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脫碳系統(tǒng)取消對生產穩(wěn)定性影響研究

2011-02-10 03:12:54上海石洞口煤氣制氣有限公司李海濤李超徐駿西南化工研究設計院李玉富
上海煤氣 2011年4期
關鍵詞:床層脫碳合成氣

上海石洞口煤氣制氣有限公司 李海濤 李超 徐駿西南化工研究設計院 李玉富

0 前言

上海石洞口煤氣制氣有限公司(以下簡稱石煤)是上海城市煤氣供應的重要調峰單位,日最高煤氣產量達180萬m3,制氣原料原為石腦油,2009年起制氣原料改為天然氣。

天然氣制氣工藝是天然氣在高溫高壓下與蒸汽發(fā)生催化反應,生成熱值較低、比重較輕的合成氣,經減壓后與天然氣及富氮氣混兌為符合質量要求的城市煤氣,送入管網。

脫碳系統(tǒng)在制氣流程中的作用是利用熱的K2CO3溶液吸收變換氣中的CO2,生成含H2量較高的脫碳氣,作為返氫氣供脫硫工段原料天然氣中的有機硫加氫轉化使用,避免各工序的催化劑(特別是預轉化催化劑)發(fā)生硫中毒。

石煤為降低生產成本,與西南化工研究設計院(以下簡稱西南院)合作,研究停止使用脫碳系統(tǒng)、將變換氣不經過脫碳工序而直接作為返氫氣使用的可能性,并采取措施消除工藝改變后對生產穩(wěn)定性帶來的不利影響。

1 研究內容

脫碳系統(tǒng)取消后的生產流程如圖1所示,變換氣、合成氣和返氫氣三種氣體組分(干基)是一致的,對生產穩(wěn)定性影響主要來自以下幾個方面:

圖1 不使用脫碳系統(tǒng)的生產流程示意

1.1 原料脫硫效果

脫硫工序主要有兩個化學反應過程,其一是有機硫加氫轉化,其二是ZnO吸收H2S。

有機硫的加氫轉化反應:R-S+H2→R-H+H2S

ZnO吸收H2S化學反應:ZnO+H2S→ZnS+H2O

脫硫工段要求原料經脫硫后總硫小于0.2×10-6,以免后續(xù)工序的催化劑中毒。脫碳系統(tǒng)停用后,返氫氣中的H2含量下降(如表1所示),原料脫硫效果可能降低。

表1 返氫氣組分的變化(變換氣脫除CO2前后)

1.2 催化劑床層溫升

石煤目前脫硫工段加氫轉化反應器使用的是鎳鉬催化劑。返氫氣中的CO2和H2組分在鎳鉬催化劑上可能會發(fā)生甲烷化反應。

甲烷化反應需消耗掉一部分返氫氣中的氫,且該反應所產生的熱量會導致催化劑床層溫度升高,這無疑對催化劑的性能及原料中有機硫的轉化將是一個嚴峻的考驗。脫碳系統(tǒng)停用后,返氫氣中的CO2濃度增加(如表 1所示),發(fā)生甲烷化反應的趨勢上升。

1.3 合成氣溫度控制

如圖2所示:滿負荷工況鍋爐氣液分離器V304出口變換氣溫度在190 ℃左右。

圖2 廢熱回收段簡要流程(使用脫碳系統(tǒng)時)

使用脫碳系統(tǒng)時,在碳酸鹽再沸器E304中,變換氣被冷卻至165 ℃,其交換的熱量使碳酸鹽溶液沸騰,蒸汽冷凝液在碳酸鹽再沸器氣液分離器V305中除去,至此,極大部分有用的熱已回收;然后變換氣在空冷的吸收塔預冷器E306中冷卻至125 ℃,蒸汽冷凝液在吸收塔預冷器氣液分離器V307中除去;一小部分變換氣進入脫碳吸收塔C301進行脫碳,生成的脫碳氣在脫碳吸收塔冷卻器E308中冷卻至15~40 ℃,作為返氫氣循環(huán)返回脫硫工段;大部分變換氣通過脫碳吸收塔旁通冷卻器E307進一步冷卻,最后脫碳吸收塔旁通冷卻器氣液分離器V308出口變換氣,與來自脫碳吸收塔冷卻器氣液分離器 V309的部分脫碳氣合在一起成為15~40 ℃的合成氣,參與煤氣混兌。

脫碳系統(tǒng)取消后,V307出口所有變換氣進入E307,碳酸鹽再沸器E304、脫碳吸收塔冷卻器E308停止了換熱,加上制氣原料由石腦油改為天然氣后石腦油預熱器E305也停止了換熱,整個廢熱回收段工況較之使用脫碳系統(tǒng)時發(fā)生了較大的變化。很顯然在生產負荷較高時,若V304出口較高溫度下的工藝氣直接進入E306,在工藝要求和設備運行兩個方面均不可行。應研究采取相應措施對工藝氣廢熱進行合理回收,控制最終合成氣溫度在工藝要求的15.5~40℃范圍內。

2 實驗室裝置試驗

參照石煤脫硫工段工藝,西南化工研究設計院新設計制造了一套微型反應裝置。在實驗室狀態(tài)下,模擬使用并考察變換氣供原料加氫轉化的情況。

2.1 原料脫硫效果

經實驗驗證,當返氫氣與原料天然氣的摩爾比為0.1時,可以保證有機硫的有效轉化。根據返氫氣的組成計算,此時返氫比為:

返氫氣/天然氣=69.1 kg/km3。

2.2 催化劑床層溫升

根據實驗所得的相關數(shù)據,操作溫度進口控制在:340~360 ℃,此時硫氫化器的催化劑床層可能的溫升≤30℃,滿足脫硫工段催化劑床層溫度≤390 ℃的工藝要求。

3 低負荷工業(yè)化測試

為驗證西南院實驗室結論,在石煤生產裝置上進行了取消脫碳系統(tǒng)的低負荷工業(yè)化測試,把3#生產線生產負荷由最低負荷35萬m3/d逐漸升至45萬m3/d,考察停用脫碳系統(tǒng)對生產帶來的影響。

3.1 原料脫硫效果

如表2所示:返氫氣比例控制在30~50 kg/km3之間,H2S吸收反應器出口實測 S含量低于0.2×10-6,原料脫硫效果達到工藝要求。

表2 不同返氫氣比例下原料脫硫效果

3.2 催化劑床層溫升

如表3所示:原料加熱爐出口溫度TIC3408控制在365 ℃左右,加氫轉化反應器進出口催化劑床層溫度TI3009、TI3010和H2S吸收反應器進出口催化劑床層溫度TI3013、TI3015均低于390 ℃,在工藝要求范圍內。催化劑床層未發(fā)現(xiàn)明顯的甲烷化反應,以及隨之產生的不正常溫升。

表3 不同操作溫度下催化劑床層溫度

3.3 合成氣溫度控制

表4為不同負荷下廢熱段工藝氣熱回收比較。

表4 不同負荷下廢熱段工藝氣熱回收狀況

如表4所示:生產裝置未達滿負荷時,最終合成氣的溫度(V308進口溫度)在工藝要求范圍內。但由于變換氣溫度高于空冷器的設計溫度(約165℃),變換氣直接進入裝置原有的空冷器,隨著生產負荷的提高,各氣液分離器的冷凝回流水調節(jié)閥開度逐漸變大。當生產負荷達到45萬m3/d時,V308冷凝回流水調節(jié)閥LV3017閥門開度98、開度已經接近上限,沒有調節(jié)余地。若生產負荷再提高,則一個或多個氣液分離器冷凝回流水調節(jié)閥超出可控范圍,廢熱段工藝氣廢熱不能得到正?;厥眨铣蓺鉁囟葘⒊龉に囈蠓秶?。

4 換熱器設備改造

低負荷工業(yè)化測試結果表明:脫碳系統(tǒng)取消后,在生產負荷較高時,廢熱段工藝氣廢熱不能得到正?;厥?,必須將變換氣溫度降至空冷器進口設計溫度之下,才能控制合成氣溫度在工藝要求范圍內。

4.1 換熱器設備改造方案

對換熱器E304和E305同時進行改造,如圖3所示:

圖3 換熱器設備改造流程

變換氣先進入E304,初步降溫后再進入E305進一步冷卻。此時在E304中與變換氣換熱的介質是脫碳再生塔內的軟水,在E305中采用循環(huán)冷卻水來冷卻變換氣。

在此方案中,E304中變換氣熱量的降低主要依靠脫碳再生塔內的軟水汽化放空。E304為一釜式再沸器,脫碳再生塔內軟水依靠位差流入 E304,在E304中部分汽化后返回塔內,汽化的蒸汽由塔頂放空,塔內液位由外補軟水維持在正常范圍。E305中變換氣熱量的降低主要依靠循環(huán)水的冷卻。E305原為石腦油預熱器,改造后將原來的石腦油管道移除,安裝上循環(huán)水管道,循環(huán)水進入E305與變換氣換熱后,再回流進入循環(huán)水回流總管。

4.2 換熱器改造后設備使用條件和關鍵工況指標要求

(1)保持脫碳再生塔內液位,控制軟水耗量在適當范圍;

(2)由于循環(huán)回水溫度較高,換熱器殼側管壁附近可能會有局部汽化現(xiàn)象,循環(huán)水結垢也會比較嚴重,存在一定的不安全因素,因此要求E305出口循環(huán)水溫度不超過57 ℃;

(3)氣液分離器V305、V306、V307液位可正常控制,各個冷凝回流水調節(jié)閥開度在可控范圍;

(4)V308進口工藝氣溫度在15.5~40 ℃范圍內。

5 滿負荷工業(yè)化應用測試

2010年11月在石煤生產裝置上進行了取消脫碳系統(tǒng)的最終工業(yè)化測試,考察生產裝置滿負荷狀態(tài)下,停用脫碳系統(tǒng)對生產穩(wěn)定性帶來的影響。

5.1 原料脫硫效果

返氫氣比例為39,H2S吸收反應器出口實測S含量低于0.2×10-6,原料脫硫效果達到工藝要求。

5.2 催化劑床層溫升

原料加熱爐F301出口溫度在365 ℃,加氫轉化反應器和H2S吸收反應器進出口催化劑床層溫度均低于390 ℃,在工藝要求范圍內。催化劑床層未發(fā)現(xiàn)明顯的甲烷化反應,以及隨之產生的不正常溫升。

5.3 合成氣溫度控制

如表5所示:經過換熱器改造,生產裝置達滿負荷時,最終合成氣的溫度(V308進口溫度)在工藝要求范圍內。

表5 換熱器改造后滿負荷廢熱段工藝氣熱回收狀況

工況一:E304和E305同時使用,且全部換熱;碳酸鹽再生塔C302內補充純水流量FI3031較大,為25.63 L/min;E306自然冷卻(風機停開);V306調節(jié)閥LV3013閥門全開、V308調節(jié)閥LV3017閥門開度較大92.1;E305循環(huán)水溫度較高58 ℃;合成氣溫度33 ℃。

工況二:E305單獨使用,且全部換熱;工藝氣走E304旁通、E304內不存在換熱;E306風機開一臺;V306調節(jié)閥LV3013閥門全開、V307調節(jié)閥LV3015閥門開度較大,為82.7;E305循環(huán)水溫度高65 ℃;合成氣溫度33 ℃。

綜合分析工況一和工況二:決定采取同時使用E304和E305、且部分換熱的操作方式(如圖3所示)。

(1)單獨使用E304全部換熱的情況下,補充純水量較大。單獨使用E305全部換熱的情況下,其出口循環(huán)水溫度偏高,可能影響設備運行安全。在E304或E305采用全部換熱的方式時,氣液分離器V305或V306運行情況不穩(wěn)定,冷凝水排放調節(jié)閥LV3011或LV3013開度偏大,影響生產穩(wěn)定。

(2)同時使用E304和E305且部分換熱,可以控制E306進口溫度達到小于165 ℃、合成氣溫度在15.5~40 ℃范圍內。E306風機是否需要開啟,依據生產負荷的高低來適時調節(jié)。這樣操作在降低純水消耗的同時,可降低對生產穩(wěn)定性帶來不利影響。

6 結論

實踐證明,在石煤天然氣制氣裝置上實施停止使用脫碳系統(tǒng)的工藝改造是可行的。工業(yè)化應用結果:停止使用脫碳系統(tǒng),用合成氣取代脫碳氣作為返氫氣供原料天然氣加氫轉化,在工藝指標和工藝安全上均符合要求。通過控制返氫氣比例和進口操作溫度在適當范圍,脫硫工段原料天然氣的脫硫效果達到要求,同時未發(fā)生具有明顯溫升特征的甲烷化反應。經過對換熱器進行設備改造,合成氣溫度控制在工藝要求范圍內。停止使用脫碳系統(tǒng),簡化了天然氣制氣工藝流程,同時減少脫碳系統(tǒng)相關費用,降低了煤氣生產成本。

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