童 松,葉云虎,馬美香
(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川 漢源 625304)
瀑布溝水電站6CB高廠變差動保護動作分析
童 松,葉云虎,馬美香
(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川 漢源 625304)
2009年12月10日,瀑布溝水電站500 kV第5串、第6串斷路器成串合環(huán)運行,6號主變6B投入運行,機組出口在分,未并網(wǎng),施工單位進行瀑布溝水電站首臺機組6號機并網(wǎng)發(fā)電前的有水調試試驗。運行值班人員倒10 kV V I廠用電,10 kV V I段由外來施工電源倒到高廠變6CB帶,合D LC6后,并依次合上10 kV V I段各負荷開關,在09時13分05秒在合D L6242對低廠變242B充電時,242B發(fā)生勵磁涌流,6CB差動保護動作?,F(xiàn)場檢查6CB B、C相差動保護動作指示燈點亮,6CB差動保護保護跳閘為三跳出口,保護動作跳500 kV斷路器5061D L、5062D L,跳高廠變低壓側斷路器D LC6。
高廠變保護裝置P632;差動保護;高壓側CT變比;低廠變勵磁涌流;動作分析
瀑布溝水電站是國家“十五”重點工程和西部大開發(fā)標志性工程,是四川省災后重建中和本世紀以來投產(chǎn)的單機和總裝機容量最大的水電站,同時也是大渡河中游的控制性水庫,是一座以發(fā)電為主,兼有防洪、攔沙等綜合效益的特大型水利水電樞紐工程。該電站裝設6臺混流式機組,單機容量600 MW,多年平均發(fā)電量147.9億kW·h。水庫總庫容53.9億m3,具有不完全季調節(jié)能力。目前瀑布溝水電站已投運4臺機組,共2 400 MW。
圖1 瀑布溝水電站第5串、第6串主接線
瀑布溝水電站開關站主接線采用4/3接線,主要包括500 kV兩段母線,6串18個開關,主變進線6回,出線4回。瀑布溝水電站首臺機組6號機投運時,僅500 kV第5串、第6串斷路器成串合環(huán)運行,為簡化問題便于分析,以下主接線圖僅保留第5串、第6串設備。
瀑布溝水電站高廠變銘牌參數(shù):高廠變?nèi)萘浚?*1 350 kVA,電壓等級:20 kV/10 kV。
保護裝置P632差動保護各項定值單位為Iref,Iref算法:
1.1.1 裝置動作時記錄的故障數(shù)據(jù)
保護裝置動作時,6CB保護裝置P632高壓側CT變比整定項為300/1A,根據(jù)保護裝置P632記錄的故障數(shù)據(jù)。
此時保護裝置P632差動保護各項定值單位為Iref,1Iref=1/ (116.7 A/高廠變高壓側 CT 變比)=1/(116.7/300)=0.389。
1.1.2 6CB保護裝置P632保護差動保護各項整定值第一段拐點電流:0.15 Iref(裝置默認,第一段拐點電流定值為啟動電流的一半)
動作分析
分析C相:
圖2 C相比例制動差動保護動作示意圖(高壓側CT變比按300/1A)
此時,Ic制動電流為1.27 Iref,如上圖所示,則C相此點在曲線以上,C相差動保護應動作。
同理分析,B相差動保護也應動作,A相差動保護不應動作。
故:P632在高壓側CT變比整定項按300/1 A整定輸入時,保護裝置正確動作。
現(xiàn)場實際檢查6CB高壓側CT變比為200/1 A,但實際6CB保護裝置P632高壓側CT變比卻按300/1 A整定輸入。
若6CB保護裝置P632高壓側CT變比整定項按200/1 A整定輸入,則
對 C相:(見圖 3,圖中標示 Iref即為 Iref·)
圖3 C相比例制動差動保護動作示意圖(高壓側CT變比按200/1A)
此時,Ic 制動電流為 0.847 Iref·,0.817 Iref·<0.847 Iref·則C相此點應在曲線以下,保護不動作。
故:比例差動保護C相不動作。
同理分析,A相、B相差動保護均不動作。
則,若高壓側CT變比按現(xiàn)場實際200/1 A正確輸入保護裝置,且差動保護各項整定值依然按設計下發(fā)整定值輸入保護裝置時,此時比例差動保護A相、B相、C相均應不動作。
此次投低廠變引起高廠變差動保護動作原因之一,主要是CT變比定值輸入保護裝置出錯,引起保護裝置誤動。
瀑布溝水電站高廠變差動保護動作后果為:跳500 kV主變高壓側兩個斷路器,跳高廠變低壓側斷路器,跳發(fā)電機出口斷路器、滅磁開關以及停機。
根據(jù)收集到的發(fā)變組故障錄波,在12月10日此次廠用電倒閘操作過程中,低廠變共計發(fā)生4次勵磁涌流,均引起高廠變差動保護有不同程度的差流。而此次高廠變差動差流,根據(jù)波形判斷為投低廠變242B時發(fā)生勵磁涌流引起。
針對瀑布溝廠用電倒閘時,對低廠變充電可能因為發(fā)生勵磁涌流等原因導致高廠變差動保護誤動,且后果較為嚴重,影響大。故在廠用電倒閘時建議采用以下安全防范措施。
2.1.1 廠用變各側CT變比按實際變比整定輸入保護裝置
現(xiàn)場檢查廠用變各側CT變比,并且對比施工方的CT試驗報告,確定CT實際變比,再按實際變比整定輸入保護裝置。
2.1.2 修改比例制動斜率
根據(jù)《水力發(fā)電廠繼電保護設計導則》DL/T 5177-2003:
當采用三段式制動特性時,第一段不超過0.6,第二段制動系數(shù)宜取0.7~0.9。
目前看來,K1=0.15在規(guī)范要求范圍內(nèi),但K2=0.40小于規(guī)范要求下限定值。
同時,根據(jù)1.4的計算可以看出,即使廠用變各側CT變比按實際變比整定輸入保護裝置時,P632差動保護不會動作,但是B、C兩相比例差流剛好在動作曲線附近(雖然在動作曲線以下)。為提高高廠變在發(fā)生區(qū)外故障以及低廠變勵磁涌流時,能夠可靠的不動作,建議:
高廠變差動保護比例差動第一段系數(shù)K1=0.15,建議取值為0.45左右,設計回復修改K1為0.4。
高廠變差動保護比例差動第二段系數(shù)K2=0.40,建議取值為0.70左右,設計回復修改K1為0.7。
采取以上兩個措施,這樣可以在倒閘操作廠用變合閘更有效制動住差動保護,不致誤動。
瀑布溝水電站高廠變差動保護動作后果較為嚴重,通過對本次保護誤動分析,結合阿?,m保護裝置P632差動保護算法,得出CT變比定值整定出錯,引起保護裝置誤動。此后,問題整治處理后,瀑布溝水電站高廠變差動保護運行正常,未出現(xiàn)誤動。
[1]張宇輝.電力系統(tǒng)微型計算機繼電保護教材[M].
[2]葉維愛,陳祖華,陳學雷.水力發(fā)電廠繼電保護設計導則[Z].2003.
TM774
B
1672-5387(2010)06-0105-03
2010-10-08
童松,(1983-),男,助理工程師,從事水電站運行維護工作。