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先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)性能試驗分析

2024-10-21 00:00:00鞠鵬李陽尚新陽韓慧恒付延辰
今日自動化 2024年4期

[摘 要]大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口分公司2×300 MW 亞臨界蒸汽發(fā)電機組,其原正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng),存在系統(tǒng)出力不足、空壓機負荷高、壓縮空氣消耗量大、磨損大、堵管等問題。文章介紹了影響輸灰系統(tǒng)運行的因素,分析了原因,提出了使用先導(dǎo)式氣力輸送技術(shù)對原輸灰系統(tǒng)進行改造。通過對改造前后的輸送壓力、氣耗量、輸送速度、出力、噪聲等性能參數(shù)進行對比可知,先導(dǎo)式氣力輸灰在輸灰領(lǐng)域具有顯著的優(yōu)越性。

[關(guān)鍵詞]氣力輸灰;先導(dǎo)閥;耗氣量;節(jié)氣率

[中圖分類號]F24 [文獻標(biāo)志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)04–0160–03

1 原輸灰系統(tǒng)概況

大唐國際發(fā)電股份有限公司張家口分公司建設(shè)了規(guī)模為2×300 MW 的亞臨界蒸汽發(fā)電機組,1 號機組于2009 年12 月投產(chǎn)。電除塵器為雙室五電場的靜電電除塵器,每個除塵器灰斗下方裝有1 個發(fā)送器,通過氣力輸送系統(tǒng)輸送至灰?guī)?。其中一電場倉泵形式為下引式,倉泵數(shù)量為4 個,倉泵容積為2.5 m3,使用1 條DN200 灰管道輸送至灰?guī)臁.?dāng)前鍋爐整體產(chǎn)灰量為60 t/h,一電場除塵效率為80%,1 號機組除塵器至灰?guī)燧敾夜艿谰嚯x約360 m。原輸灰系統(tǒng)采用正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)。

2 輸灰系統(tǒng)影響因素及存在問題

2.1 輸送物料特性

物料顆粒粒徑、成分、形狀、密度及粘附性等會對管道的磨損產(chǎn)生影響,其中灰的硬度對管道磨損的影響較為顯著,硬度越高,輸送過程中管道磨損越大。而灰的粒度越大,硬度就越高。粒度對磨損速率的影響如圖1 所示。

輸送物料特性不合格時還會導(dǎo)致堵管現(xiàn)象頻發(fā)。如若電除塵器故障不能正常工作時,產(chǎn)生的沉降灰顆粒較大;點火階段煤油混燒也會造成灰的粘附性大;吹灰階段也會出現(xiàn)灰量多、灰粒大的情況;灰溫較低時,灰分中含水時,灰的黏性增大,并且容易結(jié)塊,導(dǎo)致輸送過程中阻力增大。這些情況的出現(xiàn)都會造成輸灰系統(tǒng)容易發(fā)生堵灰現(xiàn)象,降低輸灰系統(tǒng)效率。

2.2 管道介質(zhì)流速與沖擊角

管道磨損量大致與管道內(nèi)灰顆粒沖擊管壁的速度的3 次方成正比,因此管道內(nèi)流速變化對磨損量影響較大。但在氣力輸灰系統(tǒng)中,為了解決堵管,會增加系統(tǒng)的用氣量,提高流速,這就導(dǎo)致系統(tǒng)的磨損增加。所以氣力輸灰系統(tǒng)須尋求介質(zhì)最佳流速。電廠采用無縫鋼管,灰顆粒以20°與30°沖擊角與鋼管接觸時,磨損最大;隨著灰濃度增加,磨損加劇,然而濃度過高時,粒子間的相互影響,反而使磨損程度減輕,因此現(xiàn)行輸灰系統(tǒng)都采用高灰氣比減低流速的方法使磨損減小。

2.3 料氣比

料氣比與輸送物料特性、輸送距離等密切相關(guān)。起始速度與料氣比的關(guān)系如圖2 所示,當(dāng)采用濃相輸送時,料氣比的大小與起始速度成反比。但料氣比太小,輸灰的起始速度大,管道磨損會增大,并且能耗增大。而料氣比太大,雖然速度減小,磨損減小,但系統(tǒng)的壓力損失也大,容易造成輸灰管道堵塞。因此應(yīng)選擇合適的料氣比,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行的前提下,盡量使能耗最小。但是現(xiàn)行的輸灰系統(tǒng)為保證安全運行,料氣比很難繼續(xù)增大,一般將料氣比設(shè)置在μ=5~20,此時輸送的壓力值處于0.5~0.6 MPa,給電廠節(jié)能帶來了壓力。

2.4 輸送距離的影響

長距離輸送需要消耗更多的能量,因此在選擇輸送方式時需要考慮能耗的大小,以確定最經(jīng)濟的輸送方式。長距離輸送還需要更高的輸送速度來維持物料的連續(xù)輸送,因此需要考慮輸送速度是否滿足要求。長距離輸送也需要輸送大量的物料,因此需要選擇具有足夠輸送能力的輸送方式。

2.5 壓縮空氣氣源的影響

氣源氣壓不夠,容易發(fā)生堵管;氣量不足,灰氣比增大,輸送濃度過大,造成管道阻力增大,易發(fā)生堵管;氣源帶油、帶水,脫硝系統(tǒng)氨逃逸高會使灰黏性增大,流動阻力增大,造成管道堵塞。

2.6 系統(tǒng)內(nèi)部故障

電源、進出閥門、排氣閥門、出料閥、料位計、倉泵、除塵器等設(shè)備中,任何一個設(shè)備發(fā)生故障都會導(dǎo)致輸灰不暢問題。系統(tǒng)安裝和大修過程中如鍋爐爐膛和電除塵器內(nèi)部未清掃干凈,尺寸較大的雜物進入灰斗,也會造成輸灰系統(tǒng)堵塞。

2.7 沒有實際的運行參數(shù)

工作人員若缺乏一定的業(yè)務(wù)知識與實踐操作經(jīng)驗,無法進行輸灰調(diào)節(jié),可能導(dǎo)致在輸灰工作中沒有及時對系統(tǒng)進行調(diào)整或操作能力不佳,使輸送氣流次數(shù)降低,會造成輸灰不暢的問題發(fā)生。

2.8 設(shè)計輸灰能力與實際輸灰能力偏差

在設(shè)計輸灰系統(tǒng)時,根據(jù)鍋爐設(shè)計收到基灰分確定其輸送能力,并保留一定的富余量。但是當(dāng)實際運行期間收到基灰分與設(shè)計值偏差較大,且鍋爐設(shè)計收到基低位發(fā)熱量與實際運行期間收到基地位發(fā)熱量相差較大時,由于發(fā)熱量、灰分與設(shè)計值偏差較大,導(dǎo)致灰渣量較設(shè)計值偏大,所以實際運行過程中,高負荷期間會出現(xiàn)輸送能力超出最大可能輸灰能力的情況,從而造成輸灰系統(tǒng)堵灰,甚至造成設(shè)備坍塌,無法正常工作。

3 先導(dǎo)式氣力輸送技術(shù)改造及性能試驗

3.1 改造前后全天耗氣量及改造后節(jié)氣率

本次對1 號機組進行先導(dǎo)式氣力輸送技術(shù)改造,2 號機組為原正壓濃相氣力輸送技術(shù),為改造前后性能參數(shù)對比提供便利條件。

3.1.1 2號機組全天耗氣量

為便于將改造的1 號機組與未改造的2 號機組進行耗氣量對比,改造前對2 號機組耗氣量進行統(tǒng)計。

2023 年6 月19 日—26 日,每隔 24 h 讀取渦街流量計累計流量數(shù)值,記錄該時段內(nèi) 2 號機組入爐煤總量、入爐煤灰分,計算耗氣量,灰渣比為9 ∶ 1,電除塵改造前一電場收塵率為80%。

連續(xù)運行168 h 的情況下,輸灰系統(tǒng)改造前平均耗氣量為45.41 m3/t。2 號機組耗氣量見表1。

3.1.2 1號機組改造后全天耗氣量

2023 年6 月19 日—26 日,每隔24 h 讀取渦街流量計累計流量數(shù)值,記錄該時段內(nèi)1 號機組入爐煤總量、入爐煤灰分,計算耗氣量,灰渣比為9 ∶ 1,電除塵改造后一電場收塵率為85%。

連續(xù)運行168 h 的情況下,輸灰系統(tǒng)改造后平均耗氣量為19.98 m3/t。

由改造前后的耗氣量可知,改造后的1 號機組與未改造的2 號機組相比,平均節(jié)氣率為56%。

3.2 先導(dǎo)裝置噪聲

在除塵器一電場先導(dǎo)裝置處使用聲級計進行噪聲測量發(fā)現(xiàn),先導(dǎo)裝置處平均噪聲為79.83 dB(A)。

3.3 輸灰系統(tǒng)輸送頻次

1 號機組一電場改造前輸送頻次為24 次/h,二電場輸送頻次為15 次/h,三電場輸送頻次為12 次/h,四電場輸送頻次為12 次/h。先導(dǎo)式氣力輸送改造后,一電場輸送頻次為6 次/h ;二電場輸送頻次為5 次/h,三電場輸送頻次為4 次/h,四電場輸送頻次為3 次/h。

3.4 輸灰系統(tǒng)出力和輸送流速

2023年6月19日進行最大輸灰出力試驗期間,記錄1 h 內(nèi)的用氣量,根據(jù)試驗過程記錄數(shù)據(jù)計算得到,1號機組一電場先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)平均輸送流速為7.8 m/s。

2023 年6 月19 日將1 號機組輸灰系統(tǒng)循環(huán)時間降至420 s 以內(nèi),落灰時間調(diào)至30 s 以上,倉泵高料位后進行輸送,輸送結(jié)束以敲擊倉泵無灰為準(zhǔn),記錄輸送時間每個循環(huán)時間不超過400 s,每小時可輸送8 次以上。根據(jù)試驗過程記錄數(shù)據(jù)計算得到,1 號機組一電場先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)出力為80 t/h。

4 結(jié)論

根據(jù)以上性能試驗數(shù)據(jù),先導(dǎo)式氣力輸灰系統(tǒng)相比于傳統(tǒng)輸灰技術(shù)具有以下優(yōu)越性。

(1)耗氣量小。相同條件下未進行改造的2 號機組一電場輸灰系統(tǒng)平均耗氣量為45.41 m3/t,改造后的1 號機組一電場先導(dǎo)輸灰平均耗氣量為19.98 m3/t。

(2)節(jié)氣率高。改造后的1 號機組與未改造的2號主機組相比,平均節(jié)氣率為56%。

(3)噪聲小。除塵器一電場先導(dǎo)裝置處平均噪聲為79.83 dB(A),滿足噪聲≤ 85 dB(A)的性能保證要求。

(4)輸送流速低。改造后先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)平均輸送流速為7.8 m/s,小于原輸灰系統(tǒng)的平均流速10 m/s,從而使管道磨損降低。

(5)出力大。先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)出力為80 t/h,可以滿足燃料灰分增大引起的灰量大于設(shè)計值的情況。

(6) 輸送壓力低。一電場改造后輸送壓力為0.30 MPa,小于原輸灰系統(tǒng)氣源壓力。

(7)輸送頻次少。由1 號機組除塵器一電場改造前后輸灰頻率對比可知,改造后的一電場先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)輸送頻次相比改造前大幅降低,且在部分負荷下空壓機運行臺數(shù)由改造前的5 臺運行可降至4 臺運行,節(jié)省了空壓機用電量。

綜上所述,先導(dǎo)式氣力輸送技術(shù)有利于輸灰系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作,可提高全廠經(jīng)濟效益,并能為企業(yè)節(jié)能減排作出貢獻。

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