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綜采工作面突水巷道堵截治理技術(shù)

2010-02-13 14:33李樹欣趙軍杰
中國煤炭工業(yè) 2010年2期
關(guān)鍵詞:突水灰?guī)r骨料

文/李樹欣 趙軍杰

2008年12月,平禹煤電公司一礦13091綜采工作面底板突水,造成采區(qū)被淹,后采取巷道堵截治理技術(shù)堵截水患,為恢復(fù)生產(chǎn)贏得了時間,為今后的防治水區(qū)域治理提供了技術(shù)參考。

一、采面水文地質(zhì)概況

二1煤層13091工作面位于三采區(qū)下山東翼,東部及下部為未采動區(qū)域,上部13071工作面經(jīng)底板預(yù)注漿改造后安全回采。走向長1060m,傾斜寬138m,煤層傾角17°~25°左右, 平均厚度 4.75m,采用走向長壁后退式采煤法。

根據(jù)鄰近的13061工作面底板注漿孔水文資料,二1煤至L7-8灰?guī)r距離20m,至L1-3灰?guī)r距離53m,至寒灰距離在78m左右。上段L7-8灰?guī)r含水層水壓0.2~0.8Mpa;下段灰?guī)r含水層水位+40m水壓1.8~2.4Mpa;寒灰水位+135m,水壓 3.6~4.1Mpa。 太灰和寒灰水為突水危險區(qū),下段太灰水的突水系數(shù)0.69kg/cm2,寒灰水的突水系數(shù)0.75kg/cm2。

二、突水經(jīng)過及原因分析

1.突水經(jīng)過

13091工作面開采前進(jìn)行底板注漿加固,加固至L1-3灰,自切眼向外加固600m采面開始回采。

2008年12月13日22時,12號鉆場底板預(yù)注漿12-4孔孔深78.90m發(fā)生塌孔,孔底推測層位為L1-3灰?guī)r,孔內(nèi)起始水量4~100 m3/h,并伴有沙子和小石子噴出,14日19時工作面發(fā)現(xiàn)跑漿,位置在67架為底板出水,水量約4m3/h,12-4孔孔口閥門放水卸壓,采面水量由80m3/h減小到 30m3/h。15日9時,工作面出水量突然增大至1000m3/h左右,三采區(qū)下山泵房被淹,排水系統(tǒng)癱瘓。

2.原因分析

12-4孔和采面出水有直接聯(lián)系,并判斷來水方向可能為東北和西北兩個方向。

從礦壓分析,突水位置已經(jīng)推進(jìn)140m,頂板來壓進(jìn)入周期來壓階段。出水區(qū)煤層底板雖已加固至L1-3灰,但尚存在未加固良好的薄弱地帶。煤層采動前,原始平衡沒受破壞,采動以后,底板巖層節(jié)理及某些構(gòu)造裂隙形成較寬較長的導(dǎo)水裂縫,在采動破壞帶礦壓、底板垂向通道水壓和12-4孔注漿壓力共同作用下,變成了過水通道,上部采動裂隙與原始導(dǎo)水裂隙貫通,使下部寒武系灰?guī)r水、Ll-3灰水與上部L7-8灰水相導(dǎo)通,發(fā)生水力聯(lián)系,從而引發(fā)了此次出水。

三、堵截工程治理及工程布設(shè)

1.工程方案確定

第一方案以封堵導(dǎo)水通道為主,兼顧堵源。在與出水點聯(lián)系密切的12-4孔落底位置附近的物探富水區(qū),布置兩個探注孔即探1孔、探2孔,對L1-3灰和寒灰?guī)r溶裂隙發(fā)育情況進(jìn)行探查,了解其和出水點的水力聯(lián)系緊密程度并進(jìn)行封堵。如果效果顯著,再在適當(dāng)位置布置兩個注漿孔即探3孔和探4孔進(jìn)行注漿封堵,徹底治理水害。

第二方案為先截流后堵源,如果第一方案效果不理想,在軌道巷和運輸巷適當(dāng)位置布置截流,截流成功后再在工作面出水區(qū)域布置兩個堵源鉆孔。

2.工程布設(shè)

第一方案設(shè)計兩個探查注漿孔。其中探1孔布置在距12-4孔落點6m左右,探2孔布置在物探富水異常區(qū)內(nèi);第二方案先設(shè)計4個截巷孔截流,依據(jù)地面位置和井下巷道巖性,在風(fēng)巷切眼向外100m和115m處分別布置截1孔和截2孔;在機(jī)巷機(jī)切眼向外140m和155m處分別布置截3孔和截4孔,在工作面采空區(qū)出水區(qū)域布置兩個堵源鉆孔注1孔和注2孔,對水源進(jìn)行徹底封堵,堵源成功后施工一個檢查鉆孔注3孔進(jìn)行檢查加固。

四、堵截治理工程實施

1.實施工藝

鉆探工藝。上部大孔徑鉆孔由TSJ685鉆機(jī)施工,采用優(yōu)質(zhì)化學(xué)泥漿護(hù)壁技術(shù)措施順利通過易坍塌煤層,下入Ф139.7通天套管并固井,固井后透孔到底見灰?guī)r后,進(jìn)行靜水壓力試驗,靜壓達(dá)到3.0MPa保持20分鐘,試壓合格再向下施工。

注漿工藝。注漿采用自動化、機(jī)械化程度高、勞動強(qiáng)度低、污染小的射流混合攪拌系統(tǒng),可連續(xù)制漿、注漿,制漿量最大可達(dá)30m3/h,漿液比例在1.2~1.8之間,根據(jù)需要可隨意調(diào)制,最高日注水泥量可達(dá)500t以上。材料以水泥為主,適當(dāng)摻入其他輔料,以提高固結(jié)強(qiáng)度、加快固結(jié)時間。骨料以沙子為主。

2.實際完成工程量

第一方案。根據(jù)物探結(jié)果顯示,決定在12-4落點位置附近的物探富水區(qū)布置探1孔、探2孔。探1孔進(jìn)至440.75mL7-8灰處,孔深529.39m寒灰段終孔處,探2孔鉆進(jìn)至孔深454.42mL7-8灰處,孔深536.45m寒灰段終孔處,倒入食品紅做連通試驗,但礦井一直未收到。壓水試驗結(jié)果分析,該段與導(dǎo)水通道聯(lián)系不緊密。

探查階段12-4孔區(qū)域L1-3灰層段共注水泥412t,寒灰段共注水泥18t,注漿后井下涌水量沒有明顯變化,說明該區(qū)域寒灰層段與礦井涌水無水力聯(lián)系。

第二方案。2009年1月20日截2孔鉆進(jìn),1月31日截1孔鉆進(jìn),截2孔于1月29日最先透巷,透巷后測得水位標(biāo)高為-96.52m。連通試驗倒入20kg食品紅,4小時后礦井收到。注骨料,開始以中沙為主,經(jīng)過反復(fù)注透,至2月12日該孔沙子注不進(jìn)去,此時礦井出水量已降至500m3/h左右,說明該孔注骨料起到了明顯效果。

截1、截4孔也同時于2月12日透巷,截4孔透巷后,測得穩(wěn)定水位標(biāo)高為-160m,連通試驗9小時后礦井收到。2月13日開始注骨料,骨料填充巷道結(jié)束后,礦井涌水量由截流前的1200m3/h左右減至200m3/h左右,觀測孔水位也顯著上升,堵水效果十分明顯。

截1孔、截2孔兩孔和截4孔、截3孔分別輪替注漿。截巷工作全部結(jié)束,用水泥2310t,沙子骨料2140m3,水量由原來的1200m3/h左右降至60m3/h左右,觀測孔水位繼續(xù)上升。此次截流取得圓滿成功。

截巷成功后,在該段分別下入Φ108mm飛管,并用水泥壁外全封,避開巷道段,然后再開始向下鉆進(jìn),采用下行注漿法進(jìn)行底板加固。為防止水泥向采空區(qū)跑漿,采用間歇性少量注漿的辦法,比例控制在1.40左右,注1孔和注2孔鉆進(jìn)至L7-8灰段分別注水泥837t和3650t,鉆進(jìn)至L1-3灰段分別注水泥2388t和548t。達(dá)到終壓終量,堵源階段累計用水泥8086t。

綜合分析水量、水位情況,并進(jìn)行工程檢驗后,達(dá)到預(yù)期效果,此次13091工作面突水達(dá)到徹底治理,并取得圓滿成功。

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