文/ 香港明華船務(wù)有限公司 黃建華
船舶制冷壓縮機(jī)潤滑油(冷凍機(jī)油)的主要作用是:潤滑,減少摩擦副的磨損;密封,滲入運(yùn)動部件密封間隙,阻礙制冷劑泄漏;冷卻,帶走摩擦熱,降低排氣溫度;有的還用來控制卸載和容量調(diào)節(jié)裝置,以保證壓縮機(jī)安全、高效運(yùn)轉(zhuǎn)和延長其使用壽命。
某船伙食冰機(jī)配置為:2臺日本三菱公司生產(chǎn)的FA-2MSYM半封閉活塞式制冷壓縮機(jī),軸帶齒輪泵強(qiáng)制潤滑,無汽缸卸載機(jī)構(gòu),使用冷劑R22,分魚庫、肉庫、菜庫3個庫。
某日,該船No.1冰機(jī)故障停車報警,曲拐箱油位鏡看不到油位。盤車檢查正常,逐補(bǔ)油至正常,按下油壓差控制器復(fù)位按鈕,壓縮機(jī)恢復(fù)運(yùn)行,加強(qiáng)觀察,發(fā)現(xiàn)曲拐箱內(nèi)油位每天都有下降。
換用No.2冰機(jī),其曲拐箱內(nèi)滑油每天仍逐漸減少。主管人員進(jìn)行了一段時間的排查,但收效甚微,因擔(dān)心曲拐箱缺油,只好在滑油油位過低時進(jìn)行補(bǔ)油,給日常管理帶來極大不便,且存在重大隱患。如何盡快解決這一故障,成為擺在船上工作人員面前的迫切問題。
氟利昂制冷壓縮機(jī)曲拐箱油量異常減少的原因不外乎以下兩方面。
(1)滑油異常消耗,整個系統(tǒng)內(nèi)滑油總量減少。其原因有二:其一,系統(tǒng)漏泄嚴(yán)重使滑油損失太多;其二,排氣溫度過高使滑油氧化分解、結(jié)炭。
(2)滑油異常存留在系統(tǒng)而不能正常循環(huán)回油,整個系統(tǒng)內(nèi)滑油總量保持不變。其原因有七:其一,所選滑油傾點(diǎn)過高;其二,吸氣管設(shè)計、安裝不合適,不能保證回油;其三,壓縮機(jī)“奔油”嚴(yán)重,吸氣帶走的滑油過多;其四,系統(tǒng)新加冷劑溶解了一定的滑油;其五,汽缸、活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,或刮油環(huán)裝倒、斷裂;其六,油分離器不能有效分油或不能正?;赜停黄淦?,裝置制冷量小,制冷劑循環(huán)量太小,流速不足以將滑油帶回壓縮機(jī)。
該船以前未發(fā)生過類似故障,冷凝器(兼做貯液器)下部液位表顯示液位約1/2,未有減少跡象,系統(tǒng)各處未見有油跡,壓縮機(jī)曲拐箱底部電加熱器工作正常。因此,故障不應(yīng)是由所選滑油傾點(diǎn)過高、吸氣管設(shè)計安裝不合適、系統(tǒng)漏泄、壓縮機(jī)“奔油”等造成的。討論就放在以下幾方面:
1. 汽缸、活塞環(huán)磨損嚴(yán)重,或刮油環(huán)裝倒、斷裂
查輪機(jī)日志得知,前段時間在故障排除過程中,輪機(jī)員將No.1壓縮機(jī)進(jìn)行了徹底檢修?;钊h(huán)及吸氣、排氣閥片全部換新,檢查壓縮機(jī)的汽缸、電機(jī)室與曲拐箱間的壓力平衡管及單向回油閥狀況良好,裝復(fù)使用,故障依舊。其實(shí),在換用No.2壓縮機(jī)后異?,F(xiàn)象未消除時,就應(yīng)判斷出故障點(diǎn)不在壓縮機(jī)。
2. 油分離器不能有效分油或不能正?;赜?/p>
該制冷裝置的油分離器為全封閉式,無須保養(yǎng),焊接在壓縮機(jī)的排出端,用來分離排氣帶走的滑油?;赜蛷挠头蛛x器底部引出至回油電磁閥,經(jīng)毛細(xì)管被引至吸氣管。
壓縮機(jī)啟動時,時間繼電器控制回油電磁閥通電開啟,并開始計時,油分離器中滑油被排出,進(jìn)入吸氣管后被吸入壓縮機(jī)曲拐箱,時間繼電器設(shè)定時間到后且在以后的整個壓縮機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,回油電磁閥失電保持關(guān)閉。只有壓縮機(jī)停止后下次啟動時,時間繼電器控制回油電磁閥通電開啟,油分離器才能再次排油。
毛細(xì)管臟堵或回油時間太少,油分離器中的滑油不能被徹底排出,壓縮機(jī)運(yùn)行期間在油分離器的滑油就會集聚過多,影響分離效果,且滑油易被帶入系統(tǒng)。
毛細(xì)管臟堵,回油不暢,油分離器排油時回油管表面會結(jié)霜,而排油過程中,回油電磁閥后的管路燙手,2臺壓縮機(jī)的回油時間繼電器都設(shè)定
在14 s,故障前后未有改變??芍头蛛x器回油管路及排油時間正常。
3. 排氣溫度過高使滑油氧化分解、結(jié)炭
FA-2MSYM半封閉式壓縮機(jī)采用吸氣冷卻電機(jī),故吸氣過熱度高。用于伙食冷庫時,尤其在低負(fù)荷工作時(例如部分庫溫達(dá)下限而停止供液),制冷劑質(zhì)量流量小,吸氣流過電機(jī)后的吸氣過熱度會更大;再加上這種工況壓力比高(尤其夏天冷凝壓力高),所以排氣溫度和油溫容易過高。為此,該制冷裝置采用了噴液冷卻。從冷凝器后面的液管上引出了噴液管,其上依次裝設(shè)了噴液電磁閥和熱力膨脹閥。噴液電磁閥在壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時開啟。當(dāng)包扎在排氣管上的感溫包感受的排氣溫度過高時,其上的壓力控制膨脹閥開啟,向半封閉式壓縮機(jī)的吸氣腔噴入液態(tài)制冷劑(節(jié)流降壓后成濕蒸氣),使排氣溫度和油溫降低。當(dāng)排氣溫度大于130℃時,逆時針轉(zhuǎn)動膨脹閥調(diào)節(jié)桿,開大膨脹閥;排氣溫度太低則可順時針轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)桿,關(guān)小膨脹閥,以免吸入液態(tài)制冷劑過多。
更換系統(tǒng)干燥劑時,干燥劑臟污變黑嚴(yán)重,故排氣溫度可能過高使滑油氧化分解、結(jié)焦。
在壓縮機(jī)排氣管上臨時包扎一溫度計,僅開啟1個低溫庫的供液電磁閥,壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時,排氣管上溫度最高達(dá)155 ℃。逆時針轉(zhuǎn)動噴液膨脹閥調(diào)節(jié)桿,開大膨脹閥至排氣管上溫度為120 ℃左右。
系統(tǒng)工作一段時間后,解體干燥器,其內(nèi)干燥劑干凈,無滑油氧化分解及結(jié)炭跡象。但壓縮機(jī)曲拐箱內(nèi)油位下降現(xiàn)象沒有顯著改善。
4. 裝置制冷量小,制冷劑循環(huán)量太小,流速不足以將滑油帶回壓縮機(jī)
3個庫同時工作,冷凝器進(jìn)、出口海水溫差大,冷凝壓力最高達(dá)1.75 MPa(說明書中高壓控制器切斷值設(shè)定為1.7 MPa,此船被調(diào)至1.85 MPa),冷凝壓力偏高,裝置制冷量小。
冷凝器海水面半月前做過清潔,不存在臟堵。為了檢查冷卻水量,再次打開冷凝器端蓋,發(fā)現(xiàn)冷凝器最上部一排冷卻海水管干燥無水跡。開啟海水進(jìn)口閥,冷卻水流量很小,逐段拆除冷凝器海水進(jìn)、出口管,發(fā)現(xiàn)進(jìn)口管內(nèi)徑已被鐵銹氧化物臟堵僅剩1/4,出口管臟堵稍輕。清通管內(nèi)臟污后裝好,開啟海水進(jìn)口閥,水量明顯增加,裝回冷凝器端蓋并供水逐氣。
3個庫同時工作時,壓縮機(jī)排氣壓力降至1.45 MPa左右,制冷系統(tǒng)工作一段時間,壓縮機(jī)曲拐箱油位逐漸上升,經(jīng)過幾次放油至正常油位后,壓縮機(jī)曲拐箱油位基本保持穩(wěn)定。
冷卻海水管臟堵嚴(yán)重,流經(jīng)冷凝器的冷卻水量減少,且冷凝器海水面不能充滿海水,熱交換面積減少,導(dǎo)致冷凝器的排熱量小,冷凝能力差,冷凝壓力和冷凝溫度高,制冷劑流經(jīng)膨脹閥的節(jié)流壓降增大,節(jié)流后制冷劑濕蒸氣的干度增大,單位制冷量減少;而輸氣系數(shù)也因壓力比增加而減少,冷劑的質(zhì)量流量減少,導(dǎo)致制冷量變小,3個冷庫的庫溫從上限降至下限,壓縮機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間增加。
一方面,此制冷裝置的回油特性(壓縮機(jī)啟動初期油分離器排油而運(yùn)行過程中不排油)決定了隨著壓縮機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間的增加,在油分離器集聚的滑油會過多,油位過高,導(dǎo)致油分離器后期分離效果減弱,大量滑油將隨冷劑進(jìn)入系統(tǒng)。進(jìn)入系統(tǒng)的滑油過多,流經(jīng)膨脹閥的制冷劑流量減少,制冷量減少。制冷劑流量不足,難以將進(jìn)入低壓系統(tǒng)的滑油全部帶回壓縮機(jī),一部分滑油將存留在低壓管路;另一方面,制冷劑R22為條件溶油性冷劑,即溫度較高時溶油性大,溫度較低時溶油性小,冷劑一旦將過多滑油帶進(jìn)蒸發(fā)器中,就會分離出滑油妨礙傳熱,使蒸發(fā)壓力降低,制冷量減少,并且因溶油性小導(dǎo)致滑油難以返還。這兩方面引起制冷量的減少又將導(dǎo)致壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時間增加,形成惡性循環(huán)。因此壓縮機(jī)曲拐箱油位逐漸下降,需經(jīng)常補(bǔ)油。
冷凝器進(jìn)、出口海水管清通后,冷凝壓力和冷凝溫度降低,制冷量增加,壓縮機(jī)連續(xù)工作時間縮短,集聚在油分離器中的滑油始終較少,油分離器始終保持好的分離能力,進(jìn)入系統(tǒng)的冷劑含油量少。含油量少的冷劑就會將原存留在低壓系統(tǒng)中的滑油逐漸帶回壓縮機(jī),壓縮機(jī)曲拐箱油位升高,油位超過正常范圍時需放油,經(jīng)過一段時間,進(jìn)入系統(tǒng)的滑油與冷劑帶回的滑油達(dá)到平衡,壓縮機(jī)曲拐箱油位就可基本保持穩(wěn)定。
噴液膨脹閥開度不足,壓縮機(jī)低負(fù)荷工作時排氣溫度高達(dá)155 ℃,過高的排氣溫度使滑油氧化分解、結(jié)炭,也導(dǎo)致壓縮機(jī)曲拐箱油位降低。
針對此類型的制冷裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),為防止壓縮機(jī)曲拐箱油位異常降低,應(yīng)做好以下幾方面工作。
1. 防止壓縮機(jī)長時間連續(xù)運(yùn)行
* 確保冷凝器有足夠的冷凝能力。定期清潔冷凝器海水面,檢查海水量,如有必要,應(yīng)進(jìn)一步拆除海水管路清潔。
* 進(jìn)入冬季,適當(dāng)調(diào)小冷卻水量,保持冷凝壓力在1.0 MPa以上。
* 定期對系統(tǒng)進(jìn)行查漏、滅漏,以免造成系統(tǒng)冷劑不足。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行了添加滑油、補(bǔ)充冷劑或檢修之后,要及時對系統(tǒng)進(jìn)行逐氣工作。
* 應(yīng)特別注意老舊船各庫門的密封性,損壞的密封膠條要及時更換。
* 每次新上伙食的一兩天內(nèi),魚庫、肉庫應(yīng)至少增加1次手動化霜,菜庫應(yīng)視情況手動停止讓其蒸發(fā)器霜層溶化,防止蒸發(fā)器結(jié)霜過多。
2. 調(diào)整好噴液膨脹閥開度
* 開度太小,容易引起排氣溫度和油溫過高,導(dǎo)致裝置制冷量減少、滑油變質(zhì)。
* 開度太大,容易引起排氣溫度過低,壓縮機(jī)吸入液態(tài)制冷劑過多。
3. 保證油分離器回油正常
* 每天檢查回油管路及回油電磁閥是否正常。油分離器排油時,回油電磁閥后管路應(yīng)燙手。
* 設(shè)定好時間繼電器。設(shè)定時間過短,油分離器中滑油排不徹底;設(shè)定時間過長,啟動初期進(jìn)入壓縮機(jī)曲拐箱冷劑過多,吸入壓力過高,造成油壓差長時間建立不起來導(dǎo)致油壓差控制器動作,或出現(xiàn)“奔油”。
氟利昂制冷壓縮機(jī)通常不必經(jīng)常加油。壓縮機(jī)啟動后曲拐箱油位會有所下降,但不久被排氣帶進(jìn)系統(tǒng)中的滑油又會返回曲拐箱,油位便基本穩(wěn)定。
壓縮機(jī)曲拐箱油位過低,滑油容易氧化、結(jié)炭、稀釋變質(zhì)。滑油低于滑油泵的吸油濾器,潤油系統(tǒng)將斷油,雖然油壓差控制器動作能保護(hù)性停車,但有一定的延時性,壓縮機(jī)各摩擦副將在無油狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間,壓縮機(jī)異常頻繁斷油停車,摩擦副將過早損傷,縮短使用壽命。
滑油油位過高,過多的滑油會被吸入汽缸可能產(chǎn)生“液擊”,損壞壓縮機(jī)。
因此,壓縮機(jī)運(yùn)行期間保持曲拐箱油位基本穩(wěn)定正常是延長壓縮機(jī)使用壽命的關(guān)鍵。
[1]費(fèi)千.船舶輔機(jī)[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2008.