夏崇博 張貴紅 侯明霞 周淑珍
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定中攪拌方法的改進(jìn)
夏崇博 張貴紅 侯明霞 周淑珍
(安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)
根據(jù) GB/T5447-1997煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定方法,結(jié)合粘結(jié)指數(shù)測(cè)定中的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),分析了煤的混勻程度對(duì)粘結(jié)指數(shù)測(cè)定準(zhǔn)確性的影響,同時(shí)針對(duì)現(xiàn)有的攪拌方法進(jìn)行了改進(jìn),并取得了很好的效果。
粘結(jié)指數(shù) 混勻程度 預(yù)攪拌
粘結(jié)指數(shù) G是煤分類的重要指標(biāo)之一,是劃分煤種的重要指標(biāo)。尤其是當(dāng)來(lái)煤處于兩種牌號(hào)的交界處時(shí),如何測(cè)準(zhǔn)粘結(jié)指數(shù) G就更為重要。在粘結(jié)指數(shù) G測(cè)定的過程中,曾出現(xiàn)同一批煤制備的煤樣,同一個(gè)人測(cè)定兩次,但兩次測(cè)定的 G的算術(shù)平均值有時(shí)會(huì)出現(xiàn)了較大差異。經(jīng)過大量試驗(yàn)對(duì)比分析查找原因,發(fā)現(xiàn)煤樣的攪拌方法不同導(dǎo)致的煤樣混勻程度不同,對(duì)粘結(jié)指數(shù)的測(cè)定有著很大的影響。
煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定原理[1]是將一定質(zhì)量的試驗(yàn)煤樣和專用無(wú)煙煤,在規(guī)定的條件下混合,快速加熱成焦,所得焦快在一定規(guī)格的轉(zhuǎn)鼓內(nèi)進(jìn)行強(qiáng)度檢驗(yàn),以焦快的耐磨強(qiáng)度,即抗破壞力的大小來(lái)表示試驗(yàn)煤樣的粘結(jié)能力。因此,煙煤粘結(jié)指數(shù)實(shí)質(zhì)是試驗(yàn)煙煤在受熱后,煤顆粒之間或煤粒與惰性組分顆粒間結(jié)合牢固程度的一種度量,它是各種物理和化學(xué)變化過程的最終結(jié)果。
煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定方法[2]是用5 g專用無(wú)煙煤和1 g試驗(yàn)煤樣 (均精確到0.002 g)放入坩堝內(nèi),將坩堝內(nèi)的混合煤樣攪拌2min,在110 g~115 g壓塊與6 kg壓力下靜壓30 s后放入 850±10℃馬弗爐的恒溫區(qū)內(nèi)灼燒15min,之后取出放置冷卻至室溫,取壓塊,將壓塊上的焦屑刷入坩堝中,稱量,進(jìn)行兩次轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)和篩分操作,計(jì)算 G值。
目前,還沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的粘結(jié)指數(shù)測(cè)定試樣,其測(cè)定結(jié)果隨試驗(yàn)條件而變化,除了煤本身的特性外,影響 G值測(cè)定結(jié)果的主要因素和試驗(yàn)中應(yīng)注意的事項(xiàng)有焦化溫度,焦化時(shí)間,馬弗爐溫度回升速度,煤樣粒度和放置時(shí)間,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速和時(shí)間,壓塊質(zhì)量,煤樣與無(wú)煙煤的混勻程度等。其中,不言而喻,煤樣與無(wú)煙煤的混合越均勻,測(cè)定結(jié)果越可靠。然而在實(shí)際操作中,煤樣的混勻程度主要取決于攪拌方法能否攪拌均勻并一致,針對(duì)這一問題,進(jìn)行了大量的試驗(yàn)對(duì)比研究。
2.1 實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)綻裂現(xiàn)象及成因
在粘結(jié)指數(shù)的測(cè)定中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)在灼燒15min冷卻后的焦塊出現(xiàn)豎道綻裂紋 (綻裂:有些煤的焦塊由于收縮應(yīng)力不同形成不規(guī)則的裂縫)。焦塊也由于色澤(色澤:焦色分黑色,即不結(jié)焦或凝結(jié)的焦塊、深灰色、銀灰色),熔合情況 (粉狀凝結(jié)、部分熔合、完全熔合)等不同,形狀復(fù)雜多樣。經(jīng)轉(zhuǎn)鼓后,焦塊裂損成多瓣,有的多達(dá)4~6塊,損失較大,而導(dǎo)致 G值偏低,常常需要復(fù)驗(yàn),以防引起不必要的質(zhì)量異議。這種現(xiàn)象經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的觀察對(duì)比試驗(yàn),在排除了其他的影響因素外,發(fā)現(xiàn)與攪拌不夠充分,混合不夠均勻有很大關(guān)系。
2.2 機(jī)械攪拌中出現(xiàn)的問題及成因
GB-T5447-1997煙煤粘結(jié)指數(shù)測(cè)定方法中規(guī)定:可用達(dá)到同樣效果的機(jī)械裝置進(jìn)行攪拌。在使用機(jī)械裝置時(shí),由于攪拌絲的半徑是一定的,攪拌后,會(huì)出現(xiàn)以此半徑為圓的塌陷圈,而使四周高的煤樣沾住坩堝壁,此類分層現(xiàn)象,尤以做3∶3實(shí)驗(yàn)時(shí)最為突出。這種想象主要是由于專用無(wú)煙煤和煤樣都不是顆粒大小一致的煤粒,如果攪拌不均勻,會(huì)使顆粒接近的煤粒進(jìn)行了就近聚集分層,引起攪拌后的煤樣混合不夠充分均勻,導(dǎo)致粘結(jié)指數(shù)測(cè)定的結(jié)果不準(zhǔn)確,失真。
針對(duì)攪拌過程中出現(xiàn)的實(shí)際問題,結(jié)合實(shí)際工作中的操作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過大量的試驗(yàn)對(duì)比,對(duì)手工攪拌和機(jī)械攪拌過程分別采取了以下優(yōu)化措施。
3.1 手工攪拌時(shí),增加攪拌時(shí)間,使煤樣與無(wú)煙煤充分混合均勻一致
手工攪拌時(shí)具體的攪拌方法是坩堝作45°左右傾斜,逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng) (15轉(zhuǎn)/m in),攪拌絲按同樣傾角作順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng) (150轉(zhuǎn)/m in),攪拌時(shí),攪拌絲的圓環(huán)接觸坩堝塌壁與底相連接的圓弧部分約經(jīng)2min10 s后,一邊繼續(xù)攪拌,一邊將坩堝與攪拌絲逐漸轉(zhuǎn)到垂直位置,2.5 m in時(shí),攪拌結(jié)束。在攪拌時(shí),應(yīng)防止煤樣外濺。各取肥煤,焦煤,氣煤,瘦煤煤樣進(jìn)行粘結(jié)指數(shù)試驗(yàn),攪拌2min[2](簡(jiǎn)稱 A法),灼燒后,用轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的 G值見表1。用同一煤樣,攪拌2.5 m in(簡(jiǎn)稱 B法),灼燒后,經(jīng)同一轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的對(duì)比數(shù)據(jù)見表2。
表1 轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的原始數(shù)據(jù)(A法)
表2 轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的對(duì)比數(shù)據(jù)(B法)
3.2 機(jī)械攪拌時(shí),提前加入手工預(yù)攪拌
機(jī)械攪拌時(shí)具體的攪拌方法是在機(jī)械攪拌前適當(dāng)加入30 s的手工預(yù)攪拌,即用攪拌絲將坩堝內(nèi)混合物手工攪拌30 s。做法是:將坩堝水平放置于手中握穩(wěn),另一只手持?jǐn)嚢杞z垂直于坩堝勻速螺旋線形攪拌,此過程應(yīng)防止煤樣外濺。用同一煤樣進(jìn)行粘結(jié)指數(shù)試驗(yàn),直接機(jī)械攪拌法 (簡(jiǎn)稱 C法)攪拌,灼燒后,用同一轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的 G值見表3。用同一煤樣進(jìn)行粘結(jié)指數(shù)試驗(yàn),機(jī)械攪拌時(shí)提前直接加入手工預(yù)攪拌30 s后,再用機(jī)械攪拌法攪拌2min,即共攪拌2.5 m in(簡(jiǎn)稱D法),灼燒后,經(jīng)同一轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的對(duì)比數(shù)據(jù)見表4。
表3 轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的原始數(shù)據(jù)(C法)
表4 轉(zhuǎn)鼓后計(jì)算出的對(duì)比數(shù)據(jù)(D法)
1)通過以上改進(jìn)措施的實(shí)施,發(fā)現(xiàn)肥煤,焦煤,氣煤,瘦煤的技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)偏差都比改進(jìn)前有所降低,這說明改進(jìn)后測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確性較之改進(jìn)前有了大幅提高,加之肥煤,焦煤,氣煤,瘦煤煤樣的選取基本涵蓋了現(xiàn)有的各種
book=47,ebook=12事故次數(shù)大大降低,粉碎機(jī)運(yùn)行率明顯提高,這相應(yīng)延長(zhǎng)了1#粉碎機(jī)的生產(chǎn)時(shí)間。
原因可能是俄羅斯精礦本身 A l/Si值高達(dá)0.57,不利于 SFCA的形成。
圖2 俄羅斯精礦配比對(duì)燒結(jié)礦強(qiáng)度和粒度的影響
2.2.3 對(duì)固體燃耗和成品率的影響
按照試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)的俄羅斯精礦配比,分別進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果趨勢(shì)如圖3所示。
圖3 俄羅斯精礦配比對(duì)固體燃耗和成品率的影響
由圖3和表5可以看出,隨著俄羅斯精礦配比的增加,固體燃耗和成品率指標(biāo)雙雙呈劣化趨勢(shì)。原因可能是由于俄羅斯精礦中的 A l2O3含量過高,混合料的軟熔點(diǎn)上升所致。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)情況,安鋼于2008年元月底開始采購(gòu)俄羅斯磁鐵精礦,2月份中旬開始用,將安鋼90/105 m2燒結(jié)機(jī)1月份和3月份的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。沒有使用俄羅斯精礦的元月份作為基準(zhǔn)期,使用約5%俄羅斯精礦替代部分高鎂精礦的3月份作為試驗(yàn)期進(jìn)行比較,基準(zhǔn)期和試驗(yàn)期的部分技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)比較見表7。
表7 90/105 m2部分生產(chǎn)指標(biāo)
由表7可以看出,工業(yè)生產(chǎn)中在燒結(jié)礦堿度和M gO含量基本一致的技術(shù)參數(shù)下,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和返礦率和實(shí)驗(yàn)室表現(xiàn)是一致的,都呈略微下降趨勢(shì)。在產(chǎn)量方面,由于105 m2燒結(jié)機(jī)大修,利用系數(shù)無(wú)法準(zhǔn)確對(duì)比,但同樣的90 m2系統(tǒng),三月份臺(tái)車機(jī)速比元月份高0.1 m/m in??偟膩?lái)說,俄羅斯精礦在生產(chǎn)上的表現(xiàn)和實(shí)驗(yàn)室表現(xiàn)是一致的,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)僅下降0.46百分點(diǎn),對(duì)大工業(yè)生產(chǎn)影響有限。
1)俄羅斯精礦粒度非常細(xì),-200目>80%,安鋼在上述原料結(jié)構(gòu)中配加適量可改善料層透氣性。配加5%~10%俄羅斯精礦,垂直燒結(jié)速度較基準(zhǔn)樣有明顯提高,但大于5%后,燒結(jié)速度有下降趨勢(shì)。
2)俄羅斯精礦配比大于5%后,燒結(jié)礦強(qiáng)度急劇下降,同樣配煤比的情況下,成品率也急劇變差,所以該礦只能作為小礦種使用,不能作為燒結(jié)的主礦種。
3)俄羅斯精礦的 A l2O3含量遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)磁鐵精礦,這一因素可能是導(dǎo)致該礦的燒結(jié)性能劣于其它精礦的原因。
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[2]莊劍鳴,李軍,康旭.鐵精礦性能對(duì)燒結(jié)速度影響.燒結(jié)球團(tuán),2004,29(4):12-15.
2)粉碎能力提高。軸承發(fā)熱故障的有效解決,使粉碎機(jī)的粉碎能力得到充分發(fā)揮,由原先的最高350 t/h上升為400 t/h,提高了生產(chǎn)效率。
3)提高了配合煤細(xì)度穩(wěn)定率。PCK1416型粉碎機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,保證了配合煤的細(xì)度穩(wěn)定,細(xì)度穩(wěn)定率由原先的90%上升為95%。
科學(xué)的操作和維護(hù)對(duì)延長(zhǎng)粉碎機(jī)軸承的使用壽命都缺一不可。在操作方面,要定時(shí)測(cè)量軸承溫度,注意是否有異常響聲,當(dāng)粉碎機(jī)本體出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)要及時(shí)停車;在維護(hù)方面,在使用二硫化鉬潤(rùn)滑時(shí)要注意油量的科學(xué)控制:加油量少或加油量多,在軸承運(yùn)轉(zhuǎn)過程中溫度均有可能持續(xù)上升導(dǎo)致軸承發(fā)熱,粉碎機(jī)軸承維護(hù)實(shí)踐表明,控制加油量在軸承室容積的2/3左右,可最大程度避免軸承發(fā)熱故障幾率。
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Caking indexmixing degree p rem ixing
2010—2—20