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混流式水電機組轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)脫落的原因分析及處理

2010-11-15 02:55:56鄭建鋒葉福新
浙江電力 2010年1期
關(guān)鍵詞:水導卡死頂蓋

鄭建鋒,葉福新

(浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)

某水力發(fā)電廠的機組為常規(guī)混流式,水輪機型號HL-LJ-297,發(fā)電機型號SF-J50-24/6200,設(shè)計水頭76.00 m,額定流量74.85 m3/s,額定轉(zhuǎn)速:250 r/s,大軸直徑710 mm,設(shè)計出力51 300 kW,投產(chǎn)時間為2000年末。

在一次常規(guī)設(shè)備巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)3號機組有異常,機組的震動擺度明顯比平時大,整個水機部分有間隙性抬機現(xiàn)象,上、下導瓦溫比平時運行瓦溫稍高,水導瓦溫比平時高出6℃左右,已經(jīng)接近報警值。從整個現(xiàn)象來看,機組已經(jīng)存在不穩(wěn)定運行的隱患,決定停機檢查。

1 機組檢查結(jié)果

該機組在轉(zhuǎn)輪上冠外緣設(shè)有可更換的止漏環(huán),材料為0Cr613Ni4Mo,其硬度高于頂蓋上相應(yīng)固定止漏環(huán)的硬度。上部止漏環(huán)采用迷宮式,其設(shè)計間隙為單邊1.0~1.2 mm,裝配示意見圖1。

機組停機后,對發(fā)電機空氣間隙、水導軸承基礎(chǔ)及連接螺栓、軸承支柱、導水葉端面立面間隙、上部迷宮間隙、轉(zhuǎn)輪葉片等部位進行了全面的檢查。檢查結(jié)果為:

圖1 上部止漏環(huán)裝配示意圖

(1)發(fā)電機定轉(zhuǎn)子的空氣間隙均在技術(shù)規(guī)范要求的范圍內(nèi),數(shù)據(jù)合格。

(2)上下部導軸承間隙與上次大修時相比有較大差距,且超出允許范圍(0.26~0.4 mm),初步判斷為上下部導軸承有異常磨損現(xiàn)象。發(fā)電機上下部導軸承間隙實測量見表1。

(3)水導軸承的基礎(chǔ)螺栓無松動,軸承支柱螺栓無松動。但水導軸承的實測間隙值(圖2)與上次大修時(圖3)相比有較大變化,后經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn)水導軸承存在較明顯的磨損情況(見圖4)。

(4)對導水葉端立面間隙進行測量后,發(fā)現(xiàn)除極個別的立面及部分端面間隙超差外,也未見明顯異常。

(5)轉(zhuǎn)輪葉片存在7處較大的裂紋、部分進水邊區(qū)域存在明顯汽蝕現(xiàn)象。

表1 發(fā)電機上下部導軸承間隙值比較 mm

圖2 水導軸承間隙實測值

圖3 上次大修時水導軸承間隙值

圖4 水導軸瓦磨損明顯

(6)在測量上部迷宮止漏環(huán)配合間隙時,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪上部止漏環(huán)有嚴重脫落現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為:圓周方向存在不同程度的脫落,整個上部止漏環(huán)固定與轉(zhuǎn)動部分的間隙小于0.05 mm,已經(jīng)處于卡死狀態(tài)。進一步檢查發(fā)現(xiàn),整個上部止漏環(huán)處于嚴重脫落狀態(tài),固定部分與轉(zhuǎn)動部分發(fā)生嚴重碰撞,摩擦處有明顯金屬發(fā)藍及翻卷現(xiàn)象。整個上部止漏環(huán)是不對稱脫落,最大處脫落值近20 mm,最小值約5 mm。

2 原因分析

經(jīng)過討論分析后認為,造成上部止漏環(huán)嚴重脫落并卡死的原因可能有以下幾點:

(1)設(shè)計的影響。是否當時的熱套設(shè)計間隙過大?關(guān)于熱套的間隙與相關(guān)技術(shù)措施,在相關(guān)部件設(shè)計交付制造前都經(jīng)過嚴密的計算與論證,從理論上來說,這種可能性比較小。

(2)制造的影響。轉(zhuǎn)動部分止漏環(huán)焊縫脫落,或在熱套后因間隙過大而墊了材料,埋下隱患。這種可能性暫時不能排除,如果在制造加工過程中,由于工藝與技術(shù)的限制,導致實際加工部件未能完全達到相關(guān)設(shè)計要求的規(guī)范,這是有可能的,但因目前上部止漏環(huán)脫落嚴重,進行相應(yīng)的鑒定變得困難。

(3)運行環(huán)境的影響。水力不平衡導致機組震動加大,或是機組的導軸承由于基礎(chǔ)螺栓或鎖定螺栓松動致使機組的導軸承間隙發(fā)生較大變化,所以在機組運行中,止漏環(huán)局部發(fā)生碰撞而導致發(fā)熱,引起了迷宮環(huán)的膨脹脫落[1]。

(4)綜合因素的影響。由于設(shè)計、制造偏差及運行環(huán)境變化的綜合因素影響,導致了機組在實際運行中發(fā)生嚴重的止漏環(huán)脫落事件,這也是最有可能的一種原因。

3 故障處理

3.1 解體方案

由于轉(zhuǎn)輪上部轉(zhuǎn)動止漏環(huán)脫落且卡死現(xiàn)象較為嚴重,需返廠處理。如采用常規(guī)的機組解體方式,即先頂轉(zhuǎn)子后卸水輪機大軸,可能會在頂轉(zhuǎn)子過程中嚴重損傷固定止漏環(huán)及其它重要固定部件。為此,檢修技術(shù)人員進行了現(xiàn)場檢查后決定采取下列兩套方案進行處理:

(1)頂轉(zhuǎn)子方案。發(fā)電機上導軸承、水導軸承等分解完成,發(fā)電機下導軸承暫不分解,以便在頂轉(zhuǎn)子時進行導向。在轉(zhuǎn)輪底部與填充環(huán)之間和下迷宮環(huán)圓周方向打入楔子板將轉(zhuǎn)輪固定,分解連接主軸法蘭的大軸螺栓,在風閘閘板處放置合適高度的墊子使其呈水平狀態(tài),再啟動高壓油泵頂轉(zhuǎn)子,此時須注意檢查各轉(zhuǎn)動部件與各固定部件的配合,待風閘上升到理想高度時將風閘鎖定。轉(zhuǎn)動部分重量已完全落到風閘上,發(fā)電機與水輪機聯(lián)軸法蘭止口完全脫開。此時,就可吊起轉(zhuǎn)子。

(2)上部止漏環(huán)卡死的解體方案。原來設(shè)想在頂蓋與底環(huán)之間通過4只千斤頂(35 t)將頂蓋水平緩緩頂出上迷宮配合間隙后,再吊出頂蓋。但在實際操作中,上部止漏環(huán)始終處于緊緊咬死狀態(tài),以致頂蓋無法頂出上迷宮環(huán)。根據(jù)現(xiàn)場實際情況及相關(guān)圖紙的具體要求,檢修人員將頂蓋恢復至解體前的水平狀態(tài)后,拆除上部止漏環(huán)與頂蓋正面連接的48顆M16固定螺栓及固定止漏環(huán)的4顆M24背面螺釘,再利用千斤頂將頂蓋水平地緩緩頂出上迷宮配合間隙后,再吊出頂蓋,上部止漏環(huán)固定與轉(zhuǎn)動部分留待與轉(zhuǎn)輪同時吊出后一起返回制造廠進行處理。

3.2 改進及實施方案

上部固定止漏環(huán)與頂蓋解體后,將頂蓋與轉(zhuǎn)輪一起運回制造廠加工,卡死在轉(zhuǎn)輪上的上部止漏環(huán)轉(zhuǎn)動部分全部車除。上部止漏環(huán)固定部分取出后重新加工,與頂蓋連接并進行補焊[2],轉(zhuǎn)輪的上部轉(zhuǎn)動止漏環(huán)需進行重新加工并整圓熱套。為保證其熱套的可靠性,避免此類事件再次發(fā)生,對上部止漏環(huán)進行了局部點焊處理,并進行了相關(guān)數(shù)據(jù)的測量,實測單邊間隙為1.2 mm,符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。

3.3 后續(xù)采取的改進防范措施

(1)對上、下、水導瓦重新修刮并按盤車數(shù)據(jù)按技術(shù)要求重新調(diào)整。

(2)對水導軸承的基礎(chǔ)螺栓進行了打膠堅固防松處理??杀WC水導瓦間隙不會因為基礎(chǔ)的原因發(fā)生超過規(guī)范的變化。

(3)建議運行人員在機組運轉(zhuǎn)過程中對機組振動及擺度重點監(jiān)視。一旦有異常情況發(fā)生,立即停機檢查。

3.4 處理結(jié)果

經(jīng)過處理后,上部止漏環(huán)已修復并安裝復位。通過一段時間的運行,目前機組運行過程中的各部瓦溫(見表2)及振動擺度值(見表3)均在正常范圍內(nèi),證明此重大缺陷已消除。

表2 各部最高溫度記錄 ℃

表3 測量點振動和擺度記錄 mm

4 結(jié)語

機組上部止漏環(huán)脫落并卡死現(xiàn)象在常規(guī)混流式機組中并不常見,但其后果卻非常嚴重。很多機組的隱患并不會直接表現(xiàn)在機組的外部表象上[3], 而需要通過相關(guān)數(shù)據(jù)來判斷,如運行過程中機組的振動及擺度,異響及異味等,這些都需要運行與檢修人員仔細檢查并作甄別后才能得知故障所在。

[1]劉 云.水輪發(fā)電機故障處理與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2002.

[2]馬震岳.水電站機組及廠房振動的研究與治理[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

[3]李啟榮.水電站機電設(shè)備運行與檢修技術(shù)問答(上、下)[M].北京:中國電力出版社,2004.

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