上海石洞口煤氣制氣有限公司 李海濤 李超 徐駿西南化工研究設計院 李玉富
上海石洞口煤氣制氣有限公司(以下簡稱石煤)是上海城市煤氣供應的重要調峰單位,日最高煤氣產量達180萬m3,制氣原料原為石腦油,2009年起制氣原料改為天然氣。
天然氣制氣工藝是天然氣在高溫高壓下與蒸汽發(fā)生催化反應,生成熱值較低、比重較輕的合成氣,經減壓后與天然氣及富氮氣混兌為符合質量要求的城市煤氣,送入管網。
脫碳系統(tǒng)在制氣流程中的作用是利用熱的K2CO3溶液吸收變換氣中的CO2,生成含H2量較高的脫碳氣,作為返氫氣供脫硫工段原料天然氣中的有機硫加氫轉化使用,避免各工序的催化劑(特別是預轉化催化劑)發(fā)生硫中毒。
石煤為降低生產成本,與西南化工研究設計院(以下簡稱西南院)合作,研究停止使用脫碳系統(tǒng)、將變換氣不經過脫碳工序而直接作為返氫氣使用的可能性,并采取措施消除工藝改變后對生產穩(wěn)定性帶來的不利影響。
脫碳系統(tǒng)取消后的生產流程如圖1所示,變換氣、合成氣和返氫氣三種氣體組分(干基)是一致的,對生產穩(wěn)定性影響主要來自以下幾個方面:
圖1 不使用脫碳系統(tǒng)的生產流程示意
脫硫工序主要有兩個化學反應過程,其一是有機硫加氫轉化,其二是ZnO吸收H2S。
有機硫的加氫轉化反應:R-S+H2→R-H+H2S
ZnO吸收H2S化學反應:ZnO+H2S→ZnS+H2O
脫硫工段要求原料經脫硫后總硫小于0.2×10-6,以免后續(xù)工序的催化劑中毒。脫碳系統(tǒng)停用后,返氫氣中的H2含量下降(如表1所示),原料脫硫效果可能降低。
表1 返氫氣組分的變化(變換氣脫除CO2前后)
石煤目前脫硫工段加氫轉化反應器使用的是鎳鉬催化劑。返氫氣中的CO2和H2組分在鎳鉬催化劑上可能會發(fā)生甲烷化反應。
甲烷化反應需消耗掉一部分返氫氣中的氫,且該反應所產生的熱量會導致催化劑床層溫度升高,這無疑對催化劑的性能及原料中有機硫的轉化將是一個嚴峻的考驗。脫碳系統(tǒng)停用后,返氫氣中的CO2濃度增加(如表 1所示),發(fā)生甲烷化反應的趨勢上升。
如圖2所示:滿負荷工況鍋爐氣液分離器V304出口變換氣溫度在190 ℃左右。
圖2 廢熱回收段簡要流程(使用脫碳系統(tǒng)時)
使用脫碳系統(tǒng)時,在碳酸鹽再沸器E304中,變換氣被冷卻至165 ℃,其交換的熱量使碳酸鹽溶液沸騰,蒸汽冷凝液在碳酸鹽再沸器氣液分離器V305中除去,至此,極大部分有用的熱已回收;然后變換氣在空冷的吸收塔預冷器E306中冷卻至125 ℃,蒸汽冷凝液在吸收塔預冷器氣液分離器V307中除去;一小部分變換氣進入脫碳吸收塔C301進行脫碳,生成的脫碳氣在脫碳吸收塔冷卻器E308中冷卻至15~40 ℃,作為返氫氣循環(huán)返回脫硫工段;大部分變換氣通過脫碳吸收塔旁通冷卻器E307進一步冷卻,最后脫碳吸收塔旁通冷卻器氣液分離器V308出口變換氣,與來自脫碳吸收塔冷卻器氣液分離器 V309的部分脫碳氣合在一起成為15~40 ℃的合成氣,參與煤氣混兌。
脫碳系統(tǒng)取消后,V307出口所有變換氣進入E307,碳酸鹽再沸器E304、脫碳吸收塔冷卻器E308停止了換熱,加上制氣原料由石腦油改為天然氣后石腦油預熱器E305也停止了換熱,整個廢熱回收段工況較之使用脫碳系統(tǒng)時發(fā)生了較大的變化。很顯然在生產負荷較高時,若V304出口較高溫度下的工藝氣直接進入E306,在工藝要求和設備運行兩個方面均不可行。應研究采取相應措施對工藝氣廢熱進行合理回收,控制最終合成氣溫度在工藝要求的15.5~40℃范圍內。
參照石煤脫硫工段工藝,西南化工研究設計院新設計制造了一套微型反應裝置。在實驗室狀態(tài)下,模擬使用并考察變換氣供原料加氫轉化的情況。
經實驗驗證,當返氫氣與原料天然氣的摩爾比為0.1時,可以保證有機硫的有效轉化。根據返氫氣的組成計算,此時返氫比為:
返氫氣/天然氣=69.1 kg/km3。
根據實驗所得的相關數(shù)據,操作溫度進口控制在:340~360 ℃,此時硫氫化器的催化劑床層可能的溫升≤30℃,滿足脫硫工段催化劑床層溫度≤390 ℃的工藝要求。
為驗證西南院實驗室結論,在石煤生產裝置上進行了取消脫碳系統(tǒng)的低負荷工業(yè)化測試,把3#生產線生產負荷由最低負荷35萬m3/d逐漸升至45萬m3/d,考察停用脫碳系統(tǒng)對生產帶來的影響。
如表2所示:返氫氣比例控制在30~50 kg/km3之間,H2S吸收反應器出口實測 S含量低于0.2×10-6,原料脫硫效果達到工藝要求。
表2 不同返氫氣比例下原料脫硫效果
如表3所示:原料加熱爐出口溫度TIC3408控制在365 ℃左右,加氫轉化反應器進出口催化劑床層溫度TI3009、TI3010和H2S吸收反應器進出口催化劑床層溫度TI3013、TI3015均低于390 ℃,在工藝要求范圍內。催化劑床層未發(fā)現(xiàn)明顯的甲烷化反應,以及隨之產生的不正常溫升。
表3 不同操作溫度下催化劑床層溫度
表4為不同負荷下廢熱段工藝氣熱回收比較。
表4 不同負荷下廢熱段工藝氣熱回收狀況
如表4所示:生產裝置未達滿負荷時,最終合成氣的溫度(V308進口溫度)在工藝要求范圍內。但由于變換氣溫度高于空冷器的設計溫度(約165℃),變換氣直接進入裝置原有的空冷器,隨著生產負荷的提高,各氣液分離器的冷凝回流水調節(jié)閥開度逐漸變大。當生產負荷達到45萬m3/d時,V308冷凝回流水調節(jié)閥LV3017閥門開度98、開度已經接近上限,沒有調節(jié)余地。若生產負荷再提高,則一個或多個氣液分離器冷凝回流水調節(jié)閥超出可控范圍,廢熱段工藝氣廢熱不能得到正?;厥眨铣蓺鉁囟葘⒊龉に囈蠓秶?。
低負荷工業(yè)化測試結果表明:脫碳系統(tǒng)取消后,在生產負荷較高時,廢熱段工藝氣廢熱不能得到正?;厥?,必須將變換氣溫度降至空冷器進口設計溫度之下,才能控制合成氣溫度在工藝要求范圍內。
對換熱器E304和E305同時進行改造,如圖3所示:
圖3 換熱器設備改造流程
變換氣先進入E304,初步降溫后再進入E305進一步冷卻。此時在E304中與變換氣換熱的介質是脫碳再生塔內的軟水,在E305中采用循環(huán)冷卻水來冷卻變換氣。
在此方案中,E304中變換氣熱量的降低主要依靠脫碳再生塔內的軟水汽化放空。E304為一釜式再沸器,脫碳再生塔內軟水依靠位差流入 E304,在E304中部分汽化后返回塔內,汽化的蒸汽由塔頂放空,塔內液位由外補軟水維持在正常范圍。E305中變換氣熱量的降低主要依靠循環(huán)水的冷卻。E305原為石腦油預熱器,改造后將原來的石腦油管道移除,安裝上循環(huán)水管道,循環(huán)水進入E305與變換氣換熱后,再回流進入循環(huán)水回流總管。
(1)保持脫碳再生塔內液位,控制軟水耗量在適當范圍;
(2)由于循環(huán)回水溫度較高,換熱器殼側管壁附近可能會有局部汽化現(xiàn)象,循環(huán)水結垢也會比較嚴重,存在一定的不安全因素,因此要求E305出口循環(huán)水溫度不超過57 ℃;
(3)氣液分離器V305、V306、V307液位可正常控制,各個冷凝回流水調節(jié)閥開度在可控范圍;
(4)V308進口工藝氣溫度在15.5~40 ℃范圍內。
2010年11月在石煤生產裝置上進行了取消脫碳系統(tǒng)的最終工業(yè)化測試,考察生產裝置滿負荷狀態(tài)下,停用脫碳系統(tǒng)對生產穩(wěn)定性帶來的影響。
返氫氣比例為39,H2S吸收反應器出口實測S含量低于0.2×10-6,原料脫硫效果達到工藝要求。
原料加熱爐F301出口溫度在365 ℃,加氫轉化反應器和H2S吸收反應器進出口催化劑床層溫度均低于390 ℃,在工藝要求范圍內。催化劑床層未發(fā)現(xiàn)明顯的甲烷化反應,以及隨之產生的不正常溫升。
如表5所示:經過換熱器改造,生產裝置達滿負荷時,最終合成氣的溫度(V308進口溫度)在工藝要求范圍內。
表5 換熱器改造后滿負荷廢熱段工藝氣熱回收狀況
工況一:E304和E305同時使用,且全部換熱;碳酸鹽再生塔C302內補充純水流量FI3031較大,為25.63 L/min;E306自然冷卻(風機停開);V306調節(jié)閥LV3013閥門全開、V308調節(jié)閥LV3017閥門開度較大92.1;E305循環(huán)水溫度較高58 ℃;合成氣溫度33 ℃。
工況二:E305單獨使用,且全部換熱;工藝氣走E304旁通、E304內不存在換熱;E306風機開一臺;V306調節(jié)閥LV3013閥門全開、V307調節(jié)閥LV3015閥門開度較大,為82.7;E305循環(huán)水溫度高65 ℃;合成氣溫度33 ℃。
綜合分析工況一和工況二:決定采取同時使用E304和E305、且部分換熱的操作方式(如圖3所示)。
(1)單獨使用E304全部換熱的情況下,補充純水量較大。單獨使用E305全部換熱的情況下,其出口循環(huán)水溫度偏高,可能影響設備運行安全。在E304或E305采用全部換熱的方式時,氣液分離器V305或V306運行情況不穩(wěn)定,冷凝水排放調節(jié)閥LV3011或LV3013開度偏大,影響生產穩(wěn)定。
(2)同時使用E304和E305且部分換熱,可以控制E306進口溫度達到小于165 ℃、合成氣溫度在15.5~40 ℃范圍內。E306風機是否需要開啟,依據生產負荷的高低來適時調節(jié)。這樣操作在降低純水消耗的同時,可降低對生產穩(wěn)定性帶來不利影響。
實踐證明,在石煤天然氣制氣裝置上實施停止使用脫碳系統(tǒng)的工藝改造是可行的。工業(yè)化應用結果:停止使用脫碳系統(tǒng),用合成氣取代脫碳氣作為返氫氣供原料天然氣加氫轉化,在工藝指標和工藝安全上均符合要求。通過控制返氫氣比例和進口操作溫度在適當范圍,脫硫工段原料天然氣的脫硫效果達到要求,同時未發(fā)生具有明顯溫升特征的甲烷化反應。經過對換熱器進行設備改造,合成氣溫度控制在工藝要求范圍內。停止使用脫碳系統(tǒng),簡化了天然氣制氣工藝流程,同時減少脫碳系統(tǒng)相關費用,降低了煤氣生產成本。