岳良武*
(中國石油塔里木油田分公司基建工程處)
基于S7—400的冗余自動化控制系統(tǒng)在裝車站中的應用
岳良武*
(中國石油塔里木油田分公司基建工程處)
本文介紹了基于S7—400的冗余可編程控制器(PLC)在裝車站自動化控制系統(tǒng)中的應用。通過建立南、北站的PLC控制系統(tǒng),實現(xiàn)了各自站內的溫度、壓力、流量、液位、消防控制等儀表信號的采集、顯示、報警、聯(lián)鎖、控制等功能,系統(tǒng)的電源、控制器、網(wǎng)絡交換機和計算機都相互冗余并自動切換,達到了油田逐步弱化南站功能、集中北站控制的運行思路要求。新的控制系統(tǒng)使裝車站的儲運控制更加安全、可靠,實現(xiàn)了對現(xiàn)場設備的集中控制和信息資源共享,促進了裝車站過程控制和信息管理的現(xiàn)代化。
PLC;冗余;自動化控制;裝車站;工藝設計;集成;性能
新疆某油田裝車站作為集凝析油、液化氣收、存、銷為一體的綜合性裝車站庫,是我國西部較大的一個凝析油儲運站庫,也是油田凝析油火車外運的總出口。為使石油產品的儲運相對穩(wěn)定、安全,在該站建立自動化控制系統(tǒng)尤為重要。針對裝車站南站與北站的實際相距距離、儀表功能以及數(shù)據(jù)通訊等特點,自動化控制系統(tǒng)設計選用SIMATIC全集成自動化技術,分為南站改造和北站擴建兩個部分,即南站凝析油、液化氣工藝監(jiān)控和消防控制;北站輕烴、液化氣、凝析油工藝監(jiān)控和消防控制。
裝車站原來只有裝車南站,建有凝析油儲罐4座、液化氣儲罐2座及與之配套的消防設施等。主要工藝分為3部分:凝析油系統(tǒng)、液化氣系統(tǒng)和消防系統(tǒng)。主要自動化設備有電動閥、電動泵、液位計、溫度計、流量計、壓力計、可燃氣體報警探測器等,均分布在這3個工藝系統(tǒng)中。
原有的自控系統(tǒng)采用常規(guī)儀表控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),用盤裝儀表完成消防系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制功能,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)的采集、顯示、報警等功能。
裝車站原有儲存品種為凝析油、液化氣,沒有輕烴儲運設施。無論是儲存規(guī)模還是儲存品種,均不能滿足新建的兩個主力凝析氣田開發(fā)后的要求。2號穩(wěn)定輕烴在市場上處于供不應求狀態(tài),由于該裝車站沒有2號穩(wěn)定輕烴儲存設施,2號穩(wěn)定輕烴和凝析油混合后按凝析油價格銷售。根據(jù)目前的定價原則,輕烴銷售價格不低于原油價格的1.1倍計算,原有運行狀況給油田的生產效益造成了巨大的經濟損失。
原有的控制系統(tǒng)除消防系統(tǒng)基本實現(xiàn)邏輯控制、液化氣氣出口和液出口實現(xiàn)緊急控制功能外,其他凝析油和液化氣進站、轉儲、裝車、卸車等工藝環(huán)節(jié)均未實現(xiàn)自動化控制,只能進行集中監(jiān)測。
為滿足油田目前已投入開發(fā)的凝析氣田的產量和后期將要開發(fā)的凝析氣田的預測產量的要求,滿足油品儲運的要求,裝車站的改擴建項目選在原站址北側,擴建2座20 000m3凝析油儲罐、2座10 000m3輕烴儲罐、8座2 000m3液化氣儲罐、凝析油裝車棧橋及相關設施。根據(jù)工藝區(qū)域劃分,原有裝車站稱為南站區(qū),原站址北側擴建部分稱為北站區(qū),兩站主要工藝設施相對獨立,站間要求實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信,尤其實現(xiàn)北站區(qū)系統(tǒng)對南站區(qū)系統(tǒng)的遠程控制。因此,北站區(qū)需新建控制系統(tǒng),同時對南站區(qū)控制系統(tǒng)進行改造。
建立南、北站的PLC控制系統(tǒng),完成各自站內的溫度、壓力、流量、液位、消防控制等儀表信號的采集、顯示、報警、聯(lián)鎖、控制等功能;北站PLC系統(tǒng)通過雙光纖接收南站PLC系統(tǒng)傳來的數(shù)據(jù),同時通過光纖傳輸控制信號,對南站區(qū)系統(tǒng)進行遠程控制。
北站PLC系統(tǒng)同時接收上游新建的兩個作業(yè)區(qū)(1站、2站)通過通訊光纖傳來的數(shù)據(jù),實現(xiàn)信息資源共享,為計算機信息管理和生產調度、計劃、管理及經營決策提供實時信息,做到生產管理自動化。
南、北站彼此獨立,但又相互聯(lián)系。各站由PLC冗余CPU組成,站間通過通訊模塊經工業(yè)以太網(wǎng)進行通訊;各站內部采用總線進行組網(wǎng),采集模塊與工業(yè)儀表進行數(shù)據(jù)交換。采用開放的高速通訊網(wǎng)絡,模塊化結構設計,即插即用卡件、自動識別系統(tǒng)硬件,操作維護不必停車,系統(tǒng)實現(xiàn)真正的在線擴展。具有設備自診斷功能,能夠分析模塊等設備的故障,一旦任何硬件出現(xiàn)故障,畫面即顯示報警,同時,工業(yè)微機作為人機界面完成自動化控制系統(tǒng)的監(jiān)視和控制。其系統(tǒng)結構見圖1。
圖1 裝車站PLC控制系統(tǒng)結構示意
控制系統(tǒng)采用全集成自動化產品,由S7—400系列的CPU414—4H及PROFIBUS—DP通信模塊、擴展I/O模塊等構成數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng),通過PROFIBUS總線集成系統(tǒng)。系統(tǒng)分南北兩個站區(qū),控制中心設在北站區(qū),在北站區(qū)實現(xiàn)對南北兩站的系統(tǒng)控制。
在已建儀表值班間設置一套PLC系統(tǒng)。由PLC系統(tǒng)取代常規(guī)儀表控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。站內原有溫度、壓力、流量、液位、消防控制等儀表信號由原有的傳輸?shù)絻x表盤、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)改為傳送到PLC系統(tǒng)。通過PLC完成被測參數(shù)的采集、顯示、報警、聯(lián)鎖等功能,PLC系統(tǒng)與凝析油循環(huán)加熱爐等橇裝設備通過RS—485接口、MODBUS RTU通訊協(xié)議或其他協(xié)議傳輸數(shù)據(jù)。南站區(qū)PLC系統(tǒng)同時將信號通過雙路通訊光纜上傳至北站區(qū)。
在北站區(qū)新建中控室,設置一套PLC系統(tǒng),下設一個分布式遠程I/O站,設置在遠程I/O室,遠程I/O站通過現(xiàn)場通訊總線,將現(xiàn)場信號傳輸?shù)街锌厥遥ㄏ嗑?00m)的PLC系統(tǒng)中央處理器,同時,將中央處理器發(fā)送的控制信號送至現(xiàn)場。
改造后的系統(tǒng)的電源、控制器、網(wǎng)絡交換機和計算機都具有冗余設計,相互冗余并自動切換。系統(tǒng)根據(jù)裝車站的工藝特點,按工藝流程分類圖形化設計,具有友好的人機界面,方便直觀、易學易用。各種模塊之間可進行廣泛組合用于擴展,使用范圍可覆蓋從替代繼電器的簡單控制到更復雜的自動化控制。數(shù)據(jù)傳輸率可達12Mbit/s。通過開放的、標準化的現(xiàn)場總線系統(tǒng)來連接部件,采用點對點協(xié)議的、具有MODBUS通訊接口的智能設備進行通訊和數(shù)據(jù)采集。具有PLC模塊故障診斷功能,能夠對CPU的電池故障以及I/O模塊的熱插拔進行故障判斷,系統(tǒng)以畫面圖元閃爍的形式通知工程技術人員和系統(tǒng)維護人員,便于迅速查找出故障所在位置,并解決問題。測量具有穩(wěn)定、精確、傳輸距離遠的優(yōu)點。
工藝改擴建充分利用已有設施,通過改造,在南站區(qū)實現(xiàn)2號穩(wěn)定輕烴和液化氣的裝車功能,保留了原南站區(qū)的其他輔助功能;在北站區(qū),新建凝析油、2號穩(wěn)定輕烴、液化氣儲罐及凝析油裝車設施和配套設施,實現(xiàn)北站區(qū)的凝析油的裝車功能。達到了凝析油為180×104t/a、液化氣為25×104t/a、2號穩(wěn)定輕烴為35×104t/a的儲運規(guī)模,滿足了油田凝析油、液化氣、輕烴對裝車站的儲運能力的要求,實現(xiàn)了這3種產品的分儲分輸?shù)纳a管理要求。
新的控制系統(tǒng)實現(xiàn)了凝析油、輕烴、液化氣主要工藝系統(tǒng)中進站流程、裝車流程、返輸流程、循環(huán)加熱流程、倒罐流程、密閉裝車放空流程等重要工藝流程及主要配套流程(包括消防、火炬等)中關鍵控制環(huán)節(jié)的自動控制功能,保障了裝車站區(qū)各主要工藝流程系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。
對南站的控制系統(tǒng)進行完善,實現(xiàn)了南站對其主要工藝流程的控制功能,實現(xiàn)了北站區(qū)對南站區(qū)所有控制信號的遠程控制,滿足了油田逐步弱化南站功能、集中北站控制的運行思路。接受、顯示上游重要站場的相關生產數(shù)據(jù),實現(xiàn)上、下游信息資源共享。系統(tǒng)具有良好的可擴展性,在隨后進行的裝車站進站閥組的擴建項目中,僅增加了幾個I/O模塊就平穩(wěn)實現(xiàn)了系統(tǒng)的在線擴展。
通過S7—400的冗余自動化控制系統(tǒng)的應用,裝車站自動化控制系統(tǒng)成功地實現(xiàn)了其方案設計功能,在生產運行中使裝車站輕烴、凝析油、液化氣的儲運控制更加安全、可靠。同時,系統(tǒng)的設計采用當前先進的技術和設備,具有一定的先進性、可擴展性。實際運行證明該系統(tǒng)效果良好,促進了裝車站過程控制和信息管理的現(xiàn)代化。
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TE978
A
1004-2970(2011)05-0042-03
岳良武. 基于S7—400的冗余自動化控制系統(tǒng)在裝車站中的應用. 石油規(guī)劃設計,2011,22(5):42~44
* 岳良武,男,工程師。1998年畢業(yè)于江漢石油學院電子儀器及測量技術專業(yè),獲工學學士學位。現(xiàn)在中國石油塔里木油田分公司基建工程處,長期從事油氣田地面建設工作。地址:新疆庫爾勒塔指基建工程處, 841000。E-mail:yuelw-tlm@petrochina.com.cn
2010-09-27
谷風樺