部分測點的波動幅度變小,將UPS 切至旁路時各測點和負(fù)荷恢復(fù)正常。再將UPS 系統(tǒng)切回正常運行方式后,機爐側(cè)IDAS 通訊故障,測點波動,同時發(fā)現(xiàn)GPS 時鐘對時故障。結(jié)論是:2B UPS 系統(tǒng)旁路運行和2A UPS 系統(tǒng)主路運行,UPS 系統(tǒng)所供應(yīng)的電能質(zhì)量合格,DCS 系統(tǒng)以及IDAS 等用戶工作正常。
2A UPS 電源切換試驗的結(jié)論是:2A UPS 系統(tǒng)旁路運行和2B UPS 系統(tǒng)主路運行,UPS 系統(tǒng)所供應(yīng)的電能質(zhì)量不合格,DCS 系統(tǒng)以及IDAS 等用戶工作不正常;2B UPS 系統(tǒng)裝置輸出電能質(zhì)量不合格,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)2B UPS 系統(tǒng)電容故障。更換2B UPS 系統(tǒng)電容,各測點、DCS 系統(tǒng)以及IDAS等用戶均正常,電能質(zhì)量均顯示正常。
2.3.3 防范建議
UPS 的壽命一般在5~8年左右,該廠UPS 已經(jīng)運行5年多,但維護(hù)人員對設(shè)備劣化認(rèn)識不夠,雖然已列入更換計劃但未能及時實施。在此類風(fēng)險的防范方面,建議深入開展重要運行設(shè)備的狀態(tài)評估工作,加強對設(shè)備劣化指標(biāo)管控,預(yù)判設(shè)備使用壽命,及時進(jìn)行老化部件的更換。
某火電廠目前運行有多臺320MW 機組和1000MW 機組,采用320MW 機組采用各單獨配置1臺UPS 裝置、1000MW 機組分別配置2臺UPS 裝置的配置策略。根據(jù)多年使用情況,提出以下優(yōu)化策略和建議。
結(jié)合該廠設(shè)備運行方式特點,定期梳理UPS 系統(tǒng)負(fù)荷分布情況,確認(rèn)所帶負(fù)荷配置合理,確保負(fù)荷未超過設(shè)計容量要求。現(xiàn)場設(shè)備技改、異動,需要新增UPS 負(fù)荷時也需充分考慮此項要求。
僅配置1臺UPS 的機組,重要負(fù)荷進(jìn)行電源分配時應(yīng)充分考慮UPS 失電帶來的風(fēng)險。給煤機變頻器控制電源,根據(jù)DL/T 1648《火電廠及變電站輔機變頻器高低電壓穿越技術(shù)規(guī)范》要求,為保證變頻器高低壓穿越過程的無擾動,變頻器控制電源部分宜采用雙電源,一路可從變頻器工作電源直接取電,另一路控制電源應(yīng)由UPS 或直流統(tǒng)一供電,由UPS 供電時失電保持時間不小于5min[3]。
因部分火電廠兩臺UPS 系統(tǒng)采用并聯(lián)冗余接線方式,即冗余配置的UPS 交流輸出端連接在一起,輸出接線為單母線接線,提供雙回路電源,但無法提供獨立的雙電源。為避免當(dāng)輸出端母線或斷路器出現(xiàn)故障造成UPS 輸出母線失電,建議該廠全部改為雙重化冗余接線方式,即設(shè)置2臺互相獨立的UPS系統(tǒng),單臺UPS 系統(tǒng)輸出接線為單母線,兩段母線可采用母聯(lián)開關(guān)連接,也能為負(fù)載提供2路互為備用的電源。
制定UPS 電源切換試驗規(guī)范要求。在開展切換試驗時,關(guān)注切換過程中時間和電能質(zhì)量是否滿足現(xiàn)場要求,形成試驗報告臺賬,并根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析針對性做好設(shè)備維護(hù)工作;定期對UPS 內(nèi)部DC電解電容性能測試,常見故障主要表現(xiàn)為漏液、電容開路、通電擊穿、參數(shù)偏移及電容失效等[4],必要情況下進(jìn)行更換;UPS 冷卻風(fēng)扇長時間運行,屬于易損部件,可在UPS 內(nèi)部設(shè)置過濾網(wǎng),減少灰塵進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部[5],并做好定期維護(hù)和更換。
根據(jù)DL/T5491《電力工程交流不間斷電源系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)程》,當(dāng)UPS 直流電源由主廠房220V直流系統(tǒng)供電時,UPS 輸入/輸出回路應(yīng)安裝隔離變壓器,直流回路應(yīng)裝設(shè)逆止二極管,并且逆止二極管反向擊穿電壓不應(yīng)低于輸入直流額定電壓的2倍[6];維護(hù)過程中注意UPS 系統(tǒng)電源板和控制板的檢查,做好備品備件的儲備和性能評估。