高曉斌,楊開(kāi)研,左玉梅
(陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)延安煉油廠,陜西洛川 727406)
延安煉油廠6萬(wàn)t/aMTBE裝置于2005年10月建成投產(chǎn),裝置主要由原料配置—醚化反應(yīng)、催化蒸餾及甲醇回收幾部分組成,采用混相反應(yīng)與催化蒸餾深度轉(zhuǎn)化合成MTBE的工藝技術(shù)。C4原料中的異丁烯和甲醇以一定的醇烯比在大孔徑強(qiáng)酸性陽(yáng)離子樹(shù)脂催化劑的作用下,進(jìn)行反應(yīng)生成MTBE,產(chǎn)品在催化蒸餾塔內(nèi)進(jìn)行異丁烯的深度轉(zhuǎn)化,同時(shí)把未反應(yīng)C4和甲醇形成的共沸物同MTBE產(chǎn)品分離,再通過(guò)甲醇回收部分將過(guò)量的甲醇進(jìn)行分離回收,并循環(huán)使用。
2008年7月,催化蒸餾塔累計(jì)運(yùn)行2年零8個(gè)月,裝置在進(jìn)行計(jì)劃大檢修期間發(fā)現(xiàn),催化蒸餾塔反應(yīng)段床層絲網(wǎng)腐蝕嚴(yán)重,反應(yīng)器床層絲網(wǎng)有輕度腐蝕。延安煉油廠針對(duì)具體腐蝕情況,采取了積極的應(yīng)急措施,自制與原格柵尺寸相同的8-80-8絲網(wǎng)組合,從而確保了裝置的順利開(kāi)工及長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行。
催化蒸餾塔在卸劑后發(fā)現(xiàn),床層絲網(wǎng)腐蝕嚴(yán)重,1~10層床層均有不同程度的腐蝕。
腐蝕現(xiàn)象發(fā)生在絲網(wǎng)的局部,且嚴(yán)重程度不盡相同,大的腐蝕破損緊靠格柵邊緣,小的破損呈無(wú)規(guī)律分布,腐蝕最大為20cm×30cm,最小1 cm×1 cm。10 個(gè)床層中,第 5#、6#、7#及 8#腐蝕較為嚴(yán)重。
裝置所用催化劑為大孔徑強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,是苯乙烯和二乙烯苯在特殊制孔劑的作用下經(jīng)懸浮聚合共聚生成的球珠體,再經(jīng)硫酸磺化得到的帶有磺酸基團(tuán)的高分子聚合體?;撬岣袑?duì)位的磺酸根比較牢固,鄰位的次之,乙烯基團(tuán)加入的磺酸根最不穩(wěn)定,所以,在生產(chǎn)過(guò)程中磺酸根的脫落是必然的,只是速度不同而已。
在裝置酸性生產(chǎn)環(huán)境中,由于反應(yīng)溫度過(guò)高和大量明水的存在,加速了磺酸根的脫落。2007年,裝置在大檢修開(kāi)工及三次搶修催化蒸餾塔塔頂冷卻器后的開(kāi)工過(guò)程中,由于沒(méi)有給回流罐引甲醇且催化蒸餾塔內(nèi)物料較少,反應(yīng)段溫度上升至80℃左右,致使催化劑處于70~90℃的溫度范圍內(nèi),相對(duì)較高的溫度必然造成部分不穩(wěn)定磺酸基團(tuán)脫落,從而對(duì)床層造成腐蝕;大量明水來(lái)源主要為原料及循環(huán)甲醇的少量攜帶,另一方面由于過(guò)量甲醇縮合生成二甲醚和水。
系統(tǒng)環(huán)境中氫離子來(lái)源主要為磺酸根脫落的過(guò)程中伴隨有H+產(chǎn)生;再就是原料C4和甲醇中有堿性物質(zhì)的存在,如Na+、Ca+、Mg2+等金屬陽(yáng)離子,雖然含量很少,但在裝置的長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,這些堿性物質(zhì)經(jīng)過(guò)凈化器、反應(yīng)器和催化蒸餾塔后,幾乎所有的金屬離子和堿性物質(zhì)都被催化劑吸附,同時(shí)釋放出等當(dāng)量的H+。其化學(xué)表達(dá)式如下:
裝置催化劑為強(qiáng)酸性,在酸性環(huán)境下,金屬容易發(fā)生析氫腐蝕。其腐蝕過(guò)程如下:
腐蝕生成的Fe(OH)2被氧所氧化,生成Fe(OH)3,最終脫水生成Fe2O3鐵銹。
絲網(wǎng)材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti奧氏體鋼,具有良好的耐蝕性能,而不銹鋼的耐腐蝕主要依靠表面鈍化膜,如果膜不完整或者有缺陷,不銹鋼即會(huì)被腐蝕。在制作和現(xiàn)場(chǎng)安裝格柵絲網(wǎng)的過(guò)程中,表面油污、鐵銹、非金屬臟物、焊渣與飛濺物等,這些物質(zhì)必然會(huì)影響格柵絲網(wǎng)的表面質(zhì)量,破壞其表面的氧化膜,降低了局部抗腐蝕性能。
綜上所述,反應(yīng)器及床層絲網(wǎng)腐蝕的主要原因?yàn)樵诖矊咏z網(wǎng)表面氧化膜不完整的情況下,在生產(chǎn)過(guò)程中催化劑磺酸根逐漸脫落及催化劑活性中心的氫離子被堿性陽(yáng)離子取代導(dǎo)致腐蝕。催化蒸餾塔床層絲網(wǎng)嚴(yán)重腐蝕的主要原因是部分內(nèi)部構(gòu)件的材質(zhì)選用不恰當(dāng),部分操作方式不合理。
嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行制作格柵絲網(wǎng)。制造燒結(jié)絲網(wǎng)時(shí)應(yīng)與負(fù)責(zé)單位聯(lián)系,嚴(yán)格檢查絲網(wǎng)無(wú)損壞和漏篩,燒結(jié)絲網(wǎng)與格柵配合制造焊接時(shí)不得損傷和堵塞絲網(wǎng)。
格柵絲網(wǎng)運(yùn)輸時(shí),必須使用潔凈且有隔離防護(hù)措施的工具,以防灰塵、油污、鐵銹污染絲網(wǎng),嚴(yán)禁拖拉,避免磕碰、劃傷。
格柵絲網(wǎng)的儲(chǔ)存應(yīng)用專(zhuān)用存放架,存放架應(yīng)為木質(zhì)或表面噴漆的碳鋼支架或墊以橡膠墊,以與碳鋼等其它金屬材質(zhì)隔離。存放時(shí),儲(chǔ)存位置應(yīng)便于吊運(yùn),與其它材料存放區(qū)相對(duì)隔離,應(yīng)有防護(hù)措施,以避免灰塵、油污、鐵銹的污染。
格柵絲網(wǎng)吊裝時(shí),應(yīng)采用專(zhuān)用吊具,如吊裝帶、專(zhuān)用夾頭等,嚴(yán)禁使用鋼絲繩以免劃傷表面;并且在起吊和安裝時(shí),應(yīng)避免沖擊磕碰造成損傷。
格柵絲網(wǎng)在安裝完畢后,應(yīng)做好防護(hù),避免人員和油污、灰塵等雜物造成的二次污染。
裝置在開(kāi)工過(guò)程中,催化蒸餾塔反應(yīng)床層溫度上升至80℃以上時(shí),在一定程度上加快了催化劑磺酸根的脫落。所以,為嚴(yán)格控制床層溫度,應(yīng)在催化蒸餾塔升溫前給催化蒸餾塔的回流罐引入甲醇,以便根據(jù)溫度情況及時(shí)建立回流,實(shí)現(xiàn)全回流操作,達(dá)到控制反應(yīng)段溫度的目的。
嚴(yán)格控制催化蒸餾塔明水含量。嚴(yán)格控制原料水含量在指標(biāo)之內(nèi)。確保甲醇回收塔的平穩(wěn)運(yùn)行,將循環(huán)甲醇中的含水量進(jìn)一步降低,作好C4聚結(jié)脫水器的監(jiān)護(hù)運(yùn)行,及時(shí)脫水。合理控制醇烯比,減少甲醇縮合反應(yīng)的發(fā)生。
嚴(yán)格控制甲醇原料的進(jìn)廠分析,保證堿性物質(zhì)含量符合國(guó)標(biāo)要求。通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)協(xié)調(diào)上游裝置,進(jìn)一步降低C4原料中堿性物質(zhì)的含量。
確保催化蒸餾塔催化劑浸泡效果,減少床層中游離酸的留存。由于催化蒸餾塔的特殊結(jié)構(gòu),催化劑的浸泡必須采用動(dòng)態(tài)方式,浸泡時(shí)甲醇無(wú)法完全浸潤(rùn)催化劑,所以必須適當(dāng)延長(zhǎng)浸泡時(shí)間,加大浸泡甲醇的循環(huán)量,以取得近似于靜態(tài)浸泡的浸泡效果,防止游離酸造成的腐蝕。
在催化蒸餾塔的反應(yīng)段,所有內(nèi)部構(gòu)件都應(yīng)采用不銹鋼制造,避免碳鋼污染造成的腐蝕。
2008年7月,裝置在停工卸劑后發(fā)現(xiàn),催化蒸餾塔床層絲網(wǎng)嚴(yán)重破損。由于停工檢修前未定購(gòu)格柵絲網(wǎng)。最終,通過(guò)技術(shù)人員的研究和討論,決定直接采購(gòu)80目和8目,材質(zhì)為0Cr18Ni9Ti的絲網(wǎng),將絲網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)剪裁成與格柵規(guī)格形狀相同的尺寸,采取“漢堡包”的形式拼裝,即將兩張8目絲網(wǎng)中間夾一張80目的絲網(wǎng)固定在一起,再用格柵之間的壓板將絲網(wǎng)固定在原格柵絲網(wǎng)之上,拼裝后裝入催化劑,裝置順利開(kāi)工。
由表1可以看出,在原有破損的格柵絲網(wǎng)的基礎(chǔ)上鋪設(shè)兩層8-80-8目的絲網(wǎng)后,用同樣方法裝填催化劑,催化蒸餾塔的運(yùn)行狀況良好。塔頂異丁烯轉(zhuǎn)化率和MTBE產(chǎn)品純度無(wú)異于原來(lái)指標(biāo),至2010年6月停工檢修時(shí),裝置已安全平穩(wěn)運(yùn)行達(dá)23個(gè)月。
表1 2008年裝置檢修前后數(shù)據(jù)對(duì)比
2010年6月大檢修時(shí),將催化蒸餾塔床層2008年墊鋪絲網(wǎng)拆出,所有絲網(wǎng)均完好無(wú)損。
①在原有格柵絲網(wǎng)局部腐蝕破損的情況下,自制與原格柵尺寸相同的8-80-8目絲網(wǎng)組合,鋪設(shè)在原格柵絲網(wǎng)之上,可以確保裝置在兩年乃至更長(zhǎng)時(shí)間安全平穩(wěn)運(yùn)行。
②自制絲網(wǎng)約需資金3萬(wàn)元(未計(jì)施工費(fèi)用),重新訂制格柵絲網(wǎng)約需資金58萬(wàn)元,故自制絲網(wǎng)可節(jié)約資金55萬(wàn)元,證明該措施具有一定的經(jīng)濟(jì)效益。
③現(xiàn)在的格柵絲網(wǎng)均采用焊接形式將格柵與絲網(wǎng)進(jìn)行連接。當(dāng)絲網(wǎng)破損時(shí),格柵也隨同絲網(wǎng)被淘汰,造成了很大的資源浪費(fèi)。如果格柵與絲網(wǎng)可以采取新的結(jié)構(gòu)和連接形式,實(shí)現(xiàn)在不更換格柵的條件下,單獨(dú)更換絲網(wǎng),MTBE裝置的運(yùn)行成本將大大降低。