摘要:目前,煙草行業(yè)制絲車間煙葉制絲生產線正逐步向智能化探索。為降低生產線生產過程的故障斷流率,通過進行生產前試機以確保設備功能完好,以期將設備隱患解決在生產前。為此,針對原有試機方式的不足,開發(fā)一套以PLC(可編程邏輯控制器)和HMI(人機界面)為核心的空車自動設備測試系統(tǒng)對設備進行測試。應用結果表明,采用新型空車自動設備測試系統(tǒng)可將試機時間縮短52.1%,平均斷流次數(shù)降幅達到56.6%,平均生產線故障停機率降低63.6%,為車間設備的穩(wěn)定運行提供了有力保障。
關鍵詞:自動設備測試;斷流率;空車;HMI;PLC
中圖分類號:TP273" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)24-0070-04
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.24.017
1" " 問題分析
制絲車間生產線涉及多個工序,如解包、切片、松散回潮、加料、切絲、烘絲、加香、入柜等,上述工序的運行需要開包機、切片機、松散回潮機、加料機、喂料機、切絲機、烘絲機、加香機、儲柜等多種單機設備,及將其連接在一起的各類設備。生產線上任何設備的故障都會造成生產停機斷流。為保證正常生產,在日常周期巡檢、每日生產前、設備維修后或者技術升級后都需要對設備進行測試,以確保設備正常、功能完好且無異常情況。
一般采取手動運行的方式來檢驗設備,步驟為:
1)手動啟動:在人機界面或電柜面板將手/自動控制按鈕選擇為手動,輸入設備相應的控制參數(shù),點擊手動啟動。
2)檢驗設備:檢查與監(jiān)視設備能否正常運行、有無異常聲響。
3)停止:停止該設備的運行,并將參數(shù)恢復,然后進行下一設備的檢測。
然而,采用這種方式檢測設備面臨諸多不足,如:
1)在檢驗多個設備時需要操作工逐個選中設備并運行,操作繁多且容易遺漏。
2)設備的工藝和參數(shù)各不相同,手動運行環(huán)境與生產運行環(huán)境不同,操作工需要根據(jù)情況調整參數(shù),并在測試結束時調整回生產時的參數(shù),操作步驟多,耗時長,有輸錯參數(shù)、忘記恢復參數(shù)的風險。
3)手動運行無法檢驗自動聯(lián)動的各種控制狀態(tài)等。
2" " 改進方法
2.1" " 控制系統(tǒng)框架設計
針對上述問題,基于PLC(可編程邏輯控制器)與HMI(人機界面)設計控制系統(tǒng)框架。系統(tǒng)框架分為三個主要層級:現(xiàn)場控制層、PLC控制層和監(jiān)控層[1]。
2.1.1" " 現(xiàn)場控制層
這一層級包括各類傳感器,負責實時采集關鍵運行數(shù)據(jù),如電機電流、變頻器頻率、設備運行位置及各類在線檢測儀器儀表的檢測結果。這些傳感器提供了必要的實時數(shù)據(jù),支持系統(tǒng)對設備狀態(tài)的精準控制與調節(jié)。
2.1.2" " PLC控制層
PLC控制器位于這一層級,通過接收來自現(xiàn)場控制層的數(shù)據(jù),依據(jù)預設的系統(tǒng)邏輯,精準管理和調節(jié)電氣設備的運行[2-3]。PLC控制器能執(zhí)行復雜的控制算法,實時處理數(shù)據(jù)并響應設備狀態(tài),確保設備的穩(wěn)定運行,并提高生產效率和系統(tǒng)可靠性。
2.1.3" " 監(jiān)控層
監(jiān)控層級負責系統(tǒng)的參數(shù)配置、狀態(tài)檢測和數(shù)據(jù)記錄等功能。監(jiān)控層提供對系統(tǒng)整體運行狀態(tài)的實時觀察和記錄支持,確保系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)的準確記錄。
2.2" " 系統(tǒng)架構規(guī)劃
系統(tǒng)架構采用三級結構,包括數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)處理與分析層和用戶交互層。數(shù)據(jù)采集層由現(xiàn)場控制層的傳感器組成,實時收集和傳輸設備數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理與分析層負責數(shù)據(jù)的實時處理和系統(tǒng)狀態(tài)的管理。該層由PLC控制器主導,實時解析數(shù)據(jù),比較預設閾值,并識別異常情況[4]。該層可獲取設備的當前狀態(tài)、主要工藝參數(shù)、趨勢圖、儲柜進出料狀態(tài)、儲料狀態(tài)、換柜記錄以及光電管料位狀態(tài)。此外,該層級還提供網絡(總線)狀態(tài)診斷、I/O通信狀態(tài)診斷、PLC狀態(tài)診斷、數(shù)據(jù)庫連接狀態(tài)診斷、系統(tǒng)狀態(tài)診斷和組合啟動條件診斷等功能。用戶交互層可通過HMI和工控機向操作人員展示設備狀態(tài)和預警信息,幫助操作人員做出及時的判斷和決策,支持故障定位和判斷。
2.3" " 系統(tǒng)設計目標
本次空車自動設備測試系統(tǒng)設計目標包括4個:
1)操作簡易。新系統(tǒng)使用應更方便,能減少操作工操作量,縮短試機耗時。
2)嚴密可靠。通過讀取PLC本地儲存的工藝配方加載設備參數(shù)到任務界面,試機完成時由PLC自行恢復默認參數(shù),避免人工參與,杜絕操作人員輸錯參數(shù)或忘記恢復參數(shù)的情況;一鍵線啟動設備可以防止操作人員漏選設備,防止人為失誤的發(fā)生。
3)實時診斷。系統(tǒng)擁有在線診斷功能,能夠實時采集、處理和顯示設備狀態(tài),診斷各個工藝生產段和設備的啟動條件,提出滿足條件及未滿足條件,并通過人機界面反映,為操作人員提供參考。
4)真實模擬。新系統(tǒng)可模擬整線設備在自動生產時的狀態(tài),更加全面地排除可能存在的故障,彌補了單個手動試機的不足。
2.4" " 運作原理
針對傳統(tǒng)試機方案的不足,設計一個高度自動化,效率、準確率高的空車自動設備測試系統(tǒng)顯得尤為重要。該系統(tǒng)引入了一鍵線啟動設備的功能,使操作工無須沿線逐個啟動設備,極大地簡化了操作流程。PLC系統(tǒng)直接發(fā)出組合啟動指令,有效杜絕了漏選設備進行測試的風險。各生產品牌的工藝配方參數(shù)已在PLC的本地存儲管理,通過讀取本地配方并將其加載至接口區(qū),測試配方的加載與本地試機測試得以順利進行。PLC系統(tǒng)允許修改本地配方的信息,免去了手動輸入和還原參數(shù)的步驟,這不僅減輕了操作工的工作量,還降低了誤操作的可能性。操作人員只需在一鍵啟動后進行巡檢,監(jiān)視沿線的人機界面和設備運行狀態(tài)。如果出現(xiàn)故障,操作人員可以查看PLC中對應線路的控制功能塊,分析不滿足條件的原因,并解決電氣、網絡或機械上的問題,從而完成整個試機過程。這種設計大幅提升了測試系統(tǒng)的自動化水平和操作效率,同時確保了測試的準確性。系統(tǒng)運作原理如圖1所示。
接下來以對儲柜系統(tǒng)的試機過程為例進行說明,儲柜系統(tǒng)試機流程圖如圖2所示。
首先,操作工需在圖3頁面點擊“任務裝載”按鈕,以從生產管理系統(tǒng)中加載相關任務。如果此時生產管理系統(tǒng)尚未下達工單,操作工可在PLC與生產管理系統(tǒng)的任務接口查詢界面將本地配方加載至接口區(qū),以確保測試過程的順利進行。
隨后,點擊按鈕以激活本地測試,如圖4所示,此時原接口中的任務信息會被更新為“EmTest”字樣的測試信息。接下來,按照既定的任務確認流程,操作工需依次執(zhí)行“任務申請完成lt;確認gt;”和“配方申請完成lt;確認gt;”操作,這樣任務信息即可順利傳送至當前任務。
當任務成功傳送至當前接口后,操作工需要按照正常任務操作流程對進出柜進行選柜操作。若任務無法執(zhí)行,操作工應檢查診斷信息中的條件是否滿足。如果發(fā)現(xiàn)不滿足條件,需要進一步查看PLC系統(tǒng)中對應線路的控制功能塊,以確定具體的不滿足原因,并采取相應措施解決電氣、網絡或機械上的故障問題[5]。
如圖5所示,在確保任務可以執(zhí)行后,操作工按照正常生產的執(zhí)行步驟,首先執(zhí)行任務,然后啟動設備。試機過程結束后,操作工需按正常操作步驟點擊“生產結束”按鈕,完成整個試機工作,確保所有測試步驟和任務都順利完成。
3" " 改進效果
針對該系統(tǒng)應用后的各類關鍵參數(shù)進行對比分析。系統(tǒng)應用前后的斷流次數(shù)對比和生產故障率對比如圖6、圖7所示。
從表1中可以看出,在空車自動設備測試系統(tǒng)的試機運用中,人工操作時間顯著縮短,從原來的9.4 min下降為4.5 min,效率提高了52.1%;還實現(xiàn)了操作人員零誤操作;平均斷流次數(shù)也有明顯下降,降幅達56.6%;平均生產線故障停機率降低了63.6%,充分驗證了此技術方案的高效性和實際應用價值。
4" " 結束語
這套以PLC和HMI為核心的空車自動設備測試系統(tǒng),在確保系統(tǒng)安全性和可靠性的基礎上,顯著減少了現(xiàn)場操作工的工作負擔。
通過高度自動化的設計,該系統(tǒng)有效縮短了操作人員的測試時間,從而大幅提高了試機效率。同時,它通過減少人工干預,降低了由于人為失誤引發(fā)的風險,進一步提升了系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和準確性。
這種高效的測試系統(tǒng)對于廣州卷煙廠的生產具有極其重要的實際意義,不僅優(yōu)化了生產流程,還為車間設備的穩(wěn)定運行提供了堅實的保障,能夠助力企業(yè)在競爭激烈的市場環(huán)境中保持高效和穩(wěn)定的生產能力。
[參考文獻]
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