“經(jīng)過100天的試運行,兩套系統(tǒng)已經(jīng)能充分滿足生產(chǎn)運行需要。裝置就像加裝了智動駕駛功能,參數(shù)不用動手調(diào),會自適應(yīng)調(diào)整?!?/p>
5月22日,在中國石油西南油氣田公司天然氣凈化總廠大竹分廠,工藝技術(shù)員鄧蘇恒談起新建的實時優(yōu)化系統(tǒng)(RTO)與先進控制系統(tǒng)(APC)滿眼興奮。
轉(zhuǎn)型需要
“十四五”以來,高質(zhì)量發(fā)展成為時代主題。如何強化價值創(chuàng)造、推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,成為石油人的新挑戰(zhàn)。
面對考驗,天然氣凈化總廠將目光瞄向數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推進信息技術(shù)與業(yè)務(wù)工作深度融合,讓科技賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
目前,國內(nèi)天然氣凈化廠主要采用集散控制系統(tǒng)(DCS)控制調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù)。雖然實現(xiàn)了部分基礎(chǔ)控制回路的自動化,但仍以單回路和簡單串級控制為主。如脫硫溶液循環(huán)量、重沸器蒸汽量、閃蒸罐液位等重要參數(shù)不能完全實現(xiàn)自動操作,需要操作員工隨時關(guān)注、及時干預(yù)。尤其是出現(xiàn)原料氣氣質(zhì)氣量變化、裝置波動等異常工況時,工藝參數(shù)調(diào)整顯得手忙腳亂。
在天然氣凈化生產(chǎn)過程中,一個參數(shù)的變化可能影響整個系統(tǒng)的波動,甚至影響生產(chǎn)安全。而DCS系統(tǒng)具有一定的滯后性,不能直接測量和計算部分生產(chǎn)運行關(guān)鍵參數(shù),無法準確預(yù)測生產(chǎn)運行趨勢,對凈化裝置安全平穩(wěn)運行的支撐能力有限,出現(xiàn)依賴操作經(jīng)驗、運行平穩(wěn)性較差、能源消耗偏高等問題。
為解決這一難題,天然氣凈化總廠全面推進智能凈化廠建設(shè),以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為支撐、啟動“平臺+應(yīng)用+數(shù)據(jù)”的建設(shè)模式,力爭為天然氣凈化生產(chǎn)過程提供最佳的運行條件,用信息化手段攻克發(fā)展難關(guān)。
集智探索
2022年,天然氣凈化總廠專門組建技術(shù)攻關(guān)團隊,開始分階段在大竹分廠脫硫、硫黃回收裝置試點建設(shè)APC、RTO系統(tǒng)。
“兩套新系統(tǒng)建設(shè)在凈化行業(yè)都是首次,國內(nèi)外均無可參考借鑒的成功案例和經(jīng)驗。建設(shè)初期,攻關(guān)團隊只能摸著石頭過河,嘗試以機理模型指導生產(chǎn)參數(shù)調(diào)整?!编囂K恒介紹說。
天然氣凈化總廠專門引進Promax仿真模擬軟件,模擬天然氣凈化工藝全流程。該軟件數(shù)據(jù)庫較為完善,具備凈化行業(yè)常用的醇胺法脫硫、克勞斯硫黃回收等多種工藝,適用于多組分、多相變、有化學反應(yīng)的復雜運行體系,并具有良好的外延性。它曾多次用于生產(chǎn)模擬計算,不僅能比較準確地反映裝置生產(chǎn)全過程,而且能在線計算、預(yù)判裝置動態(tài)變化規(guī)律,為完善智能控制策略和智能控制參數(shù)提供可靠的理論依據(jù)。
在此基礎(chǔ)上,攻關(guān)團隊為裝置搭建機理模型,探索讓仿真軟件計算出符合當前現(xiàn)場工況的最優(yōu)參數(shù),給出關(guān)鍵生產(chǎn)運行建議,再由操作人員手動寫入PID控制器,指導裝置調(diào)整,力爭讓凈化裝置達到最優(yōu)運行狀態(tài)。
但是,在試點過程中發(fā)現(xiàn),當儀表不準確或者個別參數(shù)沒有儀表可供參考時,仿真軟件計算出的工藝參數(shù)與生產(chǎn)實際存在一定的偏差,無法有效指導裝置運行,實現(xiàn)節(jié)能降耗、綠色生產(chǎn)目的。
機理模型最終不能成為凈化裝置生產(chǎn)運行的最優(yōu)解,試點建設(shè)一度停滯。
破題沖關(guān)
一次不成功的沖鋒,提醒攻關(guān)團隊必須保持沉著與冷靜。在反復總結(jié)得失提煉經(jīng)驗后,攻堅克難的沖鋒號再次響起。
針對涉及技術(shù)領(lǐng)域廣、建設(shè)方技術(shù)水平限制、網(wǎng)絡(luò)安全防護措施相對滯后等層層困難,攻關(guān)團隊成員積極尋求上級專業(yè)技術(shù)支持,加強與建設(shè)方的溝通交流,并大量查閱相關(guān)技術(shù)資料。
經(jīng)過一次次反復推敲論證,攻關(guān)團隊最終決定建立數(shù)學模型,用復雜工業(yè)過程的在線操作解決問題。數(shù)學模型與黑匣子原理類似,能自動尋找各參數(shù)間的關(guān)聯(lián)性,計算生產(chǎn)運行趨勢。
為保證系統(tǒng)的可靠性,攻關(guān)團隊先后梳理采集生產(chǎn)數(shù)據(jù)2350條,調(diào)用關(guān)聯(lián)點位105個,成功搭建RTO“數(shù)據(jù)+機理”雙驅(qū)動模型。通過大量投喂相關(guān)數(shù)據(jù),反復與DCS參數(shù)比對、干預(yù),最終成功馴化了數(shù)據(jù)模型,提高了處理運行指標與復雜工藝參數(shù)的能力。
在得到與生產(chǎn)實際相符合的輸出結(jié)果后,攻關(guān)團隊又在DCS系統(tǒng)架構(gòu)上部署RTO及APC關(guān)聯(lián)點位組近400個,讓系統(tǒng)在檢測到原料氣變化時能自動計算出當前工況下生產(chǎn)裝置最優(yōu)的運行參數(shù),并與APC和DCS直接聯(lián)動、反寫,讓RTO系統(tǒng)輸出結(jié)果直接控制DCS調(diào)節(jié)器,自動調(diào)整重要生產(chǎn)工藝參數(shù),完成控制閉環(huán),成功實現(xiàn)了油氣生產(chǎn)領(lǐng)域凈化行業(yè)首次工藝操作由人工干預(yù)轉(zhuǎn)為模型驅(qū)動。
“經(jīng)過3個多月的試運行,脫硫溶液循環(huán)量降低11%,全年可節(jié)約1321噸標煤,裝置綜合能耗下降7.7%左右?!贝笾穹謴S廠長王小強介紹說,“同時有效降低了員工操作強度,關(guān)鍵參數(shù)確定經(jīng)驗依賴有效減少,裝置運行更加平穩(wěn)。大竹分廠的智能化水平走在了行業(yè)前列?!?/p>
復制推廣
2023年9月,習近平總書記在黑龍江考察調(diào)研期間首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”,明確指出科技創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。當前,天然氣凈化行業(yè)正牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù),因地制宜加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,力爭以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。
天然氣凈化總廠的APC、RTO系統(tǒng)實現(xiàn)了對凈化裝置的自動平穩(wěn)控制,提供了先進的降本增效解決方案,提高了整個生產(chǎn)過程的管理水平,成為石油人探索推動新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展邁出的重要一步。
“未來,在不斷變化的市場需求下可以進一步研究改進這兩套系統(tǒng),把新技術(shù)推廣到更多的天然氣處理裝置中,為提高油氣行業(yè)自動化程度,減少人工干預(yù),促進產(chǎn)業(yè)改革升級帶來更多可能?!蓖跣娬J為。
目前,天然氣凈化總廠正立足APC、RTO系統(tǒng)繼續(xù)深入探索“黑屏”操作模式,讓員工不用再緊盯參數(shù)變化曲線,而更多地去關(guān)注生產(chǎn)報警信息閉環(huán)等本質(zhì)安全事件的處置,力爭實現(xiàn)凈化裝置由“智動駕駛”向“無人駕駛”升級。
全面總結(jié)試點成果,天然氣凈化總廠正在為新區(qū)建設(shè)和存量工廠升級改造打造可復制樣板,為西南油氣田公司高質(zhì)量上產(chǎn)500億立方米和數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻凈化力量。
責任編輯:陸曉如