摘要:圍繞創(chuàng)建綠色企業(yè)、打造極致能效標(biāo)桿的目標(biāo),從設(shè)備級、過程級、系統(tǒng)級三級能源層面出發(fā),將用能設(shè)備能效測試與系統(tǒng)用能平衡相結(jié)合,并將能效測試與能效評估相結(jié)合,從點(diǎn)到面,全方位提高能效評估的深度。通過對重點(diǎn)用能行業(yè)中某大型石化企業(yè)進(jìn)行實(shí)踐,全面測試、評估裝置和系統(tǒng)能效,深度挖掘企業(yè)節(jié)能潛力,從而達(dá)到降低企業(yè)經(jīng)營成本和能源消耗,提高石化企業(yè)整體競爭力的效果。
關(guān)鍵詞:極致能效;能效測試;能效評估;節(jié)能潛力;競爭力
引言
隨著《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》(2021 年 9 月 22 日發(fā)布)和《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》(2021 年 10月 24 日發(fā)布)先后下發(fā),對各重點(diǎn)用能企業(yè)提出了更嚴(yán)要求,也對能耗“雙控”工作提出了更高目標(biāo)。某大型石化企業(yè)積極響應(yīng),并基于我國“雙碳”目標(biāo),啟動了新一輪節(jié)能降碳能效提升行動計劃,從全廠的設(shè)備級、過程級、系統(tǒng)級三級能源模塊出發(fā),依次進(jìn)行能源測試、統(tǒng)計、分析、評估,建立集能源供應(yīng)、轉(zhuǎn)換、輸配、消耗于一體的綜合能源管理系統(tǒng)[1],實(shí)現(xiàn)能源消耗的實(shí)際數(shù)據(jù)監(jiān)測,以及能源的統(tǒng)一管理和優(yōu)化利用,降低了企業(yè)經(jīng)營成本和能源消耗,提高了企業(yè)的整體競爭力。
1 能效測試與評估的目的
在我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過程中,各企業(yè)管理水平、技術(shù)能力、制造能力也隨之得到極大提升,單體設(shè)備的額定設(shè)計能效水平已幾乎做到極致,對諸如石化企業(yè)這類重點(diǎn)用能大戶來說,如何從全廠的設(shè)備級、過程級、系統(tǒng)級三級能源模塊深度挖掘能源潛力是重中之重。某大型石化企業(yè)本次實(shí)踐重點(diǎn)評價分析所測設(shè)備、裝置和系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀,查找其運(yùn)行過程中的高能耗、低效率節(jié)點(diǎn),同時依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)針對測試統(tǒng)計情況進(jìn)行分析評估,分析設(shè)備、裝置和系統(tǒng)的節(jié)能潛力,并提出相應(yīng)改進(jìn)建議,為企業(yè)下一步開展節(jié)能技術(shù)改造等能效提升工作提供支撐。
2 設(shè)備級能效測試評估方法
某大型石化企業(yè)從時間、環(huán)境及其他測試條件考慮,對全廠的大型壓縮機(jī)組、風(fēng)機(jī)、泵及其驅(qū)動設(shè)備(電機(jī)、透平)、換熱器、加熱爐、保溫管線等主要用能設(shè)備進(jìn)行能效實(shí)時測試,同時完成設(shè)備設(shè)計與制造參數(shù)的調(diào)查和收集,并出具能效測試評價分析報告。主要用能設(shè)備評價的范圍包括電動機(jī)經(jīng)濟(jì)性評價、泵機(jī)組經(jīng)濟(jì)性評價、透平類設(shè)備(煙氣輪機(jī)、汽輪機(jī))運(yùn)行效率評價、壓縮機(jī)效率評價及經(jīng)濟(jì)性評價、風(fēng)機(jī)機(jī)組運(yùn)行效率評價、加熱爐熱效率、排煙溫度、爐體外表面溫度、空氣系數(shù)等。對于現(xiàn)場有計量器具并符合測試標(biāo)準(zhǔn)要求的,可采用現(xiàn)場計量數(shù)據(jù)進(jìn)行計算評價;對于現(xiàn)場無計量器具或計量數(shù)據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的,則采用測試儀器進(jìn)行現(xiàn)場數(shù)據(jù)測量。現(xiàn)場測試儀器均經(jīng)檢定合格,符合使用標(biāo)準(zhǔn)要求。主要使用的測試儀器如圖1所示。
測試工作開始時,現(xiàn)場工藝、設(shè)備人員需對所測設(shè)備的安裝位置進(jìn)行指引,帶領(lǐng)測試人員到達(dá)各待測設(shè)備的安裝地點(diǎn),協(xié)助測試人員了解測試相關(guān)裝置的生產(chǎn)工藝流程,以及設(shè)備的生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)(壓力、流量、溫度、閥門開度等),并提供相關(guān)運(yùn)行介質(zhì)測試化驗數(shù)據(jù)(其中包括測試期間加熱爐燃料氣組分化驗結(jié)果、泵機(jī)組輸送介質(zhì)的密度、壓縮機(jī)輸送介質(zhì)構(gòu)成及主要介質(zhì)占比、換熱器一次側(cè)和二次側(cè)輸送介質(zhì)的構(gòu)成及各介質(zhì)比重)等。
測試工作完成后,以泵機(jī)組、風(fēng)機(jī)、換熱器為例,說明測試結(jié)果與評價分析。
2.1 泵機(jī)組
本次實(shí)踐共測試56臺泵機(jī)組,平均機(jī)組效率為53.3%,通過對泵機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行評價,結(jié)果為經(jīng)濟(jì)的28臺,允許使用的10臺,不經(jīng)濟(jì)的18臺,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率50%,合格率67.8%。
處于A級能效區(qū)間內(nèi)的泵機(jī)組,機(jī)泵和電動機(jī)均處于合理運(yùn)行狀態(tài),電動機(jī)功率利用率和機(jī)組效率均處在較高水平,機(jī)組整體運(yùn)行情況較好;處于B級能效區(qū)間內(nèi)的泵機(jī)組,機(jī)泵和電動機(jī)均處于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài),而機(jī)組處于經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行狀態(tài);處于C級能效區(qū)間內(nèi)的泵機(jī)組,機(jī)泵和電動機(jī)均處于經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行狀態(tài),而機(jī)組處于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài);處于D級能效區(qū)間內(nèi)的泵機(jī)組,機(jī)泵、電動機(jī)和機(jī)組均處于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。這一情況形成的主要原因是驅(qū)動電動機(jī)選型偏大,驅(qū)動設(shè)備額定容量與泵機(jī)組現(xiàn)有的運(yùn)行狀態(tài)不匹配,造成泵機(jī)組效率低。
2.2 風(fēng)機(jī)
本次實(shí)踐共測試6臺風(fēng)機(jī)機(jī)組,依據(jù)《風(fēng)機(jī)機(jī)組與管網(wǎng)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測》(GB/T 15913-2022)進(jìn)行評價,結(jié)果為西區(qū)1#生化池風(fēng)機(jī)550-K101A、1#生化池風(fēng)機(jī)550-K101C、催化裝置的氧化風(fēng)機(jī)F1001B、硫磺裝置的空氣風(fēng)機(jī)K101B機(jī)組效率分別為8.14%、8.66%、52.67%、23.7%,評價結(jié)果為不經(jīng)濟(jì);催化裝置的主風(fēng)機(jī)C101、增壓機(jī)組C103B機(jī)組效率分別為71.57%、79.61%,評價結(jié)果為經(jīng)濟(jì);6臺風(fēng)機(jī)平均機(jī)組效率36.91%。
4臺不經(jīng)濟(jì)風(fēng)機(jī)的實(shí)際流量遠(yuǎn)低于額定流量,運(yùn)行效率低。主要原因為風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況與設(shè)計工況偏離嚴(yán)重,驅(qū)動電機(jī)輸出功率遠(yuǎn)高于風(fēng)機(jī)實(shí)際功率,典型的“大馬拉小車”,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)效率低,評價為不經(jīng)濟(jì)。
2.3 換熱器
本次實(shí)踐共測試29臺換熱器,依據(jù)《熱交換器及傳熱元件性能測試方法 第1部分:通用要求》(GB/T 27698.1-2023)的測試標(biāo)準(zhǔn),測試總傳熱系數(shù)。由于目前暫無現(xiàn)行認(rèn)證的換熱器國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),因此本次實(shí)踐僅測試并計算各臺換熱器的傳熱系數(shù)(傳熱性能),再與設(shè)計結(jié)垢傳熱系數(shù)對比。結(jié)果顯示,塔底油與分餾塔進(jìn)料換熱器164-203ABCDEF、系列一汽提塔重沸器E102、柴油回流蒸汽發(fā)生器ER103、汽提塔底重沸器E301這4臺換熱器的傳熱系數(shù)小于設(shè)計結(jié)垢傳熱系數(shù),傳熱性能較差。
3 過程級能效評估
依托裝置內(nèi)設(shè)備能效測試結(jié)果,結(jié)合二級、三級計量器具和DCS在線監(jiān)測數(shù)據(jù),計算、分析裝置單位綜合能耗(與設(shè)計值、三年同比、行業(yè)同類型裝置對標(biāo)分析),以及主要用能工序耗能數(shù)據(jù)、重點(diǎn)耗能設(shè)備能效水平,并繪制裝置能量平衡表和網(wǎng)絡(luò)圖(含裝置水汽平衡圖、物料平衡圖),獲得裝置的整體能源利用率,從而查找裝置能效薄弱環(huán)節(jié),提出能效提升建議。
裝置運(yùn)行過程中的各種能源消耗包括新鮮水、除鹽水、除氧水等耗能工質(zhì),以及燃料氣等一次能源和壓力蒸汽等二次能源。面向能效的多能源介質(zhì),協(xié)同考慮各能源介質(zhì)間的耦合關(guān)系,從而研究以能源協(xié)同平衡、能源放散最少、能源消耗成本最低和設(shè)備操作最平穩(wěn)等為優(yōu)化目標(biāo)的多能源介質(zhì)協(xié)同優(yōu)化方案。
通過裝置能耗在線監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù),對裝置的綜合耗能、單位原料綜合耗能進(jìn)行計算,并與設(shè)計值、能耗定額、同行業(yè)水平值進(jìn)行對比,找出節(jié)能潛力點(diǎn);通過各能源介質(zhì)的能源消耗量計算,總結(jié)出裝置用能結(jié)構(gòu),從而找到各裝置的主要用能種類;根據(jù)如圖2所示的企業(yè)能量平衡框圖,研究生產(chǎn)中的原料轉(zhuǎn)化過程,以及能源傳遞、轉(zhuǎn)換、消耗過程,并建立設(shè)備能耗統(tǒng)計模型和能效分析模型,通過對裝置主要耗能的詳細(xì)分析及平衡計算,得出裝置內(nèi)單物耗能量利用率和綜合能量利用率,從而找出能源利用挖掘潛力;深入分析相關(guān)變量和靜態(tài)因素,如影響高壓蒸汽單耗、燃料氣單耗、電單耗等的相關(guān)變量,通過分析找出主要耗能的關(guān)鍵影響因素,并從設(shè)備本體因素、人為因素、環(huán)境因素等出發(fā),優(yōu)化主要用能介質(zhì)消耗。
4 系統(tǒng)級能效評估
基于系統(tǒng)用能需求,挖掘面向系統(tǒng)級的能量流,研究系統(tǒng)能源利用效率最大化的能源網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)配置方案。通過對設(shè)備級與過程級能源數(shù)據(jù)的摸排和分析,以及對全廠各裝置技術(shù)規(guī)程的熟悉了解,可在更換或改造單體設(shè)備的基礎(chǔ)上對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化[1]。如,通過對某些裝置進(jìn)行局部改造升級,可在能量綜合利用的基礎(chǔ)上回收大量低溫余熱。
某大型石化企業(yè)通過對全廠系統(tǒng)進(jìn)行研究分析,發(fā)現(xiàn)部分裝置的冷卻和加熱系統(tǒng)可合理地綜合優(yōu)化利用。其采用熱源分級利用的方式,將部分低溫加熱器使用低品位熱源,減少高品位蒸汽的消耗,同時進(jìn)一步挖掘低溫?zé)釢撛谟脩?,?shí)現(xiàn)低品位熱能在廠區(qū)內(nèi)部回收和使用的平衡[2]。
5 節(jié)能潛力
通過對某大型石化企業(yè)進(jìn)行設(shè)備級、過程級、系統(tǒng)級能源測試分析和深度挖掘,分析其節(jié)能潛力。
5.1 設(shè)備級的節(jié)能潛力分析
壓縮機(jī)方面,對于運(yùn)行負(fù)荷較低的壓縮機(jī),通過優(yōu)化工藝流程,使其在接近額定負(fù)荷的情況下運(yùn)行;對于級間冷卻效果不好的壓縮機(jī),通過加強(qiáng)各級壓縮的冷卻效果,保證壓縮介質(zhì)的入口溫度,以有利于氣體壓縮做功,提高壓縮機(jī)效率[3];對于存在回流的壓縮機(jī),檢查壓縮機(jī)與工藝流程的匹配情況,盡量減少正常工作情況下回流的發(fā)生;對于存在泄漏的壓縮機(jī),對其葉輪采用階梯型、平衡活塞采用臺階型或階梯型梳齒密封,機(jī)殼水平中分面加“O”形圈,采用耐磨材料做梳齒密封,以減少泄漏。
透平機(jī)組方面,由于有些透平的通流部分葉型設(shè)計陳舊、損失大、效率較低,因此應(yīng)進(jìn)行通流部分改造,更換調(diào)節(jié)級、壓力級前三級靜葉片,并在透平高壓、低壓端部采用新型汽封。
通過對本次測試的 135臺重點(diǎn)機(jī)泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、透平機(jī)的節(jié)能潛力分析可得,年可節(jié)煤量分別為1143.40tce、232.75tce、945.40tce、249.15tce,總量為 2570.7tce,即180×104kgoe,按標(biāo)準(zhǔn)煤價1300元/t測算,經(jīng)濟(jì)效益為334萬元/a。
5.2 過程級的節(jié)能潛力分析
對于加氫裂化、燃料油加氫、石蠟基潤滑油、環(huán)烷基潤滑油4套裝置,建議在熱高壓分離器和熱低壓分離器之間設(shè)置液力透平,用于驅(qū)動加氫進(jìn)料泵,預(yù)計每套裝置單位綜合能耗下降0.3~0.4kgoe/t。鑒于連續(xù)重整裝置燃料氣消耗與同行業(yè)水平相差較大,建議對連續(xù)重整裝置燃料氣流量計進(jìn)行檢查,排除偏差問題。
5.3 系統(tǒng)級的節(jié)能潛力分析
根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)初步測試情況來看,東區(qū)循環(huán)水溫差低、壓力高,夏季循環(huán)水總進(jìn)出溫差為3.2℃,循環(huán)水壓力為0.48MPa,有較大的節(jié)能空間,建議對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能評價與改造。據(jù)估算,按2021年7月1日至2022年6月30日全年循環(huán)水供水總量存在約280×104kgoe節(jié)能潛力,即4000tce/a,按標(biāo)準(zhǔn)煤價1300元/t測算,則經(jīng)濟(jì)效益為 520萬元/a。根據(jù)企業(yè)裝置配備及運(yùn)行現(xiàn)狀,建議催化裝置100萬t/a預(yù)處理單元停運(yùn),直接由2套常減壓裝置供料,如此可節(jié)能344×104kgoe/a,即 4914tce/a,按標(biāo)準(zhǔn)煤價1300 元/t測算,經(jīng)濟(jì)效益為 639萬元/a。
5.4 優(yōu)化改造后綜合節(jié)能潛力分析
經(jīng)以上優(yōu)化改造后,對某大型石化企業(yè)進(jìn)行能效測試與能效評估分析,結(jié)果為通過優(yōu)化改造等措施該企業(yè)可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)油約1000×104kgoe/a,潛在經(jīng)濟(jì)效益約2000萬元,能有效降低企業(yè)經(jīng)營成本和能源消耗。
結(jié)語
為了響應(yīng)“雙碳”號召,實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的節(jié)能增效,石化企業(yè)作為重點(diǎn)用能單位,應(yīng)定期進(jìn)行裝置標(biāo)定和能效測試,保證裝置在安全、經(jīng)濟(jì)的軌道上運(yùn)行,同時從設(shè)備級、過程級和系統(tǒng)級三級能源層面進(jìn)行分析,并通過深度能效測試,結(jié)合全廠能效評價,建立集能源供應(yīng)、轉(zhuǎn)換、輸配、消耗于一體的綜合能源管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對能源消耗的動態(tài)監(jiān)測、能源的統(tǒng)一管理及優(yōu)化利用,確定不同時期影響能效的關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵環(huán)節(jié),降低企業(yè)經(jīng)營成本和能源消耗,提高企業(yè)整體競爭力。
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作者簡介
李丹丹(1988—),女,漢族,江蘇興化人,助理工程師,學(xué)士,研究方向為節(jié)能環(huán)保。
加工編輯:王玥
收稿日期:2024-05-09