李 琳
(華電能源牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江 牡丹江 157013)
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機(jī)型號為 QFN-100-2型,主勵(lì)磁機(jī)為同軸50 Hz三相同步發(fā)電機(jī),定子輸出的三相交流電經(jīng)機(jī)端變壓器后,經(jīng)過發(fā)電機(jī)碳刷能夠長期供給發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子1614A的額定勵(lì)磁電流。發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)配有自動(dòng)化水平較高的自動(dòng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置兩套,以保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
牡二電廠的發(fā)電機(jī)碳刷在使用中出現(xiàn)了各個(gè)碳刷電流分布較不均勻的問題,個(gè)別碳刷載流量超高,且調(diào)整后維持時(shí)間較短的問題,直接導(dǎo)致部分碳刷溫度驟升,曾高達(dá)230 ℃左右。勵(lì)磁電流分布在每個(gè)碳刷上的電流平均值應(yīng)接近,但實(shí)際的電流分布的很不均勻,若通過調(diào)整其壓簧壓力不能增加其載流量,由此現(xiàn)象基本能夠判斷是集電環(huán)偏心度誤差大的因素。因?yàn)閭€(gè)別碳刷載流量較大,勢必造成其溫度過高、刷辮變色嚴(yán)重等現(xiàn)象,并伴隨出現(xiàn)了碳刷打火、振動(dòng),甚至是刷辮燒斷,運(yùn)行人員頻繁調(diào)整,但是效果并不明顯,徒增運(yùn)行維護(hù)量。機(jī)組在強(qiáng)勵(lì)時(shí),很可能因?yàn)樯贁?shù)碳刷過多的承載電流而導(dǎo)致刷辮燒斷,最終導(dǎo)致機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)崩潰。
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機(jī)都出現(xiàn)過原來用于壓緊碳刷的彈簧,因碳刷的跳動(dòng)使彈簧被彈出,起不到壓緊碳刷的作用;況且彈簧因受熱性能改變,壓力漸漸失常,雖然在運(yùn)行中控制彈簧壓力選取在94~125 kPa之間,但最終仍出現(xiàn)了較大偏差,造成碳刷的電流分布不均,導(dǎo)致一些碳刷過流、發(fā)熱乃至出現(xiàn)打火現(xiàn)象。但是由于碳刷布置的位置不同,整個(gè)刷架的自重使位于滑環(huán)上下部的碳刷所施壓力是不一樣的,致使各碳刷電流仍非絕對均勻。在滑環(huán)上發(fā)生連續(xù)火花而轉(zhuǎn)變?yōu)榛⌒位鸹?,是因?yàn)榇罅刻妓⒍即嬖诖罅棵盎鸲纬傻模刀姀S的#3發(fā)電機(jī)就因碳刷環(huán)火曾造成發(fā)電機(jī)大軸燒損的事故,發(fā)生連續(xù)火花除了正常接觸不良之外,碳刷過軟將產(chǎn)生碳刷發(fā)生端部破裂、損壞。牡二電廠在2006年11月-2007年6月間經(jīng)歷了較長時(shí)間的異常溫度的運(yùn)行和處理過程,這方面的因素較多。
發(fā)電機(jī)電刷裝置的安裝位置不對,使得碳刷中心與滑環(huán)中心線不垂直,造成碳刷與滑環(huán)表面摩擦的受力不均勻,出現(xiàn)打火現(xiàn)象??梢岳猛C(jī)機(jī)會(huì)重新配置刷框位置,并使其與滑環(huán)中心線垂直。發(fā)電機(jī)滑環(huán)由于各種原因造成失圓后,造成碳刷跳動(dòng),打火更加嚴(yán)重,給運(yùn)行維護(hù)帶來不利。在停機(jī)時(shí)應(yīng)檢查滑環(huán)的狀態(tài),用千分表測量滑環(huán)表面的擺度(最大值與最小值之差)不應(yīng)超過0.05 mm(3 000 r/min)或0.07(3 000 r/min);滑環(huán)表面凸凹不平,光滑度應(yīng)不超過0.5~1.0 mm。否則,應(yīng)對發(fā)電機(jī)滑環(huán)進(jìn)行車削、復(fù)圓,并進(jìn)行研磨剖光。
牡二電廠的#1~#4發(fā)電機(jī)都不同程度地出現(xiàn)過碳刷引線、引線和接線端子的固定螺絲松動(dòng)甚至脫落的情況,原因是在長期高溫運(yùn)行及高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的振動(dòng)下可能造成個(gè)別碳刷的引線松脫或緊固螺絲松動(dòng),使得接觸電阻增大,溫度升高。應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查,在檢查時(shí)應(yīng)試?yán)魈妓⑺⑥p,發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)、脫落時(shí)應(yīng)立即予以緊固,刷辮變色的應(yīng)予以更換,在更換新的碳刷時(shí)還應(yīng)檢查同一組的其他碳刷連接是否緊固。
碳刷和滑環(huán)表面臟污,碳刷和滑環(huán)在長期運(yùn)行中,由于積灰和碳刷粉末加上軸承座軸封處漏出的油氣侵入,會(huì)在碳刷和滑環(huán)表面聚集許多油污,阻塞滑環(huán)通風(fēng)孔,使得碳刷溫度升高,可能在個(gè)別甚至全部碳刷上發(fā)生火花。應(yīng)對碳刷及滑環(huán)表面進(jìn)行定期吹掃擦拭,保持其清潔干凈。吹掃時(shí)應(yīng)使用潔凈的壓縮空氣(無油、無水),壓縮空氣壓力應(yīng)在250~300 kPa/cm2。使用毛刷時(shí)應(yīng)注意防止刷毛脫落,尤其是卡入碳刷與刷框間。滑環(huán)擦拭應(yīng)注意大軸轉(zhuǎn)向,擦拭時(shí),帆布呈順轉(zhuǎn)向拖拽方向,防止帆布脫落卷入滑環(huán)內(nèi)。當(dāng)需要沾酒精擦拭時(shí),應(yīng)在無火花時(shí)進(jìn)行。將碳刷及滑環(huán)表面進(jìn)行吹掃擦拭工作列入定期工作。牡二電廠在2006年11月-2007年6月間由于碳刷運(yùn)行質(zhì)量差,清掃碳刷甚至達(dá)到了一周對同一臺機(jī)清掃兩次的情況。
碳刷在刷握中卡澀,電流減小。由于所使用的個(gè)別刷握內(nèi)部不光滑,在更換碳刷時(shí)都要對碳刷進(jìn)行人工打磨,因而碳刷表面很難達(dá)到平整光滑,碳刷與刷握的接觸面很難達(dá)到要求,在運(yùn)行中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)卡澀。應(yīng)盡可能選用與刷握相匹配的碳刷,使碳刷在刷握內(nèi)有0.1~0.2 mm的間隙,并利用停機(jī)的機(jī)會(huì)將刷握內(nèi)側(cè)表面打磨光滑。運(yùn)行中要經(jīng)常檢查使碳刷在刷握內(nèi)活動(dòng)自如,并且在選擇電刷時(shí)應(yīng)選擇電刷基體中鱗片石墨量偏高、自潤滑性能好的碳刷。
碳刷在刷握中振動(dòng)造成碳刷冒火,由于刷握與滑環(huán)間的距離相對較遠(yuǎn),基本上都在1 mm以上(安裝標(biāo)準(zhǔn)值為2~3 mm),當(dāng)碳刷磨損到一定程度的時(shí)候,刷握對碳刷的固定作用變差,使碳刷在刷握中隨著電機(jī)的旋轉(zhuǎn)而振動(dòng)冒火,有些碳刷甚至出現(xiàn)個(gè)別邊角被打掉的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。因此在檢查中對于碳刷長度磨損至規(guī)定值時(shí)(碳刷長度的1/3)應(yīng)及時(shí)更換,同時(shí)在安裝時(shí)應(yīng)合理調(diào)整刷握與滑環(huán)的距離,保持2~3 mm的間距。由于原始彈簧與電刷無絕緣,電流流經(jīng)彈簧,一方面使彈簧發(fā)熱變軟、失去彈性;另一方面導(dǎo)致電刷的電壓降增大,不利于碳刷的工作。應(yīng)將彈簧與碳刷絕緣,并注意使各壓簧壓力均勻,其差別不應(yīng)超過5%。
雖然現(xiàn)場碳刷壓簧都已經(jīng)進(jìn)行了技改,日常的跟蹤仍在深入進(jìn)行,牡二電廠規(guī)定:每日加強(qiáng)對發(fā)電機(jī)碳刷的檢查,尤其是啟機(jī)后、高峰時(shí)對碳刷進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)困難的,可以通過消除卡澀、均衡碳刷氧化膜、更換壓簧位置等方式消除異常情況。由于滑環(huán)電阻率不均、環(huán)氧化膜不均勻的原因,在日常維護(hù)中要及時(shí)發(fā)現(xiàn)因軸向位移變化引起的碳刷跳動(dòng)和磨損,避免引發(fā)嚴(yán)重后果,因發(fā)熱依舊能夠使得彈簧的特性發(fā)生改變,所以采用更好的彈簧之后,我們應(yīng)認(rèn)識到影響彈簧特性的因素:高溫、金屬疲勞、刷架偏心度等。
經(jīng)過采取以上方法及數(shù)據(jù)可以說明,牡二電廠經(jīng)過多次碳刷改造,#1~#4發(fā)電機(jī)的碳刷維護(hù)、調(diào)整取得了長足的進(jìn)步,基本能夠保證碳刷電流的分布均勻,形成了一整套行之有效的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,因此,在發(fā)電機(jī)碳刷的運(yùn)行維護(hù)調(diào)整上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和調(diào)整手段。在正常的環(huán)境溫度情況下,滑環(huán)、碳刷運(yùn)行最高溫度在60~70 ℃之間,且消除了碳刷打火現(xiàn)象,在繼#3發(fā)電機(jī)大軸、滑環(huán)燒傷事件之后,多年來未出現(xiàn)滑環(huán)燒傷事件。在碳刷的維護(hù)管理上,開始對彈簧進(jìn)行技術(shù)數(shù)據(jù)積累,對其使用壽命、壓力變化特性以及彈簧片疲勞特性進(jìn)行把握,并由此掌握彈簧性能變化的前期診斷技術(shù),以確保彈簧良好的工作狀態(tài)。此外再通過降低碳刷振動(dòng)幅度和頻度、通過改變碳刷與滑環(huán)接觸面積改善電流分布等方法,開始著手進(jìn)行摸索和試驗(yàn),爭取在任何情況下緩解碳刷所出現(xiàn)的打火、振動(dòng)、損壞嚴(yán)重等問題。