(上海柴油機(jī)股份有限公司,上海00438;.天潤(rùn)曲軸股份有限公司,文登64400)
一種斜切口漲斷連桿在柴油機(jī)上的開發(fā)應(yīng)用
肖華1,劉新彥1,勞國(guó)強(qiáng)1,劉楨榕1,葛全慧2
(上海柴油機(jī)股份有限公司,上海200438;2.天潤(rùn)曲軸股份有限公司,文登264400)
結(jié)合某電控柴油機(jī)的齒形斜切口連桿使用情況,闡述了漲斷連桿的優(yōu)點(diǎn),介紹了該柴油機(jī)的漲斷連桿在開發(fā)過程中所做的設(shè)計(jì)更改,以及疲勞試驗(yàn)載荷的確定方法。柴油機(jī)臺(tái)架耐久試驗(yàn)結(jié)果表明,漲斷連桿具有更好的可靠性和一致性。
柴油機(jī) 漲斷連桿 疲勞試驗(yàn)
連桿是發(fā)動(dòng)機(jī)的重要零部件,在工作過程中承受著很高的交變載荷和彎曲應(yīng)力,必須具有高的強(qiáng)度、韌性和耐疲勞性能。隨著汽車制造技術(shù)的發(fā)展,發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)趨于輕量化,強(qiáng)化程度越來(lái)越高,連桿制造技術(shù)和工藝也隨之發(fā)生了很大的變化。
連桿漲斷加工技術(shù)作為一項(xiàng)制造新工藝,于二十世紀(jì)九十年代在汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展起來(lái),并逐漸大規(guī)模應(yīng)用于生產(chǎn)。近些年,國(guó)內(nèi)一些汽車和零部件生產(chǎn)企業(yè)也相繼采用了連桿漲斷工藝,為漲斷連桿在國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)上的批量應(yīng)用創(chuàng)造了條件[1~2]。
本文以某電控柴油機(jī)的斜切口連桿為例,簡(jiǎn)要介紹漲斷連桿開發(fā)的基本流程與方法。
斜切口連桿工作時(shí)在切口方向會(huì)受斜切口連桿工作時(shí)在切口方向會(huì)受到很大的切向分力,因此在切口方向必須有定位裝置,以避免連桿螺栓因過大的剪切應(yīng)力而斷裂。斜切口連桿的傳統(tǒng)定位方法有止口定位、套筒定位和齒形定位等,其中以齒形定位應(yīng)用最為廣泛。但齒形定位對(duì)節(jié)距公差要求較嚴(yán),否則裝配后有幾個(gè)齒不能接觸,會(huì)降低大頭的剛度,大頭孔也會(huì)失圓。
目前,上柴公司某電控柴油機(jī)采用的斜切口連桿正是齒形定位,對(duì)連桿體和連桿蓋的分離面分別進(jìn)行拉削,完成齒形定位面的加工。表1為該柴油機(jī)的主要參數(shù)。
圖1所示為該柴油機(jī)齒形連桿的結(jié)構(gòu)。該齒形斜切口連桿在生產(chǎn)和使用過程中主要存在兩個(gè)問題,一是齒形加工公差難以得到有效控制,不利于連桿體和連桿蓋的匹配定位;二是個(gè)別定位面比較單薄,容易出現(xiàn)“翻邊”現(xiàn)象,導(dǎo)致在裝配過程中連桿螺栓“假擰緊”,有可能在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過程中因螺栓飛脫而引起安全事故,故在生產(chǎn)和裝配環(huán)節(jié)需特別小心。
表1 柴油機(jī)主要參數(shù)
圖1 齒形連桿結(jié)構(gòu)
如果使用漲斷連桿,則可以有效避免上述缺點(diǎn)。漲斷工藝一般是先在連桿大頭孔斷裂線上預(yù)加工兩條裂解槽,形成初始斷裂源,然后在裂解專用設(shè)備上對(duì)大頭內(nèi)孔側(cè)面施加徑向力,使連桿體和蓋裂解分離,最后將連桿體和蓋精確復(fù)位,完成螺栓擰緊和后續(xù)其他加工工序。由于連桿體、蓋具有完全嚙合的交錯(cuò)結(jié)構(gòu),減少了連桿總成的大頭孔變形,使連桿的承載能力、抗剪能力都得到提升;對(duì)于加工線來(lái)說,由于省去了大量的剖分面加工工作,所以有效提升了生產(chǎn)效率,生產(chǎn)成本也得以降低。
綜合多方面的考慮,上柴公司于2008年開始嘗試在該柴油機(jī)上使用漲斷連桿取代齒形連桿。連桿材料采用國(guó)內(nèi)大量使用的C70S6高碳微合金非調(diào)質(zhì)鋼,使用激光刻痕產(chǎn)生預(yù)裂解槽,利用楔形塊推動(dòng)大頭孔內(nèi)的動(dòng)套實(shí)現(xiàn)連桿裂解。
連桿的主要結(jié)構(gòu)和配合尺寸不做大的改動(dòng),重量分組方式也不改變,僅對(duì)連桿襯套和螺栓進(jìn)行一點(diǎn)更改。齒形連桿使用的襯套為矩形襯套,襯套采用液氮冷卻后壓裝到連桿小頭中,然后與連桿小頭一起完成小頭端面的加工;而漲斷連桿襯套壓裝好后不再另外單獨(dú)加工端面,故將原來(lái)的矩形襯套改為楔形襯套。
根據(jù)連桿螺栓軸向力測(cè)試結(jié)果,開始認(rèn)為現(xiàn)有的連桿螺栓和擰緊方法均可以滿足使用要求。但后來(lái)在首批樣件試制過程中,連桿螺栓因受力過大而出現(xiàn)“滑絲”現(xiàn)象,故將連桿螺栓桿身加長(zhǎng)2 mm(連桿體與螺栓的螺紋配合仍保留有安全間隙),螺紋段也相應(yīng)增加2 mm,這樣增加了螺紋受力面積,改善了螺栓的受力狀況。更改后,在連桿生產(chǎn)和試驗(yàn)中均未出現(xiàn)“滑絲”或螺栓異常伸長(zhǎng)現(xiàn)象。圖2為漲斷連桿試制樣件。
圖2 漲斷連桿試制樣件
3.1 疲勞試驗(yàn)方法
連桿需在指定載荷條件下,完成一定數(shù)量的拉壓循環(huán),試驗(yàn)結(jié)束后不得出現(xiàn)明顯開裂或變形。試驗(yàn)采用伺服液壓控制系統(tǒng),加載設(shè)備提供按正弦變化的疲勞載荷,并附帶有利用位移反饋限值控制設(shè)備指示部件是否失效的裝置。另外,設(shè)備應(yīng)能自動(dòng)計(jì)數(shù),當(dāng)連桿失效或者循環(huán)次數(shù)超過預(yù)先設(shè)定值時(shí),試驗(yàn)設(shè)備能自動(dòng)關(guān)閉。本試驗(yàn)指定循環(huán)次數(shù)為107。圖3為試驗(yàn)裝置及控制界面。
圖3 疲勞試驗(yàn)裝置
3.2 試驗(yàn)載荷
實(shí)際疲勞載荷是根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成部件承受的壓力和拉力來(lái)確定的,假定拉伸載荷為正值,壓縮載荷為負(fù)值。
3.2.1 最大拉伸載荷
作用在曲柄連桿機(jī)構(gòu)上的拉伸載荷主要表現(xiàn)為曲柄連桿機(jī)構(gòu)的慣性力,包括往復(fù)慣性力和旋轉(zhuǎn)慣性力,當(dāng)活塞在進(jìn)氣沖程上止點(diǎn)時(shí),連桿受到的拉伸載荷最大。此時(shí)慣性力為:
式中,
m'——活塞組質(zhì)量;
m1——連桿小頭質(zhì)量;m2——連桿大頭質(zhì)量;
m3——連桿大頭蓋質(zhì)量;R——曲柄半徑;
ω——曲軸旋轉(zhuǎn)角速度;
λ——連桿比。
發(fā)動(dòng)機(jī)的標(biāo)定轉(zhuǎn)速為2 200 r/min,此處按50%超速計(jì)算最大慣性力,則轉(zhuǎn)速為3 300 r/min。該曲柄連桿機(jī)構(gòu)的相關(guān)參數(shù)如表2。
由此可算得連桿所受的最大拉伸載荷為Pi=52.3 kN
3.2.2 最大壓縮載荷
活塞處于做功沖程的上止點(diǎn)時(shí),連桿受到的壓縮載荷最大。此時(shí)連桿受到氣體力和曲柄連桿機(jī)構(gòu)的慣性力作用,二者方向相反。
氣體力為:
表2 曲柄連桿機(jī)構(gòu)參數(shù)
式中,
D——缸徑;
pp——最大爆發(fā)壓力。
結(jié)合表1的參數(shù)信息,可得Pg=-183.7 kN。如不考慮慣性力的作用,則連桿的最大壓縮載荷即為183.7 kN。事實(shí)上,連桿承受的壓縮載荷應(yīng)該比該值小。此處直接取最大壓縮載荷Pc=-183.7 kN。
3.2.3 疲勞試驗(yàn)載荷
疲勞試驗(yàn)載荷不得低于連桿實(shí)際承受的載荷,在此前提下,保持平均載荷不變,進(jìn)一步加大試驗(yàn)振幅,直至確認(rèn)連桿足夠安全。
平均載荷取Pi與Pc的均值,即-65.7 kN,圓整為-70 kN。
據(jù)此,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)取一定的安全系數(shù),可確定首次試驗(yàn)載荷為-70±185 kN;如通過,則增加振幅到190 kN,再次進(jìn)行疲勞試驗(yàn)。
3.3 疲勞試驗(yàn)結(jié)果
從首批樣件中挑選三支連桿進(jìn)行疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)參數(shù)如表3所示。
表3 疲勞試驗(yàn)參數(shù)
振幅為185 kN和190 kN,連桿經(jīng)過107次循環(huán)后均無(wú)明顯失效,故認(rèn)為連桿順利通過疲勞試驗(yàn),可進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)考核。
將漲斷連桿安裝到該柴油機(jī)上,在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上進(jìn)行700 h熱沖擊耐久試驗(yàn)和2 000 h全速全負(fù)荷耐久試驗(yàn)。試驗(yàn)完成后進(jìn)行拆檢,六支連桿的狀況良好,連桿大小頭孔的軸瓦、襯套表面光滑,未出現(xiàn)異常磨損,如圖4所示。
此外,還對(duì)耐久考核后的連桿大、小頭孔直徑進(jìn)行了復(fù)測(cè),測(cè)量結(jié)果表明,連桿經(jīng)過耐久考核后大、小頭孔直徑變化不大,且絕大多數(shù)仍在技術(shù)要求范圍內(nèi),遠(yuǎn)優(yōu)于齒形連桿,表現(xiàn)出良好的可靠性和一致性。
目前,該連桿已順利通過評(píng)審,即將小批量投放市場(chǎng)。
本文以某電控四氣門柴油機(jī)斜切口連桿為研究對(duì)象,介紹了連桿漲斷工藝的優(yōu)勢(shì),以及將漲斷連桿運(yùn)用于該發(fā)動(dòng)機(jī)上所開展的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作,為今后類似產(chǎn)品的開發(fā)提供了參考。
1鄧偉輝,張永俊.連桿漲斷加工技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J].機(jī)電工程技術(shù),2008(4).
2楊連生.內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械出版社,1981.
Application of Fractured Inclined-Cut Con-Rod in Diesel Engine
Xiao Hua1,Liu Xinyan1,Lao Guoqiang1,Liu Zhenrong1,Ge Quanhui2
(1.Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200438,China; 2.Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.,Wendeg 264400,China)
The advantage of fractured con-rod for an electronically controlled diesel engine is explained with such con-rod application.Design modifications of such con-rod during development process and the method to determine fatigue test load is introduced.Fractured con-rod proves better reliability and consistency according to bench durability test result.
diesel engine,fractured con-rod,fatigue test
圖4 耐久考核后的漲斷連桿
10.3969/j.issn.1671-0614.2011.01.005
來(lái)稿日期:2010-05-31
肖華(1981-),女,碩士研究生,主要研究方向?yàn)椴裼蜋C(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。