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水上拋石施工方法在柴河水庫(kù)土壩上游壩坡除險(xiǎn)加固中的應(yīng)用

2010-04-04 11:43姜志文
東北水利水電 2010年8期
關(guān)鍵詞:柴河壩坡控制線

姜志文

(遼寧省柴河水庫(kù)管理局,遼寧 鐵嶺 112000)

1 概況

柴河水庫(kù)是遼河中游左側(cè)支流柴河上的一座以防洪灌溉、工業(yè)和城市供水為主,兼顧發(fā)電、養(yǎng)魚、綜合利用的大(2)型水利樞紐工程。水庫(kù)大壩采用粘土薄心墻砂殼壩型,最大壩高42.3 m,壩長(zhǎng)982 m,控制流域面積1 355 km2,總庫(kù)容 6.36 億 m3。

水庫(kù)大壩于1972年10月開始動(dòng)工興建,1974年底基本建成蓄水。水庫(kù)建成后,由于自身存在著明顯的質(zhì)量問題,曾先后4次產(chǎn)生滑坡事故。為此,先后多次進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固。

2 水庫(kù)拋石施工

1989~1992年柴河水庫(kù)第一次采用水上拋石施工方法對(duì)柴河水庫(kù)大壩部分壩段進(jìn)行除險(xiǎn)加固,施工中采用經(jīng)緯儀控制定位,自制駁船運(yùn)送石材,人工拋填的方法,根據(jù)設(shè)計(jì)的工程量進(jìn)行作業(yè)。第一次拋石施工后,1999~2000年柴河水庫(kù)水位降低到建庫(kù)以來(lái)的最低水位,原來(lái)拋石部位的近1/4高程顯露出來(lái),管理人員及時(shí)進(jìn)行了測(cè)量、分析。認(rèn)為水上拋石施工技術(shù)在土壩除險(xiǎn)加固工程施工中方法可行,但同時(shí)也存在需要改進(jìn)的地方,最主要的問題是拋填位置的準(zhǔn)確性和表面平整度、均勻性需要加強(qiáng)。

2002~2003年柴河水庫(kù)防汛應(yīng)急加固工程施工,在這次補(bǔ)強(qiáng)加固工程中,對(duì)剩余壩段采用水上拋石施工技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)加固。施工前針對(duì)第一次施工的結(jié)果進(jìn)行了系統(tǒng)的分析論證,對(duì)第一次施工中存在的拋填位置不夠準(zhǔn)確,表面平整度不夠理想,整體均勻性稍差等問題進(jìn)行了重點(diǎn)分析研究,特別加強(qiáng)了控制定位、拋填方法、檢測(cè)、補(bǔ)填相結(jié)合,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),取得了很好的效果。

1989~1992和2002~2003年柴河水庫(kù)上游壩坡抗震除險(xiǎn)加固工程采用水上拋石放緩壩坡不棄水方案施工,石料經(jīng)開采、運(yùn)輸、拋填、檢測(cè),達(dá)到放緩壩坡、增加壩坡穩(wěn)定性的設(shè)計(jì)要求。2008年柴河水庫(kù)上游壩坡除險(xiǎn)加固工程開工,在進(jìn)一步總結(jié)前兩次拋石施工的成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,制定更為翔實(shí)、合理的操作辦法,第三次進(jìn)行水上拋石施工。

3 第三次拋石施工

3.1 石料的開采、運(yùn)輸

水上拋石加固壩坡的主要環(huán)節(jié)是采石、運(yùn)輸和水上拋填,其它工作都是圍繞這些環(huán)節(jié)進(jìn)行的。柴河水庫(kù)第三次水上拋石加固施工中的石料仍采自柴河水庫(kù)下游3 km的黑油坊石場(chǎng)。該石場(chǎng)的石料儲(chǔ)藏量豐富,運(yùn)輸距離短,巖石多為花崗片麻巖,巖體致密,質(zhì)量較好,完全滿足柴河水庫(kù)土壩抗震除險(xiǎn)加固工程的質(zhì)量要求。

根據(jù)柴河水庫(kù)上游壩坡抗震除險(xiǎn)加固工程對(duì)石料質(zhì)量、石料級(jí)配的要求,在開挖現(xiàn)場(chǎng)對(duì)石料進(jìn)行篩選,滿足質(zhì)量、級(jí)配要求的石料,經(jīng)裝載機(jī)裝車,用自卸汽車運(yùn)送到壩前拋石碼頭備用。

為了將石料裝船運(yùn)到施工地點(diǎn)進(jìn)行拋填施工,施工前,初擬了4種施工方案進(jìn)行比較。最后,針對(duì)柴河流域水流季節(jié)性顯著、且為枯水年份水位上漲緩慢的特點(diǎn),在大壩右壩端93(高程)平臺(tái)修建臨時(shí)碼頭,利用開闊地儲(chǔ)料,用裝載機(jī)裝船上料,運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)拋填。

從臨時(shí)裝料碼頭到拋石地點(diǎn)距離50~800 m,第一次拋石施工中船體小、承載力低、多船分散作業(yè)定位控制難,效率低且拋填不準(zhǔn)。第二次和第三次拋石施工中汲取前次教訓(xùn),加大運(yùn)料船的船身體積和船體載重能力。利用3 mm厚鋼板,焊成長(zhǎng)15 m、寬4 m、中間帶有三聯(lián)廂式可自卸3 m×3 m的斗倉(cāng),船頭裝22 kW柴油機(jī)。每船運(yùn)石料20~30 m3,可一次性拋填在3個(gè)3 m×3 m的單元網(wǎng)格內(nèi),也可根據(jù)缺料情況迭加拋填,大大提高了工作效率,改善了施工質(zhì)量。

3.2 施工控制網(wǎng)

水上拋石施工最重要的是控制定位,定位準(zhǔn)確可使拋填位置準(zhǔn)確、表面平整,消除欠拋、漏拋、超拋現(xiàn)象。第一次拋石施工中,沒有充分研究控制定位問題,致使工程質(zhì)量不能完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求;第二次拋石施工中,重點(diǎn)研究了精確定位問題,根據(jù)庫(kù)水位的變幅制定3 m×3 m拋石控制網(wǎng)格單元,為最終的拋石施工做好了必要的準(zhǔn)備。第三次拋石施工中,結(jié)合第二次拋石施工的成功經(jīng)驗(yàn),根據(jù)庫(kù)水位降至93.00 m左右的特定條件,拋石前先在壩坡95 m高程用全站儀打一平行壩軸線方向的控制線,仍按3 m間隔標(biāo)定樁號(hào)。通過計(jì)算,拋石點(diǎn)距“95控制線”最遠(yuǎn)為69 m。以此為依據(jù),在“95控制線”上游69 m水域布設(shè)定位控制網(wǎng)綱。在控制定位網(wǎng)綱布設(shè)方面參照第二次進(jìn)行,由于第三次拋石施工作業(yè)面為整個(gè)壩體上游壩坡,為此,在兩岸山體之間平行壩軸線方向布設(shè)定位網(wǎng)綱。為防止網(wǎng)綱移位,除用4號(hào)鋼絞線作為網(wǎng)綱控制線外,每隔100 m用兩只大錨對(duì)網(wǎng)綱進(jìn)行加固定位。同時(shí),在網(wǎng)綱上每隔3 m作標(biāo)記,在縱向把壩體分成3 m的等分點(diǎn)。然后,在左右壩端沿平行95控制線和網(wǎng)綱控制線方向,每隔3 m用全站儀打一條平行壩軸線方向的施工控制線,從而,在整個(gè)拋填區(qū)域形成連續(xù)的3 m×3 m的施工網(wǎng)格。

3.3 水上拋石

拋石所用石料,在填料深度小于50 cm的部位控制在10~130 kg之間;填料深度大于50 cm的部位可以使用10 kg以下的塊石料,塊石的最小重量可外延到1 kg,這部分小塊石可占拋石總重量的10%~20%。在正常施工中,每拋填1 000 m3做5組式樣,每組式樣做3個(gè)試件,用于凍融、抗壓試驗(yàn)及備用。每拋填、鋪石1 000 m3,取一組式樣,做出一條顆粒大小級(jí)配曲線,以便采取適當(dāng)措施,調(diào)整石料級(jí)配使其與設(shè)計(jì)相吻合。

根據(jù)施工圖計(jì)算好每個(gè)3 m×3 m單元格填料量。為確保填料準(zhǔn)確,根據(jù)最大拋填距離69 m,用3 mm厚鋼板,焊制69 m×6 m的船式定位平臺(tái),平臺(tái)前端與定位網(wǎng)綱相連接,另一端與壩坡靠緊固牢。為防止風(fēng)浪大,在平臺(tái)中部設(shè)斜拉定位鋼索,靠壩坡緊固定位。管理人員可在浮橋上行走、檢測(cè)、定位指揮施工。運(yùn)料船在現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的指揮下,把船靠緊定位浮船卸料拋填。每拋填好一個(gè)斷面,移船重新定位施工。

1989~1992年加固工程竣工以后,在水庫(kù)正常運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)有個(gè)別部位存在較大的凸凹隆起現(xiàn)象。2002~2003年拋石施工期間認(rèn)真分析、研究了施工方法,并采用了迭加移位法施工。即:每次移動(dòng)定位平臺(tái),不按單元間距3 m移動(dòng),而按2 m間隔移動(dòng),留下1 m迭加拋填;沿平行壩軸線方向,也采用1 m間距迭加法拋填。采用此方法施工后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)和單元檢測(cè),消除了大范圍的凸凹、隆起現(xiàn)象,表面平整度得到了很好的改善。

同時(shí),為及時(shí)了解拋填后的壩坡狀況,在施工中采取邊拋填、邊檢測(cè)、邊補(bǔ)填的辦法,盡量減少和消除返工現(xiàn)象。對(duì)經(jīng)單元檢測(cè)欠料的部位,由于采用大船補(bǔ)填,不方便,不靈活,且浪費(fèi),經(jīng)研究采用平板船拉料,人工拋填辦法補(bǔ)填。平板船用3 m鋼板焊接成10 m×4 m廂形封閉平板船,上配22 kW柴油機(jī),每次可運(yùn)料15 m3。

柴河水庫(kù)第三次水上拋石施工中根據(jù)第二次的成功經(jīng)驗(yàn),仍采用迭加移位法拋填,并結(jié)合跟蹤檢測(cè)、人工補(bǔ)填辦法施工。

3.4 水下高程測(cè)量

普通水準(zhǔn)測(cè)量是在地面地形暴露的情況下,采用水準(zhǔn)儀、全站儀等測(cè)量地面點(diǎn)的高程。水下高程測(cè)量則是在完全不清楚水下狀況的情況下進(jìn)行施測(cè)的,為此,照搬普通水準(zhǔn)測(cè)量方法是不行的。為了盡量避免漏測(cè)情況,按3 m×3 m單元網(wǎng)格進(jìn)行施測(cè),并利用拋填定位網(wǎng)綱和水下測(cè)深器測(cè)量水下測(cè)點(diǎn)水深,根據(jù)庫(kù)水位確定各單元測(cè)點(diǎn)高程,用以計(jì)算、分析填料質(zhì)量。

拋填的準(zhǔn)確性直接影響水上拋石的質(zhì)量,而測(cè)量工作則是衡量拋填準(zhǔn)確與否的必要手段。為緊密配合施工,測(cè)量工作采用邊施工、邊測(cè)量,并結(jié)合單元驗(yàn)收測(cè)量和竣工驗(yàn)收測(cè)量3個(gè)步驟進(jìn)行。由于第二次拋石施工中使用的自制水下測(cè)深器存在一定程度的誤差,為確保檢測(cè)的準(zhǔn)確性,在第三次拋石施工中購(gòu)買了專業(yè)的水下測(cè)深儀,有效改善了檢測(cè)的準(zhǔn)確性。

4 結(jié)語(yǔ)

柴河水庫(kù)上游壩坡抗震除險(xiǎn)加固中3次采用水上拋石施工技術(shù),施工中不破壞原壩體結(jié)構(gòu),提高了壩坡的穩(wěn)定性和抗震強(qiáng)度,施工方法簡(jiǎn)單。施工期間,不受庫(kù)水位限制,水庫(kù)工程可以發(fā)揮正常效益。不棄水進(jìn)行施工,不會(huì)給下游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、城市供水、發(fā)電、養(yǎng)魚等造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。

施工中,用可自卸式運(yùn)輸船運(yùn)料,采用定位網(wǎng)綱進(jìn)行控制定位,利用大型船式平臺(tái)指揮定位,運(yùn)用迭加移位法施工,邊填邊測(cè)、及時(shí)補(bǔ)填,提高了施工效率,改善了施工質(zhì)量,縮短了工期,是一種值得推廣借鑒的水上施工方法。

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