樊文鋼 大慶油田采油工程研究院
大慶薩北油田抽油機降機型試驗
樊文鋼 大慶油田采油工程研究院
針對常規(guī)的根據產能預測結果選擇抽油機機型偏大、載荷利用率低、投資高等問題,開展了抽油機降機型試驗研究。薩北油田抽油機降機型后,電機總裝機功率下調了3.659 kW,平均機型降低1.3個級別,最大降低2個級別,保留38口對比井機型不變,節(jié)省投資415萬元。對已投產的降機型試驗井和對比井進行隨機能耗測試,綜合節(jié)電率達到20.4%,系統(tǒng)效率提高了4.2個百分點,噸液百米耗電下降了11.8%,163口井年節(jié)約電量355.9×104kW·h。
抽油機;載荷利用率;柔性拖動;降機型
薩北油田經過了40年的開發(fā)調整,目前綜合含水達到92.04%,已進入特高含水期開采階段。為減緩油田產量的遞減,控制含水,采取聚合物驅開發(fā)。抽油機是油井生產中的主要設備之一,通常情況下,1臺抽油機能夠滿足1口油井生產全過程的正常使用,其價格在10~20萬元,占一口井總投產費用的1/2以上。針對常規(guī)的根據產能預測結果選擇抽油機機型偏大、載荷利用率低、投資高等問題,開展了抽油機降機型試驗研究,以達到降投資、節(jié)能降耗的目的。
通過分析游梁式抽油機作為負載的特殊性,并結合數字化的人工拖動特性曲線表明,在功率較大時,可適當降低電機轉速;在功率較小時,可適當提高電機轉速。一方面使系統(tǒng)具有較高的工作效率,另一方面也保證了抽油機的沖程、沖次基本不變。這也就使得系統(tǒng)功率曲線的變化趨勢變緩,實現系統(tǒng)的柔性拖動控制。抽油機不同拖動特性的扭矩曲線見圖1
試驗井常規(guī)拖動與柔性拖動示功圖測試結果表明,峰值載荷從53.48 kN降到45.36 kN,下降了8.12 kN(降幅15.2%)。從示功圖圖形對比來看,懸點最大載荷明顯下降。
圖1 抽油機不同拖動特性的扭矩曲線
根據示功圖做出曲柄速度及扭矩曲線圖,見圖2。
圖2 常規(guī)拖動與柔性拖動曲柄扭矩及速度曲線
從圖2看出,峰值扭矩從50.04 kN·m降到36.74 kN·m,下降了26.6%。從圖中曲柄扭矩曲線對比可以看出,柔性拖動控制的峰值扭矩明顯低于常規(guī)拖動,曲線變化平緩,更加趨向平均值;從曲柄轉速曲線對比可以看出,柔性拖動控制的曲柄轉速變化明顯,而常規(guī)拖動曲柄轉速變化不大,基本是恒轉速運動。
常規(guī)拖動與柔性拖動實測對比分析表明,同工況下,峰值功率由27.47 kW降到24.94 kW,下降9.2%;平均綜合耗電由11.189 kW降到9.272 kW,下降17.13%。
對原設計的201口抽油機井中的163口井進行抽油機機型調整,全部安裝抽油機柔性拖動控制器,見表1。電機總裝機功率下調了3.659 kW,平均機型降低1.3個級別,最大降低2個級別,保留38口對比井機型不變。從生產井的載荷和產液情況看,能夠滿足生產需要,見表2。
抽油機降機型后,節(jié)省投資415萬元,見表3。對已投產的降機型試驗井和對比井進行隨機能耗測試,綜合節(jié)電率達到20.4%,系統(tǒng)效率高了4.2個百分點,噸液百米耗電下降了11.8%,163口井年節(jié)約電量355.9×104kW·h。
表1 抽油機機型調整前后對比
表2 生產數據統(tǒng)計
表3 降機型試驗地面投資前后對比
(1)薩北油田的試驗結果表明,抽油機降機型滿足了現場生產要求,試驗取得了較好效果,可為同類油田經濟有效開發(fā)提供借鑒。
(2)抽油機降機型試驗降低一次性投資415萬元,年節(jié)電355.9×104kW·h,節(jié)能、降投資效果顯著。
10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.016
(欄目主持 楊 軍)