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某紡織集團(tuán)印染廢水處理改造工程分析

2024-12-31 00:00:00于辛田
資源節(jié)約與環(huán)保 2024年9期
關(guān)鍵詞:活性污泥

摘要:根據(jù)國家廢水排放指標(biāo)要求不斷提高,以及廢物利用情勢需要,山東省某紡織集團(tuán)對印染廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造。改造項目重點針對提標(biāo)升級、降低運行成本、廢物再利用等目標(biāo)進(jìn)行。目前,項目已穩(wěn)定運行4年,經(jīng)處理后的出水水質(zhì)pH為6~8.5,色度在30倍以內(nèi),COD≤60mg/L,NH3-N≤5mg/L,TN≤12mg/L,TP≤0.5mg/L,這些指標(biāo)長期穩(wěn)定達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4287-2012)的要求,并且運行成本達(dá)到了同行業(yè)最低。

關(guān)鍵詞:印染廢水;提標(biāo)升級;活性污泥

山東省某紡織集團(tuán)主要生產(chǎn)印花布、印染布。生產(chǎn)過程包括前處理、煮煉、上漿、印花、退漿、固色等,主要使用的原料為燒堿、雙氧水、活性染料、海藻膠、固色劑、尿素等,所排廢水具有污染濃度高、難降解、色度高、堿度高、NH3-N高、成分復(fù)雜等特點,詳情如圖1所示,且C/N比小,難以降解,嚴(yán)重危害環(huán)境[1][2]。該紡織集團(tuán)原有一套污水處理設(shè)備,工藝為排水→氣浮機(jī)→厭氧池→2個好氧池→二沉池,但存在用藥量大、不穩(wěn)定、出水易帶泥等缺點,易造成布水系統(tǒng)堵塞,且?guī)噙M(jìn)好氧池造成生化沖擊,浪費大量風(fēng)機(jī)曝氣。同時,原污泥處理采用離心機(jī),不但成本高,而且含水率超80%,無法再利用;給好氧池使用的原鼓風(fēng)機(jī)加射流曝氣,氧利用率只有5%,耗電量大,不能穩(wěn)定運行[3]。因此,為解決以上問題,某紡織集團(tuán)研究確定了由廣東省某公司設(shè)計、筆者負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的整體改造方案。改造后的運行數(shù)據(jù)表明,新項目能長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo),將印染污水處理費用降低60%以上。

1 項目設(shè)計進(jìn)出水質(zhì)對比

表1為某紡織集團(tuán)原污水處理系統(tǒng)設(shè)計水質(zhì)。近年來由于業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,集團(tuán)產(chǎn)量不斷提高,原3000m3/d水量已不足,要求改造項目把設(shè)計水量提升到了5000m3/d,設(shè)計指標(biāo)按排放標(biāo)準(zhǔn)要求,詳見表2。在實際運行中,某紡織集團(tuán)合理利用廢舊資源,實現(xiàn)自制碳源、建材收益等,不但實際出水水質(zhì)比設(shè)計提高了,而且成本降到了2元以內(nèi)。

2 項目改造工藝流程

2.1 改造后的處理工藝流程

某紡織集團(tuán)印染廢水處理升級改造后的處理工藝流程如圖2所示。

2.2 項目改造設(shè)計依據(jù)

項目改造設(shè)計分別依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 4287-2012)等法律法規(guī)。

2.3 主要工序構(gòu)筑物情況

某紡織集團(tuán)印染廢水處理升級改造項目主要工序構(gòu)筑物如表3所示。

3 項目改造工藝流程技術(shù)介紹

3.1 集水池

本次改造在原集水池中間建一面墻將其分成2個池子,于池子進(jìn)水處安裝不銹鋼回旋式除污機(jī),池底鋪設(shè)φ50mm穿孔管曝氣器進(jìn)行廢水均質(zhì)攪拌。其中,1號池接納車間內(nèi)印花、后整、拉幅、洗滌等中性廢水,同時排入活性污泥10m3/h左右,利用活性污泥的吸附性來吸附廢水中污染物,既能去除污染物又能對剩余活性污泥性質(zhì)進(jìn)行改變,有利于后期污泥脫水處理,做到物盡其用;2號集水池接納印染車間內(nèi)絲光、煮煉、聯(lián)合機(jī)等前處理排放的廢堿水,備為系統(tǒng)調(diào)堿使用。

3.2 原水沉淀池

把原清水池改建成φ15m、深4.5m、表面負(fù)荷0.7m3/m2·d的原水沉淀池,主要把廢水中較大顆粒物及活性污泥吸附物進(jìn)行沉降,采用輻流式進(jìn)出水,周邊傳動機(jī)械刮泥機(jī),有沉淀塊,具有排泥方便、濃度可控性強(qiáng)的優(yōu)點。出水污染物去除率20%以上,排泥含固率達(dá)到4%以上,1號集水池均質(zhì)后廢水由15kW潛污泵提升進(jìn)入原水沉淀池。

3.3 水解酸化池[4]

原工藝因效率低的原因就建了2套好氧池,但根據(jù)研究沒必要保留2套好氧池,因此把2號好氧池中間砌墻隔開并加高到7.5m,改造成脈沖進(jìn)水式水解酸化池,安裝8個不銹鋼50m3/h脈沖罐。底部鋪設(shè)φ200mm布水管,無需動力,且能均勻布水,并充分?jǐn)嚢杞佑|水解菌。原水沉淀池出水自壓進(jìn)入脈沖罐進(jìn)水口,在脈沖罐上加入活性污泥作為菌種,并為水解菌提供營養(yǎng)物以便保持水解菌群優(yōu)勢,提高去除率。廢水中TN在水解酸化池內(nèi)完成斷鏈轉(zhuǎn)化,絕大部分轉(zhuǎn)化為易處理揮發(fā)的NH3-N、氨基酸。因設(shè)計水解酸化池為脈沖式進(jìn)水,池中含菌、泥過量時會自動上升,隨出水進(jìn)入物化池沉淀,省去了排泥工序,實現(xiàn)了免維護(hù)運行。

3.4 物化池

原工藝使用氣浮機(jī)對廢水進(jìn)行二級處理,在氣浮前加入大量PAM使污泥絮凝達(dá)到漂浮,泥水分離。每臺氣浮機(jī)配22kW循環(huán)泵、11kW空壓機(jī)溶氣1套,5.5kW刮泥機(jī)1臺,11kW加藥泵1套,總功率消耗49.5kWh,費電費藥,成本很高,但去除率很低(20%左右)。改造項目根據(jù)水解池出水水質(zhì),確定拆除氣浮機(jī)并改建物化池。物化池φ20m、深4.5m,輻流式進(jìn)出水。水解池出水進(jìn)物化池前段加入2號集水池內(nèi)廢堿水,將pH調(diào)至10~10.5,在物化池第2段加入凈水劑再將pH調(diào)至8~8.5,加入少量PAM,通過水力攪拌后PAM自壓進(jìn)入物化沉淀區(qū)使泥水分離,上清液進(jìn)入下道工序。沉下來的泥通過刮泥機(jī)排至儲泥池進(jìn)板框干化利用。通過運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),用藥量為原工藝的1/20,用電量為原工藝的1/10,去除率達(dá)到40%以上。

3.5 缺氧池

原工藝中厭氧池為20m×60m×6m的大池子,運行帶泥太多已被堵死,進(jìn)出水?dāng)嗔魇プ饔?。本次改造在池中加隔墻,將其改?0m×20m×6m×3個,即3級缺氧池,每級池內(nèi)安2臺潛水?dāng)嚢杵?。物化池出水同外循環(huán)活性污泥,內(nèi)循環(huán)回流一并自壓進(jìn)1級缺氧池,充分混合形成生物選擇區(qū),對活性污泥進(jìn)行選優(yōu),同時進(jìn)行反硝化反應(yīng)。1級缺氧池出水同二沉池回流一同進(jìn)入2級缺氧池,在2級缺氧池內(nèi)反硝化菌以回流中的COD作碳源為反硝化提供能量,池內(nèi)大部分TN硝化、反硝化形成氮氣逸入空中。1級缺氧池出水和自制水解菌(代碳源)一同進(jìn)入3級缺氧池,在池內(nèi)進(jìn)行強(qiáng)化反硝化反應(yīng),徹底脫氮除磷。以進(jìn)水量為基數(shù),外循環(huán)100%、內(nèi)循環(huán)200%、二沉池回流水50%,自制水解菌20m3/h,潛水?dāng)嚢杵?.5kW,停留時間20h,形成了免維護(hù)、不加碳源的節(jié)能型缺氧池。

3.6 好氧池

好氧池使用原池增加隔墻改成3級。原使用的鼓風(fēng)機(jī)加懸浮射流曝氣,全部更換成最先進(jìn)、最適合的磁懸浮風(fēng)機(jī)加微孔曝氣。運行功率由原來的500kWh降低到150kWh,每月維護(hù)費也由原來10000元降到2000元以內(nèi)。分3級好氧生化,3級缺氧池出水自壓進(jìn)入1級好氧池同時加入10m3/h左右的廢堿水,用于補(bǔ)充硝化反應(yīng)消耗的堿度、調(diào)pH等,曝氣為強(qiáng)曝氣狀態(tài),溶解氧控制在2~3mg/L,在1級好氧池內(nèi)活性污泥吸附80%有機(jī)污染物并大量增殖,達(dá)到了污染物去除作用并硝化反應(yīng)。2級好氧池控制為類缺氧狀態(tài),溶解氧分段調(diào)節(jié)在0.5~0.8mg/L,在池內(nèi)硝化反硝化同步進(jìn)行,即SND工藝(一種節(jié)能型類好氧工藝),在2級好氧池控制好SND需要的條件,特別是溶解氧、污泥濃度、水中有機(jī)物等。形成SND工藝后不需外加碳源,不需延長時間,也不需再分2段進(jìn)行,在同池子內(nèi)TN就可轉(zhuǎn)化成NH3-N再還原成氮氣逸入空中,極大提高了TN去除效率[5]。2級好氧池出水進(jìn)入3級好氧池,池內(nèi)為中曝氣狀態(tài),溶解氧1~3mg/L,污染物徹底氧化完成生物降解。整套好氧池保持高污泥濃度,一般10g/L以上,停留時間20h以上。

3.7 二沉池

直接使用原φ32m、深4.5m的輻流式二沉池,采用1.5kW周邊傳動刮吸泥機(jī),對好氧池出水進(jìn)行泥水分離,上清液用15kW潛污泵提升進(jìn)入芬頓系統(tǒng)。分離出活性污泥90%進(jìn)入1級缺氧池,2%進(jìn)入1號集水池,3%進(jìn)入水解池,5%進(jìn)入水解菌池自制代碳源使用。

3.8 芬頓系統(tǒng)

新建1套芬頓系統(tǒng)對二沉池出水進(jìn)行深度處理,包括1個30m3的反應(yīng)罐、4個4m×4m×4m的反應(yīng)池,以及1個φ25m、深4.5m的輻流式沉淀池。在反應(yīng)罐進(jìn)口投加硫酸亞鐵,在反應(yīng)罐中部投加過氧化氫,將pH調(diào)至4.5,然后在反應(yīng)池投加堿水將pH調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)要求的6~8.5,反應(yīng)后進(jìn)入輻流式沉淀池泥水分離,出水水質(zhì)達(dá)到GB 4287-2012的排放要求。

4 改造工藝運行檢測結(jié)果

改造完成后,近4年的工藝各工序運行檢測結(jié)果如表4所示。

5 結(jié)論

某紡織集團(tuán)印染廢水處理工程改造完成后已穩(wěn)定運行4年,詳細(xì)的數(shù)據(jù)記錄表明出水水質(zhì)穩(wěn)定且符合GB 4287-2012的排放標(biāo)準(zhǔn),出水COD﹤60mg/L、NH3-N ﹤5mg/L、TN ﹤12mg/L、TP﹤ 0.5mg/L、色度﹤20倍、SS﹤ 20mg/L、6﹥pH≤8.5,綜合去除率98%以上,全部達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平;污泥改質(zhì)后做了建材原料,實現(xiàn)了污泥零排放。

參考文獻(xiàn)

[1]羅麗麗.印染廢水處理工程應(yīng)用[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2016(6):67-68.

[2]代學(xué)民,楊國麗,南國英,等.針織印染廢水處理工程設(shè)計實例[J].印染,2014,40(18):33-35.

[3]李博.某公司印染廢水處理工程實例[J].中國環(huán)境管理干部學(xué)院報,2013,23(2):69-71.

[4]李宇慶,馬楫,宋小康,等.印染廢水處理與回用技術(shù)應(yīng)用研究[J].工業(yè)水處理,2016,36(4):95-97.

[5]陳翠忠,李俊峰,劉生寶,等.間歇式活性污泥法(SBR)系統(tǒng)碳氮比對同步硝化反硝化微生物群落分布及脫氮效能的影響[J].環(huán)境化學(xué),2021,40(11):3598-3607.

作者簡介

于辛田(1987—),男,漢族,河北邢臺人,工程師,大學(xué)本科,研究方向為環(huán)境保護(hù)工程。

加工編輯:馮為為

收稿日期:2024-05-08

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