王 麗
(瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司,遼寧 瓦房店 116300)
以C7225液壓多刀仿形半自動機床為例,說明應(yīng)用PLC軟件解決軸承車加工中一些問題的可行性。
從圖1車加工動作循環(huán)過程圖可知,如果工進開關(guān)B壞了或者失靈了,刀具將以快速進給的速度撞到工件上,使刀具、工件及卡具等遭到嚴重的損壞。而應(yīng)用PLC的一個小延時就能解決此問題,改進后的車加工動作循環(huán)過程圖見圖2。
圖1車加工動作循環(huán)過程圖
圖2 改進后的車加工動作循環(huán)過程圖
在圖2中的工進開關(guān)后面多加了一個工作速度判斷開關(guān)D,并將開關(guān)B與D的距離也調(diào)整到2~3 mm的固定距離(此為快進變工進的距離),正常工作時,刀具從B點走到D點所需的時間是一定的。壓合開關(guān)B時,同時設(shè)定一個小延時,將刀具移動到D處的時間與設(shè)定的延時時間是否相符作為速度檢測的信號。如果是工藝要求的工作進給速度,當?shù)毒呶灰茐汉祥_關(guān)D時,所設(shè)定的延時時間到,機床執(zhí)行正常的工作進給;如果開關(guān)B損壞或者失靈,刀具位移速度很快,壓合開關(guān)D時的時間將小于所設(shè)定的時間,此時便執(zhí)行快速退回動作,停止加工,從而避免撞刀現(xiàn)象的發(fā)生。
由于加工的需求,軸承車加工機床的主軸電動機是常轉(zhuǎn)的,而工件軸的啟動(旋轉(zhuǎn))和剎車(停止)多數(shù)是通過電磁離合器來完成的。電磁離合器由電磁線圈和摩擦片構(gòu)成。當工件需要旋轉(zhuǎn)時,啟動離合器得電,剎車離合器斷電;當工件需要停止時,啟動離合器斷電,剎車離合器得電。傳統(tǒng)繼電器控制過程,是將兩個電磁離合器的動作由同一個繼電器的常開點和常閉點控制。通過對兩個電磁離合器的工作過程分析可知:某一離合器的磁場還沒有完全消失,另一個離合器就得電吸合;或者說某一個離合器的摩擦片還沒有完全松開,另一個離合器的摩擦片就吸合工作,增加了離合器不必要的負荷,而且會產(chǎn)生兩個離合器摩擦片在瞬間同時工作的現(xiàn)象。為此,可采用順序動作時差保護程序來解決這個難題[1]。此程序解決了電磁離合器因帶負荷工作而經(jīng)常燒損的問題,提高了電磁離合器的使用壽命,降低了生產(chǎn)成本和中停時間。主軸啟、停動作循環(huán)圖見圖3。
圖3 主軸啟、停動作循環(huán)圖
原機床共有5個刀架行程開關(guān),改造后僅保留3個,并且工進開關(guān)和終點開關(guān)重復(fù)使用,因而降低了操作者的調(diào)整難度,節(jié)省了元件。
機床正常工作時,由刀架帶動絲杠轉(zhuǎn)動,絲杠右側(cè)設(shè)有一個轉(zhuǎn)轂,由刀架帶動轉(zhuǎn)轂上的壓鐵壓合行程開關(guān)。當?shù)都軓脑cA開始,以快速進給的速度壓向B,刀架由快速變?yōu)楣ぷ鬟M給。由于機床使用一段時間后,刀架和絲杠之間的間隙會變大,在快進變工進時將產(chǎn)生很大慣性,使轉(zhuǎn)轂產(chǎn)生抖動。行程開關(guān)SL2在這一瞬間壓合了多次,因而使控制系統(tǒng)產(chǎn)生誤判,本應(yīng)是工作進給卻變成了快速退回,機床不能正常工作。刀架動作示意圖見圖4。
圖4 刀架動作示意圖
應(yīng)用OMRON可編程序控制器指令中的鎖存(KEEP)和定時(TIM)指令來解決此問題[2],梯形圖如圖5所示。當行程開關(guān)SL2(0002)為1時,鎖存指令KEEP使內(nèi)部繼電器1000為1,此時若開關(guān)SL2在設(shè)定的時間范圍內(nèi)又壓了若干次,但內(nèi)部繼電器1000仍然保持1的狀態(tài),而工作進給開關(guān)0002只輸出一個脈沖信號1000,只有當壓鐵B離開后,且定時時間到,才能將1000清零,為下一次壓合做好準備。
圖5 梯形圖
PLC以其高可靠性,通用性,易于編程,安裝接線及調(diào)試簡便等特點,在機床電控系統(tǒng)中得到普遍應(yīng)用。在C7225液壓多刀仿形車床中采用PLC控制技術(shù)可減少因撞刀而造成的頻繁換刀及廢料損失,保證了準時化生產(chǎn),提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。